龙山湿法脱硫调试报告Word文档下载推荐.docx

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总反应式为:

Ca(OH)2+SO2+1/2O2+H2O=CaSO4·

2H2O

吸收剂原料为石灰,经过振动给料机、斗式提升机进入石灰储仓,由皮带称重给料机进入湿式球磨机进行破碎、碾磨,通过调节湿磨头部和湿磨浆液罐的补水配制到要求的石灰浆液浓度。

石灰浆液成品通过石灰旋流器溢流箱自流到石灰浆液箱。

石灰浆液通过石灰浆液输送泵输送到吸收塔,作为吸收剂的补充。

吸收塔浆液通过吸收塔石膏排出泵升压到石膏旋流站,通过石膏旋流站对石膏浆液进行浓缩到50%浓度,石膏旋流站的底流到真空皮带脱水机进行脱水后落入石膏库。

排水坑用来收集设备冷却水、管道冲洗、管道排放以及箱罐溢流产生的系统水,然后再返回系统。

吸收塔排水坑泵将收集来的水返回吸收塔或排到事故浆液箱。

事故浆液箱可用于事故状态下储存浆液,也可将集中的浆液返回到吸收塔。

工艺水来自主机的工业水系统,集中储存到工艺水箱,工艺水箱液位控制工艺水箱补水,工艺水主要用于系统补水、设备冷却水、除雾器冲洗和管道冲洗。

2.分系统调试

2.1.电气系统调试

2.1.1.脱硫岛供电系统

脱硫岛设PCA段和PCB段,主厂来高压10KV经过脱硫变压器后进入脱硫PCA段、PCB段,电压400V。

脱硫保安段正常情况下由PCA段供电,外接主厂另一路电源,设置自动投切。

当脱硫PCA段停电时,保安段由主厂直接供电。

保证保安段重要负载不停电。

脱硫岛内重要回路电源、电动门、DCS等来自脱硫UPS,UPS蓄电池供电情况下能维持运行一个小时。

2.1.2.电气设备静态检查

2.1.2.1.检查现场设备情况,与设计蓝图相符合。

2.1.2.2.检查现场电气设备出厂及其交接试验报告,试验数据及其试验结果均满足国家标准的要求。

1)380V电机

低压电机资料与铭牌相符,静态实验合格,试验数据详见单体调试报告。

2)电动执行机构

电动执行机构动作灵活性和开关时间满足工艺要求。

3)其它电气设备:

满足设计要求。

2.1.3.电气设备热态及其整套启动调试(脱硫系统带电)

脱硫PCA段、脱硫PCB段、脱硫保安段已按《脱硫系统厂用电受电方案》带电调试完毕。

脱硫PC段进线开关正常,脱硫保安段备自投装置动作正常。

2.1.4.脱硫系统重要转动设备电气部分调试

●煅烧炉浆液循环泵A/B/C/D/E/F开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。

●焙烧炉炉浆液循环泵A/B/C开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。

●煅烧炉氧化风机A/B/C开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。

●焙烧炉氧化风机A/B开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。

2.2.自控系统调试

2.2.1.自控系统配置

济南龙山炭素脱硫工程FGD的控制系统采用和利时公司的DCS控制系统。

主要功能包括数据采集和处理(DAS)、模拟量控制系统(MCS)和顺序控制系统(SCS)。

DCS系统基本配置为:

操作员2套、工程师站1套、服务器2套。

2.2.2.FGD自控系统的组成

1).模拟量控制系统自动(MCS)

煅烧焙烧脱硫及公用系统共有6套自动控制:

●石灰浆液制备自动控制

●煅烧炉供浆自动控制

●焙烧炉供浆自动控制

●氧化池供浆自动控制

●工艺水箱补水自动控制

●地坑泵启停自动控制

2).顺序控制系统(SCS)

5#机组脱硫及公用系统顺控共有2套:

●煅烧炉除雾器冲洗顺控1套

●焙烧炉除雾器冲洗顺控1套

2.2.3.DCS系统受电

DCS盘柜安装完毕,安装签证符合要求后,联合监理、业主、安装等各个单位进行DCS受电。

1)检查DCS电源系统绝缘情况,5#及公用系统绝缘大于5MΩ

2)检查DCS系统接地电阻合格

3)对DCS电源供电盘柜受电

4)分别对每个模件柜受电

5)根据DAS系统调试的需要,按I/O要求,渐次推入模件,进行模件供电

DCS系统的受电完成,DCS受电正常。

2.2.4.特殊仪表的调试

PH计

煅烧炉安装了两台PH值测量仪,分别位于吸收塔及氧化池,焙烧塔安装了俩台PH值测量仪,在投运前用PH值等于4和PH值等于6.86的标定液对PH计进行了标定。

2.3.滤液及工艺水系统调试

2.3.1.系统主要设备

1

事故浆液箱

V=200m3。

碳钢衬玻璃鳞片

20

利旧

2

事故浆液箱搅拌器

顶进式,N=kW。

轴/桨叶:

耐磨合金

3

事故浆液泵

卧式离心泵,Q=30m3/h,H=20m,N=kW。

4

吸收塔区集液坑泵(自吸)

液下泵,Q=20m3/h,H=25m,N=4kW。

襄樊525

5

吸收区集液坑搅拌器

顶进式,N=4kW。

45/钢衬胶

浙江长城

6

工艺水罐

V=20m3,Φ3×

3m

 

7

工艺水泵A/B

卧式离心泵,Q=30m3/h,H=60m,N=15kW。

带除雾冲洗

2.3.2.试运设备情况

1)电气系统工作正常

2)仪表阀门工作正常

3)检查工艺水泵A/B、煅烧地坑泵、焙烧地坑泵的最大出力均满足设计要求,振动、轴承温度、电流正常,管道、工艺水箱、冲洗合格,并无泄露。

4)除雾器冲洗压力调整

除雾器冲洗喷头的工作压力是0.15Mpa,过高会产生雾化,过低冲洗效果不好。

本除雾器冲洗水出口母管上设有手动阀,通过调整手动阀的开度使喷头工作压力保持在0.15Mpa,手动阀的开度以后就固定下来。

检查冲洗效果,除雾器喷头的喷射角度在120度左右,冲洗均匀,喷头无堵塞、没有死角。

2.3.3.联锁试验

设备名称

联锁内容

动作情况

工艺水箱补水阀

自动开

工艺水箱液位<1.5米

正常

自动关

工艺水箱液位>2.5米

工艺水泵

保护停

工艺水箱液位<

0.8m

煅烧塔地坑泵

泵运行

自动启

地坑液位大于1.6m,泵自启

液位小于0.8m,泵自停

煅烧塔地坑搅拌器

启允许

地坑液位<

0.5m

地坑液位>0.6m

焙烧塔地坑泵

地坑液位大于1.8m,泵自启

焙烧塔地坑搅拌器

2.4.烟气系统调试

2.4.1.系统主要设备

序号

名称

规格型号

材料

数量

烟气挡板

3000X1600X400

Q235+316L

挡板门密封风机A/B

Q=1800m³

/h全压4500pa

电机:

4Kw

挡板门密封风电加热器

电加热功率:

60KW

增压风机

业主提供

9

吸收塔入口膨胀节

3000×

3000

非金属

10

吸收塔出口膨胀节

2.4.2设备试运情况

1)电气系统运行正常。

2)仪表、阀门等工作正常。

3)设备出力均能满足设计要求,轴承振动、温度等运行指标符合要求。

4)增压风机导叶执行器调节性能正常。

5)增压风机在脱硫停运后注意保养,在脱硫长期停运后最好将吸收塔排空。

2.4.3联锁试验

脱硫烟气系统烟温报警

净烟气温度>70℃

原烟气温度>

180℃

脱硫塔事故喷淋启动

净烟气温度>70℃,延时3分钟

180℃,延时3分钟

2.5.吸收塔系统调试

2.5.1.系统主要设备

煅烧炉

吸收塔

脱硫塔本体:

尺寸:

Φ5800mm×

30500mm;

底板:

底板圈Φ6200/5400,δ≥30mm;

内底板Φ5400mm,δ14;

顶部:

δ=8mm(H:

6.5m)

85

兰丰环保

上部:

δ=12mm(H:

8m);

中部:

δ=14mm(H:

10m)

下部:

δ=16mm(H:

6m);

塔外加强筋:

#20/16/14工字钢,L140/120/100/75角钢;

塔内支撑梁:

7层,200*400矩形管;

人孔及法兰短接:

600*800人孔5套,DN400管口8套,DN150管口3套,DN80管口13套,DN50管口15套,其他表计及侧搅安装孔20套

塔外氧化池

1100mm,钢材重量,δ16mm,含底板、顶板、外加强、梯子平台等

45

玻璃鳞片防腐,基层喷砂处理,浆液接触部分4mm,其他区域2mm

各规格管口短接及法兰:

DN400/200/150/100/80/50

双叶片顶搅,轴为碳钢衬胶,叶片1.4529或2205

吸收塔浆液循环泵A/B/C/D/E

卧式无堵塞离心泵,Q=950m3/h,H=20/20/24/24/26m,N=110/110/132/132/160kW。

侧进式,N=7.5KW。

莱宁

氧化池搅拌器

顶入式,双级,轴为碳钢衬胶,叶片为1.4529

氧化池空气分配器

DN25,材质:

1.4529

吸收液旋流器

处理量30m³

/h,旋流子二用一备

8

吸收塔氧化风机A/B

罗茨风机,Q=2200Nm3/h。

△P=98kPa,N=110kW。

组合件

常州庆中

吸收塔石膏浆液排出泵A/B

卧式离心泵,Q=12.5m3/h,H=30m,N=3kW。

襄樊525苏法尔

吸收塔喷淋管

FRP管,4层。

无锡畅悉

11

吸收塔喷淋层喷嘴

30m3/h,共133个/套,5个备用。

133

上海守望者

12

吸收塔除雾器

内置式,φ5.8m,2层屋脊式+1层管式

13

吸收塔入口合金贴衬

材质1.4529,2mm

国产优质

14

吸收塔泵进口滤网

DN250,滤网材质:

FRP或PP

15

氧化空气喷枪

DN50,材质:

16

石膏排出泵滤网

DN65,滤网材质:

17

塔内紧固件

合金钢1.4529

268

焙烧炉

脱硫塔本体,尺寸:

28500mm;

80

9m)

5m);

5层,200*400矩形管;

600*800人孔5套,DN400管口4套,DN150管口3套,DN80管口13套,DN50管口15套,其他表计及侧搅安装孔20套

吸收塔浆液循环泵A/B

卧式无堵塞离心泵,Q=400m3/h,H=20/22m,N=22/30kW。

吸收塔搅拌器A/B/C

侧进式,N=4KW。

莱宁、伊卡托、夏普

罗茨风机,Q=800Nm3/h。

△P=80kPa,N=55KW。

卧式离心泵,Q=7m3/h,H=30m,N=2.2kW。

FRP管,2层。

30m3/h,共24个/套。

24

内置式,φ5.8m,2层

上海霍林、浙江德创、北京贝克莱

DN200,滤网材质:

DN50,滤网材质:

64

2.5.2.设备试运情况

1)电气系统试运正常。

2)仪表、阀门工作正常。

3)设备能力符合设计要求,轴承温度、震动、电流等运行指标符合要求。

4)停运后检查除雾器冲洗效果良好,吸收塔衬胶完好,吸收塔搅拌器正常。

2.5.3.联锁试验

吸收塔循环泵

吸收塔液位>

吸收塔液位<

2.5m

吸收塔搅拌器

除雾器冲洗水

顺控

详见逻辑控制说明

氧化空气

压力报警

出口总管压力<50KPa

温度报警

出口压力>120℃

吸收塔石膏排出泵

吸收塔液位≥3.5m

焙烧炉地坑泵

地坑液位>2m

地坑液位<0.8m

煅烧炉地坑泵

地坑液位>1.6m

2.6.石膏脱水系统调试

2.6.1.系统主要设备

生产厂家

石膏浆液缓冲罐

V=16m3。

盐城兰丰

石膏浆液缓冲罐搅拌器

顶进式,N=3kW。

石膏浆液缓冲罐浆液泵A/B

卧式离心泵,Q=25m3/h,H=45m,N=11kW。

壳体/叶轮:

铸钢衬胶/合金

石膏浆液旋流器

处理量:

35m3/h(含水80%)

真空皮带脱水机A/B

7t/h(石膏含水10%),N=2.2+4kW

浙江德创

 6

气液分离器A/B

皮带机配套

7 

水环真空泵A/B

8 

滤布冲洗水箱

9 

滤布冲洗水泵A/B

10 

滤饼冲洗水箱

11 

滤饼冲洗水泵A/B

2.6.2.设备试运情况

2)仪表、阀门等工作正常

3)设备能力能够满足设计要求,设备轴承温度、振动、电流等性能指标符合要求

2.6.3.联锁试验

石膏浆液缓箱搅拌器

液位>

0.8

液位<

0.6

石膏缓冲泵

保护关

真空皮带脱水机停运

真空皮带脱水机

真空皮带脱水机滤布跑偏

真空皮带脱水机皮带跑偏

2.7.制浆系统调试

2.7.1.系统主要设备

数量

石灰石粉仓

有效容积V=160m3,直径Φ5.2m,上部高6m,下部锥斗高6m。

碳钢,下料口φ200。

单位

35

仓顶袋式除尘器

通用型,N=2.2kW

流化风机A/B

罗茨风机,风量2m3/min,压力58.8kPa,N=4kW;

流化板

150×

900×

30mm共8块。

SiC

真空压力释放阀

DN500

流化风加热器

电加热,N=8kW

电动插板门

DN200

叶轮给料机A/B

处理量3t/h,DN200,N=2.2kW(变频)

石灰石浆液罐

V=30m3,Ф3.2×

4m,钢制,玻璃鳞片防腐,1套

石灰石浆液罐搅拌器

顶进式,N=5.5kW。

石灰石浆液泵A/B

卧式离心泵,机械密封,Q=6m3/h,H=35mN=1.5kW。

2.7.2.设备试运情况

1.电气系统工作正常

2.仪表、阀门等工作正常

3.设备能力能够满足设计要求,设备轴承温度、振动、电流等性能指标符合要求

2.7.3.连锁试验

石灰浆液箱搅拌器

石灰浆液箱液位>

石灰浆液箱液位<

1m

0.7m

石灰浆液泵

石灰浆液箱液位(A0HTK10CL102)≥1m

强制停

石灰浆液箱液位<0.8m

石灰浆液箱补水

低报

石灰浆液箱液位(A0HTK10CL102)<1m

正常

强制关

石灰浆液箱液位>3.5m

流花风机电加热器

任意一台流化风机运行

流化风机全停

3.整套试运

●焙烧炉除雾器冲洗顺控1套

除雾器冲洗顺控

除雾器冲洗顺控的顺序是:

一级下部的A、B冲洗水阀,然后是一级上部A、B冲洗水阀,然后是二级下部A、B冲洗水阀,除雾器冲洗顺控试验正常,检查冲洗效果良好。

该顺控是脱硫系统最重要的顺控之一,脱硫系统投运后应保持一直投运。

3.2.1吸收塔石灰(氧化池)浆液供给自动控制

通过调节石灰浆的流量来控制吸收塔的PH值,从而达到控制FGD的脱硫效率的目的。

通过实时采集吸收塔前原烟气与烟气中的SO2浓度、烟气温度、压力和烟气量,计算出进入吸收塔中的SO2总量,计算出需要的石灰用量。

然后经吸收塔石灰浆液供给泵出口浆液密度的实时测量,计算出需要的石灰浆液体积量,作为前馈;

吸收塔浆液的PH控制给定值作为控制目标,其偏差调节石灰浆液调节阀的开度;

从而保证吸收剂(吸收塔浆液)PH值稳定。

PH设定值设为5.5,自动投入后,PH的波动范围在5.3-5.7之间,控制效果正常,符合设计要求。

3.2.2.工艺水向石灰浆液箱供给水自动控制

通过控制工艺水向石灰浆液箱供给水调阀的开度,来控制向石灰制浆系统供给的工艺水量,从而维持石灰浆液箱中浆液的密度在1200Kg/m3左右。

整套启动步序如下:

启动工艺水泵

吸收塔注水到6米(氧化池注水到6m)

启动制浆系统到石灰浆液箱液位不低;

吸收塔配石膏晶种(第一次需要)

启动氧化风机

启动吸收塔搅拌器

启动三台浆液循环泵

开净烟气挡板

启动增压风机;

开原烟气挡板;

调整增压风机导叶开度到30%(焙烧无增压风机忽略)

除雾器冲洗程序投运

启动石灰浆液供给泵,根据PH值进行补浆

关闭旁路挡板,同步调整增压风机导叶开度(需要的话)

给浆自动投入(也可手动控制)

472小时连续满负荷试运行

4.1脱硫岛运行性能

72试运期间煅烧炉脱硫技术指标

检验项目

性质

单位

质量标准

(设计值)

检查结果

(平均值)

负荷

烟气量

KNm3/h(湿)

2632

2600

原烟气

温度

主要

170

110

含尘量

mg/Nm3(干)

SO2

6000

2000

净烟气

49

51

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