龙山湿法脱硫调试报告Word文档下载推荐.docx
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总反应式为:
Ca(OH)2+SO2+1/2O2+H2O=CaSO4·
2H2O
吸收剂原料为石灰,经过振动给料机、斗式提升机进入石灰储仓,由皮带称重给料机进入湿式球磨机进行破碎、碾磨,通过调节湿磨头部和湿磨浆液罐的补水配制到要求的石灰浆液浓度。
石灰浆液成品通过石灰旋流器溢流箱自流到石灰浆液箱。
石灰浆液通过石灰浆液输送泵输送到吸收塔,作为吸收剂的补充。
吸收塔浆液通过吸收塔石膏排出泵升压到石膏旋流站,通过石膏旋流站对石膏浆液进行浓缩到50%浓度,石膏旋流站的底流到真空皮带脱水机进行脱水后落入石膏库。
排水坑用来收集设备冷却水、管道冲洗、管道排放以及箱罐溢流产生的系统水,然后再返回系统。
吸收塔排水坑泵将收集来的水返回吸收塔或排到事故浆液箱。
事故浆液箱可用于事故状态下储存浆液,也可将集中的浆液返回到吸收塔。
工艺水来自主机的工业水系统,集中储存到工艺水箱,工艺水箱液位控制工艺水箱补水,工艺水主要用于系统补水、设备冷却水、除雾器冲洗和管道冲洗。
2.分系统调试
2.1.电气系统调试
2.1.1.脱硫岛供电系统
脱硫岛设PCA段和PCB段,主厂来高压10KV经过脱硫变压器后进入脱硫PCA段、PCB段,电压400V。
脱硫保安段正常情况下由PCA段供电,外接主厂另一路电源,设置自动投切。
当脱硫PCA段停电时,保安段由主厂直接供电。
保证保安段重要负载不停电。
脱硫岛内重要回路电源、电动门、DCS等来自脱硫UPS,UPS蓄电池供电情况下能维持运行一个小时。
2.1.2.电气设备静态检查
2.1.2.1.检查现场设备情况,与设计蓝图相符合。
2.1.2.2.检查现场电气设备出厂及其交接试验报告,试验数据及其试验结果均满足国家标准的要求。
1)380V电机
低压电机资料与铭牌相符,静态实验合格,试验数据详见单体调试报告。
2)电动执行机构
电动执行机构动作灵活性和开关时间满足工艺要求。
3)其它电气设备:
满足设计要求。
2.1.3.电气设备热态及其整套启动调试(脱硫系统带电)
脱硫PCA段、脱硫PCB段、脱硫保安段已按《脱硫系统厂用电受电方案》带电调试完毕。
脱硫PC段进线开关正常,脱硫保安段备自投装置动作正常。
2.1.4.脱硫系统重要转动设备电气部分调试
●煅烧炉浆液循环泵A/B/C/D/E/F开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。
●焙烧炉炉浆液循环泵A/B/C开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。
●煅烧炉氧化风机A/B/C开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。
●焙烧炉氧化风机A/B开关带负荷合闸前操作试验及各保护试验动作正确,各项检查未发现异常。
2.2.自控系统调试
2.2.1.自控系统配置
济南龙山炭素脱硫工程FGD的控制系统采用和利时公司的DCS控制系统。
主要功能包括数据采集和处理(DAS)、模拟量控制系统(MCS)和顺序控制系统(SCS)。
DCS系统基本配置为:
操作员2套、工程师站1套、服务器2套。
2.2.2.FGD自控系统的组成
1).模拟量控制系统自动(MCS)
煅烧焙烧脱硫及公用系统共有6套自动控制:
●石灰浆液制备自动控制
●煅烧炉供浆自动控制
●焙烧炉供浆自动控制
●氧化池供浆自动控制
●工艺水箱补水自动控制
●地坑泵启停自动控制
2).顺序控制系统(SCS)
5#机组脱硫及公用系统顺控共有2套:
●煅烧炉除雾器冲洗顺控1套
●焙烧炉除雾器冲洗顺控1套
2.2.3.DCS系统受电
DCS盘柜安装完毕,安装签证符合要求后,联合监理、业主、安装等各个单位进行DCS受电。
1)检查DCS电源系统绝缘情况,5#及公用系统绝缘大于5MΩ
2)检查DCS系统接地电阻合格
3)对DCS电源供电盘柜受电
4)分别对每个模件柜受电
5)根据DAS系统调试的需要,按I/O要求,渐次推入模件,进行模件供电
DCS系统的受电完成,DCS受电正常。
2.2.4.特殊仪表的调试
PH计
煅烧炉安装了两台PH值测量仪,分别位于吸收塔及氧化池,焙烧塔安装了俩台PH值测量仪,在投运前用PH值等于4和PH值等于6.86的标定液对PH计进行了标定。
2.3.滤液及工艺水系统调试
2.3.1.系统主要设备
1
事故浆液箱
V=200m3。
碳钢衬玻璃鳞片
吨
20
利旧
2
事故浆液箱搅拌器
顶进式,N=kW。
轴/桨叶:
耐磨合金
个
3
事故浆液泵
卧式离心泵,Q=30m3/h,H=20m,N=kW。
4
吸收塔区集液坑泵(自吸)
液下泵,Q=20m3/h,H=25m,N=4kW。
襄樊525
5
吸收区集液坑搅拌器
顶进式,N=4kW。
45/钢衬胶
浙江长城
6
工艺水罐
V=20m3,Φ3×
3m
7
工艺水泵A/B
卧式离心泵,Q=30m3/h,H=60m,N=15kW。
台
带除雾冲洗
2.3.2.试运设备情况
1)电气系统工作正常
2)仪表阀门工作正常
3)检查工艺水泵A/B、煅烧地坑泵、焙烧地坑泵的最大出力均满足设计要求,振动、轴承温度、电流正常,管道、工艺水箱、冲洗合格,并无泄露。
4)除雾器冲洗压力调整
除雾器冲洗喷头的工作压力是0.15Mpa,过高会产生雾化,过低冲洗效果不好。
本除雾器冲洗水出口母管上设有手动阀,通过调整手动阀的开度使喷头工作压力保持在0.15Mpa,手动阀的开度以后就固定下来。
检查冲洗效果,除雾器喷头的喷射角度在120度左右,冲洗均匀,喷头无堵塞、没有死角。
2.3.3.联锁试验
设备名称
联锁内容
动作情况
工艺水箱补水阀
自动开
工艺水箱液位<1.5米
正常
自动关
工艺水箱液位>2.5米
工艺水泵
保护停
工艺水箱液位<
0.8m
煅烧塔地坑泵
泵运行
自动启
地坑液位大于1.6m,泵自启
液位小于0.8m,泵自停
煅烧塔地坑搅拌器
启允许
地坑液位<
0.5m
地坑液位>0.6m
焙烧塔地坑泵
地坑液位大于1.8m,泵自启
焙烧塔地坑搅拌器
2.4.烟气系统调试
2.4.1.系统主要设备
序号
名称
规格型号
材料
数量
烟气挡板
3000X1600X400
Q235+316L
挡板门密封风机A/B
Q=1800m³
/h全压4500pa
电机:
4Kw
挡板门密封风电加热器
电加热功率:
60KW
增压风机
业主提供
9
吸收塔入口膨胀节
3000×
3000
非金属
10
吸收塔出口膨胀节
2.4.2设备试运情况
1)电气系统运行正常。
2)仪表、阀门等工作正常。
3)设备出力均能满足设计要求,轴承振动、温度等运行指标符合要求。
4)增压风机导叶执行器调节性能正常。
5)增压风机在脱硫停运后注意保养,在脱硫长期停运后最好将吸收塔排空。
2.4.3联锁试验
脱硫烟气系统烟温报警
净烟气温度>70℃
原烟气温度>
180℃
脱硫塔事故喷淋启动
净烟气温度>70℃,延时3分钟
180℃,延时3分钟
2.5.吸收塔系统调试
2.5.1.系统主要设备
煅烧炉
吸收塔
脱硫塔本体:
尺寸:
Φ5800mm×
30500mm;
底板:
底板圈Φ6200/5400,δ≥30mm;
内底板Φ5400mm,δ14;
顶部:
δ=8mm(H:
6.5m)
85
兰丰环保
上部:
δ=12mm(H:
8m);
中部:
δ=14mm(H:
10m)
下部:
δ=16mm(H:
6m);
塔外加强筋:
#20/16/14工字钢,L140/120/100/75角钢;
塔内支撑梁:
7层,200*400矩形管;
人孔及法兰短接:
600*800人孔5套,DN400管口8套,DN150管口3套,DN80管口13套,DN50管口15套,其他表计及侧搅安装孔20套
塔外氧化池
1100mm,钢材重量,δ16mm,含底板、顶板、外加强、梯子平台等
45
玻璃鳞片防腐,基层喷砂处理,浆液接触部分4mm,其他区域2mm
各规格管口短接及法兰:
DN400/200/150/100/80/50
双叶片顶搅,轴为碳钢衬胶,叶片1.4529或2205
吸收塔浆液循环泵A/B/C/D/E
卧式无堵塞离心泵,Q=950m3/h,H=20/20/24/24/26m,N=110/110/132/132/160kW。
侧进式,N=7.5KW。
莱宁
氧化池搅拌器
顶入式,双级,轴为碳钢衬胶,叶片为1.4529
氧化池空气分配器
DN25,材质:
1.4529
支
吸收液旋流器
处理量30m³
/h,旋流子二用一备
8
吸收塔氧化风机A/B
罗茨风机,Q=2200Nm3/h。
△P=98kPa,N=110kW。
组合件
常州庆中
吸收塔石膏浆液排出泵A/B
卧式离心泵,Q=12.5m3/h,H=30m,N=3kW。
襄樊525苏法尔
吸收塔喷淋管
FRP管,4层。
套
无锡畅悉
11
吸收塔喷淋层喷嘴
30m3/h,共133个/套,5个备用。
133
上海守望者
12
吸收塔除雾器
内置式,φ5.8m,2层屋脊式+1层管式
13
吸收塔入口合金贴衬
材质1.4529,2mm
国产优质
14
吸收塔泵进口滤网
DN250,滤网材质:
FRP或PP
15
氧化空气喷枪
DN50,材质:
16
石膏排出泵滤网
DN65,滤网材质:
17
塔内紧固件
合金钢1.4529
268
焙烧炉
脱硫塔本体,尺寸:
28500mm;
80
9m)
5m);
5层,200*400矩形管;
600*800人孔5套,DN400管口4套,DN150管口3套,DN80管口13套,DN50管口15套,其他表计及侧搅安装孔20套
吸收塔浆液循环泵A/B
卧式无堵塞离心泵,Q=400m3/h,H=20/22m,N=22/30kW。
吸收塔搅拌器A/B/C
侧进式,N=4KW。
莱宁、伊卡托、夏普
罗茨风机,Q=800Nm3/h。
△P=80kPa,N=55KW。
卧式离心泵,Q=7m3/h,H=30m,N=2.2kW。
FRP管,2层。
30m3/h,共24个/套。
24
内置式,φ5.8m,2层
上海霍林、浙江德创、北京贝克莱
DN200,滤网材质:
DN50,滤网材质:
64
2.5.2.设备试运情况
1)电气系统试运正常。
2)仪表、阀门工作正常。
3)设备能力符合设计要求,轴承温度、震动、电流等运行指标符合要求。
4)停运后检查除雾器冲洗效果良好,吸收塔衬胶完好,吸收塔搅拌器正常。
2.5.3.联锁试验
吸收塔循环泵
吸收塔液位>
吸收塔液位<
2.5m
吸收塔搅拌器
除雾器冲洗水
顺控
详见逻辑控制说明
氧化空气
压力报警
出口总管压力<50KPa
温度报警
出口压力>120℃
吸收塔石膏排出泵
吸收塔液位≥3.5m
焙烧炉地坑泵
地坑液位>2m
地坑液位<0.8m
煅烧炉地坑泵
地坑液位>1.6m
2.6.石膏脱水系统调试
2.6.1.系统主要设备
生产厂家
石膏浆液缓冲罐
V=16m3。
盐城兰丰
石膏浆液缓冲罐搅拌器
顶进式,N=3kW。
石膏浆液缓冲罐浆液泵A/B
卧式离心泵,Q=25m3/h,H=45m,N=11kW。
壳体/叶轮:
铸钢衬胶/合金
石膏浆液旋流器
处理量:
35m3/h(含水80%)
真空皮带脱水机A/B
7t/h(石膏含水10%),N=2.2+4kW
浙江德创
6
气液分离器A/B
皮带机配套
7
水环真空泵A/B
8
滤布冲洗水箱
9
滤布冲洗水泵A/B
10
滤饼冲洗水箱
11
滤饼冲洗水泵A/B
2.6.2.设备试运情况
2)仪表、阀门等工作正常
3)设备能力能够满足设计要求,设备轴承温度、振动、电流等性能指标符合要求
2.6.3.联锁试验
石膏浆液缓箱搅拌器
液位>
0.8
液位<
0.6
石膏缓冲泵
保护关
真空皮带脱水机停运
真空皮带脱水机
真空皮带脱水机滤布跑偏
真空皮带脱水机皮带跑偏
2.7.制浆系统调试
2.7.1.系统主要设备
数量
石灰石粉仓
有效容积V=160m3,直径Φ5.2m,上部高6m,下部锥斗高6m。
碳钢,下料口φ200。
单位
35
仓顶袋式除尘器
通用型,N=2.2kW
流化风机A/B
罗茨风机,风量2m3/min,压力58.8kPa,N=4kW;
流化板
150×
900×
30mm共8块。
SiC
块
真空压力释放阀
DN500
件
流化风加热器
电加热,N=8kW
电动插板门
DN200
叶轮给料机A/B
处理量3t/h,DN200,N=2.2kW(变频)
石灰石浆液罐
V=30m3,Ф3.2×
4m,钢制,玻璃鳞片防腐,1套
座
石灰石浆液罐搅拌器
顶进式,N=5.5kW。
石灰石浆液泵A/B
卧式离心泵,机械密封,Q=6m3/h,H=35mN=1.5kW。
2.7.2.设备试运情况
1.电气系统工作正常
2.仪表、阀门等工作正常
3.设备能力能够满足设计要求,设备轴承温度、振动、电流等性能指标符合要求
2.7.3.连锁试验
石灰浆液箱搅拌器
石灰浆液箱液位>
石灰浆液箱液位<
1m
0.7m
石灰浆液泵
石灰浆液箱液位(A0HTK10CL102)≥1m
强制停
石灰浆液箱液位<0.8m
石灰浆液箱补水
低报
石灰浆液箱液位(A0HTK10CL102)<1m
正常
强制关
石灰浆液箱液位>3.5m
流花风机电加热器
任意一台流化风机运行
流化风机全停
3.整套试运
●焙烧炉除雾器冲洗顺控1套
除雾器冲洗顺控
除雾器冲洗顺控的顺序是:
一级下部的A、B冲洗水阀,然后是一级上部A、B冲洗水阀,然后是二级下部A、B冲洗水阀,除雾器冲洗顺控试验正常,检查冲洗效果良好。
该顺控是脱硫系统最重要的顺控之一,脱硫系统投运后应保持一直投运。
3.2.1吸收塔石灰(氧化池)浆液供给自动控制
通过调节石灰浆的流量来控制吸收塔的PH值,从而达到控制FGD的脱硫效率的目的。
通过实时采集吸收塔前原烟气与烟气中的SO2浓度、烟气温度、压力和烟气量,计算出进入吸收塔中的SO2总量,计算出需要的石灰用量。
然后经吸收塔石灰浆液供给泵出口浆液密度的实时测量,计算出需要的石灰浆液体积量,作为前馈;
吸收塔浆液的PH控制给定值作为控制目标,其偏差调节石灰浆液调节阀的开度;
从而保证吸收剂(吸收塔浆液)PH值稳定。
PH设定值设为5.5,自动投入后,PH的波动范围在5.3-5.7之间,控制效果正常,符合设计要求。
3.2.2.工艺水向石灰浆液箱供给水自动控制
通过控制工艺水向石灰浆液箱供给水调阀的开度,来控制向石灰制浆系统供给的工艺水量,从而维持石灰浆液箱中浆液的密度在1200Kg/m3左右。
整套启动步序如下:
启动工艺水泵
吸收塔注水到6米(氧化池注水到6m)
启动制浆系统到石灰浆液箱液位不低;
吸收塔配石膏晶种(第一次需要)
启动氧化风机
启动吸收塔搅拌器
启动三台浆液循环泵
开净烟气挡板
启动增压风机;
开原烟气挡板;
调整增压风机导叶开度到30%(焙烧无增压风机忽略)
除雾器冲洗程序投运
启动石灰浆液供给泵,根据PH值进行补浆
关闭旁路挡板,同步调整增压风机导叶开度(需要的话)
给浆自动投入(也可手动控制)
472小时连续满负荷试运行
4.1脱硫岛运行性能
72试运期间煅烧炉脱硫技术指标
检验项目
性质
单位
质量标准
(设计值)
检查结果
(平均值)
煅
烧
炉
烟
气
系
统
负荷
烟气量
KNm3/h(湿)
2632
2600
原烟气
温度
主要
℃
170
110
含尘量
mg/Nm3(干)
SO2
6000
2000
净烟气
49
51