洗煤厂事故案例Word格式.docx

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洗煤厂事故案例Word格式.docx

王XX在皮带打滑情况下,为图省事,没有将皮带上的部分物料及时卸下,直接让相邻岗点司机XX带料强行启动,后向滚筒垫草袋笤帚,手抽出不及时,是造成此次事故的直接原因。

(二)间接原因

1、职工XX互保联保意识差,没有及时制止其违章操作行为,而协助其进行违章操作,皮带停机不及时是造成此次事故的间接原因。

2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保意识差,图省事,怕麻烦,安全意识淡薄,“三乎三惯”思想严重。

三、防措施:

1、积极组织职工重新学习《选煤厂安全规程》、《安全技术操作规程》、《岗位责任制》,并结合此次事故教训,举一反三,深刻反思,开展好警示教育。

2、进一步强化广大员工的安全意识教育,安全责任心教育,坚决杜绝类似事故的发生。

3、深刻接受这次事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加大现场安全管理力度,强化现场安全监督。

 

10.18破碎机司机岗位事故案例分析

1999年5月20日早上9:

00原煤系统设备检修,在检修破碎机前须将破碎机物料清理彻底,破碎机岗位司机XX对破碎机严格执行停电挂牌后,未戴安全帽直接将上半身伸入破碎机,用铁锨清理积煤。

此时XX将上道工序手选皮带开启,手选皮带上大块煤直接落入破碎机,将XX头部砸一大口,缝了8针,并伴有轻微脑震荡。

原煤工段职工XX在工作过程中未按规定穿戴好劳动保护用品,未设专人进行监护,现场自主保安意识差,严重违反《选煤厂安全技术操作规程》,手选皮带机司机XX清理皮带机尾积煤向前带动物料,开机前未发出开车信号直接进行开机,属严重违章,是造成此次事故的直接原因。

1、相邻岗位配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。

2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。

3、管理人员现场安全监督管理不到位,未设专人进行监护。

2、各单位要进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警。

3、各单位要深刻接受这次事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加大现场安全管理力度,强化现场安全监督,坚决做到遵章守纪。

4、严格执行信号联系制度,信号联系不清不得开车。

5、上岗时,必须按规定穿戴好劳动保护用品,否则不得上岗。

6、各级管理人员要冷静下来,深刻反省自己的工作,真正找出自己工作中的不足之处,在今后的工作中要以身作则,靠前指挥,坚决杜绝安全事故的发生,确保安全生产。

9.15矸石拣选工岗位事故案例分析

1998年6月17日早班,由于矿井下主采工作面过断层,矸石采出量大,造成原煤手选皮带上矸石量急剧增多。

10时20分拣选工XX在拣矸石时,遇一大块矸石自己用劲向下搬,由于矸石湿、手滑,大块矸石未搬进矸石溜槽,直接从手选皮带上滑落到地面,正砸到XX的右脚上,造成右脚粉碎性骨折。

原煤工段拣选工XX在拣选工作过程中,严重违反《拣选工安全技术操作规程》,如遇大块矸石,一人无法搬下,应停机多人协力搬下,经破碎后再进入矸石溜槽。

个人现场自主保安意识差,是造成此次事故的直接原因。

1、拣选工相互配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。

3、管理人员现场安全监督管理不到位,不能时刻盯靠在现场。

4、职工存在重产量、轻安全的思想,没能把安全工作摆在首位。

机司机岗位事故案例分析

1997年3月25日11时20分原煤井口给煤机下料槽卡一大块矸石,给煤机司机朱XX发现溜槽堵卡及时进行停机处理,并通知下道工序201皮带运输机及时停机。

然后在给煤机操作箱上挂“有人工作,禁止开车”警示牌,站在201皮带上搬溜槽大块矸石,11时35分仍未搬出,此时201皮带机头司机马XX以为朱XX已经搬出大块矸石,未进行信号联系就直接将皮带开启,朱XX两腿均被挤溜槽出口处造成骨折。

原煤工段朱XX在站到201皮带机上处理事故,未对201皮带进行停电挂牌,201机头皮带司机马XX信号联系不清直接开机,是造成此次事故的直接原因。

1、相邻岗位司机相互配合不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联保意识差。

2、当检修或处理各类事故时,要与上下岗位联系好,并设专人停送电,并在配电柜上挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。

3、信号联系必须准确无误,信号联系不清不能开车。

4、要进一步明确和落实各岗位安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警。

5、各单位要深刻接受这次事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加大现场安全管理力度,强化

1.3脱水斗式提升机司机岗位事故案例分析

一、事故经过:

1995年7月12日,由于矸石仓满,洗煤系统矸石运输线紧急停车,等岗位司机XX再次开启211矸石斗提机时发现斗提机压住开不动,随即告诉同岗人员钱XX。

钱XX安排XX点动斗提机,自己则在斗提机正前方检查启动情况,斗提机机头轮打滑,斗链从机头轮处断裂,向外翻转折掉下来,钱XX躲避不及,被斗筐砸中胸部,后经送医院检查,胸部胸椎骨及肋骨骨折。

洗煤车间职工钱XX站在斗提机正面检查斗提机,现场自主保安意识差,严重违章,是造成这起重伤事故的直接原因。

(二)主要原因

1、事故人钱XX安全意识淡薄,“四乎三惯”思想严重。

2、机器设备巡查不到位,斗筐脱落处斗销的挡圈事前已掉落,巡查人员未能及时发现事故隐患。

(三)间接原因

管理制度、安全规程、操作规程学习教育力度不够,效果不到位,没能入心入脑。

1、组织车间人员参加的覆盖每个岗位的安全大检查,对查出的安全隐患,明确责任人,限期整改。

2、进一步完善学习选煤厂的安全管理措施、技术措施,强化员工的安全培训,明确和落实各岗位安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警。

3、树立安全第一的思想,杜绝思想“三违”,筑牢安全生产的思想防线。

通巷工区另调一名瓦检员赶到现场,测定数据为0.2%,与便携仪数据相符。

于是怀疑瓦检仪出现故障,后原因查清,是仪器光谱错位导致仪器出现故障。

二、事故原因

1、是由于光瓦维修员图省事、怕麻烦,只对光瓦进行了外观检查,并未拆机进行测定,导致此次事故的发生。

2、瓦检员下井前未对仪器进行测试,便带仪器下井。

三、防措施

1、进一步强化广大员工的安全意识教育,安全责任心教育,坚决杜绝类似事故的发生。

2、全面深入开展“揭短亮丑”活动,通过“摆、查、论、处”活动的实施,消除广大干部员工的思想隐患,进一步端正工作态度,提高工作质量,全面提升广大员工的业务素质水平。

3、树立安全第一的思想,狠反“三惯”、“三乎”现象,杜绝思想“三违”,筑牢安全生产的思想防线。

案例99:

甲烷传感器调校岗位事故案例分析

一、事故经过

XX矿XX采区发生一起特别重大瓦斯煤尘爆炸事故,造成162人死亡,37人受伤(其中重伤14人),直接经济损失1227.22万元。

事故发生时,当班井下有244人作业。

41116回风巷掘进工作面因更换局部通风机停电造成瓦斯超限。

现场有瓦斯传感器,但并不报警,数据显示为0。

20:

38,该矿调度室接到汇报1740水平车场有股浓烟出来。

矿调度立即通知井下作业人员立即撤出,同时向矿领导、矿务局调度汇报,通知救护队进行抢救。

二、事故原因分析

1.事故的直接原因

经现场勘查、取证和综合调查分析认定,这起瓦斯煤尘爆炸事故的直接原因是:

41116回风巷探巷因停电停风造成瓦斯积聚,瓦斯传感器失灵,调校不及

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