延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx

上传人:b****2 文档编号:15002420 上传时间:2022-10-26 格式:DOCX 页数:27 大小:147.86KB
下载 相关 举报
延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx_第1页
第1页 / 共27页
延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx_第2页
第2页 / 共27页
延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx_第3页
第3页 / 共27页
延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx_第4页
第4页 / 共27页
延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx

《延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

延迟焦化装置事故汇编Word下载.docx

在生产过程中,由于各种原因引起的爆炸,并造成人员伤亡或财产损失的事故;

3.设备事故:

由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电气、电信、仪器(表)、容器、运输设备、管道等设备及建(构)筑物等损坏造成损失或影响生产的事故;

4.生产事故:

由于违规操作或其他原因造成停产、减产以及跑油、跑料、串料的事故;

5.交通事故:

车辆、船舶在行驶、航运过程中,由于违反交通、航运规则或因机械故障等造成车辆、船舶损坏、财产损失或人身伤亡的事故;

6.人身事故:

员工在劳动过程中发生的与工作有关的人身伤亡和急性中毒事故;

7.放射事故:

放射源丢失、失控、保管不善、造成人员伤害或环境污染的事故。

针对延迟焦化装置,上述事故均有可能发生,但是基于延迟焦化工艺的特点,发生火灾事故、设备事故、生产事故的可能性更高。

事故按轻重一般分为:

一般事故、重大事故、特大事故。

一般事故:

(1)一次造成1~9人重伤;

(2)或一次造成1~2人死亡;

(3)或一次直接经济损失在10万元及以上、100万元以下(不含100万元);

(4)或炼化、销售企业一次跑、冒、漏油(料)及油品变质在10t及以上;

油田企业一次跑油在30t及以上;

管道储运企业一次跑油在100t及以上;

海上发生一次跑油在1t及以上;

销售企业一次混油混入量100t及以上;

(5)或炼化企业一次造成3套及以上生产装置或全厂停产,影响日产量50%及以上。

重大事故:

(1)一次事故造成10人及以上重伤;

(2)或一次事故造成3~9人死亡;

(3)或一次事故造成直接经济损失100万元及以上,500万元以下(不含500万元)。

特大事故:

(1)一次事故造成10人及以上死亡;

(2)或一次事故直接经济损失500万元及以上;

目前焦化装置发生的事故大部分是一般性事故,也有重大事故和特大事故。

延迟焦化装置是炼油厂比较危险的装置之一,国内的每套延迟焦化装置或多或少都发生过安全事故,从安全事故的发生及处理中得到了许多宝贵的经验,们炼油厂作为一个新建的装置,从技术到经验都有很大的欠缺。

因此将其他同类装置的事故编写如下,作为们今后生产的教训。

一、焦化事故:

1.事故发生的主要原因:

发生事故,其原因是多方面的。

除自然灾害外,主要有以下几种原因:

1、设计上的不足:

例如厂址选择不好,平面布置不合理,安全距离不符合要求,生产工艺不成熟等,从而给生产带来难以克服的先天性的隐患。

2、设备上的缺陷:

如设计上考虑不周,材质选择不当,制造安装质量低劣,缺乏维护及更新等。

3、操作上的错误:

如违反操作规程,操作错误,不遵守安全规章制度等。

4、管理上的漏洞:

如规章制度不健全,人事管理上不足,工人缺乏培训和教育,作业环境不良,领导指挥不当等。

5、不遵守劳动纪律,对工作不负责任,缺乏责任感等。

综上所述,造成事故的根本原因主要在于人的过错。

上述列举的五条事故起因,无不与人相关。

事故既然主要是由人造成的,那么人就必须想方设法去控制事故的发生。

2典型生产事故:

2.1加热炉进料泵抽空导致装置停工

(1)现象:

南方某炼厂的焦化装置,某天18:

00加热炉进料量突然由165t/h降至122t/h,检查泵入口过滤器,运行正常,切换备用泵后,进料量继续下降,18:

30降至联锁值使加热炉熄火,后开蒸汽泵维持,18:

45开1号辐射泵密封泄漏着火,切换到2号辐射泵流量波动,点火慢慢恢复生产,第二天23:

15,2号辐射泵又抽空,1号辐射泵正在维修,导致装置紧急停工。

(2)检查:

泵入口过滤器未堵,渣油换热器未漏,分馏塔底无焦粉,液位计无异常,辐射泵无机械故障。

(3)原因:

常减压装置改变原油,减压塔操作不平稳,渣油性质变化较大,未通知焦化装置及时调整操作。

辐射泵抽空前渣油性质:

比重0.9945,粘度236mm2/s,残炭17.6wt%,<500℃含量5%。

辐射泵抽空时渣油性质:

比重0.9800,粘度214mm2/s,残炭15.2wt%,<500℃含量10.2%。

(4)措施:

控制焦化原料渣油性质的变化范围,开好减压塔,适当提高分馏塔的压力,控制分馏塔底温度不低于330℃,使分馏塔底渣油中轻组分充分闪蒸。

2.2辐射进料泵入口管线设计不合理,泵抽空导致装置不能开工

中原某炼厂一焦化装置,开工过程中,柴油循环升温脱水到200℃,蜡油循环升温到440℃,在循环过程中分馏塔底泵一直采用蒸汽往复泵,切换渣油后,开国外引进的辐射进料泵,发现辐射泵抽空,认为脱水不干净,切换蒸汽往复泵继续循环脱水,后分析分馏塔底油含水合格,切换离心泵,辐射泵仍然抽空。

反复几次未解决泵的抽空问题,被迫退油停工。

原料性质符合设计要求,<500℃含量3.5%,水含量0.05%;

泵用封油含水量及馏程范围合格,封油注入管限流孔板完好,分馏塔底及过滤器无杂物,辐射泵无机械故障。

分馏塔底过滤器安装在地面上,辐射泵入口管线太长,并且存在两个较大的袋型,泵入口阻力大,导致辐射泵抽空。

装置退油,把泵入口过滤器重新安装到分馏塔底的平台上,保证了辐射泵入口管线无袋型且步步降低。

重新进油开工,辐射泵不再抽空,装置开车成功。

2.3焦化炉出口憋压,注汽单向阀法兰垫片外圈吹掉,高温渣油泄漏着火,装置停工

沿海某炼厂焦化装置,某日21:

50加热炉对流室外突然着火,立即切断加热炉进料,迅速报警,出动消防车辆数十辆,23:

00火被扑灭,无人伤亡.熄火停泵又致使炉管凝死结焦,导致装置停工,炉管抽出清焦,检修时间延长。

(2)原因:

操作工切换四通阀,由B塔切入A塔后,应该关闭去B塔的切断球阀BV-2,却误操作为关闭去A塔的切断球阀BV-1,导致炉出口憋压,加热炉入口压力升高,因泵出口压力最高可达5.0Mpa,最终导致加热炉对流室A组入口DN40注汽管线单向阀上法兰金属缠绕垫片外圈吹掉.350℃的渣油泄漏着火。

(3)措施:

四通阀加联锁:

四通阀通油一侧的切断球阀不能关闭;

切断球阀不打开,四通阀不能向该侧切换;

加热炉进料调节阀加联锁:

当加热炉憋压时,流量低低,应切断燃料气、切断进料、炉管通蒸汽。

提高加热炉出口管线、阀门、法兰及垫片的等级和质量。

降低加热炉进料泵的扬程,加强操作工培训,切换四通阀要两人确认。

2.4焦化开工时放空塔憋压,导致放空塔爆炸

沿海某炼厂焦化装置,开工过程中,放空塔的压力突然升高,安全阀起跳未起作用,导致放空塔底部爆炸,爆炸开口约一米多长,装置被迫退油,幸好未造成人员伤亡。

开工过程中甩油罐带水,低温状态下油在上水在下,当温度升高到水汽化温度时,大量的水突然汽化,蒸汽及油气汽化到放空塔,致使放空塔压力突然升高,放空塔顶安全阀起跳后路不畅,使压力超过放空塔的设计压力导致爆炸。

放空塔顶安全阀放空由去空冷器后放空开为去焦池敞开放空,保证放空塔的压力不超压,开工循环时及时切除甩油罐的存水,或用甩油泵抽含水油送至系统。

精心操作,密切注意所有设备的压力变化,做到及时处理。

2.5焦炭塔进料温度低产生沥青导致无法除焦,停工处理。

北方某炼厂焦化装置,开工已基本成功,后辐射室出口温度降低到450℃,仍进焦炭塔约6小时,后来发现不对紧急停炉,此时焦炭塔内的油已成沥青,无法冷焦,自然冷却后又无法出焦,最终采用人工挖焦,花费近一个月的时间才把焦炭清除出塔。

渣油已进加热炉并切换四通阀生焦4小时,加热炉对流渣油加热段两路偏流,其中一路出口温度超高(约400℃),操作工经验不足,紧急降低炉火,使对流出口温度降低到工艺卡片要求的360℃以下,但是辐射室出口温度也随之降低到约450℃,致使在焦炭塔内未产生结焦反应而产生软沥青。

加热炉对流渣油加热段两路改为一路,防止偏流。

采用人工挖焦后,重新开工。

把辐射室出口温度作为最主要的控制指标,要求497±

1℃。

对流出口温度高时要适当降低入口温度,适当降低过剩空气系数。

2.6高温硫腐蚀或选材不合理导致管线或法兰泄漏着火,迫使装置停工。

(1)沿江某炼油厂60万吨/年延迟焦化装置,高温蜡油管线材质为Cr5Mo,而蒸汽吹扫线材质为碳钢,异种钢焊接,开工几天后焊缝开裂,蜡油外喷着火,装置紧急停工。

(2)某炼油厂50万吨/年延迟焦化装置,辐射泵出口高温渣油管线设计为Cr5Mo,而实际安装的为15CrMo,在加工高硫渣油一年后,管线腐蚀穿孔,高温渣油外喷着火,装置紧急停工。

停工后对存在高温硫腐蚀的所有管道进行检查和更换。

(3)某炼油厂80万吨/年延迟焦化装置,辐射泵出口高温渣油管线设计为Cr5Mo,在加工高硫渣油一段时间后,管线腐蚀减薄,在切换备用辐射泵时,高温渣油外喷着大火,导致人员伤亡和财产重大损失,装置紧急停工。

(4)某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,急冷油阀门泄漏,油滴到下部的高温阀门上,自然着火,烧毁焦炭塔附近的仪表电缆和电工电缆,装置停工检修。

最近还有一炼油厂,塔顶循环回流管线泄漏,油滴到下部的高温阀门上,自然着火,灭火及时未造成重大损失,但致使装置停工。

(5)某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,加热炉入口仪表法兰螺栓材质较差,开工一段时间后强度减弱断开,导致高温渣油外泄着火,后检查所有高温部位仪表法兰螺栓材质,并进行更换。

(6)沿海某炼油厂60万吨/年延迟焦化装置,加热炉入口管道腐蚀减薄,泄漏着火,导致人员伤亡,装置停工。

2.7操作不当导致油品泄漏着火,迫使装置停工。

(1)东北某炼油厂160万吨/年延迟焦化装置,开工进油时蜡油渣油换热器未及时热紧,夜间升温时泄漏着火,导致装置停工退油。

(2)某炼油厂120万吨/年延迟焦化装置中的一台焦化炉炉管烧穿导致着火,主要是流量偏流,其中一路偏流结焦,炉管表面温度升高,操作工未及时发现,长时间超过Cr9Mo的允许温度操作,导致炉管烧穿。

处理措施是紧急停炉更换烧穿的炉管,增加炉管表面温度计及炉内火燃检测器。

(3)东北某炼油厂40万吨/年延迟焦化装置,汽油切水带油并排污水沟,使污水沟含轻油太多,汽车通过时点火引着并爆炸,导致仪表室内仪表烧毁,装置停工检修。

(4)某炼油厂焦化装置冷切焦时急冷油未关,冷焦后卸完底盖,高温油品流出自然并导致焦炭着火,装置停工,损失严重。

整改后重新开工。

2.8操作及设备运转不当导致的事故或装置停工。

(1)早期沿江某炼油厂的60万吨/年带堵焦阀的延迟焦化装置,预热焦炭塔的凝缩油未甩净,切换四通阀时导致焦炭塔突沸冲塔,引起分馏塔冲塔,重油进入火炬放空管线,迫使炼油厂内的部分装置紧急停工,清除气体管道内的污油花费大量的人力和物力,停工损失严重。

(2)沿海某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,生焦时间延长,泡沫层超高冒顶,导致焦炭塔冲塔,引起分馏塔底过滤器堵死,停塔底循环线清除焦粉。

(3)东北某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,四通阀进焊渣,开工进油时无法灵活使用,硬性开关导致阀门损坏

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 农林牧渔 > 农学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1