国电太一1314号锅炉制粉系统电耗情况分析及对策汇编Word文档下载推荐.docx
《国电太一1314号锅炉制粉系统电耗情况分析及对策汇编Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国电太一1314号锅炉制粉系统电耗情况分析及对策汇编Word文档下载推荐.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
筒体转速:
17.57转/分
最大装球量:
64吨
铭牌出力:
30吨*
煤粉细度:
R90=12%
电机型号:
YTM630-6
电机功率:
1000kw
工作电压:
6000v
*注:
铭牌出力是指BTИ可磨性系数KVT1=1.0、原煤全水分Mt=7%、给煤粒度为0-25mm、煤粉细度R90=8%、在最大装球量及碾磨件为全新状态的基本出力。
(2)排粉机:
离心式
M5-29-11No20.5D
流量:
6.47-8.32×
104m3/h
全压:
14.9-14.2KPa
制造厂家:
成都电力机械厂
3.煤质特性:
六期锅炉设计煤种为西山贫煤+洗中煤的混煤,设计低位发热量21.44MJ/Kg(合5120kcal/kg),校核煤种发热量19.64MJ/Kg(合4690kcal/kg)。
但实际入炉煤种除火车煤(即混煤)以外,还有占总量约30-40%的小窑煤。
小窑煤含硫分较高,热值不稳定。
掺杂大量矸石,发热量在14-19MJ/Kg之间(合3300-4600kcal/kg)。
煤质指标见表。
六期煤质指标(表1)
指标
单位
设计煤种
校核煤种Ⅱ
校核煤种Ⅲ
实际煤种
低位发热量Q
MJ/Kg
21.44
19.64
16.8
15-18
全水分Mar
%
7.73
8.99
11.0
6.0-6.6
干燥基水分Mad
0.77
0.88
1.06
---
挥发份V
17
22
25.7
11-16
灰份A
27.28
32.17
39.84
35-45
可磨系数K
--
1.42
1.34
4.为保证磨煤机正常运行,每台磨煤机配有高低压润滑油系统(顶轴和轴承润滑)、电机轴承润滑油系统、减速箱润滑冷却油系统、雾化喷油系统(牙轮润滑)等辅助油站。
5.在进行分析和调整前,13、14#锅炉的钢球磨煤机制粉电耗在33-35kwh/t左右,且制粉平均出力小于38吨/h。
对影响制粉系统安全经济运行的因素进行全面分析,在目前现有条件下,着重从设备本身、日常维护、运行调整入手,寻求增加制粉出力和降低制粉电耗的途径。
根据燃烧制粉系统计算说明书,在设计煤种时,磨煤机出力储备系数为1.20,磨煤机最大出力41.76吨,在校核煤种Ⅲ(16.8MJ/Kg)时,磨煤机出力储备系数为0.91,磨煤机最大出力40.57吨。
我们的目标是使磨煤机出力达到或大于42吨,电耗降至30kwh/t以下。
二.制粉系统出力偏低、电耗偏高的因素分析:
1、钢球装载量。
13、14#锅炉的磨煤机型号为MG350/600Ⅳ。
说明书中提供的最大钢球装载量是59吨。
我厂以前对磨煤机内钢球装载量都是按照55吨进行控制。
根据经验公式计算最佳钢球装载量:
ψzj=12/(n/nzj)1.75=0.1866(公式1)
式中ψzj——最佳钢球充满系数;
n——磨煤机工作转速,17.57r/min;
nlj——磨煤机临界转速,nlj=42.3/D=22.6r/min;
Mzj=ρzj×
ψzj×
Vt(公式2)
式中Mzj——最佳钢球装载量,t;
ρgq——钢球的堆积密度,一般取ρgq=4.9t/m3,但我厂填装钢球以Φ60为主,取ρgq=4.7t/m3;
Vt——筒体体积,57.73m3;
经计算得知,该磨煤机最佳钢球装载量大约为50.6吨,实际装球55吨左右。
实际钢球充满系数按照上述公式计算,为ψ=0.2027。
钢球充满系数直接影响磨煤出力和电能消耗。
在一定范围内,随着筒体内钢球装载量mq增多,钢球充满系数ψ增大,磨煤出力Bm增加,制粉单位电耗ΣE(磨煤电耗Em与通风电耗Etf之和)是有所下降的。
但当钢球装载量增加,超过最佳钢球装载量时,筒体内钢球落下的有效高度减小,制粉出力增加程度减缓甚至下降,这时制粉电耗ΣE将明显增加。
图1最佳钢球装载量的确定
另外,从运行参数方面分析,在给煤量增加时(大于40吨),磨煤机入口负压明显减小,出入口压差升高很快。
说明筒体内钢球量偏多,通流能力下降,再增加煤量,钢球运动高度降低,出力下降,堵磨的可能性增加。
因此,我厂磨煤机目前钢球装载量偏大是影响制粉电耗的因素之一。
根据目前其他电厂制粉系统优化运行经验来看,都将钢球实际装载量调低。
我厂在14#锅炉大修时,对B、C磨煤机加装料位自动控制系统后,将装载量控制在45吨。
以14#炉B#制粉系统为例,我们进行钢球装载量前后磨煤机出力和电耗对比,见表2。
钢球装载量变化前后对磨煤机出力和电耗的影响(表2)
钢球装载量t
55吨
45吨
电流A
85-88
75-78
磨煤机出力t/h
35-38
45-48
制粉电耗kwh/t
33-35
26-28
2、钢球直径大小与配比
我厂的磨煤机筒体内加装Φ40和Φ60两种钢球,材质为高铬钢或低铬钢,加装比例一般是Φ40:
Φ60=1:
2,这一比例不尽合理。
磨煤机所装钢球的规格以及不同规格钢球的搭配比例,对磨煤机出力、电耗和钢球磨损都有一定影响。
对于同一台磨煤机,当只有钢球直径变化时,磨煤机出力与钢球直径的平方根成反比,见公式3。
(公式3)
式中Bm1、Bm2分别为钢球直径为d1、d2时的磨煤机出力,t/h。
在同样的钢球装载量下,钢球直径越小,碾磨表面积越大,碾磨效果越好。
特别是大型球磨机筒体直径加大,钢球下落高度得到保证,再选用尺寸较小的钢球、撞击次数增加,这样既可以提高磨煤出力,又可以减缓金属衬板磨损。
由于煤粉颗粒均匀性较差,如多采用小球,增加磨煤机在磨制过程中对煤的撞击点次和碾磨表面,这有利于对原煤进程深度研磨。
这个作用虽然不能定量计算,但可定性分析:
如果筒体内不同规格钢球合理搭配,钢球充满程度改善,煤被更均匀地分布在钢球间,煤粒受到钢球挤压并使摩擦作用加强,因而被磨得更细,煤粉颗粒更均匀。
当然,并非小球越多越好、越小越好,小球的采用也有限度,应保证有一定的空隙容纳适量的煤,以保证磨煤机一定的出力。
因此,合理多用小球,可增大钢球磨煤机出力。
换句话说,在一定的磨煤机出力下,合理多用小球,磨制成为合格煤粉的时间缩短,可降低磨煤机电耗。
我们根据上述理论,以14#炉A#制粉系统为例,将筒体内钢球的配比进行了一系列调整,装载量保持55吨,对相关数据进行了测试,见表3。
两种规格钢球配置比例的变化对制粉出力、电耗的影响(表3)
钢球比例
Φ40:
Φ60
磨煤机平均出力
t/h*
制粉电耗
kwh/t
1:
2
36.45
32.59
3:
5
37.42
31.76
1
38.90
31.14
40.04
30.25
*注:
磨煤机平均出力为CRT显示器给煤机的平均值。
从表3中看出,对大小钢球比例进行调整后,制粉出力和电耗有明显变化。
目前,国内电厂钢球磨煤机筒体内钢球综合尺寸趋向小型化。
一般加入3种不同规格的钢球,且大直径钢球的比例减少。
湖南湘潭电厂对其型号为DTM350/700的钢球磨煤机进行了钢球大小及对制粉系统影响的试验。
筒体内新装三种钢球Φ40:
Φ50:
Φ60(质量比)=3:
4:
3,Φ60mm钢球占30%,制粉出力在60t/h左右。
开始补球时加入的全是Φ60mm钢球,这样时间一长,球径配比变为2:
2.75:
3.25,Φ60mm钢球占40%以上,制粉出力大幅下降。
问题发生后,补充钢球时先补入Φ40mm钢球,适当加入Φ50mm钢球,经过一段时间调整后,配比接近3:
3,制粉系统出力恢复到原来水平。
后来在另一台磨煤机上试验Φ40:
Φ60(质量比)=1:
3:
1,Φ60mm钢球占20%,制粉出力提高至70吨/h以上。
参考文献
(1)介绍了对不同直径的钢球配比在2台350/600钢球磨煤机上进行的对比试验。
其中A号磨煤机Φ60:
Φ70(质量比)=1:
9,B号磨煤机Φ60:
1。
均按最佳装球量加装钢球,运行时控制电流相同,试验结果表明B号比A号出力多5吨以上。
这是大直径钢球的比例调整试验,若加入小直径钢球,效果更加明显。
目前,我厂球磨机钢球直径和配比还不太合理,应对现有2种规格钢球的配比进行调整,如果有条件时,可增加Φ50mm钢球或Φ30mm钢球,目的就是增加小球比例。
3、钢球补充方式。
我厂对13、14#锅炉钢球磨煤机补加钢球一般是每月一次。
在两次补加钢球之间的运行周期内,在开始由于一次加注大量钢球,虽然制粉出力有所增加,但磨煤机电流增加更多,磨煤机电耗大幅度增加。
运行一段时间后,筒体内钢球量和出力匹配,磨煤机电耗下降至合理范围。
随着运行时间延长,到末尾时段,因钢球量减小,出力下降,磨煤机电耗又增加。
很多电厂在补加钢球工作上有较成熟的经验和制度。
天天补加且每次定量。
根据钢球磨损公式:
Y=990.7e-0.038X(普通中铬钢球)(公式4)
式中X——钢球直径,mm;
Y——钢球磨损量,g/t;
得出,当X=40mm时,Y1=216.7g/t;
当X=60mm时,Y1=101.3g/t。
由以上可以看出,球径较大时,钢球消耗量较小。
如果,我厂以后在钢球配比时趋向于小球时,如Φ40:
1或4:
1,那么理论钢球消耗量控制在150g/t以内不是大问题。
目前,我们加注钢球的周期和补充量也不合理。
不管磨煤机电流在什么范围,只要下降幅度大于5A或7A(或电流低于某一数值),就一次补加大约5吨钢球。
其实,很多情况下,钢球量和出力正好匹配,但仍然补充钢球,造成磨煤机电耗增加。
通过对磨煤机补充钢球记录及磨煤机电流变化情况来看,如果缩短补充钢球周期,或者实现天天补充钢球,那么,磨煤机电流将在我们认为合理的范围内做微小波动,制粉电耗能得到有效控制。
另外,钢球实际补充量也减小。
(补加周期太长,筒体内积存大量小径钢球,这些小径钢球磨损量更大)
根据其他电厂钢球消耗量试验经验值上限120g/t测算,如果天天补充钢球,我厂每台磨煤机每月平均制煤量大约25000-27000吨,每月钢球消耗量大约3吨,会比以前下降30%以上。
另外,根据资料显示,经过一段时间运行(一般为3000工作小时,约合5个月),应对筒内钢球进行筛分,