保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx

上传人:b****0 文档编号:13318903 上传时间:2022-10-09 格式:DOCX 页数:6 大小:19.21KB
下载 相关 举报
保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共6页
保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共6页
保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共6页
保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共6页
保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx

《保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

保德煤矿81304综放面压死支架事故Word文件下载.docx

表181304综放面顶底板岩性表

煤层顶底板情况顶、底板岩石名称厚度(m)岩性特征

老顶粗砂岩9~32灰白色,成份以石英、长石为主,含岩屑及暗色矿物,砾径3~6mm。

直接顶砂质泥岩

(冲刷段无)0~4.8以深灰色砂质泥岩为主,砂泥质结构,块状构造,夹粉砂岩条带。

煤层气煤3.7~9.2二叠纪煤炭

直接底粉砂岩、粗砂岩0.7~7.9灰色,水平纹理,层面可见黑云母片及暗色矿物。

表2冲刷带与正常区域的顶板结构比较

比较冲刷带正常区域差异

范围均厚范围均厚

直接顶厚0~3.921.690~8.134.54-2.58

基本顶厚4.81~12.148.734.38~8.176.692.04

表181304综放面附近钻孔SK44(正常段)、SK31(冲刷段)煤层综合柱状图

主要设备配套情况

81304综放面中部架选用北京煤机厂生产的ZFY10200/25/42D型支架,共计157台,支护强度为1.08~1.11MPa;

排头支架型号为ZFP9800/26/41D,支护强度为0.98~1.02MPa;

顺槽端头支架型号为ZYT27600/23/40,支护强度为0.78MPa。

采煤机为美国久益公司生产的7LS6C型采煤机,生产能力4000t/h,总装机功率2020kW。

前后运输机采用张家口煤机厂生产的SGZ型运输机,能力各为2500t/h,顺槽转载机及破碎机均由张家口煤机厂生产。

81304综放面总装机功率8225kw,总吨重6887吨。

表381304综放面主要设备配套明细表

序号设备材料名称设备型号及规格单位数量备注

1双滚筒采煤机7LS6C-LWS638台13300V

2可弯曲刮板输送机SGZ1000/2000台2前后刮板

3液压支架ZFY10200/25/42D架157

4转载机SZZ1200/525台1

5破碎机PCM400台1

6可伸缩胶带输送机DSJ140/300/3×

500部1

7乳化液泵站K35055M组1四泵两箱

8喷雾泵站K16065M套1三泵一箱

(三)巷道支护情况

巷道顶板采用“钢筋骨架网+锚杆+锚索”联合支护,巷道规格、支护形式见表4,顶板破碎段采用“钢筋骨架网+锚杆+锚索+11#矿用工字钢梁”联合支护。

表481304综放面巷道支护

巷道名称长(m)宽×

高(m)支护形式

81304胶运顺槽26295.0×

3.6锚索+锚杆+钢筋骨架网

81304一号回风顺槽26295.0×

3.6锚索+钢带+锚杆+金属网

81304二号回风顺槽26295.0×

81305一号回风顺槽26295.0×

81305二号回风顺槽26295.0×

切眼正常段2248.8×

切眼机头段1010.3×

切眼机窝段2210.3×

切眼机尾段1010.3×

主回撤通道2675.6×

3.8锚索+锚杆+钢筋骨架网+W钢带

辅回撤通道2675.0×

二、事故经过及造成的损失

事故经过

1、压架过程

第一次压架:

2011年10月9日中班23:

30,81304综放面推进至1648m,采煤机从机头割煤至65#架时,工作面由于周期来压显现强烈,顶板较破碎,致使68~80#架架前漏矸,漏顶高度达3m,在处理漏矸过程中,61~65#架顶板压力大,安全阀全部开启,至10月10日夜班4:

30立柱被压死,接近无行程(5小时)。

造成的损失

影响81304综放面正常生产达20天,累计更换立柱58根,压力表80个,安全阀90个。

更换设备配件费用约500万元,财产损失约2000万元。

三、事故原因分析

直接原因

1、顶板压力大:

81304综放面顶板无直接顶,在冲刷冲刷带内回采,顶底板岩性变化较大。

81304综放面推进至1648m时,周期来压,安全阀正常开启,81304综放面中下部(50~90#)压力显现均较强烈,生产时大部分时间安全阀处在400bar以上或开启状态,在一个生产班内支架立柱最大下缩行程达500mm。

2、支架工作阻力偏小同时支架状态不佳。

由于81304综放面遇冲刷且顶板破碎,根据综采工作面压力计算的经验公式,如按8倍系数支架阻力应达到11500kN~12500kN,81304综放面使用的10200kN的支架阻力偏小。

同时81304综放面自生产以来,支架始终处于带病运行状态,主要存在立柱自泄、防尘圈渗液、安全阀损坏等现象,至2011年11月1日,累计更换立柱58根,压力表80个,安全阀90个,挪动支架配液块、控制主阀100个、更换四连杆销子6个等。

间接原因

矿井未对81304综放面第一次支架压死引起足够重视,设备维修与检修质量不到位,在关键时刻系统不能及时启动等原因从而做不到快速推进。

(三)主要原因

81304综放面受古河床冲刷与上覆岩层压力作用,煤系地层内裂隙发育,工作面煤层厚度薄。

导致顶煤厚度薄,上覆基岩层厚度厚,顶板岩性坚硬,矿压显现较强烈,是造成此次支架压死事故的主要原因。

四、采取的防治措施及取得的效果

采取防治措施

通过最新的矿压观测得出周期来压数据,结合工作面采场条件及设备实际情况,为保证工作面顺利通过高压区及顶板破碎带,采取了以下具体措施。

1、矿成立81304综放面专业的矿压观测组,每班安排专人观察、记录矿压数据,及时准确掌握81304综放面矿压规律,确保在周期来压前后的快速推进。

(1)根据保德矿81304综放面,发生的压架事故情况,在81304工作面压架频繁发生的区域,选择53#、61#、62#、67#、68#支架等关键位置,安设支架压力监测仪器,同时兼顾机头部30#支架和机尾部120#、121#支架,实施中部、上下部不同区域的矿压显现监测,具体观测仪器的布置情况。

(2)工作面周期来压强度参数规律性分析

依据实际矿压观测的成果,整理出支架下腔压强的结果如表4,由表4可见,81304综放工作面观测期间,支架初撑均值变化在20.1~25.1MPa,总均值为22.81MPa,仅为支架设定初撑出口压强(31.5MPa)的72.4%,初撑压强达不到要求;

末阻均值变化在29.6~38.9MPa,总平均值为34.4MPa,比额定初撑阻力高10%左右;

周期来压期间,最大工作阻力为45.2~51.3MPa,均值为48.68MPa,为设定额定工作阻力(49.5MPa)的98%。

表5:

81304综放面矿压显现强度实测结果

支架编号初撑均值末阻均值pm/p0周期来压来压系数

最大阻力

30#24.433.61.3845.81.36

53#21.833.61.5450.21.49

59#21.338.91.8351.31.32

63#25.136.21.4448.81.35

66#22.833.71.4849.11.46

67#23.238.51.66511.32

122#20.129.61.47481.62

125#23.831.31.3245.21.44

均值22.812534.4251.5148.6751.41

同时由末阻力与初阻力比值分析,由81304综放面矿压监测分析结果可知,整个监测期间,末阻力与初阻力的比值变化在1.3~1.8,总平均比值为1.51。

宏观观测结果表明,应该提高支架的初撑力,缩小末初阻力比,使其满足1.25的比值,以达到良好的综放采场顶板安全控制的效果。

而81304综放面周期来压系数变化在1.3~1.6之间,平均来压系数为1.41,可见周期来压显现强度显著。

2、加强81304综放面周期压后工作面设备的重点维护与检修。

(1)将工作面中部40~120#支架安全阀开启额定压力由45Mpa调高到49Mpa,并设防蹦护罩,同时对立柱中缸、各种密封等支架薄弱环节重点监护管理。

(2)工作面过周期压后及时更换工作面压损的支架后四连杆销轴、立柱、平衡油缸、各种密封、液压管路和立柱液压锁、压力传感器等配件。

(3)保证乳化液泵正常运转,乳化液泵出口压力达到31.5MPa。

(4)对采面设备,尤其是支架及三机在采面周期来压时做到快速推进,在来压后进行重点维护、检修。

加强工作面日常设备点检、维护、保养、严格制定责任人包机制度并落实到位,主要重点是支架各部件、液压系统、采面三机等。

3、加强采面工程质量管理,掌握好割煤层位,顶、底板割平整,严禁留设台阶,在保证采高的情况下及时追机拉架,同时最大限度保证支架的初撑力。

每刀调整支架架型,支架接顶平、严、实,保证支架切顶线在一条直线上,使支架能起到切顶作用且受力合理。

4、建议厂家对现有支架存在的问题(如电液控制主阀、管路、配液块等安设位置)进行合理调整、修改,在保证支架处于最佳工作状态的同时对本套支架进行现场评估,在确保安全的前提下,发挥支架的最大支护效能。

5、及时与科研单位对保德煤矿81304综放面参数、工艺及矿压等进行咨询与研究,为本工作面及深部区综放开采提供技术支持。

取得的效果

通过一系列的措施,81304综放面顺利通过高压区及顶板破碎带。

从81304综放面支架状况及受力看,正常段支架压力非常大,同时考虑三盘区越往下压力越来越大,通过对相邻深部区工作面顺槽多次探顶研究及81304综放面矿压实测数据的额定阻力预测PT≥1.24MPa,关键层控制理论确定PT≥1.35MPa。

最终根据关键层理论确定81305综放面支架的合理支护强度为PT≥1.35MPa。

五、事故经验教训

事故处理经验

1、对进入深部区及遇到特殊地质构造段时,要深入分析设备、工艺及地质条件相互影响关系,从而确定设备选型及工艺选择。

2、工作面过高压区及顶板破碎带,要成立以矿长为首的采面事故快速反应应急小

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育 > 英语

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1