改进汽包水位测量和保护系统DOCWord格式文档下载.docx

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H=(r-r//)g.L-ΔP1---(3)

  g(r/-r//)

式中ΔP1:

变送器所测参比水柱与汽包内水位的差压值(ΔP2=0时)

L:

参比水柱高度

参比水柱的平均密度

ΔP2:

正、负压侧仪表管路的附加差压

这里饱和蒸汽和饱和水的密度(r//、r/)是汽包压力P的单值非线性函数,通过测量汽包压力可以得到,而参比水柱中水的平均密度r具有很大的不确定性是造成测量误差的主要原因之一。

图二所示,单室平衡容器的顶部始终是饱和蒸汽、与其相接触的水面为饱和水。

单室平衡容器除了向外辐射传热外,它还将沿着金属壁以及水向下导热传热,参比水柱的温度分布如图三所示:

参比水柱的温度分布t=f(x)是参比水柱的指数函数,其函数关系与筒体的结构、表管的管径、环境温度、风向、保温情况等有关,具有很大的不确定性。

秦皇岛热电厂“12.16”事故后,通过对#3炉平衡容器和管子外表面温度测试,采用保守的计算误差为+108mm。

该厂水位计的量程是±

400mm,保护定值为-384mm,炉干锅爆管后,CRT仍然显示-327mm,测量误差是造成汽包水位低保护拒动的主要原因。

(汽水侧取样管距离L为850mm)

附:

“秦皇岛热电厂#4炉汽包水位低保护拒动专题分析报告”

从#3炉的试验记录看,参比水柱表管保温与不保温相差(A-C)最少45mm,最大85mm,平均相差67mm,而加了伴热和保温的相差(B-C)最少125mm,最大172mm,平均相差142mm,可见参比水柱温度变化,对水位实际测量结果的影响是相当大的。

加保温不伴热的表管(A)虽然只比裸露的表管(C)高17℃,但平衡容器下端相当一段距离表管的温度要远高于不保温的表管。

“石横电厂300MW机组汽包水位计情况汇总”

石横电厂实验的情况与秦皇岛热电厂一样,说明如图二所示,单室平衡容器的安装方式是不可取的,必须予以改正。

双室平衡容器众所周知,它是部分机械补偿,只是在一定压力和测量范围内误差较小,而在锅炉启、停炉和事故时,误差很大,不能使用。

在《要求》和《规定》中,不再提倡使用,在此不再赘述。

同时,建议取消双波纹差压水位计。

综上所述,目前所安装的汽包水位计测量随机误差很大,根本不能满足《要求》和《规定》中所要求“当各水位计偏差大于30mm时,应立即停炉处理”以及“锅炉水位保护未投入,严禁启动锅炉”,它也是各电厂难以落实《要求》和《规定》的主要原因。

由上述可知,造成测量误差的主要原因是连通器测量筒内的水温(水密度)和平衡容器参比水柱水温(水密度)所引起的。

解决了水温问题也就克服了由于水温变化不确定所造成的较大随机误差。

二、下面简要介绍一下几种新的汽包水位计工作原理,它们成功的解决了由温度引起的测量误差大问题,使汽包水位得以准确测量成为可能。

(一)内置式单室平衡容器

如图四所示:

H=L-ΔP/g(r/-r//) ---(4)

(4)式中L、g为常数,r/-r//是汽包压力的单值函数,ΔP是变送器测得的差压值,故此消除环境温度对参比水柱密度的影响,从而克服了这一误差。

图五(附彩图)

图五是通辽电厂#1炉安全门误动后的一组数据曲线,1.2.3为汽包压力,4.5.6为原单室平衡容器的水位曲线,7为内置式单室平衡容器的水位曲线,从图中可看出,安全门动作的干扰对内置式平衡容器的影响不大,与原单室容器一样,可测量结果相差却很大。

(二)GJT高精度取样电极测量筒  

如图六所示

GJT高精度取样电极测量筒采用综合技术,实现全工况真实取样、高可靠性测量传感。

2.1 高精度取样

利用传热学原理使水样平均温度逼近汽包内饱和水温,取样水柱逼近汽包内水位,使电极如同在汽包内部一样检测,实现水位高精度测量。

2.1.1 加热水样

在测量筒内部设置笼式内加热器,利用饱和汽加热水样。

加热器由不同传热元件构成。

加热方式有内热和外热。

内热既有水柱径向传热元件,又有轴向分层传热元件。

加热器上口敞开,来自汽侧取样管的饱和蒸汽(a)进入加热器,像汽笼一样加热水柱。

传热方式与结构设计既有利于增加加热面积(GJT设计可做到加热面积是筒体散热面积的1.4倍),又有利于热交换。

饱和蒸汽(a)在加热器中放出汽化潜热,其凝结水由排水管引至下降管,以下降管与汽包为一侧,以排水管与加热器为另一侧构成连通器。

裸露的排水管中平均水温低于下降管水温,水位则低于下降管侧。

连通点标高愈低,压力愈高,水位差愈大。

为保证排水管侧水位不会升至加热段而减小加热面积,要求连通点选在汽包中心线下15m。

这样可使压力为6.0MPa时,排水管中水位在加热器之下0.5m,当压力低于1.0MPa时水位才会接近加热器底部影响加热,而1.0MPa以下压力时的取样误差很小,可忽略不计。

所以,加热系统能适应锅炉变参数运行,保证全工况真实取样。

2.1.2加大水样中饱和水含量

设置冷凝器使新型测量筒比普通测量筒高出许多,来自汽侧取样管的饱和蒸汽在冷凝器中冷凝,大量凝结水(b)(温度为饱和水温)沿壁而下,分区收集,由布置在饱和蒸汽中的数根疏水管在不同深度疏至水样中,将低温水样置换出测量筒。

亦可认为新凝结水加大了水样中饱和水含量,提高了水样平均温度。

高倍率置换可有效提高水柱温度,并使之上下均匀分布。

之所以采用笼式内加热器,是为利用汽侧筒体散热产生的凝结水,进一步减小取样误差和加强水质自优化功能。

以上2种技术的综合使进入水样的热流密度比普通测量筒大得多,热平衡过渡过程时间短。

当压力变化引起汽包内水位变化时,热流密度

随之变化,水样温度变化快,故取样对压力变化动态响应快。

大量凝结水的生成,在水侧取样管中形成连续流向汽包的高温水流。

当汽包水位大幅度升高时返回测量筒的水样少,且水温与饱和温度相差小,故对汽包水位升高的取样动态误差小。

笼式内加热器在测量筒内占有相当大比例的空间,与旧型测量筒相比,水柱截面积小得多,故对汽包水位变化响应快。

GJT测量筒内有稳定热源,故对取样管道长度、截面、测量筒现场布置等安装要求宽松于旧型测量筒。

2.2高可靠性测量传感

2.2.1准确取样的稳定性与可靠性

利用加热器和冷凝器在一次取样环节消除汽包压力和环境温度的影响,其可靠性与稳定性显然是旧型测量筒所不及的。

2.2.2 水质自优化

设置冷凝器除提高水样温度外,更重要的作用是实现取样水质自优化。

大量纯净水进入水室,将水质较差的旧水样压至汽包,形成自动净化置换回路,水样为“活水”。

设计置换倍率可高达20次/h,故水质自优化功能强。

GJT测量筒的独特优点是:

(1)免排污。

水质好,减轻了对电极的污染。

初装彻底冲洗后,在3~4a大修周期内免排污,既减少了维护量,又可避免热态排污加快电极寿命损耗,减少由此而引起的保护切投次数。

(2)可增大水样电阻率,利于减小工作电流,减缓电极的电腐蚀而延长寿命。

(3)水质稳定,水样上下水阻率分布较均匀,利于提高二次仪表测量的稳定性,不必经常调整仪表临界水阻。

(4)水侧取样管中有连续流向汽包的高温水流,当汽包水位大幅度升降时,电极承受的热冲击较小,减少了电极的热应力,延长了电极的使用寿命。

2.3 电极装置组件特点

RDJ型柔性自密封电极(图七所示)组件,是GJT测量筒另一重要外形技术特征。

电极安装机械密封是利用了阀门盘根原理,筒内压力增加密封紧力,自紧力与压力成正比,压力愈高,自紧力愈大。

加上安装预紧力,有足够紧力保证密封不泄漏。

柔性密封材料可耐1000℃高温,承压强度高,回弹性能与热紧性能好。

电极带有拆卸螺纹,拆卸方便,一般女工即可操作。

而国内外现用电极组件的密封紧力随压力增加而减小,需要预紧力很大,加之采用硬靠机械密封,密封可靠性低,热紧性能差。

RDJ电极安装有2°

~3°

仰角,可防止电极挂水与水渍。

图七所示:

2.4 大量程全工况电极传感器

GJT-2000B汽包水位大量程全工况电极传感器是GJT-2000A型测量筒性能的扩展。

测量筒在水位事故被迫停炉时可监测到汽包内具体水位事故值,以便事故分析与处理。

在启、停炉时减少过渡时间。

表一GJT-2000高精度取样电极传感器水样温度测量数据

测量次序

1

2

3

4

+300点汽侧温度/℃

352.8

353.4

301.4

296.7

0点水侧温度/℃

352.0

302.2

296.6

-300点水侧温度/℃

350.0

351.1

304.3

298.8

水侧平均温度/℃

351.0

351.9

303.2

297.8

汽包压力/Mpa

17.50

17.64

负荷/MW

270

303

测量时间

17:

00

30

23:

00降负荷时

表一是山西阳光发电有限责任公司(阳泉二电厂)2号1025t/h亚临界汽包炉,于2002年11月12日用I级K型热电偶实测电接点筒内汽、水温度的一组数据,由表一可以看出测量筒内水温与汽温一致,说明筒内的水确实为饱和水。

(三)WDP无盲区低偏差双色水位计

 如图八所示

WDP系列无盲区低偏差双色水位计,该产品利用汽包内的饱和蒸汽给水位计表体加热,阻止表计内的饱和水向外传热,再利用冷凝器内冷凝后的饱和水给表计内的水置换,加速表计内的水循环,从而使表计内的水温接近饱和水温度,水位计内的水位在任何时候、任何工况下,接近汽包内的真实水位,达到正确监视汽包水位的目的。

利用冷凝器内冷凝后的饱和水置换表计内的水,加速了表计内的循环,由于置换的新水为饱和蒸汽冷凝后的饱和水,含盐低,这样减少了云母片结垢,无形中延长了表计的排污周期。

由于表体温度变化小,从而减少了表计的热变形,也就减少了表体的泄漏,延长了表体的检修周期,降低了维护费用。

WDP系列无盲区低偏差双色水位计的优点:

●低偏差(由于加入饱和汽伴热管和饱和水置换,使表体内的水温接近汽包内的水温,所以能够真实反映汽包中的水位)

●无盲区(有两侧水位管的五窗云母,使得水位只要在五窗云母上下边界内,水位即可清晰可见)

●使用寿命长,泄漏率低,维护费用低

三种新型的汽包水位测量仪表解决了汽包水位测量误差大的关键技术问题,使准确测量汽包水位成为现实。

马头电厂应用GJT测量筒运行了3年后,测量筒零位与汽包内水线中心实测相差23mm。

图九是2003年10月26日,用红外线测温仪对通辽电厂1号670t/h超高压汽包炉就地水位计外表面温度的测量值,由该图可以看出GJT测量筒上、下温度是一致的,WDP水位计下端温度低于上部、安装于通辽的是没有冷凝器,这样水冷凝得少,下部散热快,温度自然低,因而有偏差,加上冷凝器以后问题可以解决,而旧电接点测量筒上、下温差达98℃,旧云母水位计上、下相差63℃。

图九:

连通器水位计外表面温度实测值

表三是通辽电厂1号炉安全门定跎时实测的一组数据,三种水位计之间的偏差最大为28mm,旧水位计之间相差达到了140mm。

日期

时间

压力

(MP)

原变

送器1

送器2

送器3

原电

接点

原云

母1

母2

原有液位

计之间最大差值

内装式

单室平衡容器

GJT-

2000

WDP

新液位

计之间

最大差值

新与原有

液位计的

备注

10月25日

 

11.19

81.80

100

18.20

100.00

正常起炉过程中记录的数据

11.12

-30

-70.00

-50.00

40.00

0.68

-15

-20.00

20.68

70.68

10.97

141.10

150

125.00

25.00

10.91

53.37

50

3.37

16:

5.04

0

17:

10

10.99

90.00

110.00

20.00

215.70

200

190.00

25.70

125.70

20

11.08

96.00

115.00

19.00

186.60

13.40

104.00

22:

06

0.20

110.60

120.50

164.48

95.00

85.00

79.48

126.00

26.00

64.48

10月26日

0:

37

0.86

106.00

99.00

131.00

75.00

56.00

151.00

1.00

76.00

1:

21

1.24

-25.00

-17.00

-15.00

37.00

30

7.00

62.00

28

1.30

-60.00

-65.00

-40.00

35.00

-3.00

3.00

65.00

33

1.39

-82.00

-88.00

-86.00

-50

-55.00

38.00

-23.00

8.00

73.00

2:

3.10

23.00

53.00

89.00

11.00

77.00

8:

13

15.96

-72.00

15

87.00

10.00

172.00

安全门定砣过程中记录的数据

15

16.00

-96.00

0.00

111.00

75

60.00

181.00

17

16.30

-35.00

30.00

50.00

146.00

185.00

19

16.24

-30.00

105.00

144.00

180.00

26

16.36

-32.00

107.00

147.00

182.00

9:

15.60

-115.00

130.00

13.00

168.00

03

15.70

-27.00

127.00

122.00

28.00

177.00

17.00

80.00

83.00

183.00

14

14.56

-250.00

-150

-135.00

-150.00

-93.00

-100

-120.00

27.00

157.00

27

14.39

39.00

61.00

191.00

161.00

13.50

-110.00

-130.00

140.00

-91.00

-90.00

160.00

13.60

120.00

9.00

139.00

45

-80.00

-75.00

-12.00

18.00

68.00

48

-8

82.50

-62.00

22.00

54.50

140.00

28.00

185.00

表三:

通辽电厂1号炉启炉和安全门定跎时实测记录表

由于多数电厂规程要求,以云母水位计为准,而实际上水位计“0”水位时,实际水位高于汽包0水位100mm左右,长期高水位运行,造成蒸汽品质变差,河南省电力试验研究所对焦作电厂3号炉(670t/h)进行实测,饱和蒸汽电导在-75mm时平均值为1.7μS/cm,而在+100mm时平均值5.5μS/cm,解决了测量误差大的问题,不仅提高了汽包水位监视的准确性和可靠性,从而也解决了汽包实际长期高水位运行,改善了蒸汽品质,提高机组效率,减少锅炉和汽轮机的锈蚀,延长了主设备的寿命。

三、汽包水位测量取样点不足

《规定》3.1条要求“每个水位测量装置都应具有独立的取样孔。

不得在同一取样孔上并联多个水位测量装置,以避免相互影响,降低水位测量的可靠性”。

然而殊多汽包测孔数较少,尤其是新近几年生产的锅炉只有四对。

“汽包水位多测孔专利技术”,利用汽包原有内孔较大的测孔接管(母管)作为取样过道,将新增取样管插进汽包内部,在和母管取样口有一定距离的地点取样,从而不需在汽包上开孔而增加独立取样测孔。

一般情况下可增加4对汽、水测孔。

增孔风险小、施工方便、易管理、工期短。

该技术还可以将在汽包中段的测点移至汽包封头,为监视主表和保护仪表提供优质取样点。

成功的解决了水位测点不足的问题,满足了《规定》3.1条的要求。

四、汽包水位保护

目前国内各电厂的汽包水位保护系统设计差异很大,超高压锅炉未投保护的多,亚临界炉单用差压水位信号的多,少数电厂用水位开关或几种水位计作逻辑来带保护,其原因是各厂重视程度和技术理解不一致,国家没有一个较好的统一标准所造成的。

下面就汽包水位保护的设计谈谈我们的看法。

4.1不宜单独用变送器信号来带汽包水位保护,理由有五点。

第一、水位测量信号不稳定,影响因素太多,不可靠。

(如图二中所示)仪表管路由于保温伴热,其他热源的干扰等都会造成ΔP2的附加差压出现,使之产生较大的测量误差,而这一误差易被人忽视。

第二、水位测量转换的环节太多,因此故障点也多,使测量不可靠。

第三、由于外部干扰如电源消失,仪表管路和变送器冻结,表管、阀门泄漏等,都会使测量信号发生问题,而不可靠。

第四、有背《火力发电厂设计技术规程》D

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