生产安全事故案例培训教材.ppt

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生产安全事故案例培训教材.ppt

,生产安全事故案例培训教材,案例目录,案例一:

罐内不通风,乱拉临时电酿悲剧案例二:

私入煤仓被活埋案例三:

擅自进入设备内把命丧案例四:

图省事短接防护,埋隐患自尝苦果案例五:

设备缺陷不维修,习惯违章害死人案例六:

不停机擦设备,卷入手臂死亡案例七:

天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果案例八:

自认本领大,老虎口中拔牙案例九:

设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人案例十:

储罐气体未置换,营救不当酿悲剧案例十一:

违规走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故案例十二:

多人配合有失误,事故已出悔当初,案例一:

罐内不通风,乱拉临时电酿悲剧,2002年5月11日,青岛某公司在改造男澡堂水箱内壁刷环氧树脂时,因通风不畅,职工碰破水箱内照明灯引起可燃气体爆炸,造成1人重伤,2人轻伤。

事情经过:

2002年5月11日上午11:

00左右,青岛A公司职工王某为青岛某公司一楼男澡堂内壁刷环氧树脂,因通风不畅(水箱内气体浓度达到爆炸限度),王某碰破水箱内临时照明灯引起可燃气体爆炸,爆炸造成1人重伤,2人轻伤。

公司人员及时抢救伤员并送往医院抢救治疗,均无大碍。

案例一:

罐内不通风,乱拉临时电酿悲剧,案例二:

私入煤仓被活埋,2002年6月21日,青岛某能源公司职工发现煤仓下煤不畅,在没有接好照明,未采取任何防护情况下进入煤仓,导致仓壁粘接煤塌方被埋,被救险人员救出,人员无大碍。

事情经过:

2002年6月21日上午9点多,青岛某能源公司供热站值班员发现1号炉煤仓下煤不畅,便通知供热站维修班进行疏通,维修班长接到通知后安排焦某和姜某进行疏通。

因煤仓下光线较暗,需照明进行清理。

焦某在没有接好照明灯的情况下,未采取任何安全防护措施私自进入煤仓,在进入煤仓的过程中震动了仓壁周围的粘接煤,造成塌方,被煤埋住,姜某迅速报告上级请求救援,在各级领导的现场指挥下及时将遇险人员焦某救出,人员焦某安然无恙。

1号炉煤仓入口处,案例二:

私入煤仓被活埋,事故原因:

1、职工焦某在没有接好照明灯的情况下,未采取任何安全防护措施私自进入煤仓,是事故发生的直接原因。

2、公司执行规章不到位,管理不严谨,对职工岗位操作规程执行情况监督检查不力,是事故发生的间接原因。

事故责任:

1、焦某违章导致事故发生,是事故的主要责任者;2、公司管理主体责任不落实,部门负责人贾某行政经济处罚。

1、“三违”是生产安全事故的原凶之一,因违章操作、违章指挥、违反劳动纪律导致的事故占事故总量的一半以上。

“三违”已成为事故发生的主要原因。

2、反“三违”在安全工作领域已呼吁多年,但有些单位、作业人员对违章、违纪后果的严重性仍未有充分认识,致使“三违”现象屡杜不绝、屡禁不止。

该事故再一次证明了这点。

何以如此呢?

最根本的原因是漠视安全,视安全为儿戏,而最终必将自食恶果。

事故警示,案例三:

擅自进入设备内把命丧,2003年5月29日,青岛某工厂职工郭某在操作吸附机时,违章进入设备内部被运行的模具将头部挤住,经抢救无效死亡。

事情经过:

2003年5月29日(星期四)凌晨5时左右,某工厂吸附区域操作工郭某在操作3内胆成型设备时,在没有告知任何人的情况下,从接胆工位到吸附机后部顺铁架梯孔隙处钻入正常运转的设备内部,被运行的模具挤住头部,设备故障报警被班组长发现,送往医院,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、死者郭某在没有告知任何人的情况下,从吸附机接胆工位到吸附机后部,并从后部的铁架梯孔隙处钻入正在运转的设备内部,导致被正在运行的模具挤伤头部,是造成事故的直接原因。

2、作业人员安全防范意识差,现场安全监护管理不力,对违章操作现象查处不及时,是引发此次事故的间接原因。

事故责任:

1、郭某自己违章导致事故发生,是事故的受害者,也是事故的主要责任者;2、安全员马某安全培训不到位,现场人员状态失控导致事故发生。

对马某撤职下岗处理,否决当月工资;3、班长贾某对员工监督失控,导致事故发生,对贾某做出撤职下岗处理,否决当月工资;4、部门负责人耿某对现场安全管理不到位,负主要领导责任,对部门负责人耿某撤职下岗,否决当月工资的处理决定;5、分厂安全员高某对本部门职工安全教育、现场监督不到位,对高某撤职下岗,否决当月工资的处理。

6、事业部分管部长王某、事业部长李某某负领导责任,给予行政经济处罚。

案例三:

擅自进入设备内把命丧,案例四:

图省事短接防护,埋隐患自尝苦果,安全防护装置是事故的最后一道屏障,随意撤除意味着事故!

2003年8月22日,青岛某公司职工马某操作注塑机时将机械防护挡板垫起,取件时不慎将前臂挤成重伤。

事情经过:

2003年8月22日夜间11点左右,青岛某公司职工马某操作注塑机时,因注塑设备机械防护挡板存在故障未维修,为了继续操作方便将机械保护人为垫起,失去安全保护作用;在设备完成工件注塑取件时,设备动作,将操作工马某右前臂挤成重伤。

案例四:

图省事短接防护,埋隐患自尝苦果,事故原因:

1、马某人为私自改设备防护装置是造成事故的直接原因;2、设备、安保、安全员对注塑机日常巡检、监督不到位走过场,不能有效发现和解决,是造成事故的主要原因。

事故责任:

1、郭某故意人为违章是事故的直接责任者。

2、设备部门对注塑机存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。

3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任。

案例五:

设备缺陷不维修,习惯违章害死人,2004年2月13日,青岛某公司发泡职工杨某检查设备溢料时被枪头卡住,造成1人死亡。

事故经过:

2004年2月13日,操作工杨某在预装后背钢板时,发现后背钢板上粘有密封胶垫,杨某违章将头部伸入设备内部检查,因设备当时在自动状态,在其检查过程中,设备枪头突然动作,将头部卡住。

紧急处理并送往医院抢救无效死亡。

案例五:

设备缺陷不维修,习惯违章害死人,事故原因:

1、设备模具配合不好,存在缺陷,需要操作工检查发泡箱体是造成事故的直接原因。

2、设备自动运行过程中,操作工杨某违章进入设备内部检查,严重违反“严禁将身体任何部位进入设备内部”的安全操作规程,是发生事故的主要原因。

事故责任:

1、设备部门对发泡存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。

2、杨某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。

3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任。

案例六:

不停机擦设备,卷入手臂死亡,2004年5月4日,青岛某公司职工郭某擦拭钢板杂物时将手臂卷入,造成1人死亡。

事故经过:

2004年5月4日下午18:

30左右,某公司车间实习生郭某在设备开机调试、慢速运行过程中,发现钢板上有杂质违章擦拭,结果不慎将右手臂卷入设备内部,右臂被挤拉断。

现场人员迅速将其送往医院抢救,5月5日上午8:

10抢救无效死亡。

案例六:

不停机擦设备,卷入手臂死亡,事故原因:

1、郭某在未停机情况下违章擦拭,是事故发生的直接原因。

事故责任:

1、郭某违章导致事故发生,对事故的发生负主要责任。

2、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任。

案例七:

天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果,2005年8月20日,青岛某公司职工冯某用天车上料时造成吊钩冲顶,造成1人死亡。

事故经过:

2005年8月20日早上4:

45左右,青岛某公司车间开卷线操作工韩某用天车吊卷料上料,吊装到位后进入上料处进行调试。

天车操作工冯某操作行车向回运动同时向上提升吊钩,在操作过程中,未能及时停止吊钩上升,造成吊钩冲顶,天车卷扬筒齿轮破碎,钢丝绳断裂,吊钩坠落,将在上料处操作的韩某砸倒,伤及头部,抢救无效死亡。

事故原因:

设备安全附件存在重大缺陷,高度限位器失灵,在操作工误操作时未起到正常保护作用。

而设备本身的高度限制器内部齿轮断齿,造成传动螺杆断裂,吊钩上升高度无法传达到限位器,限位器失灵,未能及时切断电源,造成冲顶后卷扬筒继续提升,破坏传动齿轮,扯断钢丝绳,吊钩坠落。

是此次发生事故的主要原因。

事故责任:

1、设备部门对行车存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因,负主要责任。

2、冯某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。

案例七:

天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果,案例八:

自认本领大,老虎口中拔牙,2006年4月13日,青岛某公司职工李某清理药罐罐壁物料时将上臂三分之一处撕脱。

事故经过:

2006年4月13日上午9点20分左右,精制工序操作工李某在操作2#结晶罐时,在未关闭搅拌器的情况下,右手持不锈钢勺伸入结晶罐内清理罐壁周围物料,搅拌器启动,导致右上臂三分之一处撕脱。

事故原因:

职工在未停机的情况下违反操作规程将胳膊伸入结晶罐内清理,是导致事故发生的主要原因。

主要责任:

1、李某在未断电的情况下清理药罐罐壁物料,是事故发生主要原因,负主要责任。

2、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任。

案例八:

自认本领大,老虎口中拔牙,案例九:

设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人,2006年7月3日,青岛某公司职工杨某私自拆卸注塑机射头加热圈时触电,造成1人死亡。

事故经过:

2006年7月3日7:

14,某公司注塑机操作工杨某打件时,打不满模,便找工艺员赵某,赵某判断是设备喷嘴堵塞,便告诉杨某卸喷嘴。

按规定:

拆卸喷嘴必须关闭总电源并由专业维修工操作;在没有按规定关闭总电源的情况下,杨某自行将加热圈拆卸,结果管钳碰到线圈电源线,杨某触电倒地,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、工艺员违章指挥操作工杨某卸喷嘴,且未在操作现场监护是造成本次事故的主要原因。

2、设备操作工杨某未断电私自拆卸设备带电部件,是引发此次事故的直接原因;事故责任:

1、工艺员赵某违章指挥导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。

2、杨某违章操作,对事故发生负主要责任。

3、金塑公司当班安保于某未及时发现职工违章作业,给予行政经济处罚。

4、公司设备处、分厂负责人、事业部相关领导负管理责任,给予行政经济处罚。

案例九:

设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人,案例十:

储罐气体未置换,营救不当酿悲剧,2006年7月10日,湖南省某设备制造公司在青岛市开发区某公司院内安装、调试为该公司制作的异氰酸酯储罐,安装调试人员进入未排空氮气的储罐内作业时,因氮气中毒和窒息事故,造成2人死亡。

事故经过:

2006年7月9日17:

00左右,安装人员在为异氰酸酯储罐充注35KG氮气,罐内压力达到0.6MPa(预定试压压力),进行检漏试验,若检漏正常无泄漏,设备将交付正式使用,内部氮气作为保护气体留在储罐内。

2006年7月10日上午10:

00施工方派人检查泄漏情况,发现储罐上方呼吸阀有漏气,现场施工负责人殷鸿安排人员将阀门打开排气。

下午16:

00时,厂家施工人员四人到施工现场,打开储罐上方人口检查,根据现场指挥殷某的要求,在排气结束后,钳工进入储罐检查液位浮球,施工负责人殷某离开现场去退还租用的氮气罐。

17点左右,现场作业人员王某进入储罐内部检查,进入之前未进行氧气含量检测,也未进行设备内气体的置换作业(现场作业人员判断大罐内是否有气体的办法是听不到排气的“嘶嘶”声)。

刚进入后就倒下了,上方监控人员发现后,喊人过来救助,随后王某和戴某随后进入抢救,也相继倒下。

施工监护人发觉情况严重呼救,现场外协单位王某拴住腰部随即下到罐内救援,进入后出现呼吸困难,被救出储罐。

现场人员打110、119、120报警,17:

35由消防队员戴呼吸器下去将三人从罐内救出,送往医院。

王某等2人经抢救无效确认死亡,戴某、外协单位王某已无生命危险。

事故原因:

1、急于求成、违规作业、贸然进入灌区作业和施救是引发此次事故的直接原因。

2、安全管理不到位,现场组织不利。

负责人离开现场后未落实安全责任和明确作业方案,也未配备必要的检测手段,导致职工违章作业和施救,是事故发生的间接原因。

3、职工安全教育不到位,缺乏安全操作技能和常识,是事故发生的间接原因。

主要责任:

1、湖南省某公司安全责任制不落实,现场安全生产组织、监管、教育不力,对事故负重要责任,处人民币10万元行政经济处罚。

2、员工殷某是现场作业的主要责任人,作业前没有进行必要的安全交底及组织现场作业的安全监管,对事故负有管理责任。

3、王某、王某某以及戴某违章作业和施救,应对此事故负主要责任。

4、对公司法定代表人徐某处人民币4万元的行政经济处罚。

案例十:

储罐气体未置换,营救不当酿悲剧,案例十一:

违章走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故,2007年8月23日,青岛某公司注塑工艺员王某手抓工作台擦拭模具时触电,造成1人死亡。

事故经过:

2007年8月23日,青岛某公司注塑车间工艺员王某在调试注塑模具时,因注塑机旁工作台照明灯电源线长期磨损漏电,电源线磨损漏电处与工作台铁架接触,王某手抓工作台铁架擦拭模具时,被电击倒,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、操作台照明电源线接线不规范,无套管、铁皮口无防护,造成电线绝缘层破坏,无漏电保护装置,发生触电后不能自动保护,是造成本次事故的主要原因。

2、设备、安保、安全员对注塑机日常巡检、监督不到位走过场,不能有效发现和解决,是造成事故的主要原因。

事故责任:

1、设备部门对注塑机存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。

2、王某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。

3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任。

案例十一:

违章走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故,案例十二:

多人配合有失误,事故已出悔当初,发生事故位置,发生工伤事故设备(400T冲压机),2009年4月20日,青岛某公司职工操作冲压机时因违章操作将右前臂挤伤。

事故经过:

2009年4月20日,青岛某公司钣金车间400T压力机操作区域,压力机前侧为上料工位及后侧为下料工位,前侧上料工A操作设备按下双联开关,400T压力机向下冲压合模过程中,后侧下料工B进入设备内部西北角(此区域为光电保护死角位置),设备动作将下料工B右前臂挤伤,上料工A和事业部领导将受伤职工B送往医院急救。

事故原因:

1、400T压力机安全防护措施存在较大缺陷,是发生事故的主要原因。

2、400T压力机设备向下冲压合模时下料工B违章进入设备内部操作,属于严重违章操作,是发生事故的主要原因。

3、400T压力机上料工A按下双联开关进行冲压合模时,光电保护使其设备停止动作一次。

上料工A在未确认设备、人员安全的情况下再次按下双联开关操作,造成事故,属于严重违章操作,是发生事故的主要原因。

4、B前期为电焊操作工,2009年4月1日调岗为400T压力机辅助操作工,未经过转岗培训,无资质操作此设备,是发生事故的主要原因。

主要责任:

1、400吨压力机操作工孙某没有确认安全情况下按动设备按纽,承担事故主要责任;2、作业班压力机班长段某对员工的严重违章,监督不到位,承担直接管理责任,3、作业长兼安全员李某私自安排无设备上岗证员工上岗操作,违章指挥,承担直接管理责任;4、部门长邹某、安全卢某、生产技术刘某等对员工和部下的严重违章,监督不到位,承担领导管理责任;5、单位领导岳某、隋某等安全管理效果不受控,承担领导管理责任。

案例十二:

多人配合有失误,事故已出悔当初,生产安全事故案例培训教材,

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