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沥青上面层首件工程试铺总结72sg.docx

1、沥青上面层首件工程试铺总结72sg沥青砼上面层SMA-13S试铺总结一、概况根据江苏省高速公路沥青路面施工技术指导意见中沥青砼上面层SMA-13S施工指导意见的要求,我项目部于2008年7月2日采用一台ACP4000型沥青拌和楼拌料,在K31+950K32+300右幅进行了沥青砼上面层的试铺。在南京市高指的领导下、技术服务组的指导下,经江苏润通交通工程监理咨询有限公司NH-JL-NJ2标驻地监理组全程监理。施工时天气情况为多云,西南风3-4级,温度26。摊铺于7时45分开始,10时50分摊铺结束;碾压于7时50分开始,11时08分碾压结束。二、批准的目标配合比和生产配合比1.目标配合比本试铺段

2、沥青砼上面层SMA-13S的沥青为南通通沙SBS改性沥青;石料为溧阳江阳公司生产的玄武岩;矿粉产地是溧阳双友石粉;木质纤维为南京瑞鹏科技有限公司提供的美国进口莲花牌木质纤维(每吨混和料掺0.3%木质纤维)。各项材料检测结果完全满足规范技术要求(具体检测数据详见配合比设计)。根据各种集料筛分结果,经计算得出各种集料比例为1料:2料:4料:矿粉49:26: 15.5:9.5;最佳油石比为6.0%。SMA-13S沥青砼上面层目标配合比沥青混合料类型矿料所占比例()油石比()沥青用量()SMA-13S12/4/矿粉6.05.664926/15.5/9.52、拌和楼生产配合比调试沥青砼上面层SMA-13

3、S生产配合比调试采用一台ACP4000型间隙式沥青拌和楼,配备四个冷料仓,按顺序容纳1#料、2料、3#料、4料;以目标配合比的比例进料,冷料仓的出料口为固定尺寸,仅用变量电机带动小皮带转速调整冷料进料比例,使各冷料按设计比例进入烘干筒进行烘干。冷料调整正确后,经加热烘干提升进入热料仓进行二次筛分,经试验室水洗法筛分确定ACP4000型各热料仓的比例为: 4仓:3仓:2仓:1仓:矿粉=38:35.5:5:12:9.5(级配计算表见配合比设计)。热料仓的密度结果汇总密度4仓3仓2仓1仓矿粉ACP4000型毛体积相对密度2.9262.9162.9042.814/表观相对密度2.9902.9832.9

4、722.9492.7083、生产最佳油石比的确定根据目标配合比确定的最佳油石比0AC6.0%,用二次筛分后的热矿料分别制作0AC间隔0.3%的三组试件,得出结果:确定的最佳油石比为6.0,其马歇尔的各项物理指标均符合规范及设计要求。按省高指要求,油石比控制在最佳油石比的0.2,0.1范围内进行生产。4、生产配合比验证按最佳油石比6.0进行试拌,各项指标均满足施工技术规范要求(资料见配合比设计)ACP4000试拌沥青混合料级配表级配类型筛孔通过率()16.013.29.54.752.361.180.60.30.150.075实测级配110094.663.927.019.115.713.711.4

5、10.49.1实测级配210094.960.327.019.816.514.311.610.59.1级配上限10098.167.530.623.820.817.315.513.511.1级配下限10090.159.522.617.814.811.39.57.57.1级配中值10094.163.526.620.817.814.312.510.59.1ACP4000试拌沥青混合料马歇尔试验结果设计 油石比()实测 油石比()毛体积 相对密度空隙率()矿料 间隙率()饱和度()稳定度(KN)流 值(0.1mm)残留稳定度()6.06.042.5374.317.175.08.7832.492.76.0

6、82.5404.217.175.58.5432.3/技术要求3.0- 4.516.575-856.020-50855、结论根据试验结果确定:ACP4000型沥青拌和楼拌和的SMA-13S沥青混合料生产配合比为: 4#仓:3#仓:2#仓:1#仓:矿粉=38:35.5:5:12:9.5,最佳油石比为6.0。通过对混合料各种性能相关验证试验,本次生产配合比设计满足各项技术要求,设计结论可用于SMA-13S沥青砼上面层混合料的正常试铺生产。三、机械设备和人员组成1本次试铺使用的主要机械设备和数量见下表:机械设备名称规格型号数量(台)备注沥青砼拌和楼TITAN40001沥青摊铺机ABG4233其中1台备

7、用钢轮压路机DD-1302钢轮压路机DD-1103自卸汽车解放系列15装载机WA380-34 2.人员组成及分工职责SMA-13S沥青砼上面层施工关键工序人员分工负责人 石和凯控 制 彭 科 吕建国机 械 张华平 童志强润滑油 朱鑫松 史建新机 修 许 涛 芦 涛 1号机 马志波 顾 雷2号机 周 军 万 栋 双钢轮 DD130 潘玉松双钢轮 DD130 唐志保双钢轮 DD110 周云良双钢轮 DD110 许爱保双钢轮 DD110 蒋永超负责人 钟卫星 谢诚昊放 样 康雪峰温 度 蒋苏北厚 度 王庆安施工员 靳秀军碾 压 史海江机械维修与保养:黄献国、陈文、黄青春、史建新四、沥青中面层的检查与

8、处理1、铺筑上面层前,对中面层表面进行彻底清扫、清洗,清除纹槽内泥土杂物,风干后均匀喷洒粘层沥青,粘层油喷洒量折算成纯沥青0.2-0.3Kg/m2。2、为防止粘层沥青发生粘轮现象,应在上面层施工前2-3天喷洒,粘层油喷洒后立即进行交通管制,禁止任何车辆行驶。五、沥青混合料拌和方式本次试铺采用一台ACP-4000型间隙式拌和楼在7月2日拌和。ACP-4000型间隙式拌和楼:出料速度正常为210T/h左右;沥青加热温度165,矿料温度175-190;拌和时间根据试拌确定的为60S(干拌时间8S,湿拌时间30S);木质纤维添加方式为经标定机械投放,即在热料仓门开启进入拌缸时迅速将按混合料0.3%比例

9、的木质纤维吹入拌缸;安排专人目测混合料的均匀性,发现有异常现象的如确认是质量问题作废料处理,拌和楼逐盘打印在线检测,避免小于0.075mm颗粒含量偏低现象出现,经总量校核拌和楼的各热料仓用量均符合施工指导意见要求。沥青混合料的出厂温度均在175181之间。六、沥青混合料摊铺1.摊铺机作业情况及找平方式 本次试铺沥青砼上面层采用两台ABG423摊铺机全幅铺筑,两台摊铺机相距不超过5m,靠近中分带的主机在前,左右两侧均采用非接触式平衡梁自动找平,靠近路肩的副机在后,内侧在摊铺好的层面上走“雪撬” ,外侧采用非接触式平衡梁自动找平,两台摊铺机摊铺层的纵向接缝采用斜接缝。2.料车卸料方式盖有蓬布加棉被

10、的运输车辆运量大于摊铺速度,在摊铺机前有三辆左右运输车辆时可以开始摊铺,车辆在离摊铺机10-30cm处停住,避免撞击摊铺机,卸料过程上运料车挂空档,依靠摊铺机推动前进,缓慢均匀地向摊铺机的料斗内卸料,避免卸料时有混合料溢出,并且在卸料过程上,料车上覆盖用蓬布及棉布不掀开以起到保温作用。3.摊铺温度在运料车到达摊铺现场时,有专人用插入式热电偶数控温度计测量并记录每辆料车混合料的到场温度和摊铺温度,根据测量结果,到场温度均在168178之间,摊铺温度均在160170之间。4.摊铺速度及初步振捣夯实方法本次试铺中,摊铺机选择摊铺速度为1-2m/min,做到缓慢均匀,不间断地摊铺,摊铺机就位后,用液化

11、气先预热40-50分钟,使熨平板温度达到100以上;开始摊铺后,有专人检查厚度及平整度,为使振夯频率与振幅相配套,使摊铺面层有足够的初始强度,确定夯锤4级,振动4级。5.消除铺面离析的技术a、做好摊铺机熨平板的预热,达到一定温度后再开始摊铺,并在熨平板底抹棉籽油,使熨平板底不毛糙。b、摊铺机调整到最佳工作状态,调好螺旋布料器两端的自动料位器,使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配,螺旋布料器内混合料表面略高于螺旋布料器2/3为度,使熨平板的挡板前混合料的高度在全宽范围内保持一致,避免摊铺层出现离析现象。c、本次试铺上铺面比较均匀一致。七、沥青混合料的压实方案本次试铺过程上采用的压

12、实方案为:碾压方案一K31+950K32+120段:初压采用2台DD130双钢轮各自对应一台摊铺机碾压2遍,压路机碾压采用前进、后退振动,速度为22.5Km/h;复压采用2台DD110双钢轮各自对应一台摊铺机前后振动碾压4遍,速度为44.5 km/h,终压采用1台DD130双钢轮压路机全幅静压1遍,速度为4.55km/h,以消除轮迹。碾压方案二K32+120K32+300段:初压采用2台DD130双钢轮各自对应一台摊铺机碾压2遍,压路机碾压采用前进静压,后退振动,速度为22.5Km/h;复压采用2台DD110双钢轮各自对应一台摊铺机前后振动碾压4遍,速度为44.5 km/h,终压采用1台DD1

13、30双钢轮压路机全幅静压1遍,速度为4.55km/h,以消除轮迹。初压温度均在150以上,复压温度均在130以上,碾压终了温度均不低于110。八、沥青砼上面层松铺系数通过对试铺前下承层测点的高程,摊铺后同一测点的高程,以及碾压结束后同一测点高程的检测计算,对试铺前确定的松铺系数进行了校核,实测松铺系数碾压方案一段落为1.206,碾压方案二段落为1.195,具体测量数据及结果见后。九、施工缝处理方法1、纵向施工缝采用斜接缝,在前部摊铺机已摊铺混合料部分留下10-20cm宽暂不碾压,作为后铺部分的高程基准面,并有10cm左右的摊铺层重叠,以热接缝形式在最后作跨接缝碾压以消除缝迹。2、横向施工缝采用

14、平接缝,切缝时间在混合料摊铺碾压结束尚未完全冷却硬化之前进行。用切缝机锯齐,形成垂直的接缝面,并用沥青涂抹,待下次施工时用压路机进行横向碾压。碾压时压路机位于已压实的路面上,错过新铺层15cm左右,然后每压一遍,向新铺层移动20cm左右,直至全部在新铺层上,再改为纵向碾压。横缝处要求横向接缝平顺、紧密。十、试铺路段各项技术指标检查结果1 混合料试验结果1.1 抽提试验ACP4000型拌和楼抽提试验结果见下表。抽提试验时上午从拌和楼取样分别进行了试验,从表上抽提结果看,拌和楼试铺混合料级配和油石比满足控制范围要求。沥青混合料抽提试验结果汇总筛孔要求油石比(%)通过筛孔(方孔筛,mm)百分率(%)

15、16.013.29.54.752.361.180.60.30.150.075抽提6.0910093.564.126.318.915.513.411.010.18.86.0210095.663.626.318.714.812.710.79.78.6生产配合比6.0010094.163.526.620.817.814.312.510.59.11.2析漏试验析漏试验结果级配类型油石比(%)析漏1(%)析漏2(%)析漏3(%)平均(%)要求(%)SMA-13S6.090.050.060.020.04 0.16.020.040.030.060.041.3马歇尔试验沥青混合料马氏试验结果汇总 指标结果马氏

16、相对密度理论相对密度空隙率(%)稳定度(kN)流值(0.1mm)饱和度(%)矿料间隙率(%)粗骨料间隙率(%)ACP-400012.5402.6514.28.8833.075.617.037.3022.5432.6514.18.5933.675.816.937.23技术要求实测3.04.56.0205075-8516.5/1.4 水损害检验为了验证沥青混合料的抗水损害性能,对拌和楼试铺沥青混合料进行了浸水马歇尔试验,试验结果见下表。试验结果满足技术要求。沥青混合料浸水马歇尔试验结果 拌和楼型号油石比(%)马歇尔稳定度(kN)浸水马歇尔稳定度(kN)残留稳定度MS0(%)要求(%)ACP-400

17、06.028.597.9592.5852 现场检测试验结果本次试铺段采用随机抽检的方式进行,项目部工地试验室对试铺段钻芯取样,共钻取20个芯样,芯样厚度、压实度及渗水系数如下表:路面芯样厚度、压实度试验结果标准密度2.541理论密度2.651碾压方案一:K31+950K32+120碾压方案二:K32+120K32+300芯样编号芯样 厚度(cm)芯样总 厚度(cm)芯样密度压实度(%)理论压实度%芯样编号芯样 厚度(cm)芯样总 厚度(cm)芯样密度压实度(%)理论压实度%毛/马毛/理毛/马毛/理14.219.12.590101.997.7114.620.52.51298.894.824.11

18、9.52.585101.797.5125.421.22.53299.695.534.319.22.51799.194.9134.119.12.548100.396.145.020.72.569101.196.9145.020.52.541100.095.954.619.82.568101.196.9145.020.52.51398.994.864.920.52.50498.594.5165.521.52.52499.395.274.920.22.558100.796.5174.420.42.548100.396.184.519.82.558100.796.5185.019.52.545100.

19、296.094.620.02.556100.696.4194.419.62.50998.894.7104.820.52.53499.795.6205.620.02.544100.196.0上面层厚度平均值4.7cm,代表值:4.5cm , 总厚度平均值20.1,代表值:19.8cm 马氏压实度平均值100.1%,代表值:99.7%;最大理论压实度平均值96.3%,代表值:95.7%马氏压实度平均值99.6%,代表值:99.4%;最大理论压实度平均值95.5%,代表值:95.2%路面渗水试验结果序号桩号横距(m)渗水系数(ml/min)序号桩号横距(m)渗水系数(ml/min)1K32+0001

20、.0016K32+1501.0024.50174.5038.320188.3220.0412.201912.229.3513.502013524.06K32+0401.2021K32+1901.114.073.80224.5088.00238.329.3911.412.02412.20106.502513.58.011K32+0801.034.726K32+2301.04.7124.56.7274.535.3138.320288.328.71412.221.32912.201513.5123013.50碾压方案一段落共检测15点,平均值5.8 ml/min碾压方案一段落共检测15点,平均值10

21、.2 ml/min渗水系数总体共检测30点,平均值8.0 ml/min试铺段摩擦系数、构造深度检测结果汇总表桩号摩擦系数(BPN)构造深度(TD)mm桩号摩擦系数(BPN)构造深度(TD)mmK31+950K32+120K32+120K32+000K32+000580.9K32+150590.9K32+040590.9K32+190580.9K32+075581.0K32+230590.9技术要求540.71.1/540.71.1本次试铺段平整度平均值为0.57mm。十一、结论意见1、本次试铺我项目部认为是成功的,可指导下一步大面积施工。2、为了确保SMA-13S沥青砼上面层大面积施工的表面均

22、匀性,根据市高指和技术服务组的要求,我项目部严格按照拌和楼热料仓配合比进行生产。3、沥青加热温度控制在165以上,矿料加热温度控制在180以上,根据试铺段落摊铺后效果来看,我部下步大面积施工时ACP4000型拌和楼每盘拌和周期为60S(干拌时间8S,湿拌时间30S),出厂温度根据当天气温进行微调,但均控制在170185之间;每盘混合料设定为3.5T。4、建议施工产量及作业长度:ACP4000型拌和楼每小时产量210T,每天拌和时间4:3018:30,计14小时,每天混合料理论出料142102940T;摊铺机每小时摊铺长度2.060120m,需混合料202T,拌和楼提前摊铺1小时出料,提前出的混

23、合料存放在储料仓和部分运输车辆内;摊铺机每天作业长度29400.91.68T/m1575m;拌和楼将随时根据昼夜时间长短和温度高低及时调整开、停机时间。 5、摊铺采用两台ABG423摊铺机梯队作业,摊铺速度起步为1-2m/min,正常为2-2.5m/min;保持速度均匀,摊铺温度控制在160以上,摊铺机夯锤频率4级,熨平板振动为4级。梯队摊铺两台摊铺机距离不大于5m,采用非接触式平衡梁自动找平,松铺系数采用1.20;6、碾压方案采用试铺碾压方案二:初压采用两台DD130双钢轮各自对应一台摊铺机碾压2遍,每台均为前进静压,后退振动,速度为24Km/h;复压采用2台DD110双钢轮各自对应一台摊铺

24、机碾压4遍,每台均为前后振动,速度为2.55Km/h,终压采用1台DD110双钢轮压路机全幅碾压1-2遍,速度为2.55Km/h,以消除轮迹,碾压终了温度不低于110;7、为避免路面的侧渗及保证薄弱地带的施工质量,我部采取了一是对两台初压双缸轮安装土工布,以使喷水直接喷在土工布上再潮湿钢轮;二是对路面两侧及摊铺机拼缝处的碾压遍数比正常部位多碾压两遍,来保证薄弱地带的施工质量;8、运输车辆多于14辆,并严格要求有蓬布加棉被覆盖沥青混合料,出厂有三联单,到施工现场有收料单,并有出场、到场温度和现场检测温度记录表;8、注意目测检查混合料的均匀性,及时分析异常现象,确保施工现场不出现花白料现象,避免混合料离析现象;9、加强拌和楼和施工现场的通讯联系,及时沟通情况,一般情况下不停机,轮流吃饭;10、加强岗位管理,项目部与监理组相关岗位对应人员加强工作联系,及时交换施工上的情况;11、本次试铺在施工组织及管理体系上严格按照了试铺段施工组织设计要求来执行的,质保体系运转比较正常,人员分工明确、机械设备完好,通讯畅通,已能达到我标沥青砼上面层SMA-13S大面积施工要求。

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