解决问题的六步法案例PPT文档格式.ppt
《解决问题的六步法案例PPT文档格式.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解决问题的六步法案例PPT文档格式.ppt(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
存在的问题和解决方案(或下一步的工作计划)参加持续改善活动的体会,5,六步法项目实施案例,提高总装下线一次合格率,XXX公司-迅雷小组日期:
XXX,8,主题,项目基本信息项目实施过程总结,8,9,背景描述,差异2%,WE柜机下线合格率指标为:
99.4%,WE柜机上半年实际下线合格率为:
97.5%;
基于上述原因,本小组决定以“提高总装下线一次合格率”为题展开活动,以达到并超过2007年公司的整体目标指标。
9,10,小组成员,10,11,活动概况,课题提高总装一次下线合格率,小组名称迅雷QC小组,成立日期2004.08,课题类型攻关型,小组编号,本次活动时间2007.62008.2,活动次数活动32次,1020040602,11,12,主题,项目基本信息项目实施过程总结,12,13,1.确定和定义问题A:
选择合适的改善主题,通过上表中可以清楚的看到:
侧板不良在整机不良统计中占了首位,为总不良率的91.02%,很显然,解决侧板不良是提高整机下线一次合格率的首要解决问题,因此:
我们将解决侧板不良从而提高WE柜机下线合格率作为迅雷小组的改善主题,13,14,1、确定和定义问题B:
确定目标,小组成员经过现状调查后,研究决定本次通过解决侧板不良的问题使总装WE柜机下线一次合格率由2007年上半年的97.5%提高至99.50%。
WE柜机下线一次合格率,14,15,1、确定和定义问题C:
目标可行性分析,能否达到目标,人员条件,小组成员从事设计、开发工作多年,并且出国到母公司进行过培训,有雄厚技术力量支持,本次活动协调了作业班、生技组等诸多部门,对模具及成型具有丰富的经验和作业实践。
完全能达到目标,技术上可行,对于装配存在的缺陷问题,经过分析之后,可以采取措施进行解决,小组骨干多从事设计及现场工艺工作,并且对现场工艺有多年的实践经验。
外部支持,15,16,2、分析问题A:
原因分析,a:
材料拉伸应力未消除,侧板不良,b:
折弯处角度达不到要求,c:
与模具成型形状有差异,f:
定位尺寸不合理,h:
模具配合尺寸不合理,i:
压合后安装角度不到位,d:
安装尺寸存在偏差,e:
安装侧板后角度倾斜,原材料不良,侧板折弯角度偏差,动、定模间隙偏大,模具成形不到位,装配配合尺寸偏差,g:
模具配合尺寸不合理,16,17,2、分析问题B:
原因验证,17,18,2、分析问题C:
要因确认,安装尺寸存在偏差;
成型模具动模动程较小;
定位尺寸不合理;
压合后安装角度不到位;
通过原因验证,确认侧板不良的主要原因:
18,19,3、寻找解决问题的方法,19,20,4、做出决定,20,21,5、采取行动A:
安装尺寸存在偏差,一、实施:
1.经过现场测试,侧板多处尺寸存在偏差(下图括号内数据为实际测量偏差值);
2.根据图纸要求,重新整改模具底部,使其达到标准。
二、效果检验:
整改之后,由此引起的尺寸偏差现象彻底根治了。
21,22,5、采取行动B:
模具动模动程过小,一、实施:
1.经过调查,模具动程过小会产生材料起翘、起皱现象,侧板的起翘就是成型力过小的原因;
2.现场调整模具的深度,加大下探尺寸。
整改之后,由此引起的侧板不良现象已经完全消失了。
改进后9144,改进前9838,22,23,5、采取行动C:
定位尺寸不合理,一、实施:
1.安装固定定位孔偏移,造成外观装配偏移2.现场对定位尺寸进行重新定位。
经过整改之后,由此引起的侧板配合不良现象根治了。
标准6mm0.5.,实际8.74mm,调整后6.12mm,23,24,5、采取行动D:
压合后安装角度不到位,一、实施:
1.侧板与面板安装配合角度偏移;
2.经过分析研究之后,调整模具成型深度,消减应力。
整改之后角度由83826调整到51825(标准为52),由此引起的装配不良现象已经根治了。
24,25,6、评估结果与控制A:
目标是否实现,采取行动后,经过3个月的跟踪,也就是在2008年的2月份初,小组成员对活动情况进行了进行了检查比较,如下图,25,26,6、评估结果与控制B:
标准化并建立控制、推广,将改进方法形成书面受控的设计图纸、SOP、控制计划,并对现场作业进行跟踪定位尺寸不合理,控制模具定位,追加首件单(3511-85);
钣金加工过程,模具动程过小,压合后安装角度不到位,严格按照首件检查单对加工部品检查,追加首件单(3511-168),控制成型尺寸。
安装尺寸存在偏差,作业指示书(3511-119)追加,控制加工尺寸。
对总装所有人员就新的标准化方法进行培训,已确保新的方法得到准确应用培训考核记录:
略,26,27,主题,项目基本信息项目实施过程总结,27,28,1、通过本次持续改善小组活动,迅雷小组取得了以下的效益:
降低了装配不良率,消除装配“瓶颈”,提高了总装下线一次合格率,同时提高了公司产品的社会美誉度。
增强了员工的质量、成本意识及团队协作精神,因侧板不良造成的装配不良由占缺陷率的85.24%下降到0;
成品下线一次合格率由97.5%提升为99.5%以上;
2、今后打算:
本次活动也为小组成员增强了分析问题、解决问题的能力,今后我们将把提高相关机种的工艺问题作为下一个持续改善的课题选择对象。
28,Thankyou!