半刚性基层裂缝控制QC成果1018Word文档格式.docx

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30次

课题类型

现场型

QC小组成员一览表

序号

姓名

年龄

文化程度

职务

组内分工

接受QC教育时间

1

薛江

38

本科

公司总工

顾问

84小时

2

张徳祥

31

公司项目管理部经理

3

姚景武

40

项目经理

组长

4

贺涛

项目总工

副组长

84小时

5

黄杰

27

工区主任

组员

60小时

6

高建军

37

大专

试验室主任

7

杨万

26

专科

技术员

8

成都

本科科

测量队长

三、选题理由

水泥稳定碎石因其板体性强,承载能力高,作为路面半刚性基层,但因其本身的温缩及干缩性质,在外界温度及湿度变化,水泥含量过高时,都极易导致基层开裂产生裂缝,反射至面层后造成渗水对路面形成破坏。

因此,如何更好的控制水泥稳定碎石基层摊铺施工,防止裂缝生成,成为了一个有研究必要的课题。

四、现状调查

调查一:

根据项目部要求,QC小组成员对近年来水泥稳定碎石基层裂缝控制施工进行了调查总结,发现施工控制不严,外界温度、湿度变化,是半刚性基层形成温缩裂缝的主要成因之一。

施工中影响水泥稳定碎石基层裂缝产生因素统计表(表6-3)

类型

原因分析

不合格

次数

频率(%)

累计不合

格频率(%)

拌合不均匀

含水量不均匀,混合料级配不合理

10

水泥剂量不稳定

水泥质量,拌合设备称量不准确,

20

60

粉尘含量过大

进场原材质量控制不够

80

养生不到位

没有及时覆盖、洒水,养生期不够

12

92

其它情况

交通管制、封层下面层铺筑不及时等

100

合计

25

制表:

贺涛时间:

2013年4月25日

调查二:

原材料的原因:

1、水泥剂量偏大或安定性差

混合料中水泥剂量越大、强度越高,收缩作用越大,基层越易产生裂缝。

而抗折强度越大,混合料抵抗内部温度应力的抗拉强度越大,越不容易产生温缩裂缝。

2、混合料中粉尘含量多,塑性指数偏高

混合料中有一定量2.36mm之下的细料,各档碎石及石屑中小于0.075mm粉尘的含量越多、含泥量越大,塑性指数偏高,则混合料强度越低,水泥稳定碎石基层的收缩就越大,越易产生裂缝。

五、确定目标值

通过QC活动使影响水泥稳定碎石基层裂缝产生缺陷检查合格率控制在98%以上。

根据上面的现状调查情况,本QC小组确定了在适当水泥剂量情况下,严格控制混合料级配、不合格粉尘含量及混合料含水量,以减少水稳碎石基层裂缝为主题的小组活动,拟定了压实度合格率达到96%以上,不合格点平均压实度达到95.0%以上,强度合格率达到98%以上,影响水泥稳定碎石基层裂缝产生缺陷检查合格率控制在98%以上的工作目标。

六、开展PDCA循环

(一)、第一次循环

活动时间:

2013年5月15日至2013年7月31日

活动目标:

保证混合料拌合质量,压实度合格率达到96%以上,不合格点平均压实度达到95.0%以上,强度合格率达到98%以上。

1、原因分析

水泥剂量过大

粉尘含量多

含水量不稳定

根据现状调查结果和确定的目标,本小组从人员、机械、材料、工艺方法和环境等五个方面,对提高压实度及强度的各种原因利用鱼骨因果关系图分析汇总如下:

裂缝产生较多

施工工艺不合理

压实度偏低

摊铺离析

原材含水量大

强度偏低

试验、机械操作不规范

质量意识差

温度影响

级配不合适

原因分析图(图8-1)

制图:

黄杰时间:

2013年5月4日

2、要因确认

要因分析确认表(表8-2)

末端原因

确认方法

确认情况

结论

试验机械操作不规范

现场调查

及时培训,学习规范,能够解决

非主因

控制料源,对进场原材料进行严格检测,杜绝不合格原材料进场

局部出现表面离析

摊铺机摊铺运料车卸料造成大料积窝

压实度不够

试验检测

增加碾压遍数,严格混合料级配能够解决

控制配合比及拌合站称量设备能够解决

主因

混合料含水量不稳定

经常检测原材含水量,并根据气温及时调节拌合水量能够解决

粗集料多,细集料少

级配不合理

碾压工艺不合理

调整碾压方案,

9

对完成摊铺碾压的段落没有及时进行覆盖及洒水养生,交通管制

2013年5月5日

主要原因确定:

1、水泥剂量不稳定2、级配不合理,碾压工艺不合理

3、制定对策

对策表(表8-3)

原因

采取措施

达到目标

责任人

加强对规范的学习

全面提高质量意识,了解规范

要求,保证工程质量

贺涛黄杰

加强原材进场控制

使原材粉尘含量及含泥量等符合要求

局部出现离析

加强对摊铺和卸料控制

有效控制局部离析

增加碾压遍数,调整级配

使级配更合理,碾压遍数足够即压实度足够

贺涛高建军

标定水泥秤,调整水泥剂量

控制混合料中水泥剂量,确保强度并减少因水泥剂量过大形成裂缝

检测原材汗水量,及时调整拌合水量

含水量达到规定要求,且拌合均匀

调整配合比

芯样饱满孔隙少,压实度大于98%

调整碾压方案

压实度大于98%

加强对养生的控制

确保覆盖、洒水、养生期及交通管制

4、对策实施

实施一:

目的:

全面提高质量意识,了解规范要求,保证工程质量。

实施时间:

2013.5.10~2013.5.12

实施人:

贺涛、黄杰

实施措施:

2013年5月10日,项目总工贺涛组织QC小组召开了察敖路面工程质量大会,提高大家的质量意识,并强调了加强对规范的学习,组织技术人员对规范进行系统学习,并制定奖罚制度,对学习结果进行考试检验,以督促学习效果。

工程质量大会

实施二:

加强对原材中粉尘含量控制,确保粉尘含泥量符合规范要求。

实施时间:

2013.5.20~2013.5.27

实施人:

实施措施:

项目总工贺涛组织水稳碎石基层质量控制会议,强调基层原材料使用及配比控制,加强了对进场原材的质量控制。

材料部及试验室配合,对进场原材及使用原材进行严格检测,不合格料禁止进场或者已进场的进行废弃处理!

实施三:

有效控制局部离析情况的出现

实施措施:

(1)控制摊铺机搅轮转速均匀,调整大摊铺机中螺旋数量,减少摊铺机行走过程中收斗。

(2)控制上料、拌合级配调整,对放料仓进行改造。

(3)拌和站放料时要分前、后、中三次放料,不能一次堆放,避免混合料离析。

(4)组织好料车调配,控制摊铺机的速度,避免摊铺机停机待料,控制料车起斗,要分两次起斗,不能一次性起斗,避免骨料离析。

实施四、目的:

调整配合比,使压实度达到98%以上。

2013.5.28~2011.7.10

负责人:

贺涛、高建军

(1)标定水稳拌和站骨料称,以称量投料准确。

同时在料仓仓体上标明序号及骨料规格,以避免装载机上错料仓,影响混合料级配。

(2)加强拌和站控制,每半天做一组混合料筛分试验,以保证水稳混合料级配符合试验要求。

(3)调整碾压工艺,增加碾压遍数,同时加强现场碾压管理检测原材料含水量,每天定时检测混合料含水量,确保混合料含水量符合要求。

实施五、目的:

加强对水泥剂量控制,增加对水泥安定性等的检测。

2013.5.23~2013.5.31

负责人:

加强对水泥进场质量检测,成立了以项目部试验员和材料员为主体的原材料质量检测小组,加强进场水泥质量控制,做到车车检测,不符合设计和规范要求的原材料坚决不予进场,确保施工质量。

实施六、目的:

根据现场反馈混合料情况,及时调整混合料含水量,保证混合料含水量满足现场施工要求

2013.5.31~2013.7.20

现场技术员与后场试验员加强联系,根据天气及碾压情况,及时调整混合料含水量,以满足现场施工要求。

实施七、目的:

使混合料级配符合要求

负责人:

贺涛、高建军

根据现场反馈情况,对混合料进行筛分,级配不合理的地方及时调整,适当减少粗集料用量或增加细集料用量,使混合料级配满足现场碾压要求,同时观测5-6天后级配调整段落的芯样,确保符合要求。

实施八、目的:

调整碾压方案,使压实度达到98%以上。

2013.6.23~2013.7.1

在水稳施工过程中,某些段落碾压遍数足够,级配合理,但压实度却不够,经过碾压管理人员观察发现,压路机机震力不够,没有按要求重叠半轮碾压,碾压速度过快等为压实度不够的主要原因,针对此情况,项目经理部派遣专人管理碾压环节,对不服从管理的压路机实行退场处理,并对施工碾压工艺做了调整

(1)项目地处沙漠地区,夏季温度高,风大,导致混合料含水量流失较快,考虑此情况,适当改变碾压工艺,由一台钢轮紧跟摊铺机及时进行稳压、封住水分,同时胶轮洒水碾压,对表面进行补水,具体碾压方式如下:

初压采用1台XSM220单钢轮压路机紧跟摊铺机进行全幅阶梯型稳压,同时对停机位置进行斜压,然后用2台XSM220单钢轮压路机全幅振压各碾压2遍,终压用1台XP301胶轮压路机洒水碾压2遍,且根据天气情况控

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