污水厂高效沉淀池与滤布滤池组合工艺.docx

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污水厂高效沉淀池与滤布滤池组合工艺

污水厂高效沉淀池与滤布滤池组合工艺

  随着我国经济的高速进展,水体纳污力量严峻不足,水环境污染问题形势严峻。

近年来,国家加大了对水污染的治理力度,出台了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)和《水污染防治行动方案》(水十条)等一系列标准和政策,要求重点流域、区域的城镇污水处理厂出水水质满意一级A标准。

目前,我国城镇生活污水普遍采纳的处理工艺为活性污泥法,常规和强化二级处理工艺不能或难以稳定达到一级A排放标准,因此,必需采纳深度处理工艺进行提标改造。

  目前,深度处理技术主要有高效沉淀池工艺、滤布滤池工艺、V型滤池工艺、深床反硝化滤池工艺、膜处理工艺、活性炭吸附工艺、高级氧化工艺等,去除污染物的原理及种类也不尽相同。

对于大部分城镇污水处理厂来说,由于排水体制问题(主要是雨污分流不彻底),SS和TP是制约大部分城镇污水处理厂稳定达一级A标准的主要因素。

深度处理工艺的选择要结合各污水处理厂实际状况,因地制宜,全面考虑进水水质水量、出水水质要求、工艺运行稳定性、改造难度、占地面积、施工难度方面等因素。

絮凝沉淀和过滤工艺技术成熟牢靠,通过投加絮凝剂沉淀(帮助化学除磷)以及滤料的拦截和筛滤作用,可有效去除污水中的TP、SS。

因此,高效沉淀池、滤布滤池工艺以及两种工艺的组合在城镇污水处理厂提标改造中应用广泛。

  一、工程概况

  1.1项目背景

  三峡库区某城镇污水处理厂设计处理规模为12万m3/d,原处理工艺为“预处理+AAO+二沉池+液氯消毒”,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B标准。

污泥经脱水后外运至水泥窑协同焚烧处置,尾水排入长江,工艺流程如图1所示。

该厂主要服务沿线居民生活污水,服务人口约为44万人,服务面积约为12.2km2,设计进、出水水质如表1所示。

为满意环保要求,改善库区水环境,根据水污染防治行动方案要求,对该厂进行提标改造,出水水质由一级B标准提升至一级A标准。

  1.2实际进出水水质分析

  该污水处理厂建成投运以来,运行状况良好,出水水质均能满意一级B标准,实际进水、出水水质如表2所示。

由表2可知,平均浓度和90%掩盖率的实际进水基本都在设计范围内,95%掩盖率的进水TP和SS超过原设计值。

该污水处理厂实际平均进水BOD/COD为0.53,可生化性较好,提标改造前TP和SS的一级A标达标率分别为69.9%、40.4%,而COD、BOD、TN、NH3-N均能达到一级A标准。

因此,提标改造的重点是进一步削减TP和SS污染物指标,使之稳定达到一级A标准。

  1.3实际处理水量分析

  提标改造前,实际处理水量如表3所示。

由表3可知,由于该厂服务范围内雨污分流不彻底,进水水量波动较大,实际处理水量为6.19万~14.55万m3/d,平均处理水量为9.71m3/d,其中,95%掩盖率的处理水量超过设计处理力量。

因此,在提标改造设计时,需充分考虑深度处理工艺的耐水量负荷冲击力量。

  二、提标改造工程工艺设计

  2.1提标改造设计水质

  通过对实际进出水水质进行分析可知,虽然95%掩盖率的TP和SS超过设计进水值,但本次提标改造主要是为了进一步去除TP和SS。

因此,提标改造设计进水水质按原设计考虑,不做调整。

如存在进水TP和SS超过设计值状况,可通过合理的工艺调控进行掌握,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。

  2.2提标改造工艺路线选择

  鉴于该污水处理厂用地紧急、进水水量波动较大,在选择提标改造工艺时,优先选择占地面积小、低能耗、处理效果稳定牢靠的成熟工艺,以削减工程投资,降低运行成本。

目前,国内一级A提标改造常见工艺为“絮凝沉淀+过滤”,通过化学除磷保证出水TP达标,过滤后进一步降低水中SS,确保出水SS小于10mg/L。

高效沉淀池是集机械混合、载体絮凝、斜管沉淀、污泥浓缩为一体的组合型沉淀池。

其原理是在传统的沉淀池基础上,充分利用速混合原理、接触絮凝原理和浅池沉淀原理,把机械混合分散、机械强化絮凝、斜管沉淀分别3个过程有机结合起来,与一般的沉淀池相比,高效沉淀池具有絮凝沉淀效果好、沉淀速度快、表面负荷高、抗冲击力量强、占地面积小、排泥浓度高等优势。

结合本项目实际状况,絮凝沉淀单元选择高效沉淀池。

  过滤是深度处理工艺核心单元,常见的过滤工艺有气水反冲洗均质滤池、高效纤维滤池、滤布滤池,表4就几种常见过滤工艺进行对比。

由表4可知,滤布滤池工艺具有运行管理便利、建设投资小、占地面积小、自动化程度高、水头损失小等优点。

该工艺是近几年进展起来的一种新型过滤装置,主要依靠肯定孔径的滤布对水中有机物和SS的黏附及拦截作用,去除水中的固体颗粒物质,在城镇生活污水处理厂提标改造中应用广泛。

  综上所述,本项目提标改造工程选择“高效沉淀池+滤布滤池”作为深度处理工艺,改造后的工艺流程如图2所示。

二沉池出水经提升泵提升后进入高效沉淀池,通过絮凝沉淀后进入滤布滤池进一步降低SS,最终进入接触消毒池消毒后达标排放。

本次提标改造保留原二沉池进水PAC投加点,一方面通过化学除磷进一步降低TP含量,以缓解后续工艺段的运行负荷,确保出水水质稳定达标;另一方面通过投加PAC,增加污泥沉降性能,缩短沉降时间,以应对进水水量过大和污泥沉降性能较差导致的二沉池翻泥问题。

  2.3构筑物设计参数

  2.3.1中间提升泵房

  新建中间提升泵房1座,用于将二沉池出水提升至高效沉淀池,提升泵尺寸:

L×B×H=12.6m×7.3m×6.3m,有效容积为579m3。

提升泵池内设有4台潜水轴流泵,3用1备,单台Q=2167m3/h,H=3.0m,N=30kW。

  2.3.2高效沉淀池

  新建高效沉淀池1座2组,单组处理水量为6万m3/d(高峰变化系数为1.30),由混合池、絮凝池、沉淀池组成。

二沉池出水经提升泵提升后进入高效沉淀池,经过混合池混合搅拌、絮凝池絮凝反应、沉淀区沉淀后,上清液经集水槽收集进水渠,最终进入滤布滤池。

为便于维护修理和减小运营成本,设置了超越管道,可依据实际状况采纳高效沉淀池和滤布滤池联合运行或单独运行。

混合池单池工艺尺寸:

L×B×H=3.0m×3.0m×8.0m,有效容积为72m3,混合停留时间为100s;快速混合搅拌器2台,N=11kW,D=1500mm,G=300~500s-1。

絮凝池单池工艺尺寸:

L×B×H=16m×5.4m×8.0m,有效容积为691m3,絮凝停留时间为12min;絮凝搅拌器4台,N=5.5kW,D=2500mm,G=40~150s-1。

沉淀池单池工艺尺寸:

L×B×H=16m×16m×8.0m,有效容积为691m3,表面负荷为12m3/(m2—8226;h),传动刮泥机2台,N=3.7kW,D=16000mm;剩余污泥泵和回流污泥泵(转子泵)各2台,N=15kW,H=20m,Q=40~100m3/h。

斜管2套(斜长为1.5m,高度为1.3m,厚度为1.1mm,间距为80mm)。

  2.3.3滤布滤池

  新建滤布滤池1座3组,设计处理水量为12万m3/d(高峰变化系数为1.30),采纳外进内出模式,滤布为聚酯纤维,滤布孔径小于10μm,设计平均滤速为7.3m3/(h—8226;m2),有效过滤面积为678m2。

单组滤布滤池工艺尺寸L×B×H=12m×9.0m×4.0m,配套反冲洗泵6台,N=3.7kW,H=17m,Q=57m3/h。

  三、运行参数掌握和运行效果分析

  3.1运行参数掌握

  高效沉淀池与滤布滤池组合工艺依靠混合、絮凝、沉淀、拦截去除TP、SS污染物。

TP的去除主要由PAC投加量打算。

PAM投加量对SS去除有较大影响,PAM投加量不足,不能絮凝形成较大矾花,细小颗粒随出水进入滤布滤池,易造成滤布滤池堵塞,且增加SS出水超标风险,过量投加PAM,会增加药耗成本,同时,易造成滤布滤池堵塞。

污泥回流比的作用是增加颗粒物的含量和增加絮凝效果,适量的排放剩余污泥有利于维持污泥浓度和保持污泥的活性,防止污泥上浮影响出水水质。

滤布滤池过水力量主要依靠液位进行掌握,液位较高,表面滤布存在堵塞状况。

因此,合理掌握PAC投加量、PAM投加量、污泥回流量、剩余污泥排放量、污泥浓度、滤布滤池液位是确保工艺良好稳定运行的关键。

  借鉴钱志军等的讨论成果,结合该污水处理厂实际状况,经过调试阶段的摸索,确定该工程实际运行的参数如下:

PAC投加量为5.0mg/L,有效铝含量为16%;PAM投加量为0.25mg/L;污泥回流量为100m3/h;污泥浓度为1500~2500mg/L,剩余污泥排放量依据污泥浓度适时排放,当斜管区污泥上浮时,可提高排放量;滤布滤池液位高于3.0m时自动反冲洗。

  3.2运行效果分析

  采纳“高效沉淀池+滤布滤池”组合深度处理工艺进行提标改造后,出水各项指标均达到设计要求。

2018年实际进出水水质如表5所示。

由表5可知,“高效沉淀池+滤布滤池”组合工艺对TP和SS的去除效果明显。

与提标改造前实际出水水质相比(表2),平均出水TP降低了0.41mg/L,平均出水SS降低了4.2mg/L,TP削减量提高17.5t/a,SS削减量提高157.7t/a,环境效益明显。

由于高效沉淀池的沉淀作用和滤布滤池的拦截作用,出水COD、BOD、TN、NH3-N均有肯定程度的降低。

  提标改造后,运行单耗也发生了变化,高效沉淀池工艺段PAC平均投加量为5.0mg/L,PAM平均投加量为0.25mg/L,提标改造新增电耗约为6.5×10-2kW—8226;h/m3,由于高效沉淀池投加了絮凝剂,干污泥产泥量增加了340kg/(万m3)。

  为了分析各深度处理单元对SS和TP的去除状况,本文对各深度处理单元进出水TP、SS进行了监测,如表6所示。

经高效沉淀池处理后,出水TP和SS分别为0.25、6.6mg/L;经滤布滤池进一步处理后,出水TP和SS分别为0.14、5.3mg/L。

高效沉淀池对TP和SS的去除率分别为55.36%、35.92%,滤布滤池对TP和SS的去除率分别为19.64%、12.62%。

由于进水水量波动较大,进水水量为8.04万~14.08万m3/d,降低了高效沉淀池和滤布滤池的处理效果,导致出水TP、SS存在肯定波动,但各工艺段出水TP、SS均能稳定达一级A标准,说明高效沉淀池和滤布滤池工艺具有肯定的抗水量冲击力量。

  四、结论

  针对三峡库区某污水处理厂SS和TP不能稳定达一级A标准的状况,提标改造采纳“高效沉淀池+滤布滤池”组合工艺。

实际运行数据表明,各项出水水质指标均满意《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,污染物的减排量进一步提高,对当地水环境的改善和三峡库区水环境爱护有乐观的作用,产生的环境效益显著。

本文从生产运行的角度总结了高效沉淀池和滤布滤池工艺的掌握要点,猎取了较为宝贵的实际生产运行数据,对同类型项目的设计和运行管理具有肯定的指导借鉴意义。

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