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  3、及时汇报值长,联系组织有关人员进行救火。

必要时报火警。

  4、如果机头火灾扩大,不可控制,及时停止低压润滑油泵,开事故放油门。

B、炉专业:

李文全   监护人:

赵 立

题目:

排粉机入口防爆门破裂

1、系统所有负压降低,磨煤机入口有可能冒正压。

   2、磨煤机出口温度降低,磨煤机前后压差增大。

   3、排粉机入口温度降低,排粉机电流增大。

1、根据故障现象判断排粉机入口防爆门可能破裂,将给煤机转速降低,派人至就地检查。

2、就地检查并确认排粉机入口防爆门破裂,汇报值长。

   3、正常停止该制粉系统,联系维护处理。

      4、根据负荷、粉位情况,必要时联系邻炉输粉。

C、电专业:

刘运洲   监护人:

丁广成

6A102电流互感器二次断线

负荷135MW、各个设备运行正常

1、6KV1A段工作电源C相电流指示由300A降至30A左右。

2、6KV1A段工作电源有功、无功下降

3、机组负荷不变,6KV1A段所带负荷电流无变化

1、监盘发现6KV1A段工作电源6A102C相电流指示由300A降至30A左右,6KV1A段工作电源有功、无功指示下降相电流无变化,6KV1A、1B段所带负荷无变化,机组负荷正常,汇报主值、值长。

2、根据现象,判断6KV1A段6A102开关C相CT二次部分有故障,联系维护.

3、将6KV1A、1B段由#1高厂变切换为启备变带

4、将#1高厂变停运解备,拉出6A102、6102小车开关,断开151甲刀闸,并挂禁止合闸牌,在6A102与#1高厂变之间靠6A102侧挂接地线一组

5、维护处理正常后,恢复原运行方式

2、巡检员

张 伟   监护人:

赵华伟

#6高加泄漏

负荷135MW;

各个转机#1运行,#2备用

  其它设备运行正常

1、#6、#5高加水位高,给水温度降低

 2、给水泵勺管开大1%,前置泵流量增大,而至汽包给水流量指示不变

 3、就地检查发现给水管道振动,#6高加有泄漏声

1、监盘值班员发现:

#6高加水位上升,#6高加至#5高加疏水调门不跟踪开启,手动开启时,不动作。

判断此调门卡涩,派巡检员就地手动活动调门正常。

且报告值班员给水管道振动,#6高加有泄漏声。

 2、#5、#6高加水位持续上升,高2值报警,危机疏水门开启。

判断#6高加泄漏,迅速减负荷,联系锅炉值班员调整燃烧。

 3、#5、#6高加水位仍较缓持续上升,高3值报警,保护未动作。

巡检员就地开启高加保护电磁阀旁路门,保护动作正常。

 4、解列高加,做措施,联系维护处理。

张大超   监护人:

杨 峰

主省煤器放水门泄漏?

1、若外漏可在就地看到,明显有蒸汽冒出。

  2、若内漏可在该门旁边听到异常响声。

  3、可用测温仪测量门后管壁温度,应异常升高。

  4、内漏时定排扩容器排汽口处应有蒸汽冒出。

  5、若漏流量小,在CRT画面上不能明显判断出来;

若漏流量大,给水流量应不正常地大于蒸汽流量。

1、发现给水流量不正常大于蒸汽流量,汇报值长,主值。

调节给水泵勺管,维持汽包水位,必要时解列自动,联系值长,机组减负荷。

  2、检查汽温汽压,炉膛烟道各部烟温参数无异常。

3、派人就地检查炉膛燃烧稳定,无异常声音,冷灰斗无异常。

4、就地检查各定排门,放水门,发现主省煤器入口放水门漏,手动关紧后无效,汇报值长,联系维护处理。

C、电专业

彭小霞   监护人:

杨梅花

#1机组大修#1组蓄电池放电

直流系统正常运行方式

操作步骤:

1、合上1QS1开关

2、断开1QS2开关

3、将1QS3切至母联位

4、合上1QF3

5、联系维护处理

6、处理结束后,恢复原运行方式

 

二、#2机组:

王锦州   监护人:

郭振宇

汽轮机水冲击反事故演习

#1机组负荷135MW,“功率回路“在投,辅助转机军#1运行,#2备用。

1、主蒸汽温快速下降

2、轴向位移增大,机组振动增大,声音异常,推力瓦温度升高。

3、负荷下降

4、主蒸汽管道伴有水击声

5、机组相对膨胀异常

故障设置:

1、汽缸上下温差增大

2、凝汽器补水电动门故障

3、凝汽器真空抽至90Kpa后不再升高

4、带负荷过程中,化学补水中断,凝汽器水位下降。

1、破坏真空紧急停机处理。

2、开启蒸汽、抽汽管道、汽缸疏水门充分疏水。

3、若是由于除氧器、加热器满水引起水冲击,应立即停用隔离该加热器并放水。

4、汽轮机惰走过程中,倾听机组响声,并记录分析惰走时间的变化。

5、如惰走时声音正常,轴向位移,差胀,轴瓦温度,推力瓦温度正常,则汇报值长,根据情况再次启动。

6、如汽机转子偏心值超过定值,连续盘车直至合格,确定正常方可再次启动。

7、汽机转子静止后,应检查盘车装置是否启动,否则立即启动并倾听机组声音,比较盘车电流。

8、水冲击时,如轴向位移超过规定值或推力瓦温度超过规定值,转子惰走时间明显缩短,汽机内部声音异常,盘车电流增大,应检查推力轴承,并根据推力轴承的情况,决定是否开缸检查。

王 磊   监护人:

艾永军

上排#4给粉机木销断裂:

气温下降,气压急剧下降投自动时协调出力自动增大。

上排#4给粉机一次风温,风压,风速增大。

迅速调整燃烧保持气温,气压。

汇报值长。

立即派人到就地检查喷然器来粉情况及给粉机运行情况。

发现给粉机木销断裂后应汇报值长停止给粉机运行,联系维护处理。

王向阳   监护人:

程金波

UPS切换

现场操作:

1、工作→直流

在工作回路QIRP运行时,查直流电源在送电,断开QIRP开关,面板上绿灯"

主电源输入"

灭,"

UPS供电"

亮,"

电池放电"

红灯闪即可。

2、直流→工作

在直流供电情况下,合上QIRP开关约半分钟左右,整流输出电压升至245V,面板上绿灯"

主电源输入"

及"

红灯灭即可。

3、工作→旁路

在工作回路QIRP运行时,查直流电源在送电,断开QIB开关,然后断开QIRP开关,查UPS自动转换至旁路供电,面板上绿灯"

备用电源输入"

旁路"

亮,查输出正常,数秒钟后,面板指示消失。

4、旁路→工作

在旁路供电的情况下,合上QIRP开关即可,UPS将执行自诊断程序,数秒钟后,面板上绿灯"

,"

亮,然后合上QIB开关。

5、旁路→检修

在旁路供电的情况下,手动合上QIBY开关至Ⅰ+Ⅱ位置,查UPS输出正常,手动合上QIBY开关至Ⅱ位置,这时负载由备用电源经维修旁路开关直接供电。

6、检修→旁路

在由维修旁路开关直接供电的情况下,手动合上QIBY开关至Ⅰ+Ⅱ位置,查输出正常,手动合上QIBY开关至Ⅰ位置,这时负载由旁路供电。

韦道冲   监护人:

司俊岭

#2给水泵联动后,#1给水泵倒转

#2机组负荷100MW,辅助转机均#1运行,#2备用。

1、#1给水泵事故跳闸,#2给水泵联动。

2、#2给水泵泵联动正常,润滑油压低。

3、停运#1给水泵过程中,发生泵倒转。

4、#2给水泵勺管出现卡涩现象。

1、拿对讲机到就地检查#2泵联启是否正常,检查项目包括泵的声音,振动,轴承温度,水压,油位,油压,油温,管道有无滴漏。

2、发现润滑油压低,汇报值班工,就地启动辅助油泵,维持油压正常。

3、就地手动摇关#1泵出口电动门,复位#1泵就地转速表。

4、将勺管切至就地,和值班工联系,就地活动一下勺管,然后将勺管切至远方位,联系值班工在盘面上是否可调整,如还不行,可重复上述操作,勺管活动程度可适当大一些。

B、炉专业

薛 刚   监护人:

张陆杰

上排#4给粉机运行中木销断裂

接值班工令:

上排#4给粉机不来粉,对应一次风温高,一次风压高,到就地检查,发现给粉机不来粉,带齐工器具后到给粉机室,发现上排#4给粉机机械不转,电机空转,联系值班工汇报情况,停运给粉机后,发现给粉机机械盘不动,汇报情况,判断给粉机给粉有杂物堵塞,给粉机木销断.

朱 光   监护人:

陈 欢

低备变检修,#1低厂变故障

操作:

一、低备变能够及时恢复时的处理:

1、拆除低备变与6B107之间靠低备变侧#地线一组;

2、拆除低备变与备0甲之间靠低备变侧#地线一组;

3、检查低备变无其他安全措施;

4、检查低备变各部正常;

5、测量低备变的绝缘;

6、检查备0甲刀闸在断;

7、检查低备变高压侧开关6B107各部正常;

8、检查低备变高压侧开关6B107在分;

9、将低备变高压侧开关6B107推至试验位置;

10、装上低备变高压侧开关6B107二次插件;

11、送上低备变高压侧开关6B107操作电源;

12、将低备变高压侧开关6B107摇至工作位置;

13、将备0甲刀闸摇至工作位置;

14、合上备0甲刀闸;

15、合上低备变高压侧开关6B107;

16、检查对低备变及低压备用段充电正常;

17、将380V厂用1A,1B段备自投装置复归;

18、将380V厂用2A,2B段备自投装置复归;

19、将380V公用A,B段备自投装置复归;

20、检查备用变运行正常;

21、合上380VⅠA段备用开关备A01;

22、检查低备变带380VⅡA段负荷正常;

23、断开4A101;

24、合上380VⅠB段备用开关备B01;

25、检查低备变带380VⅠB段负荷正常;

26、断开4B101;

27、断开#1低厂变6A113开关;

28、检查4A101开关在“分”;

29、将4A101开关摇至“试验”位置;

30、取下4A101开关的操作保险;

31、断开380VⅠA备用电源自投装置的电源;

32、检查4B101开关在“分”;

33、将4B101开关摇至“试验”位置;

34、取下4B101开关的操作保险;

35、断开380VⅠB备用电源自投装置的电源;

36、检查#1低厂变6A113开关在“分”;

37、将#1低厂变6A113开关摇至“试验”位;

38、取下#1低厂变6A113开关的二次插件;

39、合上#1低厂变6A113开关的门帘;

40、断开#1低厂变6A113开关的操作电源;

41、验明#1低厂变高、低压侧无电压;

42、在#1低厂变与6A113之间靠#1低厂变侧装# 地线一组;

43、在#1低厂变与备01甲之间靠#1低厂变侧装# 地线一组;

二、低备变不能够及时恢复时的处理:

1、检查公用变运行正常;

2、将公用A段的负荷尽可能的转移到公用B段;

3、检查备G1甲刀闸在“合”位置;

4、检查备0甲刀闸在“隔离”位置;

5、就地合上备GA1开关;

6、检查备用段充电正常;

7、检查备01甲刀闸在“合”位置;

8、将备D1甲摇至“隔离”位置;

9、将备02甲摇至“隔离”位置;

10、合上380VⅠA段备用电源开关备A01;

11、检查380VⅠA段负荷运行正常;

12、断开4A101;

13、合上380VⅠB段备用电源开关备B01;

14、检查380VⅠB段负荷运行正常;

15、断开4B101;

16、断开#1低厂变高压侧开关6A113;

17、检查4A101开关在“分”;

18、将4A101开关摇至“试验”位置;

19、取下4A101开关的操作保险;

20、断开380VⅠA备用电源自投装置的电源;

21、检查4B101开关在“分”;

22、将4B101开关摇至“试验”位置;

23、取下4B101开关的操作保险;

24、断开380VⅠB备用电源自投装置的电源;

25、检查#1低厂变高压侧开关6A113在“分”;

26、将#1低厂变高压侧开关6A113摇至“试验”位;

27、取下#1低厂变6A113开关的二次插件;

28、合上#1低厂变6A113开关的门帘;

29、断开#1低厂变6A113开关的操作电源;

30、验明#1低厂变高、低压侧无电压;

31、在#1低厂变与6A113之间靠#1低厂变侧装# 地线一组;

32、在#1低厂变与备01甲之间靠#1低厂变侧装# 地线一组;

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