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solidworks仿真simulation实例

 

一、范例名:

(Lifter升降机构)

 

1设计要求:

 

(1)输入转速1500rpm。

(2)额定提升载荷2000N。

 

2分析零件

 

该升降装置中,蜗杆、蜗轮是传动装置,本体零件是主要的承载部分。

因此,这里对本体零件进行静力分析。

 

3分析目的

 

验证本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

 

4分析结果

 

按书中尺寸建立模型,零件体积为68.7cm3。

材料选用可锻铸铁,极限应力275.7MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-9所示。

模型的最大vonMises为62.1MPa,

零件的安全系数约为4.4。

图1-9本体零件应力云图

 

5零件改进

 

由零件的应力云图可以看出,零件上的最大应力为62.1MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔,可以对这些部位减小尺寸,从而减轻零件的质量。

除了减小了零件的厚度外,还更改了模型上加强筋结构的尺寸和结构。

改进后零件的体积为60cm3

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-10所示:

最大vonMises为120.5MPa,安全系数约2.3。

图1-10改进模型应力云图

 

6成本节约

 

模型原来的体积为68.7cm3,改进后的模型的体积为60cm3,体积减少了8.7cm3,每件减少的重量为63.5g,如果生产10000件,那么总共可节省材料635kg,以当前可锻铸铁的市场价格为10000元/吨,那么

可以节省6350元。

二、范例名:

(GasValve气压阀)

 

1设计要求:

 

(1)输入转速1500rpm。

(2)额定输出压力5Mpa,最大压力10Mpa。

 

2分析零件

 

该气压泵装置中,推杆活塞、凸轮轴和箱体三个零件是主要的受力零件,因此对这三个零件进行结构分析。

 

3分析目的

 

(1)验证零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

(2)分析凸轮轴零件和推杆活塞零件的模态,在工作过程中避开共振频率。

(3)计算凸轮轴零件的工作寿命。

 

4分析结果

 

1.。

推杆活塞零件材料:

普通碳钢。

在模型上直接测量得活塞推杆的受力面积S为:

162mm2,由F=PS计算得该零件端面的力F为:

1620N。

所得结果包括:

1静力计算:

(1)应力。

如图1-1所示,由应力云图可知,最大应力为21Mpa,静强度设计符合要求。

(2)位移。

如图1-2所示,零件变形导致的最大静位移为2.2e-6m。

(3)应变。

如图1-3所示,应变云图与应力云图的对应的,二者之间存在一转换关系。

 

图1-1应力云图图1-2位移云图

图1-3应变云图图1-4模态分析

2模态分析:

图1-4的“列举模式”对话框中列出了“推杆活塞”零件在工作载荷下,其前三阶的模态的频率远远大于输入转速的频率,因此在启动及工作过程中,该零件不会发生共振情况。

模态验证符合设计要求。

2。

凸轮轴零件

材料:

45钢,屈服强度355MPa。

根据活塞推杆的受力情况,换算至该零件上的扭矩约为10.5N·m。

1静力分析:

如图1-5所示为“凸轮轴”零件的应力云图,零件上的最大应力为212Mpa,平均应力约为120MPa,零件的安全系数约为1.7,符合设计要求。

 

2模态分析

图1-5应力云图图1-6模态分析

图1-6的“列举模式”对话框中列出了“推杆活塞”零件在工作载荷下的模态参数,“模式1”的结果为其自由度内的模态,不作为校核参考。

第二阶模态的频率远远大于输入转速的频率,因此在启动及工

作过程中,该零件不会发生共振情况。

模态验证符合设计要求。

3.箱体零件

按书中尺寸建立模型,零件体积254cm3。

材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

对该零件进行静力分析,结果如图1-7所示。

模型的最大vonMises为16.1MPa,零件的安全系数约为

9.4。

图1-7箱体应力云图

 

5零件改进

 

箱体零件的安全系数很大,这里通过减小零件的厚度来减小零件的重量。

模型中有很大部分的应力很小,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔,可以去掉部分材料,改进后零件的体积为188cm3。

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-8所示:

最大vonMises为26.1MPa,安全系数约5.8。

图1-8改进模型应力云图

 

6成本节约

 

模型原来的体积为254cm3,改进后的模型的体积为188cm3,体积减少了66cm3,每件减少的重量为475g,如果生产10000件,那么总共可节省材料4750kg,以当前灰铸铁的市场价格为8000元/吨,那么可

以节省38000元。

 

三、范例名:

(ElectromagnetismValve电磁阀)

 

1设计要求:

 

电磁阀的额定工作压力为2MPa,最大工作压力为4MPa。

 

2分析零件

 

该升降装置中本体零件是主要的承载部分。

因此,这里对本体零件进行静力分析。

 

3分析目的

 

验证本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

 

4分析结果

 

按书中尺寸建立模型,零件体积为57.7cm3。

材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-11所示。

模型的最大vonMises为60.5MPa,

零件的安全系数约为2.5。

图1-11本体零件应力云图

 

5零件改进

 

由零件的应力云图可以看出,零件上的最大应力为60.5MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔和管罗纹接口等,可以对一些应力较小的部位减小尺寸,从而减轻零件的质量。

改进后零件的体积为48.6cm3

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-12所示:

最大vonMises为104.1MPa,安全系数约1.46。

图1-12改进模型应力云图

 

6成本节约

 

模型原来的体积为57.7cm3,改进后的模型的体积为48.6cm3,体积减少了9.1cm3,每件减少的重量为65.5g,如果生产10000件,那么总共可节省材料655kg,以当前可锻铸铁的市场价格为10000元/吨,那么

可以节省6550元。

四、范例名:

(DrillClamp钻模夹具)

 

1设计要求:

 

夹具用于钻床使用,最大轴向钻削力为1800N。

 

2分析零件

 

该钻模夹具装置中底座和摇摆座两个零件是主要的承载部分。

因此,这里对底座和摇摆座零件进行静力分析。

 

3分析目的

 

(1)验证底座零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

(2)验证摇摆座零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

 

4分析结果

 

1。

底座零件

按书中尺寸建立模型,零件体积为63.6cm3。

材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-13所示。

模型的最大vonMises为6.7MPa,

零件的安全系数约为22.6。

 

2。

摇摆座零件

图1-13底座零件应力云图

按书中尺寸建立模型,零件体积为42.2cm3。

材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-14所示。

模型的最大vonMises为49.8MPa,

零件的安全系数约为3。

图1-14摇摆座零件应力云图

 

5零件改进

 

1。

底座零件

由图1-13的底座零件应力云图可以看出,零件上的最大应力为67.2MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后零件的体积为51.6cm3

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-15所示:

最大vonMises为28.1MPa,安全系数约5.4。

 

2。

摇摆座零件

图1-15改进模型应力云图

由图1-14的底座零件应力云图可以看出,零件上的最大应力为49.8MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻孔等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后零件的体积为37.5cm3

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-16所示:

最大vonMises为50.4MPa,安全系数约3。

图1-16改进模型应力云图

 

6成本节约

 

底座和摇摆座模型原来的体积分别为63.6cm3和42.2cm3,改进后的模型的体积分别为51.6cm3和37.5cm3,体积共减少了16.7cm3,每件减少的重量为120.24g,如果生产10000件,那么总共可节省材料1202.4kg,以当前灰铸铁的市场价格为8000元/吨,那么可以节省9619.2元。

 

五、范例名:

CH07(DieselOilEnginePump柴油引擎燃料泵)

 

1设计要求:

 

该装置为柴油引擎燃料泵,最高工作压力为4MPa。

 

2分析零件

 

件3套筒零件的内腔用来将燃料增压,件3套筒零件的损坏情况可能为强度破坏,也可能为疲劳破坏,

因此分析件3套筒零件的静强度和疲劳强度。

 

3分析目的

 

1、验证零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

2、求解模型在给定工作载荷下的疲劳寿命。

 

4分析结果

 

1.静力分析

按书中尺寸建立模型,零件体积为8cm3。

材料选用AISI1020,屈服应力351.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-17所示。

模型的最大vonMises为25.8MPa,

零件的安全系数约为13.6。

零件安全。

 

2.疲劳分析

图1-17套筒零件应力云图

周期载荷为P=4MPa,LR=0,周期个数:

1000000。

对零件进行疲劳分析,得到零件的损坏云图、生命总数云图和安全系数云图分别如图1-18~图1-20所示,由安全系数云图可以看出,零件是安全的。

图1-18损坏应力云图

图1-19生命总数云图

图1-20安全系数云图

 

5小结

 

本节验证了柴油引擎燃料泵装置里件3套筒零件的静强度和疲劳强度,计算结果表明,两项指标均符合设计要求。

考虑到成本和结构问题,这里不作改进。

 

六、范例名:

(TurningMachine转向机构)

 

1设计要求:

 

该装置为一转向机构,该机构主要用于需要换向的场合,设计工作载荷为600N。

 

2分析零件

 

件1本体零件和件4端盖零件是主要的承载零件,因此,这里对本体和端盖零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

1、验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

2、验证件4端盖零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

两个零件的材料均选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

按照书中尺寸进行建模,件1本体零件和件4

端盖零件的体积分别为133cm3和16.7cm3,总体积为149.7cm3。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-21所示。

模型的最大vonMises为51.3MPa,

零件的安全系数约为3。

零件安全。

图1-21静力分析应力云图

 

5零件改进

 

由图1-21的装配体的应力云图可以看出,零件上的最大应力为51.3MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后两个零件的体积为139.5cm3。

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-22所示:

最大vonMises为52MPa,安全系数约2.9,零件是安全的。

图1-22改进模型应力云图

 

6成本节约

 

本体和端盖零件原来的体积之和为149.7cm3,改进后这两个零件的体积之和为139.5cm3,每件体积减少了10.2cm3,每件减少的重量为73.44g,如果生产10000件,那么总共可节省材料734.4kg,以当前灰铸铁的市场价格为8000元/吨,那么可以节省5875.2元。

七、范例名:

(AirCompressor空气压缩机)

 

1设计要求:

 

空气压缩机的额定功率为2Kw,输入转速为1450r/min。

 

2分析零件

 

件3曲轴零件和件4连杆零件是主要的传动机构,这里分析这两个零件,包括静力强度、模态和疲劳强度。

 

3分析目的

 

1、验证零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

2、求解模型在给定工作载荷下的疲劳寿命。

(1)验证件3曲柄零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

(2)验证件4连杆零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

(3)计算件3曲柄零件的模态,在工作过程中避开共振频率。

 

4分析结果

 

计算得输入转矩为:

16.5N·m,换算至曲轴和连杆上,相当于作用一571N的力,这里以600N来计算。

1.静力分析

(1)曲柄零件

按书中尺寸建立模型,零件体积为130.4cm3。

材料选用普通碳钢,屈服应力220.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-23所示。

模型的最大vonMises为23.2MPa,

零件的安全系数约为9.5。

零件安全。

 

(2)连杆零件

图1-23曲柄零件应力云图

按书中尺寸建立模型,零件体积为29cm3。

材料选用普通碳钢,屈服应力151.6MPa。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-23所示。

模型的最大vonMises为7.3MPa,

零件的安全系数约为20.8。

零件安全。

 

2.模态分析

图1-24连杆零件应力云图

图1-25的“列举模式”对话框中列出了“曲柄”零件的模态。

“模式号1”为其未约束的自由度的模态,在工作中没有意义。

第二阶的模态的频率远远大于输入转速的频率,因此在启动及工作过程中,该零件不会发生共振情况。

模态验证符合设计要求。

图1-25模态分析

 

5零件改进

 

(1)曲柄零件

由图1-23的应力云图可以看出,零件上的最大应力为23.3MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如质量平衡、钻螺孔纹等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后两个零件的体积为88.8cm3。

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-26所示:

最大vonMises为42.9MPa,安全系数约5.1,零件是安全的。

 

(2)连杆零件

图1-26改进后模型应力云图

由图1-24的应力云图可以看出,零件上的最大应力为7.3MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如质量平衡、钻螺孔纹等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后两个零件的体积为25.3cm3。

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-27所示:

最大vonMises为8.8MPa,安全系数约17.2,零

件是安全的。

图1-27改进后模型应力云图

 

6成本节约

 

曲柄零件的体积减小了41.6,重量减轻了324.5g,如果生产10000件,那么总共可节省材料3245kg;连杆零件的体积减小了3.7,重量减轻了26.6g,如果生产10000件,那么总共可节省材料266kg。

以当前市场的普通碳钢价格12000元/吨和灰铸铁的价格8000元/吨,总共可节约成本41068元。

 

八、范例名:

(Retarder减速机)

 

1设计要求:

 

该装置为一减速机,该机构主要用于需要变速的场合,设计工作载荷为2000N。

2分析零件

 

件1本体零件是主要的承载零件,因此,这里对本体零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

零件的材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

按照书中尺寸进行建模,件1本体零件的体积为

198.6cm3。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-28所示。

模型的最大vonMises为93.7MPa,

零件的安全系数约为1.6。

零件安全。

图1-28静力分析应力云图

 

5零件改进

 

由图1-28零件的应力云图可以看出,零件上的最大应力为93.7MPa,零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,如钻螺纹孔等,可以对一些应力较小的部位减小厚度,从而减轻零件的质量。

改进后两个零件的体积为171.6cm3。

对改进后的模型运行静力分析,结果如图1-29所示:

最大vonMises为98.2MPa,安全系数约1.5,零件是安全的。

图1-29改进模型应力云图

 

6成本节约

 

本体零件原来的体积为198.6cm3,改进后零件的体积为171.6cm3,每件体积减少了27cm3,每件减少的重量为194.4g,如果生产10000件,那么总共可节省材料1994kg,以当前灰铸铁的市场价格为8000元/吨,那么可以节省15952元。

 

九、范例名:

(TowHook牵引钩)

 

1设计要求:

 

该装置为一拖拽车辆用的牵引钩,设计工作载荷为20000N。

 

2分析零件

 

件1本体零件是主要的承载零件,因此,这里对本体零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

零件的材料选用可锻铸铁,极限应力275.7MPa。

按照书中尺寸进行建模,件1本体零件的体积为

1230.1cm3。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-30所示。

模型的最大vonMises为80.9MPa,

零件的安全系数约为3.4。

零件安全。

图1-30静力分析应力云图

 

5零件改进

 

由图1-28零件的应力云图可以看出,零件上的最大应力为80.9MPa,零件的安全系数较大,因此可以使用性能差一些的材料,这样可以节省制造的成本;零件上应力小的部分比较多,同时考虑零件的结构,这里不对结构进行更改。

更改零件的材料为灰铸铁进行静力分析,结果如图1-31所示:

最大vonMises为80.9MPa,安全系数约1.9,零件是安全的。

图1-31改进模型应力云图

 

6成本节约

 

本体零件的体积为1230.1cm3,使用可锻铸铁的质量为8979.7g,以当前市场的价格10000元/吨,那

么生产10000件的成本为897970元;如果使用灰铸铁,质量为8856.7,以当前市场的价格8000元/吨,那

么生产10000件的成本为708536元。

比较可知共节约成本189434元。

十、范例名:

(SwayingMachine摇摆机构)

 

1设计要求:

 

该装置为一电风扇的摇摆机构,机构的负载较小,设计载荷为50N。

 

2分析零件

 

件1本体零件是主要的承载零件,因此,这里对本体零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

零件的材料选用灰铸铁,极限应力151.6MPa。

按照书中尺寸进行建模,件1本体零件的体积为49.6cm3。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-32所示。

模型的最大vonMises为4.9MPa,

零件的安全系数约为31。

零件安全。

图1-32静力分析应力云图

 

5零件改进

 

零件上的应力很小,此机构用于电风扇的摇摆机构,因此需要尽量减轻装置的质量,将零件的材料换成塑料件,使用ABS塑料,材料的张力强度为30MPa。

更改零件的材料为ABS塑料进行静力分析,结果如图1-33所示:

最大vonMises为4.7MPa,安全系数约6.4,零件是安全的。

图1-33改进模型应力云图

 

6成本节约

 

零件的体积为49.6cm3,使用灰铸铁,零件的质量为357.1g,生产10000件所需的材料质量为3571kg,以当前的市场价格8000元/吨,成本为28568元;使用ABS塑料,零件的质量为51.1g,生产10000件所需的材料质量为511kg,以当前的市场价格13000元/吨,成本为6643元,那么可以节约材料成本为21925元。

另外从制造方法看,后者节省加工成本。

 

十一、范例名:

(UniversalVice万向虎钳)

 

1设计要求:

 

万向虎钳为一夹紧装置,设计最大夹紧力为10000N。

 

2分析零件

 

件4活动钳口零件是主要的承载零件之一,因此,这里对本体零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

零件的材料选用可锻铸铁,极限应力275.7MPa。

按照书中尺寸进行建模,件4活动钳口零件的体积为

68.9cm3。

根据零件的工作情况,对该零件进行静力分析,结果如图1-34所示。

模型的最大vonMises为104.8MPa,

零件的安全系数约为2.6。

零件安全。

图1-34静力分析应力云图

 

5小结

 

万向虎钳中件4活动钳口零件在工作过程中,当夹紧力达到最大值(10000N)时,零件上的最大vonMises为104.8MPa,安全系数约为2.6,零件安全。

由于在夹紧工件的时候,需要一定的夹紧面积,来保证夹紧稳定和不破坏工件,因此设计的零件是合理的,不进行改进。

 

十二、范例名:

(Graduator分度机构)

 

1设计要求:

 

设计一用于铣床的分度机构,该机构同时还起到夹紧零件的作用。

工作过程中,铣削力900N。

 

2分析零件

 

件1本体零件是主要的承载零件之一,因此,这里对本体零件进行静强度校核。

 

3分析目的

 

验证件1本体零件在给定的载荷下静强度是否满足要求;

 

4分析结果

 

零件的材料选用可锻铸铁,极限应力275.7MPa。

按照书中尺寸进行建模,件1本体零

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