ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:85 ,大小:32.40KB ,
资源ID:6533319      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6533319.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(电气典型事故处理预案.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

电气典型事故处理预案.docx

1、电气典型事故处理预案电气典型事故处理预案题目发电机1YH一次侧A(B)相保险熔断现象首发现象 发电机立盘静子电压表指示降低; 发电机周波表指示失常(不正确); 机组热负荷与电负荷不匹配; 无功负荷随AVR-输出摆动而变化; 发电机无功表指示逐渐升高。后续现象 立盘1YH、2YH断线信号发; 强励信号可能发。检查现象 AVR-盘面发电机电压百分表降为90V; 综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动; AVR-综放表计偏至正方向,输出很小; 发电机1YHA相二次侧实测电压小于57V。原因 YH内部故障; YH保险接触不良; 系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障; 发生铁磁谐振现象。处理电

2、气 将厂用切至备用变带; 将发电机过激磁保护7XH退出; 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位; 合Q6开关并缓慢增加手动回路励磁; 保持发电机无功负荷稳定,手动缓慢减少自动励磁至减磁低限位灯亮; 拉开Q4开关,检查无功稳定,手动柜与AVR-并列运行; 取下1YHA相二次侧保险器RD21、RD21(B相RD23、RD24),撤运1YHA相; 测1YHA相绝缘正常更换保险加运A相; 电气检修测量发电机1YHA相二次电压已经正常; 给上1YHA相二次测保险(); 检查发电机各表计指示正常; 合上Q4开关,检查AVR-盘面发电机电压百分表指示正常; 保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减手动

3、柜输出至“手动减磁极限”灯亮,拉开Q6开关,检查发电机各参数正常; 投入发电机过激磁保护7XH压板; 厂用由启备变切换至厂高变带; 若更换后再次熔断,申请停机处理。注意事项 当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压; 平时抄表应加强对AVR-、出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查; 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限; 取下YH一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。电气典型事故处理预案题目发电机1YH一次侧C相保险熔断现象首要现象 发电机转子电

4、压、电流,定子电压、无功负荷随AVR-输出摆动而变化; 发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高后续现象 立盘“1YH、2YH断线”信号发; 强励信号可能发。检查现象 AVR-、盘面发电机电压百分表差异较大,AVR-较低; AVR-综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动; AVR-综放表计偏至正方向,输出很小; 发电机1YHC相二次侧实测电压小于57V。原因 YH内部故障 YH保险接触不良 系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障 发生铁磁谐振现象处理电气 将厂用切至备用变带; 将发电机过激磁保护7XH退出; 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位; 合Q6开关,保持发电机无功负荷稳定,

5、增加手动励磁,手动减少自动励磁至“自动减磁极限”灯亮; 拉开Q4开关,检查无功负荷稳定,手动柜与AVR-并列运行; 取下1YH二次侧C相保险器(),撤运1YHC相; 测1YH相绝缘正常,更换保险,加运1YH C相; 电气检修测量发电机1YHC相二次侧电压正常; 检查发电机各表计指示正常; 合上Q4开关,检查AVR-盘面发电机电压百分表指示正常; 保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减少手动励磁至“减磁极限灯”亮; 拉Q6开关,检查发电机无功正常; 投入发电机过激磁保护7XH压板; 厂用由启备变切换至厂高变带 换后再次熔断,申请停机处理注意事项 当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量

6、,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压; 平时抄表应加强对AVR-、出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查; 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限; 取下YH一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。电气典型事故处理预案题目发电机2YH一次侧保险熔断现象首要现象 立盘2YH断线信号发 发电机保护A柜、B柜“装置故障”信号发 发电机静子接地信号可能来 发电机各表记指示正常后续现象检查现象 发电机2YH二次侧实测电压小于57V原因 YH内部故障 YH保险接触不良 系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故

7、障 发生铁磁谐振现象处理电气 汇报值长 停运发电机失磁、阻抗、逆功率、后备逆功率、定子接地、转子一点接地、过激磁保护(柜?压板?) 取下2YH对应侧二次保险器,撤运1YH对应侧 测撤运2YH绝缘正常,更换保险加运 测量发电机2YH对应侧二次电压正常 测量打开各保护压板电压正常,投入各保护 若更换后再次熔断,申请停机处理注意事项 保护压板投入前联系电试班测量电压电气典型事故处理预案题目发电机3YH一次侧保险熔断现象首要现象 发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随AVR-输出摆动而变化发电机周波表指示降低 机组热负荷与电负荷不匹配 发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高后续现象 立盘3YH断线信

8、号发 强励信号可能发检查现象 AVR-盘面发电机电压百分表降为90V 综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动 AVR-综放表计偏至正方向,输出很小。 发电机3YH二次侧实测电压小于57V原因 YH内部故障 YH保险接触不良 系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障 发生铁磁谐振现象处理电气 打开发电机匝间短路保护压板5XB 将厂用切至备用变带 将发电机过激磁保护7XH退出 空载试验手动柜升降电压正常, 将其减低限位 合Q6开关升负荷 AVR-、开始自动减小输出(时间较长) 当无功加至100MVAR时手动调整自动励磁至减磁低限位灯亮 断开Q4开关,检查无功稳定,手动柜与AVR-并列运行 取

9、下3YH二次侧保险器,撤运3YH 测3YH相绝缘正常更换保险加运 测量发电机3YH二次侧电压正常 给上3YH二次测保险 检查发电机各表记指示正常 合上Q4开关,检查AVR-盘面发电机电压百分表指示正常 增加AVR-、输出,减手动柜输出,当Q6开关减磁极限位时断开Q6开关,检查发电机无功正常 给上发电机匝间短路保护压板5XB 给上发电机过激磁保护7XH压板 厂用由启备变切换至厂高变带 若更换后再次熔断,申请停机处理注意事项 当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止监视段超压 3YH一次侧单相保险熔断后,在保险未完全熔断,断线信号未发之前现象

10、不好判断,平时抄表应加强对AVR-、出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查 处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限 投入匝间短路保护前要对压板验电电气典型事故处理预案题目UPS电源失去现象首要现象 立盘光字:“M1、M2控制电源消失” 五台操作员站CRT及DEH站全部失电黑屏 机炉辅助控制屏失电 893 CRT、火焰电视、电接点水位计、水位电视等显示黑屏 发电机无功负荷表计指示异常 立盘数显周波、负荷黑屏 小机505盘全部黑屏,汽轮机所有转速信号均为失电状态 ETS柜电源失去,M/A站指示正常后续现象 发变组“套逆功率”信号 发变组解列,厂用

11、电切换正常 “UPS异常”、“UPS事故”信号 其余信号同一般跳机现象检查现象 汽机:主机声音正常,依靠经验判断转速下降,主机润滑油压表指示正常,检查主汽阀,调阀、中联门均已关闭,主机高压启动油泵、交流事故油泵是由于机组跳闸后,主油泵出口压力低于1.8Mpa联锁启动;直流事故油泵由盘前人员在卧盘启动正常(或低油压联启);顶轴油泵由于只靠转速信号联锁启停,故顶轴油泵不能联启,只能靠运行人员就地启动;发电机密封油系统运行正常 锅炉:检查磨煤机、给煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统,检查空予器、火检风机、引、送风机运行正常,一次风机跳闸 电气:发变组解列、厂用切换正常,UPS显示黑屏,输出为电压零,旁路稳

12、压柜输出为零原因 事故关断(EPO)动作。处理热机汽机:a) 因主机交流油泵状态无法判断,立即在卧盘启动直流事故油泵,检查高压启动油泵、交流事故油泵运行情况,否则应在就地强启,检查润滑油压正常。并应检查密封油系统运行正常。b) 因机组转速无法判断,可在机头打闸一次,同时就地检查各主汽门、调阀、中联门关闭,检查汽机实际转速下降(未飞升)。高排逆止门、各抽汽逆止门、电动门关闭;c) 闸门盘上切换中辅汽源,冬季暖风器用汽量较大,轴封汽源切换至中辅后供气不足,此时立即关小暖风器供气门,同时提高中辅供气压力,作为#1机,必须在闸门盘打开AS105门。d) 在UPS电源未恢复前,由于转速信号不来,顶轴油泵

13、不会联启,就地及时在保安段启动主机顶轴油泵。检查顶轴油压力正常。e) 注意检查除氧器、凝汽器水位,由于除氧器、凝汽器水位调阀属于3断(断电、气及控制信号)自锁(保持)阀门,UPS电源失去后,M/A站上操作不动,(除氧器水位高后,至凝汽器溢流阀CS61失电不会动作,事故放水阀CS62电动门联锁正常开启), UPS电源恢复后,除氧器水位主、副调阀状态视除氧器水位,凝汽器最小流量再循环阀开度75%左右,自动均正常处理热机锅炉: 就地检查所有磨煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统 检查过再热汽减温水电动总门关闭 M/A站、就地检查汽包水位不应升高,必要时开事故放水降水位 检查火检风机、空预器、引、送风机运行正

14、常,一次风机跳闸电气 在逆功率保护动作跳闸后,检查发变组解列,厂用切换正常,若厂用电未切换,应立即手动切换一次。检查保安段电源正常。并应注意恢复#1机外围变压器电源,以确保其他运行机组的安全若保安A段电源开关故障,检查保安A段母线无异常时,撤运保安A段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安A段供电 就地检查UPS,确证UPS负荷电源失去,CB1跳闸后由于LCD也黑屏,表面上不好判断其分合状态,可手动分、合一次,用钥匙直接启动UPS一次,由于#14机UPS复位按钮经常出现弹不出的问题,造成不能复位现象,UPS无法启动,此时可用手弹等方法尽快复位,复位后再次启动,若主路电源有问题,检查旁路稳压柜电源

15、正常,合上1C、2C,切方式选择至旁路,启动UPS。恢复UPS供电保安A段母线电压恢复正常后,检查直流系统,UPS系统方式正常,合上热工E段至DCS电源接触器 检查直流充电器运行应正常,对电气系统全面检查一次,恢复到并列前状态注意事项处理时间: 年 月 日 电气典型事故处理预案题目#1、#4机保安A段母线失压现象首要现象 立盘热工DCS电源故障信号 各操作员站报警窗口大量参数变坏报警 空予器A事故跳闸报警后续现象 送风机A跳闸,一次风机A、引风机A相继跳闸,炉膛压力先负后正,大幅波动 空予器A主电机跳闸,B侧副电机状态变黄 空予器A导向、推力油泵跳闸 电泵交流润滑油泵跳闸,电泵失去备用 锅炉A

16、、B、C三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发 #1火检冷却风机跳闸,#2火检冷却风机联启检查现象 保安A段母线电压表指示为零, 柴油发电机未运行,故障灯亮 UPS自动切换为蓄电池 #1工业电视冷却水泵跳闸(#1机) 主机排烟风机A跳闸原因 保安A段电源开关跳闸 保安A段母线故障 保安A段负荷故障越级处理热机 若炉MFT动作,按炉MFT动作处理 若炉MFT未动作,迅速加大B侧风机出力,维持炉膛压力正常 投油 关闭过、再热汽减温水总门 机侧快速关闭调门至60% 开启中辅母管至中辅供汽门 开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常 倒一台小机汽源为中辅带 保安A段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉A侧风机油站,

17、投入A侧风烟系统运行,恢复机组负荷电气 检查保安A段失压原因,电源开关误跳时,断开保安A段母线低电压连锁开关,合上保安A段电源开关 若保安A段电源开关故障,检查保安A段母线无异常时,撤运保安A段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安A段供电 若有明显故障点或测母线绝缘不合格,作好安全措施,联系检修处理正常后,断开保安A段母线低电压连锁开关,合上保安A段电源开关 保安A段母线电压恢复正常后,检查直流系统,UPS系统方式正常,合上热工E段至DCS电源接触器 联系检修检查柴油发电机未联启原因注意事项 保安段失压时,由于没有电压表,难于判断,应根据首先出现的现象联系到,保安A段母线失压时首先能注意到的肯

18、定是热工DCS电源消失光字报警 在保安A段电源未恢复正常方式前,不能启A侧风机,防止保安段电源由柴油机恢复至炉段时,再次造成单侧风机跳闸,造成不必要的扰动 故障点未查明前不能将柴油机“复位”,防止柴油发电机再次启动 注意监视直流母电压,保安段电压不能及时恢复时,投备用充电器运行处理时间: 年 月 日 电气典型事故处理预案题目#1、#4机保安B段母线失压现象首要现象 集控室事故照明切换 立盘主变通风、电源故障信号发 空予器B事故跳闸信号后续现象 送风机B跳闸,一次风机B、引风机B相继跳闸,炉膛压力先负后正,大幅波动 空予器B主电机跳闸,A侧副电机状态变黄 空予器B导向、推力油泵跳闸 电泵交流润滑

19、油泵跳闸,电泵失去备用 主机交流事故油泵状态变黄 锅炉D、E、F三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发 主变温度升高检查现象 保安B段母线电压表指示为零, 柴油发电机未运行,故障灯亮 UPS旁路稳压柜1C、2C跳 #2工业电视冷却水泵跳闸(#1机) 主机排烟风机B跳闸原因 保安B段电源开关跳闸 保安B段母线故障 保安B段负荷故障越级处理热机 若炉MFT动作,按炉MFT动作处理 若炉MFT未动作,迅速加大A侧风机出力,维持炉膛压力、风量正常 投油 关闭过、再热汽减温水总门 机侧快速关闭调门至60% 开启中辅母管至中辅供汽门 开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常 倒一台小机汽源为中辅带 密切观察主变温度

20、上升情况,尽量降低机组负荷 保安B段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉B侧风机油站,投入B侧风烟系统运行,恢复机组负荷电气 降低发电机无功出力,注意主变温度上升情况,如果1小时内主变冷却器不能投入运行,停机处理 检查保安B段失压原因,电源开关误跳时,断开保安B段母线低电压连锁开关,合上保安B段电源开关 若保安B段电源开关故障,检查保安B段母线无异常时,撤运保安B段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安B段供电 若有明显故障点或测母线绝缘不合格,作好安全措施,联系检修处理正常后,断开保安B段母线低电压连锁开关,合上保安B段电源开关 保安B段母线电压恢复正常后,检查直流系统正常,投入UPS系统旁路稳压

21、柜1C、2C运行 联系检修检查柴油发电机未联启原因注意事项 保安段失压时,由于没有电压表,难于判断,应根据首先出现的现象联系到,保安B段母线失压时首先能注意到的肯定是事故照明切换,立盘主变通风电源故障信号 在保安B段电源未恢复正常方式前,不能启B侧风机,防止保安段电源由柴油机恢复至炉段时,再次造成单侧风机跳闸,造成不必要的扰动 故障点未查明前不能将柴油机“复位”,防止柴油发电机再次启动 注意监视直流母电压,保安段电压不能及时恢复时,投备用充电器运行处理时间: 年 月 日 电气典型事故处理预案题目机A段母线失压现象首要现象 “机A工作变2ZKK事故跳闸” “机A工作变1DL事故跳闸” “机A工作

22、变高压侧接地”,“机A工作变速断”,“机A工作变过流”信号可能来 “380V机A段低电压” 机A段母线电压为零 机A变高、低压侧开关红灯灭绿灯闪 主变通风电源故障信号后续现象 EH油压波动,#1EH油泵跳闸,#2EH油泵联启 小机A#1油泵跳闸,#2油泵联启,小机A跳 小机B#1油泵跳闸,#2油泵联启,小机B跳 电泵联启,汽包水位迅速降低 冷却水升压泵A跳闸,B联启 真空泵B联启,真空泵A电流为零或变坏点,凝汽器真空下降 定冷泵A跳闸,B联启 轴封风机A跳闸 空、氢侧密封油泵A跳闸,B联启 主机高压启动油泵电流变坏点,凝输泵状态变黄,电流变坏点检查现象 厂高变冷却风机停运 机通风MCCA段母线失压,循环泵电机温度升高原因 机A变本体故障 机A段母线故障 机A段负荷故障,开关拒动处理热机 若两台小机均跳,迅速加大电泵出力,四台磨煤机运行时,打跳1台磨,投油,降低运行磨出力,炉膛燃烧稳定时再打跳1台磨,同时机侧快速关闭调门减负荷,维持汽包水位 开启中辅母管至中辅供汽门,除氧器汽源倒至中辅,开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常,启动轴封风机B 关闭真空泵A入口电磁阀,停运真空泵A 检查定冷水压力、流量正常;检查空、氢侧密封油压正常;检查#2EH油泵运行正常,EH油压正常 监视循环泵电机温度,必要时切换循环泵电气 检查记录保护动作信号,复归闪

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1