ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:40 ,大小:4.12MB ,
资源ID:26294759      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/26294759.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(空分装置试车总结.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

空分装置试车总结.docx

1、空分装置试车总结空分装置试车总结试车总结2010年6月目 录一、 装置概况3二、生产准备情况3(一)人员准备3(二)技术准备5(三)组织准备5(四)技术资料准备情况5(五)开工主要节点7三、 试车过程及经验总结9(一)现场检查情况9(二)系统吹扫、干燥及气密9(三)压缩机试车11(四)氩系统调试25一、装置概况空分装置属镇海炼化100万吨/年乙烯工程配套项目,氧气供环氧乙烷/乙二醇装置,氮气供乙烯工程所有装置、公用工程及罐区。在乙烯项目经理部的领导下,在工程管理部、HES管理部、质量控制部和相关监理施工单位的共同努力下,生产准备部遵循“单机试车要早,吹扫气密要严,联动试车要全,投料试车要稳,试

2、车方案要优,试车成本要低”的试车原则,精心组织、全力奋战,该项目于2008年2月16日开工建设,于2009年12月20日顺利完成空分装置联动试车工作,实现了“安全稳妥、一次成功”的试车目标。空分装置制氧能力为35000Nm3/h,根据环氧乙烷装置氧气的需求及总物料平衡,装置负荷按75105%设计,装置年操作时间设计为8000小时。装置采用杭氧股份有限公司工艺生产技术,由杭氧进行流程计算、提供重要机组的设计参数、负责界区内工艺部分的设计以及部分专有设备设计,并采购部分重要机组及制造部分专有设备。由宁波工程公司负责界区内的工艺系统、公用工程、辅助设施基础设计和详细工程设计,并由宁波工程公司负责汇总

3、整合整个空分装置的基础设计和详细工程设计。空分装置由宁波工程公司总承包(EPC),浙江中联公司负责土建,中化三公司施工安装,长江监理对整过施工、安装过程进行质量监督。2008年2月16日开工建设,2009年7月开始进入三查四定阶段,10月22日汽轮机冲转试验成功,12月20日装置中交。二、生产准备情况(一)人员准备1、定岗定编空分空压操作岗位定员20人,共分四批进入烯烃部,2008年8月1日全部到位,能满足操作人员在投料试车半年至1年以前到位的要求。到位时间人员组成人数08年1月公司内部招聘308年2月化工部空分装置抽调308年4月炼油装置抽调1108年8月新大中专毕业生32、培训情况烯烃部针

4、对空分装置岗位人员的综合技能水平,采取“阶段培养、因材施教”的培训模式,全力抓好人员培训工作。第一批操作人员进项目组后,我们制订了详细的学习计划,理论学习一周后,安排进化工部合成作业区学习空分装置和空压站的基本操作。由于这批同志年轻,可塑性强,我们给他们指定了经验丰富的操作人员做师傅,采取一对一传帮带。每周对他们的学习情况进行检查,每月考试一次,有的同志进步较快。第二批操作人员也就是从化工部调入的人员确定后,我们立即将乙烯空分装置和空压站的资料下发给他们,要求他们利用业余时间熟悉空分装置的流程(此期间,虽然关系转出,但仍在化工部倒班)。同时,我们充分发挥这部分人员的特长,要求他们带好新进人员。

5、这批同志非常自觉,责任心强,上班期间,每天都不厌其烦地给从炼油装置调进的同志讲解空分装置和空压站的操作,起到了带头作用。第三批操作人员理论学习二周后,进入化工部学习,这批人员的学习全部由前两批操作人员一对一互帮互学。他们每周画一副流程图,一个半月后,基本熟悉了空分装置和空压站的流程,对空分和空压也有初步了解,随后我们组织大家集中学习,要求每人上台讲一段流程,最后由化工部调入的同志进行评价。到目前为止,操作人员已完成了化工部空分装置和仪表空气系统的流程、工艺技术参数、联锁逻辑、开停工的学习。2008年6月、7月分别组织两批人员参加金陵石化和宁夏石化空分装置的开停工学习,2008年7月底充分利用化

6、工部空分装置的停开车机会,对操作人员进行了实际操作的指导,参与装置的停开车和非正常生产调节的全过程,取得了良好的效果,学习结束后,我们及时组织操作人员进行总结,同时要求参加开车的同志讲解不同厂家的开车过程,并结合乙烯空分和空压,找出装置之间的不同点,从而进一步加深了操作人员对空分装置的理解,操作人员反映较好。化工部空分装置不正常期间,及时安排操作人员跟综学习,利用难得的机会,组织他们学习事故处理过程,和他们一起分析事故原因,引导他们如何做好装置的平稳运行,最后要求他们写出学习体会。在学习空分装置的同时,操作人员积极参与化工部新安装的仪表空压机调试,有些同志已掌握了类似空压机的开车。空压站进入详

7、细设计后,我们及时将技术资料下发给操作人员,2009年3月和5月两次组织操作人员集中学习了一拖二机组的操作法和空分装置流程图,并进行了考试,书本上的开车过程基本掌握。空分装置安装期间,分批组织操作人员进入现场,熟悉装置流程,查找设计和安装隐患,操作人员对照PID图查找和确认每一条管线的走向、每块仪表检测位置、每道阀门的安装位置,以此来促进操作人员对装置的认识。培训阶段时间地点及方式培训内容理论培训12周公司教培中心上课空分装置基础、乙烯工程概况内部实地培训6个月化工部空压站跟班学习化工部空分装置和仪表空气系统的流程、工艺技术参数、联锁逻辑、开停工兄弟企业外培1个月金陵石化、宁夏石化现场学习开停

8、工学习开工培训3个月镇海乙烯空分装置三查四定及开工学习(空压机、汽轮机、增压机的操作、系统管线吹扫及干燥的操作)为配合空分装置开工,2008年8月组织操作人员压力容器取证培训,09年6月安排操作人员上岗前的操作培训,2009年8月组织操作人员上岗前的安全、消气防知识培训和射线防护知识培训,所有操作人员在装置中交前取得了上岗合格证。(二)技术准备为配合空分装置的开工和操作人员的培训,项目组编制了空分装置PFD、PID流程图及物料平衡表、空分装置工艺技术规程、空分装置开车方案等30余册技术资料,详见附表-1。(三)组织准备1、开工组织体系以烯烃部二区的名义成立了空压站开工小组,共十个小组,受烯烃部

9、领导直接指挥,各小组由开工总负责人和工艺、设备负责人统一指挥和协调。明确每个小组的职责,要求每个小组建立检查、确认记录。各小组相互配合,开工期间,操作人员根据需要统一调配。十个小组包括:压缩机开车组、开工协调和流程确认组、开工材料确认组、管线冲洗吹扫组、仪表确认调校组、设备管线气密查漏组、安全消防检查组、宣传报道组、后勤保障组。2、保运体系(1) 中交后,成立了由总承包、监理、施工单位组成的保运机构,每个单位下设仪表、电气、钳工、管工、焊工等专业,各专业责任落实到人,确保联系渠道畅通,各尾项及存在缺陷得到及时解决。(2)空分装置正常生产72小时后,建安公司分专业、分工种成立了空压站设备保运队,

10、承诺保运人员接到抢修电话后30分钟内赶达现场,电气部和仪控部也均选派了经验丰富、责任心强的资深技术人员和维护班组负责空压站电仪维修。烯烃部与保运单位的车间和科室进行了对接,确保检维修信息畅通。(3)空分装置三查四定前,生产准备部成立了生产调度指挥系统,协调解决开工前和开工期间的生产准备问题,在空分装置顺利中交和投运过程中发挥了作用。(四)技术资料准备情况为配合空分装置的开工和操作人员的培训,项目组编制下列技术文件:序号技术资料名称完成时间1空分装置PID流程图(施工版)09年3月2空分装置联锁逻辑图09年6月3空分装置报警联锁值09年6月4空分装置工艺技术规程09年6月5空分装置岗位操作法09

11、年6月6空分装置设备手册09年7月7空分装置工艺卡片09年7月8空分装置操作记录09年7月9空分装置工艺技术台账09年7月10空分装置PID流程图(施工版)09年7月11空分装置联锁逻辑图09年7月12空分装置气体管道及设备吹扫方案09年7月13空分管道及设备气密方案09年7月14空分装置冷箱裸冷方案09年7月15空分装置冷箱、低温罐珠光砂充装方案09年8月16空分装置分子筛装填方案09年8月17空分装置脱脂方案09年6月18汽轮机试车方案09年7月19空压机组试车方案09年7月20增压机试车方案09年7月21空分装置内超高压、高压蒸汽吹扫方案09年7月22空分装置内循环水管线吹扫方案09年7

12、月23氮压机试车方案09年7月24冷冻机组试车方案09年7月25低温液氧罐投用方案09年7月26低温液氮罐投用方案09年7月27低温液氩罐投用方案09年7月28空分装置性能考核方案09年8月29空分汽轮机、空压机、增压机开车作业票09年10月30空分开车操作票09年10月31空分装置首次停开工方案10年2月(五)开工主要节点序号工作内容计划完成时间10月28日调整时间实际完成时间备注1冷箱外管线吹扫结束9月20日11月1日11月1日9月14日开始吹扫,未完2分子筛、氧化铝、空冷塔填料装填结束9月28日11月3日11月5日空冷塔水冷塔填料已完3机组开始油洗9月11日10月21日9月11日开始跑油

13、4厂房内循环水冲洗9月22日-24日9月26日5厂房仪表风管线吹扫、投用9月20日10月7日-8日6TW管线冲洗9月25日10月9日-10日7油泵联锁调试结束9月26日10月21日10月6日开始控制油联锁调试8汽机本体联锁调试9月27日-28日10月11日-13日9机组静态调试9月27日-28日10月21日10超高压、高压蒸汽打靶9月20日-25日9月28日-10月10日11高压蒸汽打靶9月20日-25日9月28日-10月11日12中压蒸汽打打靶结束9月26日-27日10月9日-10月11日13透平真空试验9月27日10月22日14冷凝液泵单试9月27日10月9日-10月10日15冷凝液泵联锁

14、调试10月20日16超高压、高压蒸汽、汽机本体保温结束9月27日11月3日10月21日汽机单试前用临时保温17汽机单试9月28日10月22日18空压机单试10月5日11月5日11月26日19增压机单试10月10日11月10日12月11日20冷箱内管线试压结束10月4日11月4日12月15日21冷箱干燥、吹扫10月11日-15日11月11日-15日12月16日-12月20日22冷箱裸冷10月15日-20日11月15日-20日12月18日-12月23日23冷箱查漏10月20日-23日11月20日-23日12月5日-12月25日24冷箱内阀门、法兰紧固10月24日11月24日12月22日25冷箱解冻

15、10月24日-26日11月24日-26日12月19日26冷箱内缺陷处理10月27日-31日11月27日-30日12月20日-12月30日27阀门保冷、填充保冷纤维11月1日12月1日1月1日-1月18日28冷箱内架子拆除11月2日-8日12月2日-8日1月1日-1月6日29装珠光砂11月9日-13日12月9日-13日1月7日-2010年1月17日30空压机开车11月14日12月14日1月18日31冷箱吹扫、干燥11月14日-17日12月14日-17日1月18日-1月21日32启动膨胀机、系统降温11月18日-20日12月18日-20日1月22日33积液11月21日-22日12月21日-22日1

16、月23日34氮压机试车11月23日11月18日1月24日35产品调纯11月23日-24日12月23日-24日1月23日-1月26日36液氮泵调试11月24日-25日12月24日-25日1月26日37送出高压氮11月25日12月26日1月27日38液氧罐气密结束10月10日11月10日1月20日39液氧罐进液11月24日-12月14日12月24日-12月14日1月25日40液氧泵调试12月15日-18日1月15日-18日2月2日41送出氧气12月18日1月18日2月5日三、试车经过及经验总结(一)现场检查情况空分装置安装期间,根据公司要求高标准中交和对照总公司268号文,项目组按流程制订了详细的

17、检查内容和检查标准,并配合生产准备部制订了空分装置中交条件表。本着早介入原则,从2009年4月开始,定期组织技术人员和操作人员对照标准进行检查,至三查四定之前,工艺、设备共查出问题137项,查出问题后,我们及时与监理、总承包单位沟通,大部分问题得了解决,查出了如仪表空气管线内有油污、仪表空气管线连结不合理、循环水管线影响电机散热等重大隐患。空分装置设备、管线、仪表安装基本结束后,在监理组织下,共查出问题885项,其中工艺管道154项、设备205项、土建189项、电气83项、仪表254项。(二)系统吹扫、干燥及气密2.1 公用工程系统(1)仪表风为保证液氮罐的顺利投用,装置人员于7月份开始清理仪

18、表风管线,由于装置内其他设备及仪表的仪表气还未投用,现场采用挂禁动牌、安全教育等方式对岗位人员及施工单位进行交底。(2)循环水为保证空分装置试车节点,循环水系统于7月份开始冲洗爆破。关于空分装置内部排水问题,分别于上水及回水总管上各开一个人孔,用于解决日后装置内排水问题。(3)蒸汽系统高压、超高压蒸汽管线于8月份开始酸洗。9月29日,将超高压蒸汽引至空分装置边界,并开启界区旁路阀进行排水,由于空分装置所处超高压蒸汽管网的末端,水及杂质较多,界区阀前导淋及装置内多数导淋均被堵住。经我方人员与施工方讨论方案后,采用氮气瓶倒吹的方式对各个导淋进行疏通,取得的效果较好,截止晚上引汽结束时,所有导淋均已

19、疏通。在未来的13日里,我岗位人员按照乙烯调度指示,积极配合,截止10月10日,超高压蒸汽管线打靶合格,至10月11日,高压蒸汽管线打靶合格,10月12日,中压蒸汽打靶合格。(4)冷箱外工艺管线空分装置管线吹扫于09年7月份开始,至09年12月全部吹扫完毕,历时5个多月,穿插于施工阶段。由于空分装置清洁度要求较高,岗位人员与技术人员深入现场,试压一片,吹扫、气密一片,一方面来监督施工质量,提前发现及解决设备、管道安装过程中存在的隐患,另一方面较早的深入现场学习现场流程,即培训了岗位人员,又较好的监督了施工质量。借用空压站有足够的气源,从空压站就近新增了条集合管作为空分吹扫的总气源。空分压缩机出

20、口至冷箱管线较多较长,为防止残存杂物进入高、低压板式换热器,堵塞通道,影响空分整体负荷,特采取在所有板换入口增设临时过滤器,在开工后首次检修阶段拆除。氮气管线贯穿乙烯东、西区,历经路线长,为确保整个乙烯氮气管网尽早投用,特成立了外管网吹扫小组(5)冷箱内工艺管线 冷箱是空分装置的主体设备,内部管线错综复杂,支线较多,管线密集,给吹扫工作带来了较大困难,装置人员齐心协力,制定出相应的吹扫方案,再根据现场实际情况,对吹扫流路及各吹除口进行适当调整。在吹扫方案的编制过程中,编制人员汇同施工方技术员、EPC管道工程师、监理单位及质量控制部人员,先后讨论了6次,最终在冷箱内施压前,完成了吹扫方案的编制与

21、审批。 冷箱进入吹扫阶段,为控制设备及人员安全,所有在冷箱上施工及作业的人员都经过严格培训教育,装置人员每日到岗后首要任务就是强调作业安全。 (6)经验总结导淋堵:由于空分装置是管网的末端,所有的脏物及冷凝水都往末端赶,致使空分界区内外多数导淋堵了通,通了又堵。面对这种现象,领导建议施工方用氮气瓶对堵着的导淋进行反吹,在我方人员的陪同下,空分项目人员一同克服工作困难,攻克了导淋这一关。人员组织:国庆期间,项目负责人带领我们一同天天加班加点,攻克了蒸汽吹扫这道难关。前期施工人员不固定,配合人员较少,积极性不高。对于此现象,空分岗位人员发扬了主人翁精神,本着一个目标、一家人、一条心的精神,与施工人

22、员一同干活,遇到问题一同讨论方案、一同处理。在后期,施工人员的积极心也挺高了不少。支架问题:10月4日16:35,发现超高压蒸汽进汽机前第一道弹簧支架连同预埋板脱落。停止超高压蒸汽吹扫,立刻召集相关人员对此处弹簧支架进行检查及原因分析,并联系了厂家进行处理。至10月9日,支架处理完毕。临冲门问题:吹扫期间,超高压、高压蒸汽临冲门电动头坏,我方人员立即联系调度,厂家处理问题较慢而且没有一次性处理完问题,导致整个吹扫进度拖后。垫片问题:10月2日,超高压蒸汽主汽阀出口法兰撕裂,我方人员立即联系工程部进行处理,当晚将垫片复位。后查原因为垫片材质有问题。人员协调方面:此次蒸汽吹扫,人员配合方面还需加强

23、。施工方借国庆为由,在人员安排较少,比我方岗位人员还少。装置没有中交,主体还是有工程负责,生产介入只是为更好地开工做准备,希望各方摆正位置,各尽所责。物资准备方面:关于临冲门问题,虽然在厂家来人处理了问题,但还是影响了整个吹扫进度。如果事先考虑到此国产临冲门可能会出现问题,多备个备件,整个吹扫进度还能提前几天。经验借鉴方面:此次蒸汽吹扫有调度组织,动力中心指挥,烯烃部各装置配合,总体界面清晰,信息传递畅通,给整个吹扫提供了有利的环境。借鉴调度在其他乙烯的经验,及动力中心对蒸汽吹扫的经验,整个吹扫过程无发生重大事件。人员练兵方面:蒸汽吹扫是首次施工方与生产方配合,即给下次试车的人员一次练兵的机会

24、,又加强了施工人员与生产人员的配合。(三)压缩机试车3.1 汽轮机试车前准备工作3.1.1 油系统循环情况润滑油系统9月12日开始跑油,至9月28日,汽轮机前后轴承外跑油结束,累计外跑油136.8小时,至10月21日,汽轮机内跑油结束,累计内跑油121.9小时。(具体时间表及跑油前问题见附件1、2) 控制油系统9月15日开始跑油,至10月12日,控制油外跑油结束,累计外跑油188小时,至10月19日,控制油内跑油结束,累计内跑油28.7小时。3.1.2 凝液系统调试3.1.2.1 冷凝液系统于10月7日进行吹扫爆破,共爆破9次,调度组织确认合格。3.1.2.2 凝液泵于10月10日开始单试,P

25、111B、A单试二小时,合格,但加油未按三级过滤要求进行,施工单位次日排尽油,重新加油。3.1.2.3 LV1001A/B调节过程,由于出口管线较大DN200,手动开关阀门,液位波动较大,建议日后操作此分程控制器投自动。3.1.3 抽真空系统调试3.1.3.1 10月18日真空系统试验情况:检查确认完真空系统后,引中压蒸汽,投用启动抽吸器,由于中压蒸汽压力仅有0.6MPa、温度158,抽吸器真空仅能达到-22kPa,凝器真空-10kPa。3.1.3.2 10月17日,凝汽器至抽吸器真空管线水冲洗合格,并用仪表空气对汽机本体疏水管线进行了吹扫。3.1.4 静态调试3.1.4.1 主调节汽阀SV1

26、0101调试步骤3.1.4.1.1 主调节汽阀全关,通过调节错油门上的微调让反馈杆对应反馈板0刻度。3.1.4.1.2 主调节汽阀全开,通过调节油动机上的粗调让反馈杆对应反馈板31刻度。备注:主调节汽阀从0%100%以每次5%递增调节。数据:SV10101阀位反馈板刻度油压MPa0%00.1550%140.285100%310.45活塞行程:163mm,活塞设计行程:162.8mm,差值为0.2mm3.1.4.2 抽汽调节汽阀SV10102调试步骤3.1.4.2.1 抽汽调节汽阀全关,通过调节错油门上的微调让反馈杆对应反馈板0刻度。3.1.4.2.2 抽汽调节汽阀全开,通过调节油动机上的粗调没

27、能让反馈杆对应反馈板30刻度,超出9mm。数据:SV10102阀位反馈板刻度油压MPa0%00.15100%30+9mm0.45活塞行程:72.5mm,活塞设计行程:70.7mm,差值为1.8mm3.1.5 仪表联锁调试由于施工方没有编写仪表联锁调试的具体方案,使得联锁调试进度较慢,问题较多。油系统及汽机本体联锁确认表见附表1。3.1.6 其他系统调试3.1.6.1 蒸汽管线从9月29日开始引汽吹扫,至10月11日吹扫完毕,由于前期蒸汽管线进行了酸洗,大大缩短了蒸汽吹扫的时间,为汽机单试争取了不少时间。3.1.6.2 厂房内仪表空气吹扫于10月9日完毕,并由监理组织确认合格,并于10月15日投

28、用正常。3.1.6.3 厂房内密封气吹扫于10月10日完毕,并由监理组织确认合格,并于10月17日投用正常。3.1.6.4 循环水总管于7月16日冲洗完毕,凝汽器循环水于10月20日投用并进行了负荷试验。3.1.6.5 所有汽机及辅助系统安全阀于10月14日检查确认已全部投用。3.2 汽机冲转过程3.2.1 冲转前条件确认汽机冲转前,由生产、监理、EPC承包商、施工单位、制造单位对试车条件进行了确认,并在试车条件确认表上签字。3.2.2 启动前速关阀静态试验3.2.2.1 联系现场确认超高压隔离阀关,具备试验条件后建立速关油。10:39:48 速关油压建立CCS显示PS10001绿色; HV10101打开,回迅显示到位。10:40:14 现场按下控制面板紧停按钮; HV10101关,回迅显

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1