细致策划精心施工提高组合式空调器喷淋段施工质量文档格式.docx

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组内分工

1

李丹

24

大专

助工

QC小组组长

方案制定

2

周尼洪

34

工程师

项目经理

方案审核

3

王远佳

25

本科

电气工长

方案实施

4

刘富英

41

高中

中级技工

暖通班长

二、课题确定

选题:

提高组合式空调器喷淋段施工质量

三、现状分析(P阶段)

于2006年3月1日对两台空调进行了联动试运行,发现喷淋段运行异常。

主要存在以下问题:

1、喷淋段无法长时间连续运行,否则将有水溢出空调箱体外;

2、空调运行时,必须先开喷淋泵,待喷淋溢水能畅通流回水箱后,才能开风机;

如果先开风机再开喷淋泵,将造成溢水不能畅通流回水箱,喷淋水将迅速溢出水箱。

对其进行检查后结果如下:

抽查48处,不合格为12处,合格率为75%。

经归纳分析,绘成统计表、曲线图:

影响喷淋段安装质量因素调查结果统计表

因素名称

频数

频率

累计频率

箱体漏水

5

41.7%

41.7

溢水不畅通

33.3%

75

制冷效果不佳

8.3%

83.3

喷头脱落

91.6

水温显示异常

100

6

合计

12

制表人:

李丹制表时间:

2007.3.1

影响喷淋段安装质量问题曲线图

制图人:

李丹制表时间:

从曲线图可以看出,影响合式空调器喷淋段施工质量主要因素为“箱体漏水”、“溢水不畅通”,因此本QC小组将依次作为主攻方向。

四、目标值可行性分析

4.1目标值确定

根据选题理由和现状分析表,通过QC小组讨论,全面分析质量隐患,确定了目标值:

确保喷淋段安装质量合格率98%以上合格。

喷淋段安装合格率目标值

4.2可行性分析

五、原因分析

结合调查分析结果,用关联图分析,找到了8条末端因素。

喷淋段安装主要问题关联图

2007.3.12

六、要因确认

我们从关联图中找到了影响喷淋段安装质量的8条末端因素,3月13日小组全体成员对列出的末端因素进行要因确认,见下表

影响喷淋段安装质量要因确认表

末端因素

要因确认分析

论证方法

是否要因

安装尺寸偏差大

经现场检查,现安装的喷淋段内部、外部各项尺寸均符合要求,没有较大的偏差

现场检查

安装工具不配套

经现场检查,我公司是专业的安装公司,现有机具已足够安装该空调喷淋段

施工资料不够全面、详细

喷淋生产厂家只提供喷淋段的装配图,未提供系统流程图

现场调查

箱体密封不严

1、喷淋段与空调箱体之间密封措施不完善;

2、安装时气割部份未作密封处理;

来料不够齐全和吻合

将来料清单与喷淋段生产厂家仔细核对,发现来料均齐全吻合

喷淋段内部构造设计不完善

因喷淋冷却式空调只在产尘较大工业厂矿中使用,产量较小,厂家也有较长时间没有生产该类产品,可能造成设计不完善

7

内部散件现场装配有误

仔细核对喷淋段装配图,发现喷淋段内部散件安装与图纸一致,正确无误

8

预埋管道遭破坏

将管道重新做压力实验及通水实验,发现并无泄露且坡度正确、流水通畅

现场测试

2007.3.13

主要原因

对策

目标

措施

地点

负责人

时间

要求厂家提供完整的资料,包括系统流程图

了解系统流程,有利于解决问题

要求厂家提供完整的资料,包括设计参数、系统流程图、装配大样图等

项目部

办公室

2007.3.15

采取措施使其密封良好

完善其密封

1.在安装时使用了气割的部位,采取特殊方式密封;

2.在喷淋段的侧边新增加挡水板;

3.将原先做的密封全部拆掉,重新做;

施工现场

核算厂家的各项设计指标,并完善设计或修改不合理的地方

确认设备设计的正确性,保证硬件没有问题

1.将不合理处更改;

2.根据现场实际情况,完善设计

七、制定对策

小组成员经过讨论分析确认3、4、6共三项主要因素,并制定相应对策措施

影响喷淋段安装质量对策措施表

2007.3.14

八、实施对策(D阶段)

实施一:

针对要因1——施工资料不够全面、详细

1.要求厂家提供完整的资料,包括各项设计参数、系统流程图、装配大样图等;

2.取得喷淋段详细资料后,项目部人员细致研究了各项参数及系统流程,将喷淋段的整个工作流程了如指掌。

通过这项实施,我们了解了空调喷淋段整个工作原理及详细的工作流程,对我们发现问题及解决问题有很大的帮助。

实施二:

针对要因2——箱体密封不严

1.在安装时使用了气割的部位,由于缝隙较大,用玻璃胶密封不能达到最好效果,我们采取了特殊方式密封。

如下图:

先将胶水、固化剂、玻璃棉混合物(施工冷却塔时用的防水剂)做填料,填入气割处空调器壁板保温层与挡水钢板的缝隙中,待其干了之后,再在喷淋进水管与挡水钢板的间隙处安置一个橡胶圈,最后再在橡胶圈周围打上玻璃胶做密封。

2.原喷淋段内部只有喷淋进水管道一侧有挡水板,厂家为方便检修,在检修门一侧未设置挡水板,造成喷淋水溅出集水箱外落到空调箱体中,越来越多最后溢出箱体。

于是我们在检修门一侧新增加了一块挡水板(如下图),为了方便检修我们将这块挡水板做成可拆卸的。

既达到了挡水效果有不妨碍检修。

3.喷淋段体积不大,我们为了彻底的解决问题,将原先做好的密封全部拆掉,重新用玻璃胶将各连接缝密封好;

通过上述实施后,我们经运行后证实,喷淋段漏水的问题已得到解决。

实施三:

针对要因3——喷淋段内部构造设计不完善

1.由于每次运行空调时必须先开喷淋,再开风机,我们针对这种不正常的现象做了细致探讨研究,最后终于得出结论。

由于喷淋段厂家的疏忽,没有在意我们提供给他的技术资料,把该喷淋段当成普通空调的喷淋段制作,机内负压值只考虑了800Pa,而该空调机组是属于净化空调机组,机内负压值高达1400Pa。

造成喷淋段内溢水集水箱水封遭破坏,使有一定压力的空气在溢水管道内流动,造成溢水管流水不畅,所以喷淋水才会迅速溢出水箱。

于是我们重新计算了合适该空调的水封尺寸

A=P/10+20(mm)P=1400Pa(机内负压绝对值)

A=1400/10+20=160mm=16cm

即水封尺寸最少要达到16cm才能保证喷淋段的正常运行,而厂家生产的水封尺寸为10cm,于是我们用钢板铆在原水封上增加了其长度,使其达到16cm。

2.我们还发现在空调运行时,由于该空调风力大,顺风一侧的玻璃钢挡水板并不能将喷淋水完全挡住。

于是我们在测量好具体尺寸后,又在喷淋段后增加了一个30cm长的集水盘,来接被风吹出挡水板的喷淋水,并将其连在喷淋段集水箱上(如图),使其盘内的积水自行流入集水箱内。

通过上述实施后,我们经运行后证实,原先会出现的问题现已得到良好的解决。

九、效果检查(C阶段)

对策实施后,于4月1日下午14:

00小组开展对活动前后对比,我们对喷淋段安装的施工质量进行检查发现,其安装质量得到了有效的控制,保证了工程质量和工期。

经检查后发现空调喷淋段运行正常,对策实施以前会出现的两点问题:

漏水、先开风机后开喷淋会溢水出来,现都已得到良好的解决。

检查结果:

空调系统按正常顺序启停10次和空调连续运行48小时,均无异常现象发生,运行效果良好,活动目标值得以实现。

PDCA循环活动前后喷淋段安装合格率比较图

2007.4.1

由于上述问题得以解决,使得我们能迅速进入下一道工作,高精度温度等级房间的调试。

十、总结(A阶段)

10.1经济效益

通过QC活动,进行PDCA循环,经过细致的策划,精心的施工,完善了工艺的不足,提高了施工速度,减少了工期、提升了施工质量,合格率由原75%提升至100%。

由于问题解决得及时,能迅速进入下一道工作,从而减少了窝工现象,从根本上减小了项目的成本。

经济效益统计表

项目

核算内容

计算

人工费

提前10天完工,每天8个人工,共节约人工80个,人均人工费80元

80×

80=6400元

机械台班

提前10天完工,每天租用机械费用为200元

200×

10=2000元

管理成本

提前10天完工,每天管理成本用为520元

520×

10=5200元

总计

13600元

李丹制表时间:

2007.4.3

10.2社会效益

a.满足了项目部、业主总体施工计划;

b.保证了施工质量和工期;

c.增强了企业在工业生产车间净化空调的核心竞争力。

十一、巩固措施

通过近一个月的QC小组活动,我们取得了一定的成效,但要保持目标,就必须加以巩固,并形成标准加以推广。

将本次PDCA循环中采取的各项措施作为成熟工艺,可以推广到日后类似空调工程中去。

十二、下一步打算

通过QC小组活动,使全体工作人员的质量意识得以增强,节省了一定项目成本,锻炼了队伍,为工程施工的质量提供了有力的保障,为类似工程积累了经验。

在以后的施工中,我们还将一如既往的开展“QC活动”,充分发挥全体施管人员的主观能动性,不断的探索,不断的学习,以解决施工中出现的新问题。

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