采暖立管穿现浇板预埋套管新施工方案.docx

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采暖立管穿现浇板预埋套管新施工方案

采暖立管穿现浇板预埋套管新方法

威海市鸿安建筑集团有限公司鸿鹄志QC小组

一、工程概况

威海市山水绿城小区工程是一座现代化住宅小区,共计30栋单体工程,工程采暖系统分为高区、低区供暖,采暖立管直径不同,管道穿现浇楼板体量大,共计10000个。

二、小组简介

本QC小组成立于1996年,是一个创新型QC小组。

成立十几年来,在各业务上级及公司TQC办公室的正确指导下,紧紧围绕项目部工程实际,研究创新施工方法,取得了较好的成绩。

通过QC活动创出的多项施工方法被集团公司确定为企业工法,4项通过省级工法鉴定。

小组成员共9名,其中8人具有大专以上文化程度,平均年龄33岁,平均接受TQC教育100小时以上。

小组情况详见概况一览表2.1。

表2.1小组概况一览表

小组名称

威海市鸿安建筑集团鸿鹄志QC小组

课题

类型

创新型

组建时间

1996.08

注册编号

HAQ14-01

序号

姓名

年龄

职务

职称/执业

资格

文化

程度

TQC教育时间

组内分工

1

王晓

43

项目经理

一级建造师

大专

180

组长

2

邹浩

29

技术负责人

工程师

大专

160

副组长

3

史向东

33

质量科长

工程师

大本

210

顾问

4

于清华

34

工程师

工程师

大本

160

顾问

5

周传竣

29

工程科长

工程师

大专

160

顾问

6

梁磊磊

33

施工员

助工

中专

90

组员

7

于飞

29

质检员

助工

大专

90

组员

8

戚自钊

25

技术员

助工

大专

90

组员

9

郑琳耀

22

资料员

助工

大专

90

组员

制表人:

邹浩日期:

2015年3月29日

三、课题选择

1、问题的提出:

现在安装工程中,采暖系统多分为高、低区供暖,四根立管,立管为两种直径,采暖立管穿现浇楼板预埋套管传统施工工艺做法为:

依据图纸确定暖气管道位置、间距并在模板上逐个放样→据暖气管外径选择套管规格并在模板上安放套管→采用扎丝逐个固定套管→浇筑现浇板砼→拔出PVC套管(预留孔洞成型)→将钢套管固定在预留洞内→用细石砼封堵套管与预留洞间缝隙。

图3.1传统套管预埋过程示意图

传统工艺做法存在如下缺陷:

①、在总体施工工艺中需要二次预埋套管,先将PVC套管预埋到位,后需拔出PVC套管再将钢套管预埋到位,工序繁琐、重复用工。

②、PVC套管安装时需要逐个放样定位,工序复杂。

③、各PVC套管之间距离难以保证,浇筑混凝土时易发生偏移。

④、浇筑混凝土后PVC套管无法多次重复利用,造成材料浪费。

⑤、安装钢套管需要用细石砼封堵缝隙,既增加工序又影响楼板平整度。

2、课题确定

QC小组成员对原施工工艺进行了认真地研究,一致认为传统施工工艺的经济性和有效性较差,工艺革新势在必行。

综上,QC小组将“采暖立管穿现浇板预埋套管新方法”确定为本次活动的课题。

四、目标设定

1、总体目标:

采用套管预埋新方法,提高预埋速度、减少预埋工序、保证预埋质量、缩短施工工期。

2、具体目标:

①、工期缩短50%以上。

②、人工及材料成本节约50%以上。

③、套管位置及相互间距准确率达到100%。

五、提出方案并选择最佳方案

1、方案提出

小组成员围绕活动目标,在原有施工方法的基础上,积极开拓思路、研究创新,总结归纳出以下几种新方案:

方案1:

楼板内直接预埋成品钢套管方案

按尺寸加工、制作成品钢套管,现场测量尺寸定位后,将钢套管逐个固定在楼板上,待浇注砼后预埋套管一次成型。

5.1逐个预埋成品钢套管示意图

方案2:

制作定型模具,加工套管组整体预埋方案

按图纸所示暖气套管间距和直径,确定定型模具的尺寸,采用钢筋焊接制作如下图定型模具,然后固定好同组暖气钢套管,采用钢筋在四个钢套管外圈焊接固定,形成套管定型组,然后整体固定在模板上,直接一次性浇筑于现浇板内。

图5.2定型模具制作套管组预埋示意图

方案3:

制作可调定型模具,批量生产定型套管组,一次整体预埋套管法

本方案的主要原理是:

制作可调尺寸的定型模具,固定钢套管组,然后将钢套管组焊接制作成定型套管组,在车间中大批生产定型套管组,最后在现场楼板中一次预埋成型,不必再封堵孔洞缝隙,且一套可调模具可反复周转使用。

 

图5.3可调定型模具及套管组制作示意图

2、方案评估

小组成员对以上三种方案进行了详细地分析,并从预埋质量、有效性、经济性、可操作性、安全性等几个方面采用打分法进行了评估:

表5.1方案分析表

方案

优点

缺点

方案1:

楼板内直接预埋成品钢套管方案

不需进行二次预埋套管,节省工序。

①、需要逐个套管放样定位,费时费工。

②、需要逐个固定在模板上,费时费工。

③、套管之间距离容易发生偏移,质量难保证。

④、固定用钢钉、铁丝分布凌乱。

方案2:

制作定型模具,加工套管组整体预埋方案

定型套管组安装方便,间距易保证,无需二次预埋套管。

①、定型模具不可调节,遇不同直径套管需要重新制作模具。

②、定型模具制作需要精确以套管尺寸确定模具尺寸。

③、模具重复利用率偏低,浪费材料。

方案3:

制作可调定型模具,批量生产定型套管组,一次整体预埋套管法

1、定型套管组整体性好,定位简单;

2、浇筑砼后预埋套管一次成型,无需二次预埋;

3、成型后位置准确,不易偏移,质量有保证;

4、模具可调节尺寸,适用各种规格套管,重复使用;

5、无需再进行PVC套管预埋,节省工序和材料。

新工具的制作研发,需要进行细节研究和改进。

表5.2方案评估表

方案

施工质量

有效性

经济性

可操作性

安全性

综合得分

评估结果

16

不可行

18

不可行

25

可行

注:

★5分☆4分◆3分◎2分○1分

3、方案确定:

通过QC小组全体成员对以上3个方案进行详细认真地分析,并从多方面进行了评估,最终确定方案3为可行方案。

六、方案实施流程与关键技术问题预测

1、方案实施工艺流程

 

2、关键技术问题预测

根据方案流程图,QC小组经过讨论,并在施工现场与操作人员研究交流,最终预测方案施工过程中,需要重点控制和解决如下关键技术问题,方可保证目标实现。

①、主支架的稳定性控制;

②、限位螺杆固定板的设置和组装的方式;

③、限位螺杆在固定板上移动的灵活性,

④、限位螺杆与套管定位的准确性。

七、对策制定

针对确定的方案,我们制定了相应对策:

表7.1对策表

序号

对策

目标

措施

负责人

1

制作套管定位工具主支架、限位螺杆固定板及限位螺杆

①、支架稳定性好,有效支撑套管固定工具;②、固定板有效支撑限位螺杆并可调动螺杆位置;③、限位螺杆伸缩方便,有效固定不同直径套管。

①、主支架采用直径8mm的钢筋,竖楞4根,长度为300mm,水平楞8根,长度为200mm,水平楞呈双层井字形布置并焊接在竖楞上。

②、限位螺杆固定板采用2mm厚钢板,裁割成长225mm、宽40mm的矩形板,在钢板下部裁割宽10mm,长20mm的圆角矩形孔,间距15mm。

③、限位螺杆采用直径8mm,长70mm的螺杆,端部设3mm厚矩形限位钢顶托,长40mm,宽25mm。

邹浩

梁磊磊

2

组装套管定位工具主支架和限位螺杆固定板

定位工具各组件紧密结合,结构稳定,操作有效

①、工具主支架焊接固定在钢板底座上,底座采用3mm厚140mm×140mm矩形钢板,增强支架整体稳定性。

②、8块限位螺杆固定板分别焊接在主支架上层井字水平楞的8个端部上,搭接长度75mm,保证固定板的稳定性。

邹浩

梁磊磊

3

安装并调整限位螺杆长度、安装并组装套管组

套管组限位牢固,位置准确。

①、根据套管的直径,选择限位螺杆在固定板上的固定孔,安装螺杆并安装螺母,固定板靠近套管侧一个螺母,另一侧两个,用以保证锁紧螺杆。

②、安放钢套管,根据图纸规定的套管间距调整好位置,然后调整螺杆,顶紧钢套管,旋转螺母并锁紧。

③、在车间内开始批量制作套管组,四个套管外侧采用钢筋焊接成封闭环,并双层设置,保证套管组稳定结实,自下向上第一道钢筋环离地高度15mm,第二道钢筋环离地80mm。

邹浩

梁磊磊

4

现场安装、固定定型套管组

套管组位置准确,不偏移,不需二次封孔

在车间内批量制作的套管组直接运到工地进行安装;在现场只要定位套管组的任意两个点,用钢钉固定钢筋环。

邹浩

梁磊磊

制表人:

邹浩日期:

2015年5月18日

 

八、对策实施

对策实施一:

制作套管定位工具主支架、限位螺杆固定板及限位螺杆

①、主支架采用直径8mm钢筋,竖楞4根,长度为300mm,水平楞8根,长度为200mm,水平楞呈双层井字形布置并焊接在竖楞上。

②、限位螺杆固定板采用薄钢板,裁割成长225mm宽40mm的矩形板,在钢板下部裁割宽10mm,长20mm的圆角矩形孔,间距15mm。

③、限位螺杆采用直径8mm,长70mm的螺杆,端部设矩形限位顶托,长40mm,宽25mm。

 

对策实施二:

组装套管定位工具主支架和限位螺杆固定板

①、工具主支架焊接固定在钢板底座上,底座采用140mm×140mm矩形钢板,增强支架整体稳定性。

②、8块限位螺杆固定板分别焊接在主支架上层井字水平楞的8个端部上,搭接长度75mm,保证固定板的稳定性。

对策实施三:

安装并调整限位螺杆长度、安装并组装套管组

①、根据套管的直径,选择限位螺杆在固定板上的固定孔,安装螺杆并安装螺母,固定板靠近套管侧一个螺母,另一侧两个,用以保证锁紧螺杆。

②、安放钢套管,根据图纸规定的套管间距调整好位置,然后调整螺杆,顶紧钢套管,旋转螺母并锁紧,制作同一栋楼甚至同一小区的套管组仅需调整一次定位工具,非常方便。

③、在车间内开始批量制作套管组,四个套管外侧采用钢筋焊接成封闭环,并双层设置,保证套管组稳定结实,自下向上第一道钢筋环离地高度15mm,第二道钢筋环离地80mm。

对策实施四:

现场安装、固定定型套管组

①、在车间内批量制作的套管组直接运到工地进行安装,不必再调整各套管间距;

 

②、在现场只要定位套管组的任意两个点即可确定准确位置,用钢钉固定钢筋环即可,操作简单,位置准确;

 

 

③、楼板砼浇筑后检查套管位置准确率达到100%,且一次成型,不必再进行孔洞封堵。

九、效果检查

1、工期效益:

经测算,采用传统的施工方法每层安装套管及二次封堵孔洞工作需要2个工,完成一期10栋楼用工220个,采用新的施工方法每层安装套管级加工套管组工作需要0.7个工,完成一期10栋楼用工77个,工期缩短约为65%,超过50%的预期目标。

2、经济效益:

表9.1经济效益对比表

施工方法

操作难易度

安装效率

辅助材料

安装成本(120元/工日)

采用传统施工方法安装

费时

费力

2工/每层(32个套管)

PVC套管每个0.2米长,约2元/个

工:

120元×2÷32=7.5元/个

工料合计:

7.5+2=9.5元/个

采用新施工方法安装

省时

省力

0.7工/每层(32个套管)

平均每个套管用直径8mm钢筋0.6米,约0.4元

工:

120元×0.7÷32=2.6元/个

工料合计:

2.6+0.4=3元/个

由上表可得,制作安装每个套管总成本降低约为68%,超过50%的预期目标。

3、质量效益:

施工工艺改进后,套管预埋位置准确,间距精准,达到预期目标。

十、巩固措施及纳入标准

1、我们小组成员将活动中总结得出的经验编制成文字材料,上报集团公司,经集团公司审批确定为企业工法——«采暖立管穿现浇板预埋套管施工工法»(编号为HA-GF-2015-01)。

2、集团公司将本次QC活动所创新出的新型施工工法在全公司内部广泛推广应用,以获得更多的经济效益。

十一、总结回顾及今后打算

1、总结回顾:

在本次活动中,QC小组全体成员本着“小、实、活、新”的基本原则,致力于研究创新实用性和操作性强、效果明显的施工新方法,大家群策群力,集思广益,研究出的新操作方法效果显著,达到了预期的活动目标。

2、自我评价:

通过小组活动,小组成员的质量意识、问题意识、改进意识、参与意识得到了很好的提高,我们小组对活动前后的状态进行了自我评价,并作出了雷达图:

项目

自我评价

活动前(分)

活动后(分)

质量意识

3

5

个人能力

3

4

QC知识

2

4

解决问题的信心

2

4

团队精神

3

5

 

3、下步打算:

在今后的QC活动中,小组成员将继续研究创新更多实用性强的施工新方法!

谢谢大家!

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