大修开停工总结宋宇宁.docx
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大修开停工总结宋宇宁
大修开停工总结
一、大修开停工总结
2019年8月24日开始全厂进入停工检修,9月24日
虽然污水场没有进行开停工”但不少工作还是在大修期间进行的。
现将大修期间一些工作总结如下:
1、回用水地下管线更换
今年大修时间较为紧张,此项目又涉及地面土方挖掘、新管线铺设、原有DN300管线断头等多个施工作业,涵盖了挖掘、动火受限空间、管线打开、高处、吊装、临时用电等多种作业z因此z在大修开始前就提前进行项目施工。
历时1个月,前期挖掘及新管线铺设工作全部完成。
期间,由于地下管线错综复杂,挖掘、铺设新管线时经常碰到预期位置有地下管线,经工程管理部与设计院研究后”采纳车间建议,更改局部走向,避开地下隐蔽工程阻碍。
大修期间停运回用水泵10个小时,将旧管线断头,焊接法兰,与新管线进行连接。
至此,回用水外送管线自回用水泵房起,至净化水、一循、二循、三循的补水线全部更换完毕,由原先20#碳钢材质更换为PPR材质,避免回用水中余氯对碳钢材质的腐蚀而造成地下管线漏点,节约维修费用,消除隐患。
2、好氧池曝”管及风线更换
好氧池曝杯管日常运行时发现存在鼓风曝好不均匀现
象,大修期间污水来水量较低,因此,好氧池可部分停运,进行曝杯头检查更换。
此次一级、二级好氧池共更换曝杆管100根z其中含盐一级好氧池内64根曝幵管全部更换。
原有曝幵管全部擦拭干净,避免沉积淤泥堵塞曝灯孔。
在检查更换过程中发现部分管件破损,此次一并更换。
上图为更换后鼓风曝杆效果,水花均匀,鼓风曝好较好。
此次还对DN100风线立管进行更换,共计更换38根,取消原有20#碳钢材质管线,更换为PVC材质管线,避免水面与空”交界处的严重腐蚀与水下腐蚀,消除腐蚀泄露隐患。
3.中间沉淀池行车吸泥泵入口管线更换
吸泥泵入口管线经常出现腐蚀漏点,吸泥泵无法有效抽取中间沉淀池底部淤泥,反而抽取漏点处的清水,导致污泥回流系统运行异常,借此大修机会,将含好行车4台吸泥泵及含盐行车1台吸泥泵的入口管线进行更换,采用不锈钢材
质,增强其抗腐蚀及耐用性。
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图中可看出,烟枠脱硫废水腐蚀性过强,罐底及内部管线均不同程度腐蚀,此次拆除罐内伴热线,对500计缓冲罐内部重新进行喷砂、防腐。
上图为改造后的鼓风曝杯设施,采用PVC材质管件,可提高抗腐蚀及耐用性。
5、老区污水增加单独切应急阀门
含好污水来水水质超标时,应采取切应急措施,新区污水在改造时增加了单独切应急的流程,而老区污水并没有此单独流程,一旦老区污水切应急,将会导致新区、老区污水同时进入应急系统。
此次大修期间,利用污水场来水量较少的机会,停运老区污水提升泵”新区污水切应急,在提升泵出口至调节罐进水前的管线上增加一个阀门,如此一来,老区污水即可实现单独切应急。
6、净化水二期改造
因RO膜运行已超过其设计使用寿命3年,因此,大修期间更换RO膜元件108支,其中二段全部更换新膜元件36支,一段更换新膜元件60支,一段进水端12支膜进行利旧。
剩余12支新膜元件可在RO系统运行一走时间后进行更换,如此,可延长整体RO膜组使用寿命,达到降本增效目的。
此次RO系统膜元件进行更换,外装壳体由于使用10
年已出现变形及破损,因此一并进行更换,共计18根,包括固走卡子及浓水口等。
端板、挡板、适配器、产水管等配件全部更换。
RO系统进水预处理部分的活性炭过滤罐,此次大修期间进行了滤料更换,将原有板结、污堵严重的活性炭滤料全部更换,共计更换20吨杏壳活性炭。
在更换时,同时对进水、出水、反冲洗管线及阀门进行了更换,原有腐蚀管线重新更换,蝶阀全部更换为闸阀,并且对过滤罐内部重新进行喷、防腐。
RO进水前端为保安过滤器,此次对保安过滤进行薄壁补强,滤芯更换,共计更换滤芯360根。
7、污水及雨水干线清淤
污水、雨水管网干线中积灯较多,一遇大雨或排水温度较高的情况,就会将管网内的积”带入污水场,造成污水来水好含量超标,对污水场后续处理造成影响。
此次大修,将
16#、20#路污水干线井中积灯进行集中处理,利用吸污车进行抽取,运至储运车间进行污灯回收回炼,共计抽**280余吨。
二不足之处
此次大修过程中,时间较短,仅有7天,虽然不少项目
都是提前进行’但依然避免不了多点同时进行施工,全面开花的局面,这就造成了施工人员数量不足,工期紧张的情况下,施工进度无法保障,加上现场突发情况,如工具损坏等,更换需要时间,整体进度超出预期时间,不得不连夜赶工抢进度,致使人员疲劳。
回用水地下管线工作前期进行较为顺利,最后新、旧管线碰头时预计8小时完工z由于作业环境恶劣,现场潮湿,导致无法有效通电热熔连接,因此延长2个半小时才完工。
好氧池曝好管更换本身就是繁琐之极的工作,需要对每一根曝卄管进行刷洗、检查”确认存在破损后进行更换,更换完成后进水至淹没曝好管表面,开风验收曝灯效果,合格则进水至1米深,开风验收曝灯效果,合格则进水至3米深,开风验收曝卄效果,合格则进满水投运,期间一旦发现不合格之处,立即重新退水,下到池底再次检查更换。
含盐一级好氧池由于放置了生物填料,因此检查更换及其繁琐,返工
4次才算全部合格,其它好氧池均存在返工现象。
净化水施工期间出现问题最多,一方面是前期准备工作
够仔细,隐蔽工程存在隐患未能提早发现,在试水验收阶段发现活性炭过滤罐填料跑损,后经再次检直发现,活性炭过滤罐水冒层支撑腐蚀断裂,无奈之下,再次返工,重新固走焊接新支撑。