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CFG桩长螺旋钻机试桩总结

 

一、编制依据

1、《河北省工程建设标准》(DB13(J)/T145-2012)

2、《工程施工质量验收统一标准》(GB50300)

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002(2011年版))

5、《唐山西站公安派出所》张唐施房15-09

二、适用范围

本次试桩结果适用于新建张唐铁路ZSTG-7标唐山西站公安派出所、唐山西站接触网检修作业车库、唐山西站综合维修工区综合楼及生活房屋CFG桩施工。

三、工程概况

唐山西站公安派出所桩基76根φ0.4m桩,桩长10m,桩顶标高设计标高10.00m,桩底标高0.00m。

钻探资料显示桩底为粉质粘土,混凝土等级为C25。

CFG桩承载力特征值:

单桩竖向承载力特征值≧195KN,复合地基承载力特征值≧140KPa。

四、试桩目的验证情况

⑴工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。

⑵混合料配合比经试验结果印证满足施工需要

⑶混凝土坍落度出厂设置160mm~200mm,现场实际测量为170mm,185mm。

⑷工艺试验拟定的混凝土搅拌时间满足施工需要。

⑸混凝土灌注过程中按照2m~3m/min进行拔管,可保证桩身质量。

五、试桩现场人员、机械、材料配置

CFG桩由桩基二工班实施,福强商品混凝土拌合站拌制混凝土,机械及人员安排见下表。

5.1人员安排

 

投入施工人员数量表

序号

工种

人数

备注

1

钻机操作手

2

操作长螺旋钻机

2

质检员

2

现场质量检验 

3

混凝土工

4

混凝土灌注 

4

实验员

2

现场试验检测

5

测量员

2

现场测量放样

架子队人员配置表

序号

岗位/职务

姓名

岗位职责

1

架子队长

工程质量、安全、进度和文明施工总负责

2

技术主管

现场技术总负责,总体负责现场技术安排和把关

3

质检员

开工报告与向监理工程师报检、并进行现场质量自检

4

技术员

做好技术交底,纠正施工中安全、质量、环保、工序、工艺、文明施工等问题,做好施工日志和技术资料。

5

安全员

负责现场安全技术、并对所有施工人员进行安全技术交底和检查指导

6

领工员

负责工班施工质量、安全、进度、环保和文明施工管理。

7

实验员

按要求现场试件抽样取样与实验检查

8

材料员

确保现场机械设备、施工材料、施工用电正常,并满足施工需要

9

工班长

带领工班全体劳务人员完成内部下达的施工生产任务。

5.1机械安排

序号

名称

型号

单位

数量

1

长螺旋钻机

BL28型钻机

1

2

挖掘机

R215-7

1

3

装载机

SEM652B

1

4

发电机

HJI-200

1

六、试验桩施工工艺控制

本次试桩使用长螺旋钻孔泵压混合料的施工方法,工艺流程及施工顺序如下所述。

6.1施工工艺流程

长螺旋钻机成孔施工工艺流程图

 

6.2桩位放样

按照设计图纸的桩位在现场进行布桩,使用全站仪精确放样出桩位中心,并用木桩打入20cm深后灌入白灰。

6.3钻机就位

 钻机就位必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。

就位后校正好钻杆的位置和垂直度,在钻机两侧吊垂球校正、调整钻杆垂直度,并且在钻杆或钻架上标记控制钻孔深度的标尺,以便在施工中观测记录,垂直度的容许偏差不大于1%,在以上步骤经检查各项偏差符合要求后开始钻孔。

6.4密闭性试验

钻机首次钻孔时,需要先泵压水和M10水泥砂浆,将钻杆移至不影响钻孔的地方,用高压输送泵开始泵压1-2m3水,然后泵压1-2m3的水泥砂浆,直至钻尖出料口处泵出砂浆,检查泵压管的密闭性,同时在泵压之前起到润滑管道的作用。

6.5钻进成孔

钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触地时,启动马达钻进,先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。

在成孔过程中发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移,钻具损坏。

根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进。

钻进过程中将注浆软管摆放圆顺,避免软管自由下落出现折角,造成堵爆管事故。

 

在钻进时,记录每米电流变化并记录电流突变位置的电流值,作为地质复核情况的参考。

6.6灌注及拔管

钻孔至设计标高后停止钻进,开始泵送混合料灌注,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,采用静止提拔钻杆,根据试验提拔灌注速度控制在2-3m/min,施工时桩顶高程高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶进行养护。

 

灌注过程中钻机下配一名指挥人员,吹哨或摇旗指挥泵机司机开泵和停泵,当钻杆芯管内充满混凝土时,在钻杆顶部有一个直径25mm的冒浆口开始冒浆,此时指挥泵机停泵,待再提拔钻杆2m左右混凝土已经下落成桩后指挥泵机开泵。

在灌注混合料时,对于混合料的控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵通过试验确定泵压次数为1米/4次。

泵压为:

6-8Mpa。

6.7移机

灌注达到控制标高后,收起钻机支腿,机身前后移动转向至下一根桩施工。

 

6.8桩头清理

在施工完7天后,从横向方向使用小型挖掘机清理桩间土,靠近桩头部分预留25厘米采用人工清除桩间土,然后采用人工破除预留桩头至设计标高。

桩头清除采用切割机环向切割一圈,电钻打三个眼后用錾子断掉桩头。

 

6.9现场试验

试验人员对每罐混合料测试其坍落度,合格后方可进行混合料的灌注,在成桩过程中抽样作混凝土试块,每台班做1组试块,测定其28天抗压强度。

七、CFG桩施工质量检验

7.1施工质量验收标准

a.施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高及其质量和桩体试块抗压强度。

b.桩位允许偏差:

0~50mm、桩身倾斜不大于1%、桩体有效直径不小于设计值。

表1施工质量验收标准

主控项目

1

水泥、粗细骨料的品种、规格、质量

符合设计要求

2

混合料的坍落度

本次试桩核定

3

混合料的强度

不小于25Mpa

4

桩的数量、布桩形式

符合设计要求

5

单桩投料量

符合设计要求

6

桩的有效长度

符合设计要求

7

桩身质量

符合设计要求

一般项目

1

允许偏差

桩位(mm)

50

2

桩身垂直度

1%

3

桩体有效长度

深入21粉质粘土层≧3m

 

7.2施工后质量检测

施工结束,成桩28d后进行身完整性、土以及复合地基检测。

八、试桩数据总结

8.1钻进速度:

 

桩号

桩长

(m)

开钻时间

结束时间

持续时间(min)

钻进速度

(m/min)

平均速度(m/min)

电流值

(A)

1-A1

11

9:

28

9:

34

7

1.57

1.5

平均95

1-A3

11

9:

43

9:

50

8

1.38

平均99

2-A1

11

9:

58

10:

04

8

1.57

平均104

根据地质及机械性能情况,由上表试桩数据得出钻机钻进速度在该地层应控制在1.3-1.7m/min之间。

8.2提管速率

桩号

桩长

(m)

开始时间

结束时间

持续时间(min)

拔管速度

(m/min)

泵压

充盈系数

平均系数

1-A1

11

9:

35

9:

38

4

2.75

7.2

1.09

1.08

1-A3

11

9:

51

9:

55

5

2.2

7.35

1.07

2-A1

11

10:

05

10:

08

4

2.75

7.0

1.08

根据地质及机械性能情况,由上表试桩数据得出钻机拔管速度在该地层应控制在2-3m/min之间,泵压控制在6-8Mpa,充盈系数控制在1.07-1.09。

8.3混合料坍落度

塌落度按照试验室配合比确定的数据进行控制,既要满足设计强度要求还要符合地质和机械性能情况,并保证施工顺利进行,坍落度控制在:

180±20mm。

 

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