降低筏板基础大体积混凝土裂缝的发生频率.docx

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降低筏板基础大体积混凝土裂缝的发生频率

 

降低筏板基础大体积混凝土裂缝的发生频率

QC成果报告

 

重庆博达建设集团股份有限公司

雍山郡一期工程会所及车库项目部QC小组

 

降低筏板基础大体积混凝土裂缝的发生频率

雍山郡一期工程会所及车库项目部QC小组

一、工程概况

本工程位于重庆市江津区东部新城14-2地块会所及车库,2F/-2F,总高18m,建筑面积10200m2,基础为挖孔桩筏板基础,挖孔桩深度7.2m~13.5m,筏板混凝土厚800mm,筏板混凝土2040m3,筏板面积2550m2,主体为框架结构。

为了充分发挥地基承载力、抵抗地基不均匀沉降,满足建筑物的稳定和筏板基础抗渗要求,特成立降低筏板基础大体积混凝土裂缝的发生频率QC小组。

二、QC小组概况

1、小组基本情况

制图:

古勇日期:

2010年8月12日

 

2、小组成员

小组成员表

序号

姓名

性别

年龄

职称

项目职务

小组职务

TQC时间(小时)

1

赵中福

42

高级工程师

项目经理

组长

72

2

古勇

35

工程师

技术负责

副组长

68

3

赵昌禄

36

工程师

质检员

组员

68

4

丁向梅

38

工程师

资料员

组员

72

5

刘清佩

39

工程师

施工员

组员

68

6

罗杰

37

工程师

施工员

组员

72

7

张贵龙

38

工程师

安全员

组员

62

8

何德利

37

工程师

质检员

组员

60

制表:

罗杰日期:

2010年8月13日

QC小组从2010年8月12日开展活动,共活动16次,出勤率98%,发言率96%。

三、选题理由

制表:

丁向梅日期:

2010年8月15日

四、现状调查

为确保该项目基础筏板砼施工质量,有效控制温度裂缝、干缩裂缝、塑性收缩裂缝、

化学反应引起裂缝、沉陷裂缝,达到砼质量要求,小组成员于2010年8月15日~19日,以江津区祥和·芳草苑工程筏板面积2880m2的筏板基础为调查对象,按10m2划分为一个检验点,共有288个点,对288个点进行了调查分析和现场验证,收集相关数据,并对数据进行统计、归类和分析。

基础筏板砼裂缝缺陷频率统计表

序号

项目

调查点数

频数(次)

累计频数(次)

频率(%)

累计频率(%)

1

温度裂缝

288

19

19

63.3

63.3

2

干缩裂缝

6

25

20

83.3

3

塑性收缩裂缝

3

28

10

93.3

4

化学反应引起裂缝

2

30

6.7

100

5

沉陷裂缝

0

30

0

100

合计

288

30

30

100

100

制图:

赵昌禄日期:

2010年8月20日

 

制图:

何德利日期:

2010年8月20日

从统计表和排列图看出,砼裂缝发生频率为30÷288×100%=10.42%,而砼温度裂缝发生频率占总裂缝的63.3%

(19÷30×100%=63.3%),所以降低筏板基础大体积混凝土温度裂缝的发生频率,是本次QC活动的攻关课题。

五、设定目标

依据公司健全的质量管理体系和质量保证体系,QC小组成员讨论确定:

通过本次攻关活动,将砼裂缝的发生频率从10.42%降低至3%以内。

 

制图:

古勇日期:

2010年8月21日

六、原因分析

QC小组成员分别从人、机、料、法、环、测六方面,采用头脑风暴法,全面分析发生混凝土温度裂缝频率高的主要因素。

详见下图。

 

制图:

罗杰日期:

2010年8月22日

七、要因确认

依据因果图分析得出筏板基础砼温度裂缝频率高的11项因素,QC小组成员逐一运用现场验证、现场测试、调查分析进行要因分析确认。

要因确认表

末端

原因

确认

方法

确认

标准

确认内容

负责人

确认地点

确认时间

要因

确认

1

培训工作

不全面

现场验证

培训率100%

46名作业人员均培训合格,8名检测人员未培训。

张贵龙

项目部

2010.8.23

2

责任心不强

调查分析

90%问卷调查

54名操作人员均为我公司为长期合作员工,责任心强、信誉度高。

赵中福

项目部

2010.8.23

3

设备差错

现场验证

设备完好率90%

设备计量准确、性能良好,完好率95%

古勇

施工现场

2010.8.23

4

材料供应不及时

调查分析

100%保障

材料供应

钢筋、砼均为甲供材料,甲方签约有3家供应商作为材料供应保障。

赵中福

建设单位

2010.8.23

5

砼振捣时间不合理

调查分析

振捣时间25秒左右

振捣时间20~30秒,不能少于10秒。

罗杰

施工现场

2010.8.23

6

添加外加剂不规范

现场验证

施工配合比

现场随意添加外加剂,未按照4%称重控制。

何德利

砼生产厂家

2010.8.24

7

交底不全面

现场验证

100%交底

检查交底资料全面,

有记录。

刘清佩

项目部

2010.8.23

8

气候不适宜

调查分析

施工期间5~38℃

施工期间气温8~28℃,气温适宜砼施工。

丁向梅

项目

所在区间

2010.8.23

9

测温方法

不当

调查分析

第一次测温3小时一次

夜间0点~6点未测温

张贵龙

施工现场

2010.8.24

10

温控措施不当

调查分析

施工组织设计

温控措施与施工组织设计不吻合

赵昌禄

施工现场

2010.8.24

制图:

何德利日期:

2010年8月25日

结论:

造成筏板基础砼温度裂缝频率高的主要因素有:

1、培训工作不全面;

2、添加外加剂不规范;

3、测温方法不当;

4、温控措施不当;

八、制定对策

为降低筏板基础砼温度裂缝发生的频率,确保筏板砼内在质量,经过现场验证和调查分析,针对大体积砼出现温度裂缝频率高的要因,制定以下对策。

对策表

序号

要因

对策

目标

措施

责任人

执行时间

地点

1

培训工作不全面

建立培训制度

培训率100%

严格执行培训制度,新老员工必须培训合格后方可上岗,建立培训档案。

张贵龙何德利

2010年8月26日~

9月1日

项目部培训学校

2

外加剂添加不规范

天平称量添加

按4%称量添加外加剂

采用天平称量,100%称量添加,小组成员随时抽查,及时纠正偏差。

刘清佩罗杰

2010年10月8日~

10月11日

砼拌和厂现场

3

测温方法不当

建立温度检测登记制度

测温工作持续28天

每次温度测量数据登记在册,每次测温结束由QC小组成员复核签认。

赵昌禄

丁向梅

2010年10月8日~

2010年11月6日

施工现场

4

温控措施不当

制定详细养护措施,提前备好水源等材料、物资

蓄水深10cm,根据测温情况调整

利用蓄水法进行养护,保证中心温度与表面温度之差小于25℃时,采用提高水温(加热水)或调整水深度进行处理。

赵昌禄

2010年10月8日~

2010年11月6日

施工现场

制图:

刘清佩日期:

2010年10月25日

九、对策实施

 

制图:

古勇日期:

2010年11月8日

十、效果检查

1、本次QC攻关活动结束后,公司组织质量检查部门于2010年11月10日将QC小组活动后的雍山郡一期工程会所及车库筏板面积2550m2按10m2划分为一个检验点,对255个点进行了现场检验,验证结果见下表。

基础筏板砼裂缝缺陷频率统计表

序号

项目

调查点数

频数(次)

累计频数(次)

频率(%)

累计频率(%)

1

温度裂缝

255

0

0

0

0

2

干缩裂缝

0

0

0

0

3

塑性收缩裂缝

1

1

33.3

33.3

4

化学反应引起裂缝

2

3

66.7

100

5

沉陷裂缝

0

0

0

100

合计

255

3

3

100

制图:

赵昌禄日期:

2010年11月10日

从以上统计表和柱状图看出,砼裂缝发生频率为3÷255×100%=1.17%,满足活动前小于3%的设定目标值。

此次攻关活动成功将筏板基础大体积砼裂缝的发生频率从10.42%降至

1.17%,还消除了砼温度裂缝,达到预期效果。

2、本工程QC小组攻关结果提前了工期、节约了混凝土裂缝处理材料费和人工费共33000元。

其中节约材料、机具费15000元,节约裂缝处理约90工日(节约金额90×200=18000元),为后续工作打下了坚实基础,使该工程提前交付使用,详情见《QC小组活动成果经济效益、社会效益证明》。

十一、巩固措施

经过小组成员及全体员工努力,完成PDCA循环活动,我们解决了施工中出现的难点问题。

为了巩固活动成果,小组整理了活动中的各种技术资料,制定了巩固措施。

集团公司已将本次QC攻关活动的成功经验编制成大体积混凝土温度裂缝控制施工工法,列入企业工法CBGF—002—2011。

十二、总结和体会

通过QC小组的攻关活动,我们掌握了方法、积累了经验,提高了小组成员解决现场实际问题的能力。

经QC小组成员讨论决定,将控制梁、柱砼浇筑质量作为下一次QC活动。

(注:

素材和资料部分来自网络,供参考。

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