自作管材生产中的问题与解决方案.docx

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自作管材生产中的问题与解决方案

PVC管材生产中的问题和解决方法

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管材表面有黄褐色条纹或色点

可能产生的原因

解决方法

1

模具或分流梭局部有死角或凹陷,引起滞料、糊料,产生局部分解条纹

进行清理

2

混料不均或物料中有杂质,可引起局部分解,形成表面色点

确定具体原因,改善混料工艺或更换有问题原料

3

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管材外表有黑色条纹

可能产生的原因

解决方法

1

原料内的炭黑及稳定剂分散不均匀

改进混合工艺,加强搅拌提高分散性能

2

物料流动性能太差

调整配方,改善熔体流动性能

3

料筒靠近机头部分及过滤板处的温度太高

适当降低该处温度

4

过滤板或分流器的结构不良或清除不干净

修正机头并清理干净

5

螺杆内有金属物

抽出螺杆,清除异物

6

7

8

管材外表光泽差

可能产生的原因

解决方法

1

口模温度低

提高口模温度、增加ACR用量以提高剪切

2

口模温度过高或内表面光洁度差

降温,降低粗糙度

3

塑化不良

提温、增加加工助剂

4

外润滑剂含量过低

在保证物料塑化的前提下,适当增加外润滑剂

5

剪切速率太大,熔体破裂

适当提高料温、提高ACR用量或降低牵引速度

6

CaCO3的粒度过大或粒径分布过宽

更换适用的碳酸钙

7

定径套不光洁

清理定径套

8

定径套水温不合适

调低定径套水流量

9

压缩空气不足

加大管内空气压力

表面变色

可能产生的原因

解决方法

1

机筒或机头温度过高,使物料分解

降温

2

物料稳定性不够,发生分解

检查PVC树脂还是稳定剂引起稳定性不够,更换树脂或稳定剂,或增加稳定剂份数。

3

温度仪表控制失灵,超温引起分解

调校,检修仪表

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8

管材表面起皱纹

可能产生的原因

解决方法

1

口模四周温度不均匀

检查加热圈

2

冷却不良

开大冷却水或降低却水温度

3

牵引太慢

加快牵引

4

牵引太快

减速

5

料内有杂质

调换原料

6

芯模温度太低

提高芯模温度

7

机身温度过低

提高机身温度

8

定径套喷水量小,且不均匀

加大喷水量,清理定径套周边水喷头龙头

管内壁有明显合缝线

可能产生的原因

解决方法

1

机头或芯模温度偏低

提高机头或芯模温度

2

挤出速度太快,塑化不好

降低挤出速度

3

外润滑剂过量

降低外润滑剂用量

4

管壁过分拉薄(用高压力等级模拉低压力顶级模)

降低牵引速度,适当提高壁厚或更换模芯

5

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8

内壁毛糙

可能产生的原因

解决方法

1

芯模温度太低

提高模芯温度或增加加工助剂

2

机筒温度过低,塑化不良

提高温度

3

螺杆温度太高

加强螺杆冷却

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8

内壁不平整

可能产生的原因

解决方法

1

内壁不规则凹陷,主要是塑化不良

高主机温度,提高转速,促进塑化

2

内壁规则的凸起“疙瘩”,主要是螺杆温度太高、转速太快,引起融体破裂

降低主机温度和螺杆转速

3

芯棒温度过低

提高芯棒温度

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8

管壁出现焦料或分界线

可能产生的原因

解决方法

1

料筒或口模温度过高

降低温度,检查控温仪表是否失灵

2

口模或过滤板清理不干净

清理口模及过渡板

3

原料热稳定性差

检查配方和配料

4

粒料或回用料中有焦粒

检查清理焦料

5

螺杆磨损严重

检修螺杆

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8

管壁起泡

可能产生的原因

解决方法

1

料过潮

干燥

2

机筒二段后真空排气孔处真空度过低或堵塞

检查泵工作状况,管路有无堵塞(抽粉子引起)

3

有分解(机头温度过高)

降低温度

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8

管内壁或外壁有块状物凸起(似气泡)

可能产生的原因

解决方法

1

料中水分过大

粒料烘干,粉料再回搅

2

料中混有杂质或加入的回收料未剔除干净杂质

清除杂质,回收料再用时一定要将分解料和杂质剔除干净

3

机身温度过低

提高机身温度

4

料筒输送段温度过高,不利于真空除水

降低输送段温度

5

真空度不够

提高真空度

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断面有气泡

可能产生的原因

解决方法

1

物料水份高

干燥或换喷头

2

混料温度低,水份未排出

提高混料温度

3

排气孔真空度低或管道堵塞

检查真空泵及其管路

4

机身或模头温度过高

降低温度

5

混配料热稳定性差

检查修改配方

6

螺杆的头部结构设计不合理

修理或修改螺杆头部结构设计

7

原料配方内易挥发物含量偏高

适当调整配方,检查调换原料

8

螺杆摩擦热太高

适当降低螺杆温度

管子拉断

可能产生的原因

解决方法

1

牵引速度太快

降低牵引速度

2

原料内有异物杂质

彻底检查清除异物

3

熔料塑化不良或塑化不均匀

合理控制和改善塑化条件

4

螺杆温度太低,机头不出料

提高螺杆及机头温度

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管壁厚薄不均匀

可能产生的原因

解决方法

1

芯模与口模中心定位不正

重新调整两者的中心位置,保证相互之间的同心度

2

物料塑化不均匀,引起出料不均匀

调整温度,使塑化均匀

3

牵引不正常,有快慢和打滑现象

检查牵引装置,使牵引平稳

4

因物料分解或机头温度不稳造成出料不均匀

检查机头加热圈及控制仪表有无损坏,并彻底清理口模

5

压缩空气不稳定

调整稳定供气

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成品两端粗细不均匀

可能产生的原因

解决方法

1

定径套水温太高

增加定径套外壁冷却水量,提高定径套的冷却效率

2

口模用压缩空气压力偏高

降低压缩空气压力

3

牵引速度不稳,时快时慢

检查牵引设备,修正牵引速度

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成品发脆

可能产生的原因

解决方法

1

螺杆温度偏低

应适当提高螺杆温度

2

螺杆转速太快,熔料塑化不良

降低螺杆转速

3

料筒温度太高或机头温度太低

调整个段温度,使之平衡,保证熔料性能

4

所用树脂黏数太低

换用黏数较高的树脂

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成品弯曲

可能产生的原因

解决方法

1

管壁厚薄不均匀,口模处出料不一致,或机头加热不均匀

适当调整壁厚,并使加热均匀

2

机头定径套、冷却槽、牵引及切割装置均不在一条直线上

调整设备布置,使其中心位置排列在一条直线上,特别注意口模与定径套应有较高的同心度

3

冷却槽两端孔不同心,管材在冷却槽中位置不准

调高冷却效率,使管子均匀冷却,解决管子上浮问题,并调整水槽两端牵引孔的同心度

4

水温太低,如在冬季生产时,水温低于20℃,就会引起管子弯曲

适当提高冷却水的温度

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管材外径不合格

可能产生的原因

解决方法

1

定径套内径不合格

更换或修理定径套

2

冷却定径箱真空过大,引起外径偏大

降低真空,适当提高挤出速度

3

冷却定径箱真空过小,引起外径偏小

提高真空,适当降低挤出速度

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突然出料慢,大面积夹层、大气泡

可能产生的原因

解决方法

1

螺杆输送段温度过高

降低输送段温度

2

管内进水流到机头部分

在管下沿开孔排水

3

机头内熔体压力小

降低挤出速度,增加转速时仍无效,则应考虑模具本身,压缩比过小,定型平直段太短等原因

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“鲨鱼皮症”

可能产生的原因

解决方法

1

牵引速度过快,常发生在生产薄壁管时,拉伸过度(拉伸比过大)

降低牵引速度,重新配置模芯,尽量少采用拉薄壁管的办法生产抵压管材

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备注

鲨鱼皮症”是发生在挤出物表面上的一种缺陷。

这种缺陷可自挤出物表面发生闷光起,直至表面呈现与流动方向垂直的、许多具有规则和相当间距的细微棱脊为止。

有人认为是挤出口模对挤出物表面所产生的周期性张力,也有人认为是口模对熔体发生时熟时滑的作用所带来的结果。

管材冲击强度不合格

可能产生的原因

解决方法

1

加工温度低

提高加工温度或增加ACR加工助剂

2

原铺料质量差

更换原料

3

背压低

改变工艺条件

4

配方不良

改进配方

5

加工温度高(塑化,过度或有分解)

降低温度

6

使用CPE抗冲改性时,螺杆转速太快,剪切率过高使CPE分散不均,呈堆集状态,搞抗冲作用下降

降低螺杆转速

7

冷却水温度过低(多生在冬天),因骤冷产生过大内应力

调节冷却水温度

8

排气不良,使管材产生气孔

调节排气孔真空度,有堵塞时予以消除

9

缺陷性粒子,在管壁中形成微裂纹,使管材抗冲强度下降

缺陷性粒子可能来自杂质,团聚的CaCO3、滑剂、未塑化的PVC颗粒等,根据具体原因采取对措施,如将干混料过筛

管材扁平实验脆裂

可能产生的原因

解决方法

1

树脂黏数低

换用高黏数的树脂

2

挤出温度过低,塑化不良

提高加工温度,改善塑化状况

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管材液压试验不合适

可能产生的原因

解决方法

1

塑化不良,拉伸强度降低

提高或增加工加工助剂份数

2

PVC树脂质量不好,聚合度低或分子量分布过宽,或分子结构有缺陷

更换PVC

3

改性剂抗拉强度低,从而降低了管材的抗拉强度

更换较高抗拉强度的抗冲改性剂,ACR和CPE来说,对管材抗拉强度影响要小得多

4

冲击强度中诸因素,同样会引起管材抗拉强度低,使液压试验不合格

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二氯甲烷浸渍试验不合格

可能产生的原因

解决方法

1

塑化不良

提高加工温度或增加ACR加工助剂

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备注

对碳酸钙、炭黑等填充组份高的配方,仅靠提高加工温度来提高塑化度往往是难以凑效的,此时需要增加ACR加工助剂

纵向或横向回缩率不合格

可能产生的原因

解决方法

1

配方中弹性橡胶体等高回缩率物质组份过高,如CPE

更换配方中的回缩率过高的组份

2

挤出速度与索引速度不匹配,牵引速度过快

降低牵引速度

3

冷却套的冷却效率低造成径向收缩率偏高

适当提高冷却套的冷却效率和降低压缩空气的压力

4

机头温度过高

降低温度

5

定径套与口模内径的径间差大

重新加工定径套或口模

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