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操作员培训资料

富士 CP7 常见报警处理方法

 

1、 料尽:

生产元件已完,请及时补充。

 

原因:

机器没有吸到料

处理方法:

1.检查飞达料是否用尽,用尽赶紧换料。

2.飞达上的料没有用尽,检查是否不卷带,不卷带的话,看弹簧是否扣好,再重新装一

下料。

3.还是报警很频繁的话,请先更换一把飞达,再通知组长或工程人员处理。

2、 伺服放大器异常:

伺服箱报 A.83

 

原因:

报这个警发生在机器关机再开机时出现,伺服箱检测电池电量低于 3V 就会报 A.83

处理方法:

同时按住伺服箱上中间的“△”和“▽”键。

3、 吸嘴头原点位置异常

 

原因:

吸嘴头贴完料后没有转回原点

处理方法:

1.转动 CAM 轴,检查哪个吸嘴头不在原点,手动转正到原点。

2.手动转正还不行的话,请马上通知组长或工程人员处理。

4、 吸嘴种类异常:

Station13 中识别出的吸嘴种类和机器所记忆不一样。

或者 Station15 中识别出的吸嘴种类和机器所记忆不一样。

 

原因:

机器在第 13(15)站感应器检测到吸嘴种类跟上次记忆不一样。

处理方法:

1.检查吸嘴头是不是在原点位置,不是用手把头转到原点位置,做下抛料动过。

2.把头转到原点位置,做了抛料动作后还不行的话,检查反光盘上是不是有赃物,有就用无尘纸

沾 CRC 清洁剂擦拭干净。

3.前面两部都确认好了的话,请马上通知组长或工程人员处理。

5、料带导盖浮起的检测:

现在使用供料托架上供料器的料带导盖浮起。

 

原因:

检测料带导盖浮起放大器光钎光没有形成一个回路。

处理方法:

1.检查飞达压料盖锁扣有没有扣好和飞达料带有没有断(正常情况下上料是压料盖锁扣

扣好的工作中途不会自动打开,大部分是因为料带断了引起的),料带断了重新接好料带再消警。

2.还不能消警的话,检查两个感应器是不是在垂直位置,不在用手摆垂直感应器,再检查飞

达是否卡到位,再消警。

3.前面两部都确认好了的话,请马上通知组长或工程人员处理。

雅马哈 YV100 常见报警处理方法

 

1、 PICK UP ERROR

 

原因:

机器没有取到料

处理方法:

1.检查飞达料是否用尽,用尽赶紧换料

2.还有料,检查是否不卷带和进料位置是否到位,不卷带重新装料,物料没有进到位,手动

按到位。

3.很频繁的不卷带或者物料进格不到位的话,请先更换一把飞达,再通知组长或工程人员处

理。

2、 MARK DETECTION ERROR

 

原因:

机器识别 MARK 点错误

处理方法:

1.看显示 MARK 屏幕是否照 MARK 照偏,偏了请按下急停开关,手动把 PCB 板送到主

挡板位,再消警。

2.看 MARK 上面是否有赃物和残缺变形,有异物,去除,残缺变形请把板送出来。

3.都正常的话,请通知组长或工程人员处理。

3、PCB TRANSFER ERROR

 

原因:

轨道传送 PCB 板感应器出现逻辑问题

处理方法:

1.检查轨道上是否有卡板和掉板,有手动取出。

2.检查进出板及主副挡板感应器上是否有赃物,误触发感应器。

3.都没有的话,请通知组长或工程人员处理。

4、QUICK STOP ACTIVE:

”NJ10 FRONT-FEEDER SENSOR”

 

原因:

前面检测飞达是否放置到位感应器光线受阻

处理方法:

1.检查前面的飞达感应器是否亮红灯,亮择消警。

2.感应器不亮红灯,先检车感应器上是否有异物,没有检查每把飞达,是否都放置到位,

看上去都放置到位的话,一把一把的把飞达取下来,每取一把,看下感应器是否亮红灯,要是亮红

灯了,就是这把飞达没放置好,消警。

3.要是把前面所有飞达都取下来,感应器都没亮,通知组长或工程人员处理。

飞利浦 FCM 常见报警处理方法

 

1、BVM:

BVM measurement failed,circuit(s):

Fiducial,id:

[-,-],type:

1

 

原因:

PCB 板 MARK 点识别错误。

处理方法:

1.在显示器上若可看到板点在方格里,可尝试再按 F3 消警。

     2.在显示器上若没看到有板点,出现此现象的原因有两点:

A:

PCB 来料不良(即漏掉了

板点)B:

PCB 严重错位,请拉起前安全门检查 PCB 是否捞错位,如果是要跳过这片板(要是手动

移回的话,会有偏位的风险)需按一下 F3,然后按一下 F12,再敲回车将此板跳掉,如果 PCB 没有

错位,而是 PCB 漏板点的话,可按一次 F11,再敲回车跳过此板点,此时机器会自动打一块问号板。

2、TC:

Unexpected board in run-out-remove

 

原因:

PCB 被卡在出板位置,请手动取出 PCB。

(注:

run-out 表示出板位置报警)

处理方法:

将 PCB 取出后若按 F3 不能消警的话,可尝试在按 F3 或敲回车后用手感应一下出板感应

器。

3、 TC:

Board stuck in run-in section

或者 TC:

Board stuck in run-out section

 

原因:

PCB 被卡在进板位置。

(注:

run-in 表示进板位置报警,run-out 表示出板位置报警)

处理方法:

将入口处的 PCB 取出来按 F3 消警即可。

4、TC:

Stopper run-in front does not wore properly

 

原因:

进板处的挡板爪没有工作

处理方法:

1.先检查进板处电磁阀的气管是否插好

2.确认气管接好的有气还不能工作,请通知组长或工程处理。

5、LAS#:

Vacuum wrong,Cal.high or low Limit supassed。

 

原因:

贴片过程测量真空时所得的数值超出了程序里的限制值。

处理方法:

进入 MANIPULATE PPU(操控 PPU)选项后按 F8 测量真空,约 3 秒后机器将会显示

出现时的真空值。

若测得的 CAL.HIGH(即高真空)低于或接近右边的限制值时,那就说明是吸嘴

堵塞了或是程序里的限制值设定不理想(如下图)。

若测得的 CAL.LOW(即低真空)高于右边的限

制值时,那说明要修改程序里的限制值才能开得起机。

请通知组长或工程处理。

 

6、LAS#:

Laser beam obstructed error

 

原因:

镭射光束受阻错误。

处理方法:

1.请检查吸嘴上是否粘有小料,若有拨掉即可。

     2.请检查吸嘴是否已装到位及检查吸嘴周围是否沾有锡浆,若有清洁干净即可。

     3.请进入 IMAGECHECK 检测镭射器的状态。

点击 REFRESH 后等待约 10~15 秒,显示

器将会给出镭射的波形。

若波形很杂乱则说明镭射镜片表面太脏,可用棉签从上到下清洁镜片,然

后可再点击 REFRESH 测试清洁效果;若波形并不杂乱,但镭射波形下降到 20 的位置时说明镭射器

有问题了,请通知技术员跟进;若测得的波形中间部分明显凹了一大块下去则说明是吸嘴太下了,

确保吸嘴装到位后仍有此现象的话请通知组长或工程处理。

7、LAS#:

Laser sensor not connected

 

原因:

镭射不连接。

处理方法:

①请检查镭射器后面的插头是否松动。

     ②若报警频繁或自动打问号板请通知组长或工程人员处理。

8、LAS#:

the MUP has become too slow 

 

 

原因:

PPU 杆子上下变得缓慢。

处理方法:

1.先检查吸嘴和镭射镜片是否有赃物,有择擦拭干净。

2.若报警频繁或自动打问号板请通知组长或工程处理。

9、Emergency stop activated

Servo power failure

 

原因:

紧急停止已启动, 伺服电源未打开

处理方法:

1.检查机器的前或后紧急开关是否被无意中按下

2.先确认说有安全门都关好,再按一下伺服开关,待伺服指示灯变绿后即可。

3.按伺服开关,指示灯没反应,请通知组长或工程处理。

10、LAS#:

Servo tracking error on Y axis

原因:

Y 轴马达伺服信号跟踪错误。

处理方法:

1.按 F3 消警。

     2.把 Y 马达的编码线重新插拔下,再回一下原点(即 HOME)再开。

     3.若报此警频繁且有 PPU 失控现象(即有异响)或者 PIP 在运行时很响的话,请即时通

知组长或工程处理。

11、LAS#:

Servo tracking error on X axis

原因:

X 轴马达伺服信号跟踪错误。

处理方法:

1.按 F3 消警。

     2.回一下原点(即 HOME)再开。

     3.抓住 PPU 轻手左右移动数次后回原点再开。

     4.若仍无法启动,请通知组长或工程处理。

12、LAS#:

X axis obstructed error

原因:

X 轴受阻。

处理方法:

1.检查 PPU 上面及镭射器下面是否有东西挡住而令 X 马达运行不顺畅。

例如:

排线的短

钢片片是否太下或 PCB 板是否翘起来。

     2.回一下原点,正常后开打。

3.若还是无法回原点,请通知组长或工程处理。

13、接料 NG 与 OK 图片对比,要是接料接好了,机器报警都会减少。

 

14、飞达步进间隔在选择

 

0402 的物料间隔调成 1(箭头需指向 1),

0603 的物料间隔调成 2(箭头需指向 2)。

所以在上料前一定要先看飞达步进间隔是否跟要上的料匹配。

 

FCM 常用功能的操作路径

1、取吸嘴或测真空值的进入路径及部分快捷键注释:

USER-MAINTENANCE/SERVICE   FUNCTION-LAS- 选 择 所 需 操 控 的 PIP ( 1 ~ 16 )

-COMMAND-MANIPULATE PPU。

MANIPULATE PPU 菜单里的部分快捷键注释:

F7:

将 PPU 运行到前面。

(即取料位置)

F8:

测量 PPU 现时的低及高真空值。

W:

将吸嘴打下来。

P:

将吸嘴打上去。

M:

将 PPU 运行到后面并抛料。

O:

打开 PPU 的真空。

F:

关闭 PPU 的真空。

2、PIP 回原点(即 HOME)的进入路径:

USER-MAINTENANCE/SERVICE   FUNCTION-LAS- 选 择 所 需 操 控 的 PIP ( 1 ~ 16 )

-COMMAND-HOME-HOME

3、测试镭射值的进入路径:

USER-MAINTENANCE/SERVICE   FUNCTION-LAS- 选 择 需 操 控 的 PIP ( 1 ~ 16 )

-COMMAND-IMAGECHECK-REFRESH

4、将 TC HOIST(即轨道升降器)降下来的进入路径:

USER-MAINTENANCE/SERVICEFUNCTION-TC-COMMAND-MOVEHOIST-HOIST 

DOWN-MOVE HOIST-OK 若需将升降器顶起来只需选择 HOIST UP-MOVE HOIST-OK 即可。

(注:

需在机器完全停止后才能操控升降)

5、BVM 回原点(即 HOME)的进入路径:

USER-MAINTENANCE/SERVICE FUNCTION-BVM-COMMAND-HOME-HOME

(注:

需在机器完全停止后才能操控此功能)

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