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#2机组大修锅炉专业解体报告.docx

1、#2机组大修锅炉专业解体报告编号:YUDEAN标题:#2机组大修锅炉专业解体报告记录整理:审核: 批准:2012年5月13日10:00在生产楼值长室召开了# 2机组大修锅炉专业解体报告会。 会议由大修质量监理组组长汪小华主持,监理总监及锅炉专业监理、厂内各部门锅炉专 业人员和各参修单位主要专业人员参加会议。会议先后由广东拓奇电力技术发展有限公司、锦辉公司、株洲博宇公司对设备解体 情况做了汇报,检修部、监理和生产经营部做了补充。会议提出了大修中存在或需要注 意的问题,并对重要问题进行了讨论,现纪要如下:一、设备解体、检查情况及处理(一)、炉本体四管防磨检查情况:锅炉四管检查以吹灰器为中心,吹灰器

2、从上往下数,最上为第二层吹灰器,(单位;mm123456789106.326.306.606.506.336.786.706.566.451112131415166.566.266.456.456.346.10第一层吹灰器A往B数第一层吹灰器二A往B数123456789106.256. 756.377.046.466.366.376.356.336.731112131415166.666.236.556.366.256.37第一层吹灰器三前往后数123456789106.346.556.536.316.746.437.106.316.356.321112131415166.356.326.31

3、6.276.826.77第一层吹灰器四前往后数123456786.507.307.007.266.066.115.397.129101112131415166.566.786.546.386.656.566.436.54第一层吹灰器五A往B数123456789106.467.046.456.796.436.556.477.146.436.54111213141516171819206.346.536.786.436.846.436.356.156.846.34第一层吹灰六A往B数123456789106.456.726.406.556.716.356.916.306.356.461112131

4、41516171819206.826.706.556.346.456.356.406.316.516.42第一层吹灰器七后往前数123456789106.707.209.966.646.386.647.656.446.897.22111213141516171819207.106.466.456.506.446.526.456.476.806.41第一层吹灰器八123456789106.457.216.456.546.536.786.456.716.726.83111213141516171819206.546.336.666.656.676.576.316.426.436.53第二层 吹灰器

5、一 A往B数123456789106.567.046.316.786.986.456.436.556.926.451112131415166.786.346.346.356.156.31第二层吹灰器二B往A数123456787.007.115.936.225.386.08:6.587.069101112131415166. 746.786.436.216.126.34P 6.716.19第二层 吹灰器三 B往A数123456789107.196.936.775.225.285.776.316.567.087.00111213141516171819207.007.566.997.137.066

6、.927.106.786.806.99第二层吹灰器四前往后数1514131211109876543217.105.936.887.136.826.746.726.656.836.977.527.016.837.0571211109876543216.866.566.666.756.086.547.137.056.807.217.266.70第二层吹灰器五A往B数123456789106.766.786,646.996.545.325.435.235.836.001112131415166.266.767.136.686.807.20第二层 吹灰器六A往B数123456789106.456.43

7、6.436.786.516.456.216.456.396.581112131415166.576.856.896.546.78第二层吹灰器七后往前数123456789106.226.436.336.566.567.016.446.516 . 426,35111213141516171819206.786.656.456.706.517.016.656.566.567.12第二层吹灰器八后往前数123456789107.237.176.484.785.055.025.385.395.525.9111126.457.16炉膛十米位置,以观火孔中心,水冷壁测厚数据(单位: mm)炉前左往右数第一观

8、火孔左123457.337.347.396.907.38右123457.687.307.347.437.16炉前左往右数第二观火孔左123457.057.417.917.437.59右123457.287.577.657.307.42炉后左往右数第二观火孔左123457.317.527.677.537.06右123457.097.097.527.817.60炉后左往右数第一观火孔左123457.447.047.037.177.0912345右7.457.157.227.197.36此次水冷壁检查没发现水冷壁管面大面积结焦、大规模吹损显现,依照会议要求, 在此次测厚结果中水冷壁厚度低于6MM的全

9、部更换新管,加上水冷壁取样管总计25 条。9米以下斜坡水冷壁管外损伤初次宏观检查发现多处损伤,需补焊,扩大检查中。 高温再热器检查发现问题:1、 炉后侧炉右数起第10、47、52屏固定夹损坏下移;2、 炉后侧炉右数起第51、107屏固定夹下移;3、 炉前侧炉左数起第1、2屏防磨瓦滑移翻转;4、 炉前侧炉右数第1屏防磨瓦滑移翻转。后屏过热器检查发现问题:1上数第1层炉右数第1屏有1管子变形。旁路省煤器检查发现问题:1、靠前墙检修空间炉右数起第4屏移位,第15、67管屏晃动,第27、32、41、 46屏下弯头防磨瓦缺失,第93、96、100屏防磨瓦变形。2、靠中隔墙侧炉右数第 11、21、22、2

10、5、26、28、35、36、40、47、54、55、 59、65、75、80、82、86屏防磨瓦变形。省煤器旁路第一检修空间:1、 炉左侧数第6、10、18、20、37、38屏下弯头防磨瓦缺失;2、 炉左侧数第4、37、40、80、83、88、94屏防磨瓦缺失;3、 炉左侧数第 14、21、22、27、31、43、42、45、51、52、57、59、60、84、 86、88、89、101屏防磨瓦松动开焊;4、 炉左侧数第 20、31、40、48、51、52、56、57、64、67、81、86 屏上弯头 防磨瓦翻转;5、 炉左侧数第32、33、34、73、74、77、78、80上弯头防磨瓦开焊;

11、6、 炉左侧数第47屏防磨瓦缺失。四管取样检查:1、 高温再热器取样两根:从左至右第四排,从左至右第三十二排。2、 水冷壁取样三根:左墙从前至后第42根,后墙从左至右第61根,左墙从前至 后第43根。(二)、汽水系统阀门及附属设备给水系统:1、 主给水调整门其前后隔离闸阀门、给水小旁路隔离门、给水管就地压力一次门、 排空气门、疏水总门、疏水一、二次门、炉水再循环门已经全部解体完毕,未发现异 常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。2、 给水大旁路调整门其前后隔离门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀 芯阀座研磨处理。排污、底部加热系统:1、 A、B侧连排一次门及调整门、连排至定排母管隔离门、定排联箱

12、疏水门、底部 加热分门、A B手动总门、底部加热A、B电动总门已经全部解体完毕,发现A B侧 连排调整门阀芯密封接触面吹损严重更换处理,汽包A、B侧连排一、三次门解体后检 查发现阀座、阀芯吹损严重,无法研磨修复更换处理。其余阀门未发现异常现象,阀门 阀芯阀座研磨处理。2、 定排一、二次分门已经解体完毕。#2炉定排旁路门解体后发现阀芯、阀座吹损 严重无法研磨修复更换处理,#2炉定排#10电动分门解体后发现阀芯、阀座吹损严重 无法研磨修复更换处理。其余阀门未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。3、 底部加热系统已全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。 减温水系统:1、 过热器减温水总

13、门,再热器减温水总门及其旁路门,过热器I、U级减温水一、 三次门及调整门,事故喷水、微量喷水一、三次门及调整门,过热器反冲洗一、二次 门已经全部解体完毕,发现甲微量喷水一次门定位销断掉无法拆卸更换处理,过热器 二级减温右侧减温水三次门阀座底部穿孔更换处理,过热器 A侧一级减温水一次门阀 座变形无法研磨修复更换处理,过热器B侧二级减温水一次门阀座变形无法研磨修复 更换处理。其他未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。2、 减温水各疏水门、空气门已经全部解体完毕,发现过热器A侧二级减温水反冲 洗门阀座变形,无法研磨修复。更换处理,其余阀门未发现异常现象,阀门阀芯阀座 研磨处理。3、 减温水流量孔板解

14、体检查清理,更换垫片。疏水系统:1、再热器疏水一、二门、过热器疏水一、二门全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。2、再热器疏水总门和过热器疏水总门改造更换为复合阀,降低汽水泄漏。 对空排汽门:1、 一、二次系统联箱空气门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座 研磨处理。2、 过热器对空排汽一、二次门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀 座研磨处理。3、 再热器对空排汽一次门已经解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处 理。再热器对空排汽二次门已经解体完毕,发现阀芯与控流套有轻微卡塞并出现较浅的 磨痕,将单边间隙车大0.5mm处理。安全门:1、解体A B汽包,A

15、 B侧低再进口,A侧低再出口共计8台,解体未发现异常现 象,红丹严密性实验合格。表计:1、 A侧双色水位计解体检查未发现异常现象,并且已除垢及更换云母片。2、 A侧双色水位计汽、水及疏水门一、二次门已经全部解体完毕,未发现异常现 象,阀门阀芯阀座研磨处理。3、 B侧磁翻板水位计汽、水一、二次门及疏水门已经全部解体完毕,未发现异常 现象,阀门阀芯阀座研磨处理。4、 B侧磁翻板水位计及浮球磁性检查未发现异常现象。5、 A B侧差压水位计及电接点水位计汽、水一次门及疏水门已经全部解体完毕, 未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。6、 汽包加药一二次门及反冲洗一二次门已经全部解体完毕,未发现异常现象,

16、阀 门阀芯阀座研磨处理。(三)、汽包1、 对汽包人孔门螺栓进行测量硬度,检查无异常。2、 汽包内部已取样分析,腐蚀、结垢检查无异常。3、 汽包汽水分离器(48个)及汽水分离多孔板(29块)已全部拆除出汽包外,并全部 清理打磨完,扁销子差4个,圆销子差3个。4、 排污管、加药管、连通管堵头割除内部以清通。5、 汽包内部检查有25处须补焊。(四)、空预器及烟风系统1、 空预器管箱之间密封消除漏风,空预器顶层管箱间膨胀节更换;2、 空预器第三层管箱膨胀节约60米更换;3、 第二层空气预热器因交叉作业,目前未开展检查。烟风系统检修对烟风系统挡板门进行盘根的更换,对卡涩的、变形的进行修复,调整开关行程。

17、对烟风道内部进行查漏修补,对内部管撑磨损情况进行细致检查,对磨损严重的进 行加固修复。内部检查的主要情况:热风道内部有轻微的积灰现象,热风调门处的四周 铁板均有不同程度的吹损现象,风箱内部支撑未见重大异常现象。风箱及风道:1、 风箱内部检查及清理未发现异常。2、 环形风道内部检查有3出裂缝须补焊。3、 引风机AB两侧烟道出口顶部大面积穿孔须跟换。4、送风机风道内部支撑角钢很多腐蚀须更换。燃烧器风箱检查;二次风风门检修1、 大风箱及风道检查,部分地方补焊;2、 二次风总门内门杆更换填料,检修灵活,各转轴与风道密封压盖更换垫片,各转轴 已加黄油,各二次风门检修灵活。(五)、A、B粗细粉分离器:粗粉

18、分离器:1、 内部杂物清理及内部磨损情况检查,经检查发现内部轴向挡板磨损部位有11处须补 焊。2、 回粉管检查,有须补焊的,回粉管锁气器检查发现B侧锁气器钵盖没有须加装。3、 轴向挡板调试并校校正。4、 防爆门AB两侧12个全部更换。细粉分离器:1、 内部杂物清理及内部磨损情况检查未发现异常。2、 防爆门检查发现14个全部更换及发现有一处须补铁板3、 锁气器调试并校正。粉仓:1、 检查仓顶各部件密封,发现2处需要补焊;2、 吸潮管发现5处穿孔需更换(108X4)不锈钢管。(六)、风机:(1)送风机A、B送风机轴承箱解体原始数据如下:A、B送风机原始中心A 送风机 B 送风机A、B送风机轴承箱数

19、据名称风机AB驱动端自由端驱动端自由端轴承箱顶部间隙0.110.080.080.10轴承游隙角接触轴承0.25角接触轴承0.27推力间隙0.400.30A、B送风机轴承箱解体后发现驱动端轴承滚子表面起皮,承力端NU型轴承游隙 0.25-0.30mm,滚子表面有明显拉痕。更换A、B送风机轴承箱共计八套。(2)引风机A、B引风机轴承箱解体原始数据如下:A、B引风机原始中心A93引风机 B 引风机A、B引风机轴承箱数据风机名称 、AB驱动端自由端驱动端自由端轴承箱顶部间隙0.110.080.080.10轴承游隙0.320.200.230.16推力间隙0.350.45A引风机轴承箱解体后发现驱动端SK

20、F22240CC/W33型轴承滚子表面有明显拉痕,轴621322弹簧间隙:39.0 mm 弹簧间隙:38.6mm增压风机最长叶片顶部间隙单位:mm刪 C测量点标识图测量点数值A5.5B5.2C5.4风机叶轮与中心筒间隙为10mm(七)、磨煤机(1) 、磨煤机本体部分1、 #2炉AB磨煤机机体无不良损伤,不需要处理。2、 #2炉B磨煤机进口短管磨损严重,需更换处理。己填写不符合项报告单。3、 #2炉AB磨煤机进出口螺旋短管没有磨损,不需更换处理。4、 #2炉A磨煤机进口大瓦有裂纹和脱胎,#2炉B磨煤机出口大瓦有脱胎,需要更换处理, 己填写不符合项报告单。(2) 、转动部分1、 减速箱体装配面平整

21、,间隙正常,需清除平面上的密封胶。2、 #2炉A磨煤机减速箱小齿轮轴承游隙过大。大齿轮驱动端轴承游隙 0.44毫米,自由端 0.39亳米,小齿轮轴承驱动端0.28毫米,自由端0.35毫米,经厂方认可,需要更换处理。已填写不符合项报吿单,#2炉B磨煤机减速箱大小齿轮轴承经检测游隙在正常范围,不需更 换。3、 两台减速机冷油器打压查漏(0.3MPa),箱体清理油污.4、 两台减速机准备装复.5、 小齿轮与大齿轮工作配合、B磨大小齿轮磨损正常,需清理油污。 A磨小齿轮磨损严重 需要更换,己填写不符合项报告单。6、 联轴器胶棒磨损正常,部份需要处理。(3) 、液压站润滑部分1、 #2炉A、B磨煤机润滑

22、油站清理油箱,B磨煤机润滑油比较脏,看厂方同不同更换。2、 油冷器不锈钢管水垢多,已清洗干净,两台冷油器已打压査漏3、 油站各管路正常,不需要处理。4.油泵出口压力正常,不需更换.(4)、制粉管道部份1、更换#2炉AB磨煤机热风关断门(八) 、捞渣机及碎渣机一、 船体部分1、船体钢板磨损检查:船体底部钢板磨损厚度为9mm左右,原船体底板厚度为14mm需要进行部份更换。 船体尾部钢板发现几处穿孔,需更换处理。船体头部部分瓷砖掉落、钢板穿孔。需更换钢板,修补掉落瓷砖。船体下底部部分瓷砖掉落,需修补掉落瓷砖,下层隔板腐蚀严重需要更换。捞渣机关断门更换,水封补给水阀门更换8个,己填写不符合项报告单。二

23、、 转动部分1、 部分刮板磨损,需更换处理。2、 主动导轮组阴齿链轮磨损严重,需更换处理。3、 尾部下导轮组导轮槽,轴磨损严重,需更换处理4、 减速机各齿轮工作间隙、轴承游隙正常,需清洗齿轮、油箱。更换润滑油。5、 传动链条、链轮磨损正常,需清洗链条、链轮。加润滑油。6、 主动导轮组各轴承游隙大(左0.38mm,右0.45mm ),需要更换,后上张紧轮轴承 游隙大(左0.25mm,右0.35mm )需要更换,后下张紧轮轴承损坏需要更换。三碎渣机部份;1.鄂板更换。2轴承更换处理,轴上面挡圈更换,清扫块更换处理。(九) 、排粉机# 2炉A、B侧排粉机已拆检,# 2炉A、B侧排粉机推力轴承、承力轴

24、承游隙过大和轴承 有麻点、锈蚀需更换,机壳损坏需更换,A侧叶轮磨损补焊、B侧叶轮磨损更换。A侧推力轴 承0.35mm、承力轴承游隙0.27mm (轴承有麻点、锈蚀),B侧排粉机推力轴0.40mm、承力 轴承游隙0.25mm (轴承有麻点、锈蚀)。(十)、给粉机给粉机全部解体检查更换备品如下:蜗轮GF-62个(磨损)密封油环35 X 60 X 1216个(已损坏)密封油环40 X 65 X 128个(已损坏)密封油环30 X 55 X 1212个(已损坏)有机玻璃1块(已断裂)靠背轮GF-61个(已断裂)轴承730636个(已损坏)衬套GF-63个(磨损)靠背轮梅花胶圈12个(已损坏)搅拌器1个(已断裂)1一)、#2炉制粉系统修补更换:1、 #2炉A、B侧木块分离器格栅板磨损更换:2块2、 A、B侧木块分离器格栅板主轴承更换:2条3、 管道磨损挖补:2.4平方米4、 0米防爆门更换:4块;(管道穿孔)5、 细粉分离器法兰磨损更换:2个(十二)、#2炉三次风管、三次风门及冷却风门检修1、#2炉三次风门更换四个,风门门轴部位磨损进行中 (十三)、金检部分1主蒸汽管道:焊缝:6条弯头:2个2 一级旁路:调整阀:阀芯阀座密封座存在问题:阀芯存在10条缺陷显示痕迹(裂纹) 密封座存在2条调缺陷显示痕迹(裂纹)3再热管道焊缝:8条疏水管座弯头:2个

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