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操作员培训资料.docx

1、操作员培训资料富士CP7常见报警处理方法1、料尽:生产元件已完,请及时补充。原因:机器没有吸到料处理方法:1.检查飞达料是否用尽,用尽赶紧换料。2.飞达上的料没有用尽,检查是否不卷带,不卷带的话,看弹簧是否扣好,再重新装一下料。3.还是报警很频繁的话,请先更换一把飞达,再通知组长或工程人员处理。2、伺服放大器异常:伺服箱报A.83原因:报这个警发生在机器关机再开机时出现,伺服箱检测电池电量低于3V就会报A.83处理方法:同时按住伺服箱上中间的“”和“”键。3、吸嘴头原点位置异常原因:吸嘴头贴完料后没有转回原点处理方法:1.转动CAM轴,检查哪个吸嘴头不在原点,手动转正到原点。2.手动转正还不行

2、的话,请马上通知组长或工程人员处理。4、吸嘴种类异常:Station13中识别出的吸嘴种类和机器所记忆不一样。或者Station15中识别出的吸嘴种类和机器所记忆不一样。原因:机器在第13(15)站感应器检测到吸嘴种类跟上次记忆不一样。处理方法:1检查吸嘴头是不是在原点位置,不是用手把头转到原点位置,做下抛料动过。2把头转到原点位置,做了抛料动作后还不行的话,检查反光盘上是不是有赃物,有就用无尘纸沾CRC清洁剂擦拭干净。3前面两部都确认好了的话,请马上通知组长或工程人员处理。5、料带导盖浮起的检测:现在使用供料托架上供料器的料带导盖浮起。原因:检测料带导盖浮起放大器光钎光没有形成一个回路。处理

3、方法:1.检查飞达压料盖锁扣有没有扣好和飞达料带有没有断(正常情况下上料是压料盖锁扣扣好的工作中途不会自动打开,大部分是因为料带断了引起的),料带断了重新接好料带再消警。2还不能消警的话,检查两个感应器是不是在垂直位置,不在用手摆垂直感应器,再检查飞达是否卡到位,再消警。3前面两部都确认好了的话,请马上通知组长或工程人员处理。雅马哈YV100常见报警处理方法1、PICKUPERROR原因:机器没有取到料处理方法:1.检查飞达料是否用尽,用尽赶紧换料2.还有料,检查是否不卷带和进料位置是否到位,不卷带重新装料,物料没有进到位,手动按到位。3.很频繁的不卷带或者物料进格不到位的话,请先更换一把飞达

4、,再通知组长或工程人员处理。2、MARKDETECTIONERROR原因:机器识别MARK点错误处理方法:1.看显示MARK屏幕是否照MARK照偏,偏了请按下急停开关,手动把PCB板送到主挡板位,再消警。2.看MARK上面是否有赃物和残缺变形,有异物,去除,残缺变形请把板送出来。3.都正常的话,请通知组长或工程人员处理。3、PCBTRANSFERERROR原因:轨道传送PCB板感应器出现逻辑问题处理方法:1.检查轨道上是否有卡板和掉板,有手动取出。2.检查进出板及主副挡板感应器上是否有赃物,误触发感应器。3.都没有的话,请通知组长或工程人员处理。4、QUICKSTOPACTIVE:”NJ10F

5、RONT-FEEDERSENSOR”原因:前面检测飞达是否放置到位感应器光线受阻处理方法:1.检查前面的飞达感应器是否亮红灯,亮择消警。2.感应器不亮红灯,先检车感应器上是否有异物,没有检查每把飞达,是否都放置到位,看上去都放置到位的话,一把一把的把飞达取下来,每取一把,看下感应器是否亮红灯,要是亮红灯了,就是这把飞达没放置好,消警。3.要是把前面所有飞达都取下来,感应器都没亮,通知组长或工程人员处理。飞利浦FCM常见报警处理方法1、BVM:BVMmeasurementfailed,circuit(s):Fiducial,id:-,-,type:1原因:PCB板MARK点识别错误。处理方法:1

6、.在显示器上若可看到板点在方格里,可尝试再按F3消警。2.在显示器上若没看到有板点,出现此现象的原因有两点:A:PCB来料不良(即漏掉了板点)B:PCB严重错位,请拉起前安全门检查PCB是否捞错位,如果是要跳过这片板(要是手动移回的话,会有偏位的风险)需按一下F3,然后按一下F12,再敲回车将此板跳掉,如果PCB没有错位,而是PCB漏板点的话,可按一次F11,再敲回车跳过此板点,此时机器会自动打一块问号板。2、TC:Unexpectedboardinrun-out-remove原因:PCB被卡在出板位置,请手动取出PCB。(注:run-out表示出板位置报警)处理方法:将PCB取出后若按F3不

7、能消警的话,可尝试在按F3或敲回车后用手感应一下出板感应器。3、TC:Boardstuckinrun-insection或者TC:Boardstuckinrun-outsection原因:PCB被卡在进板位置。(注:run-in表示进板位置报警,run-out表示出板位置报警)处理方法:将入口处的PCB取出来按F3消警即可。4、TC:Stopperrun-infrontdoesnotworeproperly原因:进板处的挡板爪没有工作处理方法:1.先检查进板处电磁阀的气管是否插好2.确认气管接好的有气还不能工作,请通知组长或工程处理。5、LAS:Vacuumwrong,Cal.highorlo

8、wLimitsupassed。原因:贴片过程测量真空时所得的数值超出了程序里的限制值。处理方法:进入MANIPULATEPPU(操控PPU)选项后按F8测量真空,约3秒后机器将会显示出现时的真空值。若测得的CAL.HIGH(即高真空)低于或接近右边的限制值时,那就说明是吸嘴堵塞了或是程序里的限制值设定不理想(如下图)。若测得的CAL.LOW(即低真空)高于右边的限制值时,那说明要修改程序里的限制值才能开得起机。请通知组长或工程处理。6、LAS:Laserbeamobstructederror原因:镭射光束受阻错误。处理方法:1.请检查吸嘴上是否粘有小料,若有拨掉即可。2.请检查吸嘴是否已装到位

9、及检查吸嘴周围是否沾有锡浆,若有清洁干净即可。 3.请进入IMAGECHECK检测镭射器的状态。点击REFRESH后等待约1015秒,显示器将会给出镭射的波形。若波形很杂乱则说明镭射镜片表面太脏,可用棉签从上到下清洁镜片,然后可再点击REFRESH测试清洁效果;若波形并不杂乱,但镭射波形下降到20的位置时说明镭射器有问题了,请通知技术员跟进;若测得的波形中间部分明显凹了一大块下去则说明是吸嘴太下了,确保吸嘴装到位后仍有此现象的话请通知组长或工程处理。7、LAS:Lasersensornotconnected原因:镭射不连接。处理方法:请检查镭射器后面的插头是否松动。若报警频繁或自动打问号板请通

10、知组长或工程人员处理。8、LAS:theMUPhasbecometooslow原因:PPU杆子上下变得缓慢。处理方法:1.先检查吸嘴和镭射镜片是否有赃物,有择擦拭干净。2.若报警频繁或自动打问号板请通知组长或工程处理。9、EmergencystopactivatedServopowerfailure原因:紧急停止已启动,伺服电源未打开处理方法:1.检查机器的前或后紧急开关是否被无意中按下2.先确认说有安全门都关好,再按一下伺服开关,待伺服指示灯变绿后即可。3.按伺服开关,指示灯没反应,请通知组长或工程处理。10、LAS:ServotrackingerroronYaxis原因:Y轴马达伺服信号跟

11、踪错误。处理方法:1.按F3消警。2.把Y马达的编码线重新插拔下,再回一下原点(即HOME)再开。3.若报此警频繁且有PPU失控现象(即有异响)或者PIP在运行时很响的话,请即时通知组长或工程处理。11、LAS:ServotrackingerroronXaxis原因:X轴马达伺服信号跟踪错误。处理方法:1.按F3消警。2.回一下原点(即HOME)再开。3.抓住PPU轻手左右移动数次后回原点再开。4.若仍无法启动,请通知组长或工程处理。12、LAS:Xaxisobstructederror原因:X轴受阻。处理方法:1.检查PPU上面及镭射器下面是否有东西挡住而令X马达运行不顺畅。例如:排线的短钢

12、片片是否太下或PCB板是否翘起来。2.回一下原点,正常后开打。3.若还是无法回原点,请通知组长或工程处理。13、接料NG与OK图片对比,要是接料接好了,机器报警都会减少。14、飞达步进间隔在选择0402的物料间隔调成1(箭头需指向1),0603的物料间隔调成2(箭头需指向2)。所以在上料前一定要先看飞达步进间隔是否跟要上的料匹配。FCM常用功能的操作路径1、取吸嘴或测真空值的进入路径及部分快捷键注释:USER-MAINTENANCE/SERVICEFUNCTION-LAS-选择所需操控的PIP(116)-COMMAND-MANIPULATEPPU。MANIPULATEPPU菜单里的部分快捷键注

13、释:F7:将PPU运行到前面。(即取料位置)F8:测量PPU现时的低及高真空值。W:将吸嘴打下来。P:将吸嘴打上去。M:将PPU运行到后面并抛料。O:打开PPU的真空。F:关闭PPU的真空。2、PIP回原点(即HOME)的进入路径:USER-MAINTENANCE/SERVICEFUNCTION-LAS-选择所需操控的PIP(116)-COMMAND-HOME-HOME3、测试镭射值的进入路径:USER-MAINTENANCE/SERVICEFUNCTION-LAS-选择需操控的PIP(116)-COMMAND-IMAGECHECK-REFRESH4、将TCHOIST(即轨道升降器)降下来的进入路径:USER-MAINTENANCE/SERVICE FUNCTION-TC-COMMAND-MOVE HOIST-HOISTDOWN-MOVEHOIST-OK若需将升降器顶起来只需选择HOISTUP-MOVEHOIST-OK即可。(注:需在机器完全停止后才能操控升降)5、BVM回原点(即HOME)的进入路径:USER-MAINTENANCE/SERVICEFUNCTION-BVM-COMMAND-HOME-HOME(注:需在机器完全停止后才能操控此功能)

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