#2机组大修锅炉专业解体报告.docx

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#2机组大修锅炉专业解体报告.docx

#2机组大修锅炉专业解体报告

编号:

YUDEAN

标题:

#2机组大修锅炉专业解体报告

记录整理:

审核:

批准:

2012年5月13日10:

00在生产楼值长室召开了#2机组大修锅炉专业解体报告会。

会议由大修质量监理组组长汪小华主持,监理总监及锅炉专业监理、厂内各部门锅炉专业人员和各参修单位主要专业人员参加会议。

会议先后由广东拓奇电力技术发展有限公司、锦辉公司、株洲博宇公司对设备解体情况做了汇报,检修部、监理和生产经营部做了补充。

会议提出了大修中存在或需要注意的问题,并对重要问题进行了讨论,现纪要如下:

一、设备解体、检查情况及处理

(一)、炉本体四管防磨检查情况:

锅炉四管检查

以吹灰器为中心,吹灰器从上往下数,最上为第二层吹灰器,(单位;mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.32

6.30

6.60

6.50

6.33

6.78

6.70

6.56

6.45

11

12

13

14

15

16

6.56

6.26

6.45

6.45

6.34

6.10

第一层吹灰器

A往B数

第一层吹灰器二A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.25

6.75

6.37

7.04

6.46

6.36

6.37

6.35

6.33

6.73

11

12

13

14

15

16

6.66

6.23

6.55

6.36

6.25

6.37

 

第一层吹灰器三前往后数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.34

6.55

6.53

6.31

6.74

6.43

7.10

6.31

6.35

6.32

11

12

13

14

15

16

6.35

6.32

6.31

6.27

6.82

6.77

第一层吹灰器四前往后数

1

2

3

4

5

6

7

8

6.50

7.30

7.00

7.26

6.06

6.11

5.39

7.12

9

10

11

12

13

14

15

16

6.56

6.78

6.54

6.38

6.65

6.56

6.43

6.54

 

第一层吹灰器五A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.46

7.04

6.45

6.79

6.43

6.55

6.47

7.14

6.43

6.54

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.34

6.53

6.78

6.43

6.84

6.43

6.35

6.15

6.84

6.34

第一层吹灰六A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.45

6.72

6.40

6.55

6.71

6.35

6.91

6.30

6.35

6.46

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.82

6.70

6.55

6.34

6.45

6.35

6.40

6.31

6.51

6.42

 

第一层吹灰器七后往前数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.70

7.20

9.96

6.64

6.38

6.64

7.65

6.44

6.89

7.22

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.10

6.46

6.45

6.50

6.44

6.52

6.45

6.47

6.80

6.41

 

第一层吹灰器八

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.45

7.21

6.45

6.54

6.53

6.78

6.45

6.71

6.72

6.83

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.54

6.33

6.66

6.65

6.67

6.57

6.31

6.42

6.43

6.53

 

第二层吹灰器一A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.56

7.04

6.31

6.78

6.98

6.45

6.43

6.55

6.92

6.45

11

12

13

14

15

16

6.78

6.34

6.34

6.35

6.15

6.31

 

第二层吹灰器二B往A数

1

2

3

4

5

6

7

8

7.00

7.11

5.93

6.22

5.38

6.08

:

6.58

7.06

9

10

11

12

13

14

15

16

6.74

6.78

6.43

6.21

6.12

6.34

P6.71

6.19

 

第二层吹灰器三B往A数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.19

6.93

6.77

5.22

5.28

5.77

6.31

6.56

7.08

7.00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.00

7.56

6.99

7.13

7.06

6.92

7.10

6.78

6.80

6.99

 

第二层吹灰器四前往后数

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7.10

5.93

6.88

7.13

6.82

6.74

6.72

6.65

6.83

6.97

7.52

7.01

6.83

7.05

7

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6.86

6.56

6.66

6.75

6.08

6.54

7.13

7.05

6.80

7.21

7.26

6.70

第二层吹灰器五A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.76

6.78

6,64

6.99

6.54

5.32

5.43

5.23

5.83

6.00

11

12

13

14

15

16

6.26

6.76

7.13

6.68

6.80

7.20

 

第二层吹灰器六A往B数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.45

6.43

6.43

6.78

6.51

6.45

6.21

6.45

6.39

6.58

11

12

13

14

15

16

6.57

6.85

6.89

6.54

6.78

 

第二层吹灰器七后往前数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.22

6.43

6.33

6.56

6.56

7.01

6.44

6.51

6.42

6,35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.78

6.65

6.45

6.70

6.51

7.01

6.65

6.56

6.56

7.12

 

第二层吹灰器八后往前数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.23

7.17

6.48

4.78

5.05

5.02

5.38

5.39

5.52

5.91

11

12

6.45

7.16

 

炉膛十米位置,以观火孔中心,水冷壁测厚数据(单位:

mm)

炉前左往右数第一观火孔

1

2

3

4

5

7.33

7.34

7.39

6.90

7.38

1

2

3

4

5

7.68

7.30

7.34

7.43

7.16

炉前左往右数第二观火孔

1

2

3

4

5

7.05

7.41

7.91

7.43

7.59

1

2

3

4

5

7.28

7.57

7.65

7.30

7.42

炉后左往右数第二观火孔

1

2

3

4

5

7.31

7.52

7.67

7.53

7.06

1

2

3

4

5

7.09

7.09

7.52

7.81

7.60

炉后左往右数第一观火孔

1

2

3

4

5

7.44

7.04

7.03

7.17

7.09

1

2

3

4

5

7.45

7.15

7.22

7.19

7.36

此次水冷壁检查没发现水冷壁管面大面积结焦、大规模吹损显现,依照会议要求,在此次测厚结果中水冷壁厚度低于6MM的全部更换新管,加上水冷壁取样管总计25条。

9米以下斜坡水冷壁管外损伤初次宏观检查发现多处损伤,需补焊,扩大检查中。

高温再热器检查发现问题:

1、炉后侧炉右数起第10、47、52屏固定夹损坏下移;

2、炉后侧炉右数起第51、107屏固定夹下移;

3、炉前侧炉左数起第1、2屏防磨瓦滑移翻转;

4、炉前侧炉右数第1屏防磨瓦滑移翻转。

后屏过热器检查发现问题:

1上数第1层炉右数第1屏有1管子变形。

旁路省煤器检查发现问题:

1、靠前墙检修空间炉右数起第4屏移位,第15、67管屏晃动,第27、32、41、46屏下弯头防磨瓦缺失,第93、96、100屏防磨瓦变形。

2、靠中隔墙侧炉右数第11、21、22、25、26、28、35、36、40、47、54、55、59、65、75、80、82、86屏防磨瓦变形。

省煤器旁路第一检修空间:

1、炉左侧数第6、10、18、20、37、38屏下弯头防磨瓦缺失;

2、炉左侧数第4、37、40、80、83、88、94屏防磨瓦缺失;

3、炉左侧数第14、21、22、27、31、43、42、45、51、52、57、59、60、84、86、88、89、101屏防磨瓦松动开焊;

4、炉左侧数第20、31、40、48、51、52、56、57、64、67、81、86屏上弯头防磨瓦翻转;

5、炉左侧数第32、33、34、73、74、77、78、80上弯头防磨瓦开焊;

6、炉左侧数第47屏防磨瓦缺失。

四管取样检查:

1、高温再热器取样两根:

从左至右第四排,从左至右第三十二排。

2、水冷壁取样三根:

左墙从前至后第42根,后墙从左至右第61根,左墙从前至后第43根。

(二)、汽水系统阀门及附属设备

给水系统:

1、主给水调整门其前后隔离闸阀门、给水小旁路隔离门、给水管就地压力一次门、排空气门、疏水总门、疏水一、二次门、炉水再循环门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

2、给水大旁路调整门其前后隔离门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

排污、底部加热系统:

1、A、B侧连排一次门及调整门、连排至定排母管隔离门、定排联箱疏水门、底部加热分门、AB手动总门、底部加热A、B电动总门已经全部解体完毕,发现AB侧连排调整门阀芯密封接触面吹损严重更换处理,汽包A、B侧连排一、三次门解体后检查发现阀座、阀芯吹损严重,无法研磨修复更换处理。

其余阀门未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

2、定排一、二次分门已经解体完毕。

#2炉定排旁路门解体后发现阀芯、阀座吹损严重无法研磨修复更换处理,#2炉定排#10电动分门解体后发现阀芯、阀座吹损严重无法研磨修复更换处理。

其余阀门未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

3、底部加热系统已全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

减温水系统:

1、过热器减温水总门,再热器减温水总门及其旁路门,过热器I、U级减温水一、三次门及调整门,事故喷水、微量喷水一、三次门及调整门,过热器反冲洗一、二次门已经全部解体完毕,发现甲微量喷水一次门定位销断掉无法拆卸更换处理,过热器二级减温右侧减温水三次门阀座底部穿孔更换处理,过热器A侧一级减温水一次门阀座变形无法研磨修复更换处理,过热器B侧二级减温水一次门阀座变形无法研磨修复更换处理。

其他未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

2、减温水各疏水门、空气门已经全部解体完毕,发现过热器A侧二级减温水反冲洗门阀座变形,无法研磨修复。

更换处理,其余阀门未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

3、减温水流量孔板解体检查清理,更换垫片。

疏水系统:

1、再热器疏水一、二门、过热器疏水一、二门全部解体完毕,未发现异常现象,

阀门阀芯阀座研磨处理。

2、再热器疏水总门和过热器疏水总门改造更换为复合阀,降低汽水泄漏。

对空排汽门:

1、一、二次系统联箱空气门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

2、过热器对空排汽一、二次门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

3、再热器对空排汽一次门已经解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

再热器对空排汽二次门已经解体完毕,发现阀芯与控流套有轻微卡塞并出现较浅的磨痕,将单边间隙车大0.5mm处理。

安全门:

1、解体AB汽包,AB侧低再进口,A侧低再出口共计8台,解体未发现异常现象,红丹严密性实验合格。

表计:

1、A侧双色水位计解体检查未发现异常现象,并且已除垢及更换云母片。

2、A侧双色水位计汽、水及疏水门一、二次门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

3、B侧磁翻板水位计汽、水一、二次门及疏水门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

4、B侧磁翻板水位计及浮球磁性检查未发现异常现象。

5、AB侧差压水位计及电接点水位计汽、水一次门及疏水门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

6、汽包加药一二次门及反冲洗一二次门已经全部解体完毕,未发现异常现象,阀门阀芯阀座研磨处理。

(三)、汽包

1、对汽包人孔门螺栓进行测量硬度,检查无异常。

2、汽包内部已取样分析,腐蚀、结垢检查无异常。

3、汽包汽水分离器(48个)及汽水分离多孔板(29块)已全部拆除出汽包外,并全部清理打磨完,扁销子差4个,圆销子差3个。

4、排污管、加药管、连通管堵头割除内部以清通。

5、汽包内部检查有25处须补焊。

(四)、空预器及烟风系统

1、空预器管箱之间密封消除漏风,空预器顶层管箱间膨胀节更换;

2、空预器第三层管箱膨胀节约60米更换;

3、第二层空气预热器因交叉作业,目前未开展检查。

烟风系统检修

对烟风系统挡板门进行盘根的更换,对卡涩的、变形的进行修复,调整开关行程。

对烟风道内部进行查漏修补,对内部管撑磨损情况进行细致检查,对磨损严重的进行加固修复。

内部检查的主要情况:

热风道内部有轻微的积灰现象,热风调门处的四周铁板均有不同程度的吹损现象,风箱内部支撑未见重大异常现象。

风箱及风道:

1、风箱内部检查及清理未发现异常。

2、环形风道内部检查有3出裂缝须补焊。

3、引风机AB两侧烟道出口顶部大面积穿孔须跟换。

4、送风机风道内部支撑角钢很多腐蚀须更换。

燃烧器风箱检查;二次风风门检修

1、大风箱及风道检查,部分地方补焊;

2、二次风总门内门杆更换填料,检修灵活,各转轴与风道密封压盖更换垫片,各转轴已加黄油,各二次风门检修灵活。

(五)、A、B粗细粉分离器:

粗粉分离器:

1、内部杂物清理及内部磨损情况检查,经检查发现内部轴向挡板磨损部位有11处须补焊。

2、回粉管检查,有须补焊的,回粉管锁气器检查发现B侧锁气器钵盖没有须加装。

3、轴向挡板调试并校校正。

4、防爆门AB两侧12个全部更换。

细粉分离器:

1、内部杂物清理及内部磨损情况检查未发现异常。

2、防爆门检查发现14个全部更换及发现有一处须补铁板

3、锁气器调试并校正。

粉仓:

1、检查仓顶各部件密封,发现2处需要补焊;

2、吸潮管发现5处穿孔需更换(①108X4)不锈钢管。

(六)、风机:

(1)送风机

A、B送风机轴承箱解体原始数据如下:

A、B送风机原始中心

A送风机B送风机

A、B送风机轴承箱数据

名称

风机

A

B

驱动端

自由端

驱动端

自由端

轴承箱顶部间隙

0.11

0.08

0.08

0.10

轴承游隙

角接触轴承

0.25

角接触轴承

0.27

推力间隙

0.40

0.30

A、B送风机轴承箱解体后发现驱动端轴承滚子表面起皮,承力端NU型轴承游隙0.25-0.30mm,滚子表面有明显拉痕。

更换A、B送风机轴承箱共计八套。

(2)引风机

A、B引风机轴承箱解体原始数据如下:

A、B引风机原始中心

A

93

引风机B引风机

A、B引风机轴承箱数据

风机

名称、

A

B

驱动端

自由端

驱动端

自由端

轴承箱顶部间隙

0.11

0.08

0.08

0.10

轴承游隙

0.32

0.20

0.23

0.16

推力间隙

0.35

0.45

A引风机轴承箱解体后发现驱动端SKF22240CC/W33型轴承滚子表面有明显拉痕,轴

621

322

弹簧间隙:

39.0mm弹簧间隙:

38.6mm

增压风机最长叶片顶部间隙

单位:

mm

刪「C''

测量点标识图

测量点

数值

A

5.5

B

5.2

C

5.4

风机叶轮与中心筒间隙为10mm

(七)、磨煤机

(1)、磨煤机本体部分

1、#2炉AB磨煤机机体无不良损伤,不需要处理。

2、#2炉B磨煤机进口短管磨损严重,需更换处理。

己填写不符合项报告单。

3、#2炉AB磨煤机进出口螺旋短管没有磨损,不需更换处理。

4、#2炉A磨煤机进口大瓦有裂纹和脱胎,#2炉B磨煤机出口大瓦有脱胎,需要更换处理,己填写不符合项报告单。

(2)、转动部分

1、减速箱体装配面平整,间隙正常,需清除平面上的密封胶。

2、#2炉A磨煤机减速箱小齿轮轴承游隙过大。

大齿轮驱动端轴承游隙0.44毫米,自由端0.39亳米,小齿轮轴承驱动端0.28毫米,自由端0.35毫米,经厂方认可,需要更换处理。

已填写不符合项报吿单,#2炉B磨煤机减速箱大小齿轮轴承经检测游隙在正常范围,不需更换。

3、两台减速机冷油器打压查漏(0.3MPa),箱体清理油污.

4、两台减速机准备装复.

5、小齿轮与大齿轮工作配合、B磨大小齿轮磨损正常,需清理油污。

A磨小齿轮磨损严重需要更换,己填写不符合项报告单。

6、联轴器胶棒磨损正常,部份需要处理。

(3)、液压站润滑部分

1、#2炉A、B磨煤机润滑油站清理油箱,B磨煤机润滑油比较脏,看厂方同不同更换。

2、油冷器不锈钢管水垢多,已清洗干净,两台冷油器已打压査漏

3、油站各管路正常,不需要处理。

4.油泵出口压力正常,不需更换.

(4)、制粉管道部份

1、更换#2炉AB磨煤机热风关断门

(八)、捞渣机及碎渣机

一、船体部分

1、船体钢板磨损检查:

船体底部钢板磨损厚度为9mm左右,原船体底板厚度为14mm需要进行部份更换。

船体尾部钢板发现几处穿孔,需更换处理。

船体头部部分瓷砖掉落、钢板穿孔。

需更换钢板,修补掉落瓷砖。

船体下底部部分瓷砖掉落,需修补掉落瓷砖,下层隔板腐蚀严重需要更换。

捞渣机关断门更换,水封补给水阀门更换8个,己填写不符合项报告单。

二、转动部分

1、部分刮板磨损,需更换处理。

2、主动导轮组阴齿链轮磨损严重,需更换处理。

3、尾部下导轮组导轮槽,轴磨损严重,需更换处理

4、减速机各齿轮工作间隙、轴承游隙正常,需清洗齿轮、油箱。

更换润滑油。

5、传动链条、链轮磨损正常,需清洗链条、链轮。

加润滑油。

6、主动导轮组各轴承游隙大(左0.38mm,右0.45mm),需要更换,后上张紧轮轴承游隙大(左0.25mm,右0.35mm)需要更换,后下张紧轮轴承损坏需要更换。

三•碎渣机部份;

1.鄂板更换。

2轴承更换处理,轴上面挡圈更换,清扫块更换处理。

(九)、排粉机

#2炉A、B侧排粉机已拆检,#2炉A、B侧排粉机推力轴承、承力轴承游隙过大和轴承有麻点、锈蚀需更换,机壳损坏需更换,A侧叶轮磨损补焊、B侧叶轮磨损更换。

A侧推力轴承0.35mm、承力轴承游隙0.27mm(轴承有麻点、锈蚀),B侧排粉机推力轴0.40mm、承力轴承游隙0.25mm(轴承有麻点、锈蚀)。

(十)、给粉机

给粉机全部解体检查更换备品如下:

蜗轮GF-6

2个(磨损)

密封油环35X60X12

16个(已损坏)

密封油环40X65X12

8个(已损坏)

密封油环30X55X12

12个(已损坏)

有机玻璃

1块(已断裂)

靠背轮GF-6

1个(已断裂)

轴承7306

36个(已损坏)

衬套GF-6

3个(磨损)

靠背轮梅花胶圈

12个(已损坏)

搅拌器

1个(已断裂)

1^一)、#2炉制粉系统修补更换:

1、#2炉A、B侧木块分离器格栅板磨损更换:

2块

2、A、B侧木块分离器格栅板主轴承更换:

2条

3、管道磨损挖补:

2.4平方米

4、0米防爆门更换:

4块;(管道穿孔)

5、细粉分离器法兰磨损更换:

2个

(十二)、#2炉三次风管、三次风门及冷却风门检修

1、#2炉三次风门更换四个,风门门轴部位磨损进行中(十三)、金检部分

1主蒸汽管道:

焊缝:

6条

弯头:

2个

2一级旁路:

调整阀:

阀芯阀座密封座

存在问题:

阀芯存在10条缺陷显示痕迹(裂纹)密封座存在2条调缺陷显示痕迹(裂纹)

3再热管道

焊缝:

8条

疏水管座弯头:

2个

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