变频器调速器在空调制冷机组水系统的节能应用.docx
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变频器调速器在空调制冷机组水系统的节能应用
变频器调速器在空调制冷机组水系统的节能应用
【摘要】:
空调制冷系统的能耗在制药企业中的电能消耗占很大比例,采取措施降低能耗,将给企业带来巨大的经济效益。
本文着重在空调制冷机组的运行中,利用变频调速器在冷却水泵和冷冻水泵进行节能的应用,阐述其方法及节能效果。
【关键词】:
变频调速、空调制冷、节能。
一、前言
国内外交流变频器调速技术发展异常迅速,它是集中电力电子技术、微电子技术、控制技术、控制技术于一体的高科技成果,是通过改变电动机的电源频率来改变交流电动机的速度,从而实现速度调节。
变频调速以体积小、重量轻、安装与操作方便、工艺先进、无极调速、节电效果显著、使用稳定可靠等优点深受广大用户的欢迎。
制冷空调设备中设备性能的提高对节约能源具有一定的成就,如果系统在运行中设备调节不当,不但不能发挥高性能设备的功效,而且会造成能源的浪费,在我厂就存在这样的现象。
采取措施降低能耗,将给企业带来较大的经济效益。
再因变频器是软启动方式,采用变频器控制电机后,电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频器控制电机后还可避免水锤现象,因此可大大延长电机、接触器及机械部件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
在我厂车间全年均需由中央空调保持恒温,但冷水机只有在夏天较短的时间满负荷运行,其余时间特别在冬天和车间停产时,冷水机只在很低的负荷下运行,而冷却水泵和冷冻水泵却在满负荷运行,为适应冷水机负荷变化,使用调节阀门的方法调节水流量,但这种方法浪费了大量的电能,不能达到经济运行的目的。
水泵起动和停止时,会出现水锤现象,对管网造成较大的冲击,容易对机械零件、阀门、管道造成破坏。
采用交流变频调速运行,电机转速根据冷水机的制冷量减少而减少,管网造成的损耗减少,轴功率明显减少。
如果在冷却水泵和冷冻水泵上安装变频调速器,根据冷水机的负荷量自动调节泵的运行频率,可以解决水泵与冷水机组的匹配问题,将可以节约能耗。
二、冷水机、水泵的使用情况。
我公司是一间大型制药企业,对生产环境的温度要求较严格,室温要求在18‐26℃范围内。
采用集中式供洁净空调系统,空调用电量占全厂用电量的70℅。
该系统安装了三台冷水机,其中:
冷水机:
型号RCU150SY2E螺杆式压缩机:
3个机头
标准制冷量:
467KW电压:
380V3相
功率:
108.9KW电流:
190A
冷却水泵:
型号:
IS125-175-315配用电机型号:
Y180M-4
流量:
175m3/h额定功率:
18.5KW
扬程:
34M电压:
380V电流:
35.9A
冷冻水泵:
型号:
IS125-100-315配用电机型号:
Y160L-4
流量:
100m3/h额定功率:
15KW
扬程:
32M电压:
380V电流:
30.3A
制冷机由电子温控器控制,温感器感应冷冻水入水温度以操作螺杆压缩机之冷量控制电磁阀,以使每一压缩机之冷量控制分别为100%、50%,整机之冷量控制分别为100%、83%、67%、50%、33%、17%。
冷水机能根据负荷量自动调节制冷量,其运行已是节能运行。
在使用变频调速器前,操作工根据车间用冷量,人工操作开启冷水机的台数。
依靠人工调节冷却水和冷冻水阀门的开启度来控制水流量,这样会造成:
不论制冷机的制冷量大小,冷却水泵冷冻水泵都在满负荷运转,虽然通过阀门调节水流量,在一定程度上可以减少水泵电机的负荷,但是,冷却水泵和冷冻水泵电机加的电压不变,电机仍然在额定电压,额定转速下运行,没有做功的电能白白浪费;有时操作人员不根据制冷量进行水流量调节,使水流量或多或少,对制冷机组的性能造成很大的影响。
三、节能原理分析
1、泵的特性分析与节能原理:
泵是一种平方转矩负载,其转速n与流量Q,扬程H及泵的轴功率P的关系如下式所示:
n2
n1
图1泵的杨程/流量曲线
曲线2为泵在转速n1下的扬程-流量;
曲线4为泵在转速n2下的扬程-流量;
曲线1为阀门正常时的管阻特性;
曲线3为阀门关小时的管阻特性.
如图1,曲线2、4分别为水泵在不同转速n1与n2时所提供的流量与扬程的关系曲线,曲线1、3分别为管阻特性曲线。
泵在转速n1时,其流量-扬程曲线2与管阻曲线1交于A点,此时,轴功率P1与面积AHAOQA成正比。
当调节管路的阀门使流量从QA减少到QB时,管阻特性从曲线1变到曲线3,泵的工作点从A点变到新工作点B(曲线2与曲线3交点)。
此时,泵的扬程增加,轴功率P2与面积BHBOQB,轴功率变化不大。
如采用变频调速器改变泵的转速以调节水流量,当速度由n1降到n2时,在同样流量QB的情况下,泵的扬程降到HC,轴功P3与面积CHCOQB成正比,轴功率P3和P1、P2相比较,将显著减少。
可见,采用变频调速器调节流量,其轴功率远小于阀门节流的功率消耗。
水泵的流量、扬程、轴功率和转速间的关系如下:
式中:
n1,n2――电机转速;
G1,G2――水流量;
H1,H2――水泵扬程;
N1,N2――水泵轴功率;
由上可见,风机、水泵类负载,轴功率与转速成立方关系,当风机、水泵转速下降到1/2时,流量下降到1/2,扬程下降到1/4,轴功率下降到1/8。
当冷水机负荷下降时,所需的水流量减少,通过电动机的调速装置降低泵的转速来减少水的流量,泵的轴功率相应减少,电动机的输入功率也随之减少,消耗的功率也大大下降。
也就是水泵的节能调速原理。
2、根据异步电动机原理
n=60f/p(1-s)
式中:
n:
转速 f:
频率 p:
电机磁极对数 s:
转差率
由式可见,调节转速有3种方法,改变频率、改变电机磁极对数、改变转差率。
在以上调速方法中,变频调速性能最好,调速范围大,静态稳定性好,运行效率高。
因此改变频率而改变转速的方法最方便有效。
四、改造方案
我公司冷水机组冷凝器、蒸发器进口、出口水温差以5‐6℃为宜,压差以0.06‐0.07MPa针对前述系统存在耗能的缺点,以及对节能的可行性分析,运用变频器调节冷却水泵和冷冻水泵的转速,可以带到满意的节能效果。
当要进行开环运行控制,只要在变频器上由人工根据冷水机的负荷进行给定频率的调节,即可改变电机的转速,达到改变水泵的流量和压力的目的。
当要实现闭环运行控制,只要在冷凝器和蒸发器出入口各安装一个SWB一体化温度传感器,将检测到的水温信号,经温度显示仪表计算温差,输出4-20mA信号作为变频器的发馈信号,经变频器内部PID运算后,输出调速频率,对水泵电机进行自动调节转速,这样,无论冷水机的负荷大或小,冷却水和冷冻水的流量总能保持水温
差在5‐6℃附近变化,而不需人工调节。
系统图见图2:
图2恒温差变频调速水系统
在实际改造中,选用的部件有:
1、SIEMENS(西门子)变频器ECO1-1850/3、ECO1-1500/3各1台。
2、天津中环仪表厂温度探头、变送器SWB-Pt1004套。
3、福建百特仪表、温度数显仪表XME502262台。
电路原理图见图3:
图3-电路原理图
参数设置:
除下列参数外,所有参数都保持工厂设置:
P006=1选择频率给定值来源
P007=0从端子选择运行/停止
P012=20最小速度=20HZ
P021=25最小模拟量频率
P022=50最大模拟量频率
P201=1PID控制许可
P202=1PID比例增益
P203=0P205=10PID积分增益
P220=1最小速度下的关断输出
P211=20P212=100选择4-20mA的模拟输入设定点。
五、使用效果
1号冷水机组进行上述改造后,运行良好。
为进一步证实该系统的节电效果,我们在现场进行了监测工作,以检验改造后的节电量和经济效益。
下表是测试数据:
冷却水泵运行数据表
上表对冷却水泵在改造前后,运行于冷水机组不同负荷量下检测的数据。
冷冻水泵的运行数据与上表类似,由上表对比,证实变频调速在冷水机组水系统上的应用是可行的,具有下列优点:
1、实现闭环自动调整,无需人工调节阀门,免去繁复的监控工作。
2、节能效果显著,达到水泵用电量的21‐76%以上,冷水机制冷量越小,节能效果越显著。
3、ECO变频器具有过电流、过电压、过载欠电压、过热等保护功能。
4、延长设备的使用寿命,实行软启动,没有冲击电流,减少对电动机、水泵的机械冲击,延长了使用寿命。
5、整机的运行噪音改善明显:
由于原电机均处于工频运行,噪音明显,达到80dB左右,但是进行变频改造后,整机的运行频率下降至40Hz左右,电机的运行噪音明显下降,低于70dB,在低速运行时基本上听不到噪音,达到65dB以下,大大改善了现场的噪音污染。
六、结论
变频调速技术在制冷机组上的应用是成功的,节能显著,保证了空调系统的稳定性和可靠性,提高了设备的自动化水平,对企业有较大的实用价值,它在空调制冷系统中必定有广阔的应用前景。
参考文献:
(1)、《MICROMASTERECO&MIDIMASTERECO操作手册》
(2)、《通用变频器及其应用》韩安荣著
(3)、《空调设备与节能系统控制》廖传善著