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旁站监理记录表填写实例.docx

1、旁站监理记录表填写实例(混凝土工程)旁 站 监 理 记 录 表工程名称: 日期: 2008.7.5 气候: 33 工程地点: *开发区旁站监理的部位或工序:24区36栋A1型 二层梁板砼浇筑 (标高3.8m) 旁站监理开始时间:2008.7.5 6:30旁站监理结束时间: 2008.7.5 20:15 施工情况:施工人员:钢筋工 2 人 木工 2 人 水电工 1 人 振动棒操作手:3 人值班负责人: 白班 夜班 机械设备: 砼泵车1台 罐车3台 50型行星式振动棒3台 平板式振动器1台采用商品砼强度等级: C30 配合比编号: * 坍落度: 110-150 cm 监理情况:施工企业人员到岗情况

2、:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查浇筑顺序:自1/A轴至F轴纵向浇筑,再横向1轴向11轴方向浇筑现场检查砼坍落度 3 次 实测坍落度 125cm(7;30) 110cm(11:30)130cm (5:00) 配合比调整要求:12:002:00段实验员适当增加用水量 混凝土覆盖、保护:薄膜覆盖,草袋保湿 试块取样、留置:标养 1 组 (时间) 同条件 1 组(时间) 拆模 1 组(时间) 复查楼面砼浇筑厚度: 3 次 8.5 8.3 7.6 cm 抽查楼面标高 3次 3.815, 3.795, 3.780 m 检查构件截面尺寸变化和模板加固情况:无变形、爆模 其

3、它情况:砼浇筑前模板湿水不充分,中午气温较高时砼面遮盖、保湿不及时 发现问题:钢筋保护:保护层控制良好, 板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象;模板情况:已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象, 缝隙已补好;砼振捣情况:未有使用震动器现象, 无漏振, 振捣方法正确, 混凝土三次抹压、平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 施工方法:施工顺序正确, 临时施工缝留置符合要求 施工缝处理符合要求;安全情况:都戴好安全帽, 无穿拖鞋现象 用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证); 有2台备用应急振动器 其它情况: 浇筑过程中,预埋线管、件偏位较

4、多,竖向受力钢筋固定不牢,发生偏位 (注:上述问题可以根据实况列加)处理意见:1、对于模板湿水不充分和不及时情况,要求施工单位抽派1人专人负责湿水,已得到落实。 2、砼面遮盖、保湿不及时要求施工企业立即增加人员用薄膜、湿水草袋将初凝砼进行覆盖,保湿养护,并随浇筑进度跟进,问题已得到处理解决。 3、偏位问题,立即暂时停止该部位的振捣施工,钢筋、安装现场看守人员将偏位对象复位、加固无误后方同意继续该部施工,已处理完毕。备注: 现场混凝土浇筑2小时后已经完全収水初凝 ,可进行养护 施工企业:广东*建筑公司项目经理部:*项目部质检员(签字):年 月 日监理单位: 项目监理机构:旁站监理人员(签字):年

5、 月 日(土方回填工程)旁 站 监 理 记 录 表工程名称: 三期日期: 2008.7.5 气候: 晴 33 工程地点: *开发区旁站监理的部位或工序:24区36栋A1型 基础土方回填 回填面标高-0.3m 回填深度4.5m 回填土工程量 约2500m旁站监理开始时间:2008.7.5 8:30旁站监理结束时间: 2008.7.5 17:15 施工情况:施工人员: 辅工 12 人 振动打夯6 人 装载机司机2 人 自卸车司机3 人 电工 1 人 现场负责人: 机械设备: ZL50型装载机2台 8T自卸汽车3台 电动振动式打夯机3台 设计回填土类级:、类粉质砂土 ,含水率12% 密实度: 93%

6、检验状态:基坑无积水、杂物,基础结构和隐蔽工程已验收合格,方案已审核,土质符合设计及施工规范要求,土源充足,具备回填条件监理情况:施工企业人员到岗情况:电工、司机均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查回填顺序:平面自A轴至F轴两边同时对称回填,每次回填深度30-50cm 每层土回填高差不超80cm现场检查土质:土质为原基坑土层,均为、类土,无外运土现场抽查含水率 3 次 (经验判别法)无明显水光,手握成团状,落地松散,含水率符合要求现场检查回填深度 3 次 实测深度 45cm(9;30) 50cm(11:30)32cm (17:00)检查回填土层面高差 : 3 次 85 83 7

7、6 cm 抽查回填面标高 3次 -0.36 -0.21 -0.45m 其它情况: 现场检查,在部分回填土中夹杂有较大石块 发现问题:基坑底状况:坑底无积水, 模板材料已清理干净,无有机杂物及建筑垃圾; 回填土质情况:回填土无淤泥, 无有机杂物及建筑垃圾 回填土层含水率均匀,无较大石块;机械回填情况:未有一边回填现象, 回填重型机械未挤压,结构构件 均采用分层回填; 人工打夯:采用机械推土,人工平整分层, 回填面均满夯,柱基、转角受力较大位置均增加打夯次数;安全情况:都戴好安全帽, 交叉作业有专人协调, 电线架空、用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:打夯机安全性能良好、安全可靠(有合格证)

8、; 施工过程无故障; 其它情况:部分临路边土方含水率较大,局部土方回填分层高差较大,一次性回填到设计标高 (注:上述问题可以根据实况列加)处理意见:1、回填土中夹有较大石块,要求施工方用装载机清理工作面现场,用自卸汽车拉出场外。 2、部分土质含水率较大,已弃用,要求施工方于临近同土质土方堆场运土回填 3、局部回填分层高差大,属一次性回填到位情况,要求施工方暂停施工,将土层人工摊薄平整、夯实备注: 回填夯实完毕,检验中心拟于一周后进行回填土环刀取样 施工企业:广东*建筑公司项目经理部:*项目部质检员(签字):年 月 日监理单位: 项目监理机构:旁站监理人员(签字):年 月 日(屋面防水工程)旁

9、站 监 理 记 录 表工程名称: 三期日期: 2008.7.5 气候:晴 温度 33 风力: 3级 工程地点: *开发区旁站监理的部位或工序:24区36栋A1型*轴*轴 平屋面热熔柔性防水卷材工程 (标高12.8m) 旁站监理开始时间:2008.7.5 6:30旁站监理结束时间: 2008.7.5 17:15 施工情况:施工人员:防水工 7 人 辅工 5 人 施工负责人: * 施工机具: 火焰加热器1套 150mm辊筒1个 必要工器具 施工辅材: 改性沥青冷底子油 橡胶沥青嵌缝膏 防水等级: 级防水 所用防水卷材:韩亚号 (合格证编号 复检报告编号 )辅材合格证编号( ) 卷材层数: 2层 检

10、验状态:屋面基层(找平层)经验收合格,防水材料已报验符合要求,施工队伍资质审查符合要求 基层干燥符合要求 监理情况:施工企业人员到岗情况:操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场跟班作业、监督施工顺序:先施工附加层 再自1/A轴至F轴由低向高分层铺贴现场检查长边搭接尺寸 5次 工艺要求100mm 实测98、100mm(9;30) 99、102cm(11:30)100mm (5:00) 现场检查短边搭接尺寸 5次 工艺要求80mm实测79、80mm(9;30) 79、82cm(11:30)80mm (5:00) 其它情况: 部分基层冷底子油稀释较大,涂膜厚度不够 发现问题:基层处理:基

11、层已清理干净,无浮灰、油渍, 基层干燥, 找平层分格缝已处理;基层封闭:基层冷底子油涂刷遍数符合要求,刷纹方向正确, 无透底、漏刷现象; 附加层施工:屋面转角、突出部位、落水口部等需加强位置均施工附加层,附加层未采用零星边角料拼接;粘贴牢固、无空鼓、无卷边;卷材施工:采用满粘无点粘现象, 粘贴牢固、无空鼓、无卷边, 搭接尺寸及上下层搭接错缝符合要求,卷材无破损、软化;施工方法:铺贴顺序符合要求, 节点处理正确, 分格缝灌缝符合要求, 卷材密缝封闭符合要求;安全情况:都戴好安全帽, 无穿拖鞋现象 用电安全、漏电保护装置符合要求 已配备消防灭火器材;施工机具:火焰加热器有安全防止回火装置,安全可靠

12、(有合格证); 其它情况: 局部卷材搭接尺寸偏小 ,并存在局部空鼓有气泡现象 (注:上述问题可以根据实况列加)处理意见:1、对于冷底子油涂膜厚度不足问题,专业队伍停止施工,严格按要求控制稀释剂比例,并将已涂刷厚度不足部位增加涂刷遍数。 2、卷材搭接尺寸在-10mm范围,不予处理。超过部分在搭接缝处加铺卷材密缝处理。已执行。 3、局部空鼓现象, 超过规范要求用针扎孔、辊筒将气泡滚压排出,并做好密封。备注: 屋面防水卷材施工完毕,清场后于三天做灌(闭)水实验 施工企业:广东*建筑公司项目经理部:*项目部质检员(签字):年 月 日监理单位: 项目监理机构:旁站监理人员(签字):年 月 日(静压yz管

13、桩)旁 站 监 理 记 录 表工程名称: 三期日期: 2008.7.5 气候:晴 温度 33 风力: 3级 工程地点: *开发区旁站监理的部位或工序:24区36栋A1型*轴*轴 静压预制砼管桩基础工程 (-1.2m) 桩量:350根 桩径300mm 静载实验*根 动载实验*根 大(小)应变*根旁站监理开始时间:2008.7.5 8:30旁站监理结束时间: 2008.7.5 17:30 施工情况:施工人员:桩机工 7 人 辅工 10人 测量工 1 人 修理工 1 人施工负责人: * 施工机具:GZY全液压抱压式压桩机300T型 J3电子经纬仪 桩基类型: 端承桩 深度10M 强度C25准备状态:

14、桩基施工队伍资质已审核合格 现场场地已平整 测量轴线控制和标高已验核无误 管桩材质强度、件已报审 桩位已编号已核实监理情况:施工企业人员到岗情况:操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场跟班作业、监督施工顺序:先从纵向轴线1轴施工 再横向沿A-F轴平行推进现场检查接桩节长、压力表:见附表GD2301015(编号) 现场检查桩身入土垂直度: 见附表GD2301015(编号)现场检查桩焊接: 见附表GD2301015(编号) 现场检查终压荷载: 见附表GD2301015(编号)现场检查送桩深度: 见附表GD2301015(编号)现场检查桩顶标高、质量: 见附表GD2301015(编号)

15、其它情况: 发现问题:桩身就位轴线偏差:桩点定位线是否偏差较大, 桩尖是否与放线点对应重合;送桩:桩尖入土深度, 静压桩入土速度是否匀速, 压力表读数摆幅, 桩身垂直度:桩机垂直度偏差是否超5-10% ,基土承载力, 桩身入土垂直度校核, 送桩垂直度校核;焊接接桩:焊条型号及预热处理, 接头对接偏差, 焊缝质量(外观、长宽加强、探伤),施工方法:施工顺序正确,土层挤压影响较小, 工艺流程符合要求, 焊接细部(焊条预热、焊缝除渣打磨、焊后冷却)处理符合要求;质量初评:桩基入土深度符合要求, 桩端位于持力层, 桩顶及桩身质量无缺陷、破坏,探伤结果合格;施工机具、仪器:桩机压力装置、起吊装置安全可靠

16、(有合格证), 测量仪器检验合格 ; 安全情况:都戴好安全帽 穿绝缘鞋 用电安全 漏电保护装置符合要求 现场视线通畅 照明保障 指挥、通话畅通;其它情况: (注:上述问题可以根据实况列加)处理意见: 备注: 桩基检验时间拟定于*月*日 施工企业:广东*建筑公司项目经理部:*项目部质检员(签字):年 月 日监理单位: 项目监理机构:旁站监理人员(签字):年 月 日(锤击yz管桩)旁 站 监 理 记 录 表工程名称: 三期日期: 2008.7.5 气候:晴 温度 33 风力: 3级 工程地点: *开发区旁站监理的部位或工序:24区36栋A1型*轴*轴 锤击预制砼管桩基础工程 (-1.2m) 桩量:

17、350根 桩径300mm 静载实验*根 动载实验*根 大(小)应变*根旁站监理开始时间:2008.7.5 8:30旁站监理结束时间: 2008.7.5 17:30 施工情况:施工人员:桩机工 7 人 辅工 10人 测量工 1 人 修理工 1 人施工负责人: * 施工机具:DZKS型履带式打桩机、全站仪桩基类型: 端承桩 深度10M 强度C25准备状态:桩基施工队伍资质已审核合格 现场场地已平整 测量轴线控制和标高已验核无误 管桩材质强度、证明文件已报审、编号已核实;监理情况:施工企业人员到岗情况:操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场跟班作业、监督施工顺序:先从纵向轴线1轴施工 再

18、横向沿A-F轴平行推进现场检查接桩节长、压力表:见附表(编号) 现场检查桩身垂直度: 见附表GD2301012(编号)现场检查桩焊接: 见附表GD2301012(编号) 现场检查最后三阵贯入度: 见附表GD2301012(编号)现场检查送桩深度: 见附表GD2301012(编号)现场检查桩顶标高、质量: 见附表GD2301012(编号) 其它情况: 发现问题:桩身就位轴线偏差:桩点定位线是否偏差较大, 桩尖是否与放线点对应重合;送桩:桩尖入土深度,锤击送桩是否“重锤低击、低提重打”, 每米匀速入土,同比时间相近;桩身垂直度:桩机垂直度偏差是否超5-10% ,基土承载力, 桩身入土垂直度校核,

19、送桩垂直度校核;焊接接桩:焊条型号及预热处理, 接头对接偏差, 焊缝质量(外观、长宽加强、探伤),施工方法:施工顺序正确,土层挤压影响较小, 工艺流程符合要求, 焊接细部(焊条预热、焊缝除渣打磨、焊后冷却)处理符合要求;质量初评:桩基入土深度符合要求, 桩端位于持力层, 桩顶及桩身质量无缺陷、破坏,探伤结果合格; 最后贯入度符合要求;施工机具、仪器:桩机压力装置、起吊装置安全可靠(有合格证), 测量仪器检验合格 ; 安全情况:都戴好安全帽 穿绝缘鞋 用电安全 漏电保护装置符合要求 现场视线通畅 照明保障 指挥、通话畅通;其它情况: (注:上述问题可以根据实况列加)处理意见:桩基检验时间拟定于*月*日备注: 施工企业:广东*建筑公司项目经理部:*项目部质检员(签字):年 月 日监理单位: 项目监理机构:旁站监理人员(签字):年 月 日

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