CO2气保焊对接管内壁防腐层的堆焊4Word格式.docx

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CO2气保焊对接管内壁防腐层的堆焊4Word格式.docx

第三阶段:

调试堆焊面层TFW—347LD的焊接工艺。

四、实验过程:

(一)、CO2气保焊对接管内壁防腐层堆焊工艺评定的制作和评定结果:

制作工艺如下:

焊接工艺评定试板(CO2气保焊堆焊)材料:

Q345R+堆焊347L

规格:

500×

200×

14

焊材:

过渡层:

TFW—309L规格:

Ф1.2CO2气体保护

面层:

TFW—347L规格:

1、将试板表面加工出金属光泽,清除油污。

2、对试板进行堆焊,堆焊采用CO2气保焊,规范如下:

a)过渡层堆焊

堆焊层面积500×

200(mm2),堆焊厚度3.5mm

电流(A)

电压(V)

气流量(L/min)

速度(mm/min)

层温(℃)

180—200

30—32

15

440

5—100

过渡层堆焊完毕后对堆焊层进行测厚同时对过渡层表面进行100%PT检测,按JB/T4730—2005Ⅰ级合格。

b)面层堆焊

190—210

32—34

5—60

3、堆焊完毕后对整个堆焊层进行测厚同时对堆焊层的表面进行100%PT检测和堆焊层100%UT检测按JB/T4730—2005Ⅰ级合格。

4、堆焊层检测合格后按模拟退火620+15/-10℃×

8h工艺进行焊后热处理。

5、热处理完毕后进行机械性能测定,其评定结果如下:

a)堆焊层的化学元素的测量如下表检测标准(GB/T11170—2008)

化学元素

C

S

P

Si

Mn

Cr

Ni

Nb

保证值(%)

≤0.08

≤0.03

≤0.04

≤1.0

0.5—2.5

18—21

9—11

8﹡C—1.0

实测值(%)

0.050

0.004

0.020

0.41

1.44

18.01

9.54

0.30

由上表的堆焊层的化学成分可以看出此CO2气保焊堆焊层的熔敷金属化分符合堆焊347L的标准金属化学成分。

b)堆焊层铁素体的测量:

检测标准(GB/T1954—2008)

状态

焊态

堆焊层(FN)

6.1

4.6

4.5

5.2

7.3

由上表分析可看出CO2堆焊层铁素体的含量符合技术要求中3—8的技术要求标准。

c)力学性能的测定(弯曲实验):

检测标准(GB/T232—1999)

弯曲实验

焊态+模拟退火620+15/-10℃X8h

d=4aα=180°

a=10.00大侧弯4件合格

a=3.00小侧弯4件合格

可见用CO2气保焊堆焊后,其弯曲塑性符合要求合格。

d)硬度检测(HV10):

(焊态+620℃/8h模拟退火)

部位硬度检测(HV10)

表层:

193194191

181183186

热影响区:

155156157

母材:

150156154

可见硬度都符合硬度技术条件≤220HB要求。

e)堆焊层最小厚度测量(焊态+620℃/8h模拟退火)7.0mm

堆焊厚度符合≥7.0mm的技术要求。

f)晶间腐蚀试验结果:

硫酸-硫酸铜法按GB/T4334-2008标准通过。

由此可知CO2气保焊堆焊层具有良好的抗腐蚀性能。

g)金相显微组织:

(附照片如下)

铁素体+珠光体(图一)

(图一)100×

堆焊层:

奥氏体+铁素体(图二)

(图二)100×

其评定结果按JB4708-2000标准评定合格。

(二)、CO2焊枪工装夹具的制作和改进:

由于CO2气保焊能够进行连续的焊接,只要采取一定的工装夹具将其枪头固定,将接管安装在变位机上,在变位机的转动下带动接管转动,并手动调节枪头的水平移动位置来实现完成接管内壁防腐层的堆焊。

前期的调节旋钮需要在接管内进行操作,给操作带来了不便,在本次实验中我们对其进行了改装和稳固,改为在接管外操作,其具体如图三所示:

图三

接管的安装具体见图四所示:

图四

(三)、调试CO2气保焊堆焊大接管内壁过渡层和面层的可行性焊接工艺

1、调试堆焊过渡层TFW—309L的焊接工艺

第一步

对两节接管进行过渡层的堆焊(CO2气保焊)

待堆材料:

16MnⅢ规格:

Ф652×

465×

100Ф528×

290×

68

焊接材料的选择:

焊丝:

Ф1.2CO2气体保护

焊接参数的选择如下表:

气体流量(L/min)

160—200

25—28

730—580

实验结果:

发现堆焊面成形不良,大部分出现凹痕和沟槽,堆焊面不平整。

结果分析:

导致的原因可能是变位机转速过快,焊接规范不合理,药皮没能够及时清理导致溶入溶池形成夹杂缺陷。

第二步

在堆焊5道后重新调节焊接速度和焊接规范,将焊接速度调为580mm/min电流由原来的160A调为200A,电压由原来的25V调为28V。

焊后发现其成形比以前稍好,没有出现大量的凹痕和沟槽。

焊接时药皮及时清理但堆焊面成形并不是很理想。

第三步

在前期的实验基础上,对焊接规范重新调节,将导电嘴距工作面距离调至15—20mm,以防熔池熔合不好,采用滑坡10—15mm,对接管内壁的过渡层进行重新试堆(CO2气保焊)。

200

30—32

360—440

由于对前期实验的改进,本次堆焊的过渡层除少部分因操作失误外表面有小沟槽,其余大部分成形都比较良好,通过对过渡层100%UT和100%PT检测按JB/T4730—2005Ⅰ级合格。

堆焊厚度有3—3.5mm.达到工艺要求。

由上述实验可分析得出在堆焊过渡层时,导电嘴离工作面得距离不能过高,过高导致熔合不好容易出现未熔合的缺陷,而且采用滑坡10—15mm时焊道能够摊开在工作面上,不易形成棱痕,焊接电流控制在200A左右,电压在30V—32V为宜。

2、调试堆焊面层TFW—347L的焊接工艺。

对两节接管进行面层的堆焊(CO2气保焊)

TFW—347L规格:

220—240

580—460

试验结果:

在堆焊过渡层的基础上将其焊接规范重新调节,电流增大为240A,电压增大为34V,速度减慢至460mm/min,但堆焊的面层和过渡层相比成形差,仍出现大量的凹痕和沟槽,堆焊面不光滑,飞溅过多。

分析其原因可能是焊接速度还是过快,焊接规范还是不合理,导电嘴距离堆焊面过高使其熔合不好。

在重新选用焊接参数以后对两节接管内壁的防腐层的面层进行堆焊(CO2气保焊)

200—220

30—34

230—280

堆焊面层的成形并没有像过渡层那么良好。

通过反复的调节焊接参数。

用大电流大电压使其能够和过渡层相溶,但成形还是很差,焊道边缘不整齐,有凹痕存在,飞溅较多,有些地方有明显的脱层。

有可能是堆焊的过渡层没有进行局部加工见光,有堆焊痕和表面不干净所致。

由于出现上述情况,只好将接管堆焊后的过渡层进行机械加工局部见光,加工完重新堆焊面层

220

34

280

堆焊的面层效果要比前期好。

堆完后对面层100%UT和100%PT检测按JB/T4730—2005Ⅰ级合格,堆焊厚度有3—3.5mm,达到工艺要求,但需要对表面进行机械见光延耗工时、降低效率并没有达到高效率面层堆焊的理想状态。

采用TFW—347L堆焊面层并不能达到表面光滑,堆焊后不需加工的工艺要求,重新考虑选用面层堆焊焊丝。

3、阶段三调试堆焊面层TFW—347LD的焊接工艺。

改用面层的焊接材料为TFW—347LD对接管内壁防腐层的面层进行堆焊。

100

TFW—347LD规格:

通过改用焊丝后,发现在过渡层堆焊后不用机械见光的基础上可以堆焊面层,成型光滑平整。

没有前期实验时出现的夹杂、沟槽、凹痕、脱层缺陷,为整个堆焊实验攻克了一个难点。

并堆焊后对面层通过进行100%UT和100%PT检测按JB/T4730—2005Ⅰ级合格。

五、实验结论:

通过前期大量的实验总结出以下关于用CO2气保焊对接管内壁防腐层的堆焊的几点结论:

1、要选用最适合堆焊的焊接材料和焊接工艺参数具体如下表所示:

过渡层

焊接材料

TFW—309L

焊材规格

Ф1.2mm

焊接电流(A)

15—20

层间温度(℃)

5—150

面层

TFW—347LD

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