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复杂地质条件综采工作面提高单产路径Word下载.docx

1、4、管理因素以往,我矿在综采管理上是不到位的:一是由于认识上不到位,对综采重视程度不够;二是接触综采时间较晚,缺乏综采管理人员和现场操作人员。干部管理水平低下,职工的操作技能粗糙;三是缺乏检修人员,检修技术跟不上,设备不能得到正常检查和维护,事故率高。有时是出了故障不能及时查出来,或者是处理不掉,影响时间较长。四是综采备件管理跟不上生产需要,缺乏专门的单位或专业人员管理,综采备件不是短缺就是质量低劣,至使故障处理时间过长或增加事故的发生率。5、对综采认识因素 以往,由于对综采认识不够,重视程度上就不能到位,在选择回采工艺时,因循守旧,缺乏创新的勇气或信心,总是找出很多客观的理由,畏首畏尾,不敢

2、大胆选用综采工艺。那时集团公司的综采支架和运输机型号太少,综采支架选型上没有余地,有时是轮到有哪种架子就用哪种,“选”的余地很小,忽略了地质条件对支架和运输机选型的要求,容易造成安装和使用、管理中的困难。二、724综采工作面地质条件概述1、工作面概况724工作面位于二下采区二水平西翼,副井西南1600m2900m,工作面标高-464.9-640.3m,724工作面上以F4断层防水煤柱为界,下为726里工作面(未掘进);西至大吴家分支断层防水煤柱线,东至F4断层防水煤柱线。工作面走向长1280m,倾向宽172m,面积220160m2 ,煤厚0.55.1m,平均2.10m,可采指数0.98,变异系

3、数32.3%,工作面煤层赋存稳定,煤层倾角517,平均14,工作面煤层结构单简,无夹矸。工作面形成后圈定工业储量651894吨,可采储量619299吨2、 煤层赋存情况 本工作面煤层厚度为0.55.1m,平均为2.10m。工作面煤厚呈上部厚下部薄、里段厚外段薄的变化趋势,局部地区受小断层影响,煤层变薄至0.51.0m,其中机巷机39点和机61点附近煤层相对较薄,为0.71.0m,机4和机8点附近煤层受断层影响变薄为0.8m,风38点与f10点之间50m范围内煤层受断层影响变薄至0.51.1m,对回采及煤质有较大影响,整个工作面煤层赋存较稳定;工作面煤层结构简单,无夹矸。3、构造情况该工作面地质

4、构造较复杂,工作面回采范围内共揭露大小断层61条,其中落差2m以上的断层9条,落差在12m的断层29条,落差在1m以下的断层23条,15、20断层沿工作面倾向穿过整个工作面,对生产影响严重,14、16、17、18、19、21、23对生产及煤质也有较大影响,部分地段小断层发育且距离较近,煤层被切割严重,对生产也有一定影响;多数断层要么是顶断底不断,要么是底断顶不断,造成断层两盘煤层厚度较大,过断层时,一盘煤厚,另一盘煤薄,均给工作面回采及煤质带来不同程度的影响;工作面内无大的褶曲及火成岩侵入影响。4、水文地质情况该工作面水文地质条件属中等类型。回采过程中,主要水源为7煤层顶板砂岩裂隙水,该含水层

5、以静储量为主,在断层附近及顶板垮落产生裂隙时表现为局部淋水或滴水;面内有2个钻孔4-523、B32,封孔良好。根据724外段工作面平均涌水量9.6m3/h及最大涌水量15.2m3/h,预算724里下段工作面最大涌水量Q最大=正常涌水量(724里上段工作面最大涌水量与正常涌水量比值)=34.4m3/h。三、提高724综采面单产的策略1、优化设计,简化出煤系统进行回采的。里段工作面走向长480米,外段走向长570米。原因是外段受F4断层影响,工作面推进方向发生了改变;担心F15断层落差大,硬推有原先的设计方案,是把该工作面分成里外段,按两个综采工作面困难;当时掘进单进太低,分两段准备可以多上掘进队

6、,接替上有保证。后经地质科对该面地质资料进行补探,彻底搞清该面煤层的赋存情况,认为采用旋转技术开采,设计成一个综采面更合理。旋转采煤技术在外矿已经实施过,并有成功经验可借鉴;另外,使用大采高综采支架一次采全高,F15断层可以直接推采过去。鉴于这两方面因素,技术人员提出了旋转开采的设计方案(图A),通过方案比较,大家肯定了旋转开采的设计方案优越性:不但增架了综采工作面回采的走向长度,而且省去了因工作面跳采而造成的工作面改造掘进工程量350米;省去了综采工作面的安装、拆除繁琐的工作量;节省了因改造、收作、安装所需要投入的人力、物力、时间等;减少了工作环节,对安全很有利。实践证明了上述优点。矿上在简

7、化出煤系统方面不惜资金投入。重新做了一条800多米长的二下新运输上山巷道,安装一条强力皮带,省去了原来的三条150皮带,不但每天减少了9名开车工,而且将西四出煤系统也并入该系统,实现了集中出煤。机巷也增大断面,全部安装150皮带。事故大大减少了,提高了运输能力。2、加快安装速度,减少安装工期一)、安装的主要设备:ZY680014/28支架114架,运输机1部,煤机1部,150皮带机4部,转载机1部,强力皮带1部。二)、用网络法编制安装计划,预算和控制安装工期724综采安装是一项较复杂的工程,安装项目多,运输线路长,而且沿途绞车多,运输复杂,必须编制详尽的安装作业计划,才能有条不紊,安全地进行安

8、装,控制工程工期,保证安装工程按期完工。实际工作中,我们采用“网络法”编制作业计划,不仅能够预算安装工期,还可以通过网络优化,有效地控制安装工期,实现管理科学化。面且还便于调度和指挥工作的开展。具体操用步骤1)、根据要安装的项目,排出施工单位,排好各个小项的安装日期和所需安装时间。绘制作业计划表。2)、根据作业计划表中的各小项之间施工的顺序关系,绘出网络图3)、计算出网络图中各条路线的时间长度,找出时间长度最长的那条路线关键路(图中双线长画出),就是我们要控制的安装关键。三)、采用快速安装法安装综采工作面运输机目前,综采工作面运输机,基本都使用封底式双链条刮板输送机,在安装这种运输机时,按传统

9、的方法安装(即边安溜槽边串链条),非常麻烦。一来溜槽和链条都很笨重,二来链条较长(通常都在2030米/根),串、合都很费劲,影响安装进度。我矿在安装实践中,改变传统的安装方法,采取预串钢丝的方法,大大简化了安装程序,提高了安装进度。收到了很好的效果。具体操作步骤1)选用5分新钢丝一根(长度要大于待安装的运输机的长度5米以上)。2)从安装机头开始,把钢丝绳的一端串过机头底槽,并固定好一端。然后,每安一节溜子就将钢丝绳串好,直到整部车溜子安完,钢丝绳从整部车底下串好。3)将整部车的底链条接好,整齐放在机尾待串。用预串好的钢丝绳一端,栓牢待串的链条,用机头绞车拉钢丝绳的另一端,把整部车的底链条拉进、

10、串好。4)铺好上链条,每隔510米上一个刮板。5)开车加底链条刮板,开始每隔510米上一个刮扳,待车运转正常后再将刮板加补齐。3、加大培训力度,提高现场管理水平现在,矿领导对综采单位的职工技能培训非常重视,采取派出去或请进来的办法,认真对综采管理人员、机电维修人员进行综采管理和操作技能的培训,使他们切实掌握综采的管理和维修技能。适应生产的需要。我矿先后派出去学习的综采管理人员10多人次,综采维修工25人次。请厂家技术人员到矿授课6人次。使我矿综采管理和操作人员的管理水平、操作技能有了很明显的提高,基本上能满足当前我矿综采管理和维修工作的需要。但是综采设备更新飞快,电压在不断升高,我们还要不断学

11、习才能跟上综采发展的形势需要。4、加强现场管理,发挥综采优势1)、技术管理方面:该面地质构造多,俯采角度大,涌水量大,中间还要旋转一次,技术管理难度很大。采区技术员和技术科采煤工程师,时刻关注工作面地质条件的变化,及时拿出解决办法。工作面在旋转采煤期间,技术员一直跟小班,抓措施落实。时刻掌握工作面机、风巷的进度,和旋转采煤时出理的挤架、咬架、运输机下滑现象,及时增补技术措施,解决生产出现的问题,确保工作面顺利旋转到预定的位置。2)、合理组织,实行正规循环针对工作面的具体情况,该区5、加大综采备件资金投入去年矿上指定物管科设立综采备件库房,由支护科负责综采备件的计划、备件的发放、回收管理工作;今

12、年,我矿成立了综采预备区,综采备件统一由预备区管理,组织专业管理人员管理综采备件,机电副总亲自过问。矿上投入一定的储备资金,确保综采常用备件备齐、备足。综采大型备件由集团公司设备中心负责储备。基本上做到了有备无患。6、制定激励政策724综采面投产后,矿上针对两个综采区制定了专门有激励政策,给综采区定了两个台阶,分别奖励单位正职1500和3000元,单位副职按80%执行,班队长分别奖400和800元。主要辅助单位(保运区和运输区)与两综采区台阶挂勾,若两综采区都能上二步台阶,辅助单位正职奖励1000元。副职奖800元,调度所的干部和调度员也跟着挂勾奖励。激励政策大大发挥了作用,现在不管是生产单位

13、还是是辅助单位,积极性都非常高涨,基本上做到了出多少煤就拉多少,很少影响综采区出煤。四、回采效果1、产量效果下面7214综采面和724综采面的月度产量统计表,对比一下,我们不难看出:不论是日产量还是月产量,724工作面都要高出7214工作面近一倍,同样的地质条件,同样的煤层,同样的单位生产,结果却相差很多,其中的原故正是上文所分析的结果。特别是07年3、4两月,工作面处于甩采期间,两月平均日产达2015吨/日,月产平均达59458吨/月。除去导系统用去2天时间外,基本上没有太大的影响生产,收到了很好的效果。724综采面原煤月产量统计表生产月份月产量 吨实际生产 天数平均日产量 吨累计产量 吨平

14、均月产量 吨06。1062986312032118281430276014580072900127073523582163357211307。17085622862873917184826251128223334990269980355129291901405031675054637882126468819669745604982016529317661657214综采面原煤部分月产量统计表3948312742897510346845834229480921551116550388502476085414131035327369811193178291356586251858402034763

15、3912726506914229982328548359421159265624332032、安全效果该面自06年投产以来,没有出现一例重伤及其以上的安全事故,轻伤事故也明显减少;没有发生重大安全事故,安全效果很好。3、其它效果由于采用旋转开技术,节省改造巷道350米;省去综采面收作拆除一次,综采面安装一次;就目前我矿综采安装接替能力,至少要节省有效生产时间15天,也就是说多出煤30000吨以上。在村料投入上也减少了浪费。五、经验总结1、拓宽了综采工作面设计思路该面旋转开采成功,为我们在综采工作面设计上,获取了最为宝贵的经验,这对我矿以后对不规则综采面的设计,指明了方向。2、获取了综采工作面大

16、角度俯采经验该面受断层影响,布巷道时,机风巷最大俯采角度达到15度,我们在回过程中采取了很多行之有效的办法,很好地解决了综采大角度俯采新问题,这对以后再遇到类似的工作面,就是很好的借鉴。3、在防治水方面也有所收获该面的顶板裂隙水和底板水非常发育,涌水量在最大达到34吨/小时,该面采取了在机巷每隔一定距离,预打储备水仓,用泵排水;在工作面支架下方安置排水泵,提前截水;以及利用机巷自身坡度,挖明水沟,再铺上隔水塑料布,使水自流等多种办法,很好地解决了出水问题。六、展望1、要尽快开辟新的采区,如东十一采区、东部井等,找到更大块段,以便设计出走向更长,斜长更大的综采工作面,延长综采工作面的回采时间,减少综采工作面收作和安装的次数。选用更先进的大采高,大功率综采设备,提高综采效率,缩减炮采区,实现集约化生产,提高矿井的安全度。2、改造矿井提升、运输能力 现在,我矿主井北勾地面运煤系统环节太多,运输距离长,故点多,效率低,要尽快进行技术改造,减少运输环节,提高运输能力;井下大巷运输新开的采区要实现运煤皮带化。正在生产的采区大巷运输要考虑用底卸式矿车,逐步消灭普通矿车,提高井下运输能力。

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