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工艺操作常见故障及解决及解决方法.docx

1、工艺操作常见故障及解决及解决方法主厂房区域1、泵不上量或上量不好原因:空压机工作不正常,风压达不到所要求,鼓风管有堵塞现象,三角带有短缺、打滑现象,盘根有漏气,桶内介质沉淀时间过长,桶位低等原因,固液比失调。处理方法:(1)尤其在开介质泵之前,提前鼓风或打小循环,将桶内介质和水搅拌均匀。(2)用泵前稀释水将介质稀释减轻起泵时的负荷。(3)关闭入料阀门,将稀释水打开,待水达一定高度将阀门打开,靠水的压力冲顶桶内介质。(4)大循环时必须确保鼓风阀、给料阀、小循环阀门关闭。2、扫地泵堵或上量不好原因:停车时地沟末处理干净,扫地泵长时不开,导致煤和介质沉淀在泵坑内将吸料口糊死。机修在维修时将布条等杂物

2、掉入泵坑将吸料口及叶轮堵死。处理方法:及时清理地沟,扫地泵工作要既不常开也不常停,尤其在停车放料时,一定要将地沟冲洗干净,将泵坑水抽干净。如遇上量不好泵坑内积货太多,可用扫地水管对泵坑内冲刷,将吸料口沉淀物冲散。看上量情况,如不上量将泵吊起清理坑内吸料口杂物,而后检查管道有无堵塞,用手锤敲打管道,听其声音判断堵塞情况,在堵管前方割口用水冲刷管道。、皮带跑水跑货现象原因:几个系统扫地泵同时开,导致清扫筛处理不过来,进入皮带。起车时未将皮带上的水拉空就带煤,离心机脱水效果不好,振动筛脱水效果不好,絮凝剂流失,导致清扫系统振动筛筛缝透筛不好。处理方法在开扫地泵时,要每个系统扫地泵间隔开,向以上各层的

3、操作工询问扫地筛处理情况。起车时,就地开起二层皮带将水泄入地沟,再带煤生产。生产当中,及时观察下料溜槽带水情况,如发现异常,及时通知集控室停煤,检查相关关联设备。、产品粒度超限情况原因:破碎机间隙过大,破碎齿磨损严重,块煤振动筛上层筛板有破损情况,下料翻板走向是否在旁路状态。处理方法:在巡视检查当中,密切注意产品皮带机粒度情况,发现有超粒度现象,马上通知集控室停煤检查。、压皮带现象原因:比重不合适,矸石量太大。紧急停车、带煤前未将离心机、筛子上煤拉空就带煤。处理方法:如矸石量大压皮带,根据其下料溜槽量的情况,可组织人员着重对某一溜槽清理;如起皮带有打滑现象可用草袋或一些既不损坏皮带又能产生摩擦

4、力的物品夹在皮带与滚筒之间起车。皮带开起后一定要认真检查皮带与后托辊之间、机头、机尾滚筒、清扫器之间有无夹杂矸石,下料溜槽挡皮与皮带间有无夹杂矸石,如是压辊清扫器,可先松开,待皮带开起后再恢复。、桶位不平衡原因:泵上量不好,集控室操作不当;末原煤弧形筛脱水不好,桶上加水阀未关,分流量不均衡,系统水平衡没有调节好。处理方法:检查泵的工作情况,通知集控室调整比重桶位,翻转末原煤弧形筛,保证其脱水效果,调节喷水,调节系统水平衡,控制分流量。、块煤合格桶篦上出现块煤现象原因:主洗、再洗分选槽固定筛破损,块煤振动筛固定筛板损坏合格段筛板损坏。处理方法:停煤,将桶内物料拉空,处理上升流、水平流,严重时放桶

5、或打小循环。、离心机脱水效果差原因:离心机振幅不够,筛篮粘货、末煤量大。处理方法:检查振动电机三角带工作情况,必要时更换,停车用水管冲洗筛篮,调整工块末煤比例。、离心液有块煤原因:筛篮有破损的地方。处理方法:通知机修更换或焊补。、离心机堵原因:下料溜槽挂货严重,下料不畅,末煤量大,离心机处理不过来,下料溜槽角度不合适,振动电机三角带损坏,振动筛脱水、脱介效果差。处理方法:用水管冲筛篮,待泵口机内货冲干净,将筛篮空转一段时间,通过离心力将附在筛缝之间的煤泥甩出去。、离心机振动大原因:筛篮粘货多、紧固件枪支,缓冲垫老化。处理方法:停车、用水管冲洗,更换部件。、磁选机回收介质效果差原因:磁偏角位置移

6、位,液位达不到,无溢流;筛上喷水过大或过小,来料管中有煤块,尾矿阀开闭不当。处理方法:日常检查中密切注意磁偏角的变化,及时通知调度或相关人员,通过溢流槽来判断磁选机液位是否达到要求,及时调整筛上的喷水;如果因筛子冒货将来料管堵,应停车将磁选机来料横管盲板打开,用水管冲洗,必要时将系统澄清泵开赴以一定的压力将块煤冲出来。、磁选机冒原因:进入滚筒入料管堵,尾矿阀全部堵死或关闭,来料过大,来料有煤。处理方法:停车、打开尾矿阀,用水管冲洗,调整筛上喷水,检查筛板。、破碎机堵原因:块煤量大超出破碎机处理能力,破碎机断电,易熔塞受高温熔化,破碎机内卡异物,破碎齿磨损严重。处理方法:根据现场观察,在未发生堵

7、塞现象之前,根据振动筛上产物及时与集控联系,调整进煤比,易熔塞熔化导致停车,忙组织人员将破碎腔内产物掏出,配合机修工换易熔塞或将破碎机打倒转处理。、块煤振动筛后冒货原因:筛子振幅不够,电机三角带有打滑现象;下料溜槽堵,大块卡喷水管横梁。处理方法:通知相关人员检查篮子振幅更换电机三角带,在日常检查中,观察筛面产物下料速度判断振幅或观察三角带的运行情况,及早发现避免延误生产。、筛子串段现象原因:弧形筛脱介不好,来料不匀,喷水管角度不合适。处理方法:翻转弧形筛,调整筛上喷水。停车,用手锤将堵在筛孔的煤敲下,调整喷水角度,用水管冲洗筛板,用铁丝将灞水嘴或管内的煤泥掏干净,呆开起澄清泵用水压冲喷水管。、

8、振动筛跑水、跑介现象原因:集控操作失误,在设备没有联锁的状态下起车。原煤分级效果差,二层筛板末煤量存积太大,筛板、筛缝被块煤或介质糊死;弧形筛脱介效果不好,筛子振幅不够。处理方法:开车之前认真检查上下层筛板开孔情况,检查弧形筛筛面情况及时翻转或更换,通知集控操作人员减量或调整进煤比,加大原煤分级筛的喷水量,保证分级效果。、筛子振动大原因:支撑、平衡弹簧有断裂现象处理方法:通知调度停车更换检修。、筛子起动频繁断电原因:长时间停车造成激振器内油质粘度大,增加起动电流,三角带松。处理方法:通知机电相关人员处理。、筛子声音异常原因:平衡、支撑弹簧断裂,筛帮断裂,大梁断裂,紧固螺栓松动。处理方法:停车、

9、通知机修处理。、筛面产物不均匀,偏向一侧原因:弧形筛给料不正,激振器故障。处理方法:停车、通知机电维修。、分级旋流器压力过大或过小原因:桶位低、泵工作不正常。压力过大造成溢流大,底流小增加浓缩机负荷,而且容易堵底流槽下料口;压力过小溢流小,底流大造成末主洗桶位不平衡。处理方法:调整桶位,处理泵。、末煤筛出现超大粒度现象原因:原煤分级筛二层筛板有破损地方翘起,分级筛下料溜槽堵进入筛下。处理方法:停煤,将桶内物料拉空,处理筛板,严重时放桶。、磁选机来料检查跑粗原因:末煤、块煤稀介段、筛板损坏,筛面筛板压力翘起。处理方法:停车检查磁选机对应设备的工作情况。、入厂给料机堵原因:有大块或杂物堵给料机,煤

10、湿或给料机闸板自行关闭,机电问题。处理方法将入厂皮带停车上锁,用大锤、撬棍将其大块敲碎或将皮带开起,就地开给料机,现场指挥调频,待正常后带煤。、雨天、冬季入厂皮带机尾冒货、原因:皮带打滑,煤与皮带摩擦力减少,向反方向滑动,导致冒煤。冬季,由于皮带长时间不开,因天气寒冷,皮带上容易结一层不大明显的薄冰,如果马上带煤,会导致机尾冒煤。处理方法:先交皮带空转一段时间或在皮带运转中浇洒一些柴油避免打滑,皮带在停车时定期运转。27、原煤分级筛二层筛板损坏,翘起原因:长时间运行,筛板老化,紧固螺栓脱落;二层筛板损坏、翘起,如果发现不及时,会导致很严重的后果,末主洗,末再洗泵堵,堵管,末原煤弧形筛来料箱堵塞

11、,对生产有极大影响。处理方法:在日常巡视检查当中,应着重对分级筛二层筛板检查,发现问题及时停车,再向集控室汇报,同时可在末泥煤筛、末精煤筛面上检查有无大块煤现象。28、末原煤弧形筛来料相堵原因:原煤分级筛喷水量小,末煤量大;下层筛板损坏、翘起。进入大块将给料箱或来料箱衬板掉。处理方法:及时调整筛上喷水,通知集控室操作人员调整进煤比。将弧形筛下放,将入料箱打开,用水管将箱内大块清理到弧形筛上,而后再将大块清理到地面,切忌再将大块进入末主洗桶内。29、拉紧滚筒缠冰现象原因:天气寒冷,原煤较湿。处理方法:操作工根据气候变化,及时检查发现并处理,处理时应停车处理。30、分选槽失速现象原因:槽内卡异物、

12、刮板弯曲、链条断、驱动主轴断,新换底板、滑道链条因未磨合好,摩擦力较大易产生失速。比重太低。处理方法:调整比重,如出现机电问题,通知相关人员处理。31、压分选槽原因:水平流,上升流通全部堵死,槽内卡异物,刮板弯曲严重,链条断,驱动主轴断,长时间故障停车介质沉淀。处理方法:机电问题通知相关人员处理,长时间故障停车,可采取选槽正反转点动,或将上升流打开,将介质放到地面,用水管对槽内煤中所含介质冲干净,必要时可对滑道中介质冲洗干净。32、上升流动、水平流部分堵现象原因:分选槽固定筛翘起,块煤筛合格段筛板有破损的地方或不鼓风、不打小循环直接起泵,介质浓度太大而导致上升流管堵死。处理方法:视情况处理,如

13、果上升流、水平流全部堵死的情况下,立即停车,放桶。如分选槽还有溢流的话,可作临时处理,机修方面通知相关人员处理,系统长时间停车后,启动泵时需用打小循环。33、分选槽溢流不稳定原因:泵上量不好,水平流、上升流有堵的地方,桶位低比重不稳定。处理方法:观察泵的工作情况,调整桶位比重。在溢流不理,可造成槽内短时间内积聚大量块煤,一旦溢流大致可造成块煤筛处理不过来,筛后冒煤。34、分选槽错牙现象原因:链条松动,刮板弯曲,链轮磨损严重,链轮缠钢丝绳处理方法:联系集控停车,机修处理。35、分选槽内出现中间物现象原因:煤质较差,在槽内形成中间物,不分选。处理方法:及时停煤,停泵或适当调整比重或减少入洗量。36

14、、原煤煤分级筛下料溜槽造成堵泵,堵管现象。原因:由于原煤中可能有超大限度块煤进入厂房或一些杂物,导致块煤进入原煤分级筛二层筛下。水平流、上升流堵塞的情况下,也可导致槽内块煤进入原煤分组筛二尾筛下,后果将会很严重,导致末主、末再泵堵,管堵,对生产影响极大。处理方法:在日常检查当中,作为重点部位来检查,如有大块煤,立即停煤处理。37、末精煤筛脱介不好原因:末煤量偏大,弧形筛脱介效果不好,筛上喷水量不合适,弧形筛来料偏,振动筛振幅不够。处理方法:及时调整进煤块末比,翻转或更换弧形筛,调整喷水处理弧形筛来料箱。集控室操作中常见问题及注意事项操作员在起车带煤前,一定与现场操作工联系好,确认设备无异常情况

15、,就地起车,而后打到联锁方可带煤。进煤时,与原煤工长联系,确认原煤堆活煤量情况,再确认给料机的开启,防止量大量小造成生产延误。密切监视桶位、比重的变化,及时与现场联系,系统带量保持稳定,在系统加量和减量时一定与现场联系好后方可进行操作。进煤时,确认各个翻板的走向,并且与现场一致避免假信号,造成压皮带现象。根据现场反馈信息,及时调整进煤比,以合理的块末比保证系统的正常带量,生产当中,遇到原煤堆在推煤,煤堆块空或上水混时,给料机下料不稳,闸板应适当调小或巡视工多注意皮带量的变化,操作失误会导致压皮带。系统正常带量当缓冲仓位低于30%时,块煤量会突然增大,破碎机处理不过来,进入筛子稀介段,堵磁选机来料管。操作员在操作当中,保持一定的原煤进煤量,缓冲仓位保持在50%以上。块合格介质桶位低于50%上料不好,如带量大时,溢流忽大忽小,易压槽子冒煤。块合格介质桶位太低,分选槽没有溢流时,易压槽或块煤从主洗槽来料侧顶上去会窜到灰煤分级筛下,导致堵末煤所有的弧形筛来料箱,量大时,时间长会堵末煤合格介质泵。末主洗,比重低,末再洗比重高时,末中煤筛量大走不过来易冒煤进入稀介段,块合格介质桶应保持在60%以上,避免

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