自基于SystemView的增量调制仿真.docx
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自基于SystemView的增量调制仿真
《通信原理》
课
程
设
计
报
告
题 目:
增量调制
专 业:
电子信息工程
班 级:
电子2班
姓名:
庄昆瑜
学 号:
0804030221
湖南科技大学信息与电气工程学院
二○一一年六月
目 录
一、课程设计的目的
二、课程设计的内容和原理
三、设计的要求及各具体模块的实现
四、设计结果分析及比较
五、课程设计的总结及体会
六、参考文献
一、课程设计的目的
1.通过实验加深对课本理论知识的理解。
2.掌握SystemView进行通信原理仿真的方法。
3.通过实验进一步掌握增量调制系统的构成及其工作原理。
4.通过实验现象对比,了解系统各项参数对系统性能的影响。
5.通过实验提高自己独立分析问题和解决问题的能力。
二、课程设计的内容和原理
本课程设计通过SystemView仿真对模数转换和压缩编码的重要方法--增量调制(DM)进行了验证和研究,增量调制(DM)是对信号相邻样值的增加量进行1比特量化编码的方式。
它是在脉冲编码调制(PCM)方式的基础之上发展起来的一种模拟信号的数字化传输方式。
增量调制是差值脉冲编码调制的一个重要特例,也称为1bit量化的差值脉冲编码调制。
在增量调制系统中,抽样频率要比PCM高得多,叫做过抽样。
量化器把预测差值仅量化为+或-1两值之一,即1b it量化器,预测器常用一阶预测,可用积分器实现,由于抽样频率增加,相邻样值之间的相关性增加,因而使预测增益提高。
线性增量调制原理基本思想是对抽样值与预测值的差值进行量化。
当
分脉冲编码调制(DPCM)系统的量化电平取为2和预测器是一个延迟为Ts的延迟线时,该DPCM系统被称作为增量调制系统。
当量化台阶(也称量化间距)
为常数时,系统预测值或者系统恢复值以线性变化的趋势跟踪输入信号,也叫线性增量调制(LDM)。
其编码、解码原理及框图如上述所示。
这里量化实质上就是一个常数(此常数为量化台阶
)和符号函数(sign)的乘积。
线性增量调制编码与解码设计实现如下图1和图2所示:
图1增量调制系统的编码器
系统设计如图1(编码器)、图2(解码器)所示:
差分
m(k)-
k=e,被量化成+
或-
即eok=+或-
值称之为量化台阶。
eok是二进制符号,可经信道传输给远方的增量调制解码器
图2增量调制系统的解码器
三、设计的要求及各具体模块的实现
1.设计的要求
(1)分析各个模块在系统中的作用,并说明系统构成的原理。
(2)说明系统各个参数设定的具体依据。
(3)改变系统参数,结合输出波形分析造成输出波形失真的原因。
2.系统组成及原理
图3系统设计框图
该系统是一个简单的基于SystemView的增量调制仿真实验电路图,系统信号源通过frequencesweep(图符32)产生起始频率100Hz,终止频率10Khz的波形来模拟。
图符5为一个比较器(作为判决器),图符29、21、10构成了一个预测器,判决器输入信号a与预测器的预测值b进行比较,当a>=b时判决器输出+1,否则输出-1。
预测器预测值实际就是上一时刻的抽样值与差值(△)的叠加,图符10改变增益就可以改变△大小,而图符21(加法器)正是完成了上一时刻的抽样值与差值(△)的叠加。
解码器部分直接使用积分器和巴特沃斯低通滤波器组成,低通滤波器主要用来滤除输出信号中的高频成分,使输出波形更加平滑。
图符13,26,28分别输出显示输出波形、经过判决器抽样后的波形、输入波形。
3.系统各个参数设定和具体依据
(1)输入信号频率设置
输入信号频率设置不能过高,本系统设置为初始频率100Hz,终止频率10e+3,频率过高会产生斜率过载(量化)失真,这是因为频率过高,会导致输入信号频率的斜率增大,当其大于抽样周期决定的固定斜率时,量化阶(△)便跟不上信号斜率的变化,因而产生斜率过载(量化)失真。
(2)比较器(判决器设置)
输入信号为a,预测采样值为b,根据增量调制原理,当a>=b时输出为1,反之为-1。
(3)预测器增益设置
预测器增益设置要根据输入信号的频率设置,因为这个增益值决定了量化阶(△)的大小,频率越大,量化阶应该设置更大一些,否则会发生量化失真。
(4)输出信号低通滤波器参数设置
根据采样定理低通滤波器输入信号采样频率(Filterinput sample)必须大于输入信号频率的2倍,本系统输入频率为10KHz,因此我们将采样频率设置为30KHz而低通滤波器截止频率(LowCuttoff)最大不能高于采样频率两倍,当然截止频率不宜设置得过高,否则会引入高频噪声,也不可以设置得过低,否则会将有用信号也滤掉,本系统我们选用1KHz。
四、设计结果分析及比较
Sink13显示波形
Sink25显示波形
Sink28显示波形
有实验结果分析可知,输出端(Sink13)较好的还原了输入信号(Sink25),经过判决器后输出的波形为连续的1和-1,从波形上来看,就是一些看似无规律的方波,而积分器正是在这些方波为高(即1)时积分,而在为低(-1)时反积分,从而还原输入信号。
但是在上图中我们看到在信号低频部分(即波形左边部分)有失真现象,这是因为量化阶(△)设置比较大,虽然能够较好的还原高频部分,但却在低频部分却产生了失真,下面我们通过减小预测器中增益器(图符10)的增益来减小量化阶(△)。
将增益改为100e-3
原输入信号
增益改变前(200e-3)的输出信号
增益改变后(100e-3)的输出信号
通过以上两张输出波形对比,我们发现增益减小后低频部分曲线明显圆滑了很多,说明改变前低频失真是由于量化阶过大,曲线的变化梯度要小于量化阶。
但是我们同时也发现增益改变后输出信号的高频部分(波形的右边部分)出现了交严重的失真,这个失真就是我们前面所讲到的斜率过载(量化)失真。
下面我们再来讨论下滤波器参数对系统的影响。
首先我们改变改变一下滤波器的截止频率,看看会对系统产生什么影响。
将滤波器采样频率减小到20e+3
原输入信号波形
采样频率改变前(30e+3)的输出波形
采样频率(20e+3)改变后的输出波形
通过以上两输出波形图对比可知,采样频率减小后,输出波形发生严重失真,说明采样频率设置较高可以更好的还原输入信号。
接着我们改变一下滤波器的截止频率,看看会对系统产生什么影响。
将截止频率调高至5e+3Hz
截止频率调高后(5e+3Hz)的输出波形
将截止频率调低至100Hz
将截止频率调低后(100Hz)的输出波形
截止频率改变前(1e+3Hz)的输出波形
通过对比以上三张输出波形图,可以明显看到,当截止频率调的过高时引入了高频噪声,导致输出波形出现毛刺;而将频率调的过低后将输入滤波器的有用高频信号滤除了,只剩下低频信号。
五、课程设计的总结及体会
通过这次课程设计,我较熟练的掌握了SystemView进行通信原理仿真的方法和技巧。
之前也经历了很多失败,一是对软件还不够熟悉,更主要的是因为没有充分理解增益调制的原理,懵懵懂懂的开始操作失败是必然的。
通过认真查阅资料、仔细看书我对试验原理有了较为全面的理解。
实验初步成功后我反复改变实验参数,并猜测其可能导致的实验结果,期间有不少试验结果与我的猜想一致,这令我十分兴奋。
这个过程是新奇和快乐的,它不仅加深了我对理论知识的理解,同时也提高了自身独立思考问题和解决问题的能力。
六、参考文献
(1)罗卫兵 《SYSTEMVIEW动态系统分析及通信系统仿真设计》,西安电子科技大学,2001;
(2) 樊昌信,《通信原理教程》,电子工业出版社,2008;
(3)青松 《数字通信系统的SystemView仿真与分析》,北京航空航天大学出版社,2001;