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精品废热锅炉振打装置改造最新Word文档下载推荐.docx

1、沸腾炉出来的烟气温度高达800余度,通过废锅管束的换热作用,温度降至360余度进入旋风除尘;管束获得热量所产生的蒸气提供给动力发电(图二)。沸腾炉出来的烟气带有大量的灰尘,长时间的生产运行,管束易堆积灰尘;通过管束进行定时振打,保证管束的换热良好,提供更多热量发电。生产以来,因为废锅振打效果差,管束积灰多,造成烟道堵塞,大量塌灰,导致刮板机链条拉断,而紧急停车给生产带来重要的经济损失。图一图二二、选题理由由于废热锅炉振打装置属于机械打击式工作原理,因此振打杆特别容易变形、损坏,造成振打装置失效。为了达到更好的振打效果,保持烟道畅通,管束积灰尘少;换热效果好,获得更多的蒸气为动力发电。(图三)图

2、三三、小组成员江铜-瓮福公司制酸工段成立了自主管理小组,对振打装置进行技术攻关。以下是小组成员简介表。(图四)序号职 务姓 名性 别年 龄文化程度小组中职责1工艺点检孙允波男50中 技技术指导2班 长纪金伟41大 专全面负责3组 员丁胜42技术支持4汪丽华女现场执行5286任成辉457梁华39 图四 四、现状调查从检修中发现,从废锅掉出的管束发现堆积灰尘非常多,振打杆损坏严重,振打头和振打锤错位。(图五)图五五、 目标确定对现有废热锅炉振打装置进行改造,降低锅炉振打装置故障率。(图六)图六五、 原因分析小组成员根据人、机、料、法、环五个方面进行原因分析:人,人为操作不到位,会导致废锅振大差,是

3、原因之一。料,正常给料生产,可以排除。法,按标准的操作规程,可以排除,环,振打杆穿墙孔径小,受温差变,化热胀冷缩,振动杆易移位和折断,是主要原因之一。机,振打锤固定箱体式,振打杆发生位移时,无法正常振打,是主要原因之一。(图七)图七七、制定对策 资料收集,查阅资料确定改造的图形方案,制定改造前后示意图(图八,图九)。将穿墙体孔径加大一倍,防止温度变化振打杆热胀冷缩折断,加牢受打体,以防脱落,安装可变式弹簧吊架,振打杆发生位移时,可以正常振打。图八图九八、实施过程1、加牢受打体2、安装可变式弹簧支吊架3、振打孔径有100mm变成200mm。(图十)图十九、 实施效果(一)生产工艺(图十一、十二)

4、1、振打杆使用率高,振打转置事故率低。2、管束积灰少,烟道畅通。3、管束换热效果好,提供更多蒸汽发电。4、管束换热效果,比以前降温增加50余度。图十一 图十二(二)经济效益1、节约振打杆的成本:8700元/根8根/年2系列=139200元/年2、发电效益:通过一年的统计,平均每小时增加400kg蒸汽,0.15度/kg24h300天0.5元=216000元/年3、振打装置设备改造支出:1000元/组16组/年2=32000元/年4、总计经济效益约32万元/年 (图十三)图十三十 、遗留问题及巩固措施 熟知工艺流程,督促员工规范操作,加大设备巡检,对改造的设备进行跟踪维护,不断完善。十一、 体会及下一步打算 此次改造,小组成员分工协作,提高了大家的积极性。今后, 我们将围锅炉系统的维护、完善、改进等方面开展工作。

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