提高隧道开挖光面爆破质量合格率Word格式.doc
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松虎坑3#隧道位于信丰县虎山乡松虎坑与车堆坑,是一座上下分离的四车道高速公路隧道。
隧道右洞最大埋深约198米,隧道左洞最大埋深约197米。
隧道右线起讫桩号YK93+700~YK95+088,全长1388米;
左线起讫桩号ZK93+641~ZK95+055,全长1414米。
隧道右线位于平曲线上,隧道进口为直线,出口为圆曲线,R右-2112.807m;
隧道左线线位于平曲线上,隧道进口为直线,出口为圆曲线,R左-1998.623m。
隧道左、右线纵坡均为-1.5%至-0.5%的单向坡。
松虎坑3#隧道结构按新奥法原理设计,采用复合式衬砌,以锚杆、钢拱架、钢筋挂网、湿喷射混凝土等为初期支护,长管棚、超前注浆小导管等为施工辅助措施,充分发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次衬砌。
二、小组概况
本QC小组是在公司领导的支持及帮助下,针对隧道光面爆破不太理想,超挖严重等现象成立的。
小组以项目总工为组长,公司管理干部、项目副总工、技术人员、施工员等组成的现场型QC小组,各个环节都有专人负责,从上到下形成质量控制网络。
围绕本课题,全组共进行主要活动9次,针对发现问题及时找原因、定对策、布置任务,达到全组成员思想明确统一。
经过实践证明,本QC小组活动成绩显著,在施工中成功提高光面爆破施工质量,而且实践了施工技术与人员管理相结合的控制管理方法。
表1小组介绍
小组名称
课题名称
本次活动起止时间
2013.6—2013.8
组人数
9人
小组类型
现场型
成员介绍
序号
姓名
职务
职称
职责
小组责任分工
出勤率
1
黄震
项目总工
高级
组长
全面指挥、决策
100%
2
徐峰
项目副总工
中级
副组长
策划组织、制定方案
3
周志强
公司质量管理部经理
技术顾问、指导实施
80%
4
王雄兵
工程部主任
组员
方案实施
5
陈志刚
2#工区长
现场施工管理
6
曾翀
3#工区长
初级
7
肖敏
测量员
测量控制
8
周民贵
施工员
9
郑如风
制表人:
徐峰时间:
2013.6.13
三、选题理由
1、松虎坑3#隧道在我合同段占较大比例,是整个合同段的关键所在。
依据《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)Ⅲ级围岩拱部平均超挖值的规定值或允许偏差值为150mm。
通过施工现场测量计算,现Ⅲ级围岩拱部平均超挖值达到187mm,超出规范规定值37mm,超挖较为严重。
本隧道拱墙开挖断面周长为35.1m,由此可计算得出每延米出碴和支护混凝土的工程量增加35.1m×
0.037m=1.2987m3,再根据施工设计图纸统计松虎坑3#隧道左右双幅Ⅲ级围岩共1075m,则出碴和支护混凝土的工程量将增加1.2987m3/m×
1075m=1396m3。
通过QC小组攻关,来提高光面爆破效果,控制隧道超挖量以提高碴块成形率,进而减少出碴量,大幅减少支护的工作量,来降低成本,加快施工进度。
从而在隧道施工中,在讲究安全与质量并举的要求下获得更多的工程经济效益。
2、锻炼施工队伍,培养技术骨干,为隧道洞身开挖光面爆破施工积累经验。
综合以上原因,经过小组全体组员讨论确定以“提高隧道开挖光面爆破质量合格率”为本次活动的研究课题,开展QC攻关活动。
四、现状调查
松虎坑3#隧道采用“两端对打”施工方案,2013年6月18日松虎坑3#右洞出口掘进至YK94+611,该段为Ⅲ级围岩,主要为中风化变质砂岩,以镶嵌块状结构为主,较破碎,裂隙稍发育,岩质较坚硬,围岩稳定性一般,拱部无支护时可能产生小坍塌,侧壁基本稳定,遇水平中薄岩层时,拱部易掉块,爆破震动过大易产生坍塌现象。
隧道通过区地下水活动较弱,延裂隙以渗水、滴水为主。
该隧道采用隧道新奥法施工,隧道开挖采用上下断面分步开挖,采用钻爆法施工。
小组成员通过对YK94+611~YK94+600段3个开挖循环开挖断面,依据《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)6.4钻爆的相关规定,进行开挖光面爆破外观质量进行检查,重点检查光面爆破的周边孔控制、爆破工艺、钻孔工艺等。
对影响钻爆质量的不合格点进行了统计:
共检查145个点,其不合格点数37个,合格率为74.5%。
QC小组成员对该循环中各工序进行了统计,根据要因绘制成光面爆破检测情况统计表(表2)、不合格点频数、频率统计表(表3)。
表2光面爆破检测情况统计表
检查项目
检查点数
合格频数
不合格频数
不合格内容
周边眼控制
50
35
15
孔距、外斜率不合格
爆破工艺
40
28
12
装药结构不正确,爆破网络连接不规范
钻孔工艺
30
21
随意性大,没有按照轮廓线造孔
测量放样
25
24
偏差大
合计
145
108
37
合格率
(108÷
145)×
100%=74.5%
曾翀时间:
2013.6.18
表3不合格点频数、频率统计表
检测项目
累计频数
频率(%)
累计频率(%)
40.5
27
32.4
72.9
36
24.3
97.2
2.7
100
根据表2、表3绘制出影响光面爆破效果的质量因素饼分图(图1)。
图1质量因素饼分图
制图人:
曾翀时间:
五、活动目标及可行性分析
(一)活动目标
提高光面爆破质量,掌子面平整,开挖轮廓壁面平顺,降低工程成本。
光面爆破合格率达到90%以上,平均超挖值控制到150mm以内。
(二)可行性分析
1、集团公司及项目部领导对本课题非常重视,并给予大力支持。
2、目前一次验收合格率为74.5%,三大质量问题发生频率为97.2%,若将三大问题解决70%,一次验收合格率=74.5%+(1-74.5%)×
97.2%×
70%=91.9%。
3、根据施工需要,配置充足的工程技术人员,质检人员及技术工人,人员具有较丰富的工作经验,技术力量雄厚,知识结构合理,确保了QC活动的正常开展。
4、全组人员质量意识强,专业化水平高,具有较强的学习能力和实际操作能力,善于总结,具有较强的责任心和良好的团队精神。
5、技术人员到现场组织工班长进行集中学习,每次对技术难题进行讲解之后对他们进行考核,掌握学习情况;
6、建立质量反馈系统,即时对反馈的信息采取相应的措施,增进管理水平,提高施工安全及工程质量。
六、原因分析
对上几次循环的光爆效果经讨论分析,从质量因素饼分图可以看出,影响光面爆破质量的主要因素是周边眼控制、爆破工艺和钻孔工艺。
针对影响爆破质量的这三个主要因素,我QC小组召开了全体成员会议,从5M1E方面入手,集思广益,针对存在的问题进行了认真分析讨论,确定了最终导致钻爆质量差、造成隧道超挖严重的16项末端因素,并绘制关联图表示周边眼控制、爆破工艺和钻孔工艺三项主要因素的关系分析,关联图(图2)。
-13-
图2关联图
曾翀时间:
2013.6.19
七、要因确认
小组前后两次在施工现场进行检查,并召开现场会议,结合现场施工实际施工情况进行分析讨论,对16条影响因素进行逐一确认,最终确定主要影响因素7条,具体确认过程见要因确认表(表4)。
表4要因确认表
末端因素
要因确认情况
负责人
完成时间
是否要因
测量放样不准确
测量放样人员对炮眼位置没有准确标出,但只有一个点偏差教大,出现的概率较少,确认为非要因。
否
人员质量意识差、责任心不强
现场管理人员责任划分明确,签订责任状;
并制订奖罚制度。
确认为非要因。
对工艺掌握不充分,熟练程度差
施工前组织了光面爆破专业知识讲座,做过详细的技术交底,以及细致的现场讲解。
跟班检查不及时、现场指导不足
现场质量监控制度具体化,现场人员分工明确,施工技术人员跟班进行现场指导监督,确认为非要因。
风压不足
压风管道连接处漏风,致使掌子面风压不足。
出现的概率较高,但每次发现均及时处理,确认为非要因。
风枪性能老化,钻孔精度降低
风枪设备老化,施工过程中出现机械故障,机械震动过大,钻孔精度降低。
在现状调查过程中已对部分老化的风枪进行了维修,确认为非要因。
作业台车设置不合理
开挖台车第二层高度较高,平台空间较大,钻孔操作时较为困难,周边眼外斜率难以控制,确认为要因。
是
导爆管打结或拉细
爆破器材保管、运输过程中,导爆管打结或拉细会影响起爆可靠性和准确性。
在现场认证过程中确认爆破物品的保管和运输执行《爆破安全规程》(GB722)较好,该因素确认为非要因。
装药结构不正确
药卷间隔布置不准确或连续装药、未间隔,影响爆破效果,确认为要因。
10
装药集中度过