QC成果报告提高现浇结构模板安装合格率Word格式文档下载.docx

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1

余伟峰

项目经理

组长

全面负责

2

徐志林

施工负责人

副组长

生产负责

3

徐杰

施工员

组员

现场实施

4

李云

安全员

安全管理

5

芮敏

资料员

资料收集

6

刘伟

质检员

质量检查

7

龚伟

材料员

材料管理

8

刘平平

木工组长

三、选题理由

选题理由

1、合同要求达到优质结构主体

2、建造精品工程、树立企业形象

3、模板用量大、需多次循环使用。

四、现状调查

对本项目部正在主体结构施工的南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程现浇结构模板安装偏差进行检验。

共抽查模板安装工程质量验收记录30份。

统计如下:

频数N=30

X=92.6%

16

15

10

5

合格率(%)

859095100

图1:

现浇结构模板偏差合格率分布图

制图:

刘伟时间:

2015年11月9日

经统计现浇结构模板安装偏差的平均合格率为92.6%。

为了保证优质结构主体顺利通过,并克服高层建筑主体结构施工的难度,现浇结构模板安装偏差合格率还需一步提高。

五、目标设定:

通过二次模板工程PDCA循环争取模板安装偏差合格率达94%:

94%

92.6%

图2:

活动目标柱状图

日期:

2015年11月11日

六、原因分析(第一次PDCA循环)

QC小组对南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。

实测180点合格153合格率85%。

表1:

不合格点排列计算表

类别

实测点

不合格

点数

频率

累计频率%

表面平整度

50

12

44.44

截面内部尺寸

40

9

33.33

77.77

层高垂直度

11.11

88.88

底模上表面标高

25

7.41

96.29

轴线位置

3.71

100

合计

180

27

制表:

2015年11月13日

N=27

3096.29%

2588.88%100%

2077.77%80%

151244.44%60%

10940%

520%

表面平整度截面尺寸垂直度标高轴线位置

12345

图3:

影响因素排列图

2015年11月13日

从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。

料机人

影响模板安装平整度因素

技术交底不具体

电动手锯型号不当思想不重视、责任心差

模板变形圆盘机老化

模板质量差操作工技术不熟练

模板支设强度不够

工作面小支护不规范

气温影响模板伸缩

环法

图4:

因果分析图

刘伟日期:

2015年11月18日

七、要因确认(第一次PDCA循环)

表2:

影响模板安装平等度因素表

末端因素

原因分析

结论

圆盘机老化

使用时间长、功率降低

次因

电动手锯型号选用不当

机械型号不全

主因

模板变形

周转次数多、维修不及时

模板质量差

模板材质

气温影响模板伸缩

砼浇筑前浇水湿润

工作面小

架子没按要求搭设

模板局部支撑强度不够

支模及对拉螺栓偏差

支护不规范

未按方案要求搭设

操作工技术不熟练

操作工技术水平低

10

思想不重视、责任心差

重视数量、不重视质量

11

技术交底不具体

未结合实际,针对性差

制表:

八、制定对策(第一次PDCA循环)

表3:

主要影响因素对策表

要因

目标

对策

执行人

措施

施工人员思想不重视、责任心差

加强质量意识、提高责任心

思想教育、建立制度

定期

教育

根据不同构件,合理选用型号

将电动手锯配齐

加强

检查

监督

模板支撑不变形

加固对拉螺栓

及顶杆

严格

验收

做到不变形

采用黑膜模板

筛选

2015年11月20日

九、对策实施(第一次PDCA循环)

表4:

主要影响因素对策实施表

序号

效果

实施对策1

思想教育、建立制度由侯喜只负责,通过班前教育,提高了工人的质量意识,,并建立了奖罚制度做到了职责明确,奖罚分明。

实施对策2

由刘伟同志负责,根据技术员和施工员提供的电动手锯型号,配齐了电动手锯型号。

实施对策3

由刘伟、芮敏同志负责在现场检查对拉螺栓及顶杆的加固,对不符合要求的进行了指正,现场进行加强整改。

实施对策4

采用黑膜模板,更换了老化变形的模板。

2015年11月20日

十、检查效果(第一次PDCA循环)

通过本次PDCA循环2015年12月3日对4—5层现浇结构模板安装工程进行检查,合格率由循环前85%上升到91.67%。

但未达到课题目标,仍需要进行第二次循环。

91.67%

85%

图5:

检查效果柱状图

2015年11月28日

十一、原因分析(第二次PDCA循环)

在五层结构混凝土框架浇筑完毕后.QC小组全体成员对现浇结构模板安装工程进行了统计,共收集了180点,合格点165点,合格率为91.67%,不良项目统计如下:

表5:

46.7

73.33

13.33

86.66

6.67

93.33

15

N=15

1593.33%

86.65%100%

1073.33%80%

1245.7%60%

5940%

20%

层高垂直度表面平整度截面内部尺寸轴线位置标高

2015年12月1日

影响模板安装垂直度因素

检查验收不到位

木工施工经验不足

模板变形对拉螺栓

过松或过紧

料法

图6:

2015年12月3日

十二、要因确认(第二次PDCA循环)

表6:

检查验收不到位

工作不细致,验收走过场

对拉螺栓过紧或过松造成模板变形

为操作方便图省事

木工施工经验不足

十三、制定对策(第二次PDCA循环)

表7:

严格执行标准

实测

实量

实行奖罚制度

对拉螺栓过松过紧,造成模变形

模板不跑模

对加固措施进行严格检查

增加验收力度

2015年12月4日

十四、对策实施(第二次PDCA循环)

表8:

实施效果

由芮敏同志负责对模板进行实测实量检查验收,模板的垂直度得到了保证

由李云、刘伟对现场对拉螺栓进行检查,模板强度、刚度和稳定性及截面尺寸得了保证

2015年12月8日

十五、效果检查(第二次PDCA循环)

通过第二次循环,我们对七层现浇结构模板安装工程进行检查验收,模板安装质量合格率达到了94.4%

94.4%

91.6%

图7:

表9:

40

30

70

80

90

刘伟日期:

2015年12月12日

十六、巩固措施

为了使活动成果有效保持,2015年12月13日,本小组制定了巩固措施:

1.严格用人制度,使用责任心强、素质高的操作工人。

2.严格管理制度,做到谁验收谁负责。

不能把验收当作走过场。

3.加强过程控制程序,将质量管理切实做到:

全员参与、全面展开、全过程控制。

十七、总结和下一步打算

通过几个月的努力,QC小组成功地解决了一系列的现浇结构模板安装工程质量问题,使该工程主体顺利通过验收。

并取得良好的社会效益和经济效益。

1.完成了课题预定目标

活动后94.4%

活动前92.5%

图八:

目标成果柱状图

制图:

刘伟时间:

2015年12月14日

2、在模板改进和机械设备方面投入了资金,拆模后可直接投入使用,缩短了工期,降低了成本。

3、QC小组成功地解决了本工程一系列的现浇结构模板安装质量问题。

我们将再接再励,全面开展以QC小组为核心的质量管理活动,为以后创优质结构工程再创佳绩。

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