1、试车用备品备件齐全。合格高压/低压N2进入界区。3 合成装置应具备以下条件:低变催化剂采用富岛一期甲烷化炉出口氢氮气升温还原结束,且保持床层温度170。 一段炉、二段炉、101JGT乏气管线、102-B烘炉工作结束。且烘炉验收合格。 合成装置各炉催化剂装填结束,工艺管线空气吹扫结束。 氨罐和冷冻回路引氨结束。 合成装置中压透平单体试车合格,电机泵试车合格。 2001-J仪表空压机运行正常,建立工厂/仪表空气管网。 22201-U运行正常,能提供足够的中压蒸汽。 中、低压蒸汽管网已建立。 脱碳系统循环正常。 系统保温/保冷结束。 原料气压缩机试车完毕,转化系统氮气循环系统试运合格。 各系统仪表、
2、联锁调试结束,报警值、联锁值整定并经有关部门确认,具备投用条件。 燃气轮机具备启动条件。 103-JT、105- JT、105- JT1油洗合格,仪表控制、报警、联锁、ITCC系统调试合格。4. 投料前各系统工况检查 给水系统 锅炉给水、炉水、脱盐水各项分析指标在控制范围内。 101-U液位LIC1030给定50%投自动。 101-U压力PIC1031给定186Kpa投自动。 仪表空气PI2013控制在 。 低压氮气管网压力PI1180控制在,高压氮压力为 。 循环冷却水运行正常,循环冷却水压力PI1170:,TI1560:33,FI1156:Nm3/h。 141D已上水:LIC1001指示5
3、0%液位,101C、103C1/C2、123C1/C2低点导淋排放完成。 锅炉给水已建立104JABW1007-10BW1035-2130D的循环,控制流量在1015t/h。 蒸汽系统 高中压PIC1014给定投自动,低压PIC1017给定投自动控制。 2201-U运行正常,负荷在90%以上,有富裕蒸汽满足投料需要。 进入界区的天然气压力PIC1041给定投自动。5. 转化系统原始开车 102J至142D1的氮气升温(转化系统氮气循环升温)盲板检查和阀门检查管线NG1080-6到102J出口管线关闭。(62D-104)管线NG1000-16到174D的16阀和旁路阀关闭。(62D-102)管线
4、FG1004-4上的截止阀关,中间导淋开。 管线SG1023-12上到173J的12阀关且盲死。(62D-103,62D-104)从174D到102J入口管线NG1001-16上的16阀开且在通位。102J出口管线NG1004-12上的12阀开且在通位。FV1015给定投自动。从103J来的管线SG1014-2上的FV1022及2旁路关闭。101BCF原料气预热盘管的旁路阀TV1305开,投自动控制,给定371。(62D-105)从101J来的管线A1008上6阀关闭且拆除可移动弯管。108DA入口管线盲板倒通,截止阀开;108DB/DC进出口阀开,进出口放空阀关,中间导淋开,盲板导通位,HV
5、1108关。(62D-103)FV1001开,MOV1010开(HS1010),盲板在通位。(62D-106)101J来的管线A1002上4阀关,拆除可移动弯管。从130D来的MP蒸汽管线MS1006-20上的阀关且截止阀后盲板倒通。(62D-120)XV1207,FIC1044关;TIC1004,HCV1043全开;TIC1010全关。TIC1011A/B其中一个关闭。(62D-107)低变MOV1008/7全开,MOV1009及HIC1021关闭(原始开车低变旁路)。(62D-108)104D2出口到143C管线PG1064-12上12阀关闭且安装盲板盲位。V1007-6管线盲板倒通位。H
6、CV1045,MOV1005及旁路阀关闭,盲板通。142D1底部冷凝液阀关闭。(62D-110)142D1到143C管线PG1063-10上的盲板通位且阀门打开。FIC1023关闭且盲板安装在管线NG1015-10前截止阀。氮气循环回路置换合格O2%。确认以下联锁在旁路,复位101B联锁:补充投用143C冷却水,全开102J防喘振阀FV1015。缸体进行置换合格,向系统充氮至时,按102J启动程序开车,建立压缩机循环,逐渐关闭FV1015建立氮气循环。 101B点火及氮气循环升温按101B点火程序,启动101BJT进行一段炉炉膛置换吹扫,炉膛负压控制在50mmH2O。按一段炉点火顺序分布图,按
7、点火规程进行点火,调整一次风门(先点中间三排烧嘴)。以TI1315B/1316B为准,按升温速率25/h增点烧嘴,按烧嘴分布图点火,多烧嘴小火焰的原则。当141D产汽压力前,用顶部2放空阀放空,氮气循环升温后期,可以将蒸汽引至HCV1048进行放空。当101B进口温度达200,出口温度达450500,高变入口温度达250时,床层温度180时氮气升温结束,升温过程中检查对流段各组盘管温度:101BCX:TI1313621101BCA1/A2:TI1312552101BCS1/S2:TI1552/1553537101BCF:TI1612413101BBFW:TI1309371氮气升温期间各组对流段
8、盘管的保护介质:N2气不需要保护蒸汽原料天然气循环锅炉给水升温中注意控制至130D锅炉给水流量,防止在101BBFW中汽化。 加氢反应器和脱硫槽升温脱硫系统升温随氮气升温同时进行(升温前氮气置换合格)。以串联方式升温,升温速率按50/h进行。氮气升温过程中HV1108保持关闭,一段炉转入蒸汽升温后,脱硫系统的升温可以通过手动控制HV1108天然气放空量调节。当TI1304:360,TI1602/1603:370,可以进行脱硫槽出口硫分析,当硫含量时脱硫剂活化结束,注意TI1602/1603400。一段炉蒸汽升温当一段炉出口TIC1314达到450500,二段炉出口TI1334:300,高变床层
9、TI1010 180时,转入蒸汽升温。确认蒸汽管线暖管合格,且引到FIC1002阀前:蒸汽经MS1005-8引到130D,130D顶部安全阀3全开,130D升温暖塔。(请核查)蒸汽升温操作通过FIC1002,慢开引蒸汽进入系统,逐渐加到33000Kg/h(每次加量不大于5000Kg/h)。现场关闭氮气循环管线PG1064上的12截止阀。同时现场增点一段炉烧嘴,主控全开FIC1015,关闭MOV1010和FV1001,关闭压缩出口截止阀(第二道),按规程停102J原料气压缩机,关闭充氮阀()。注意:原料气压缩机可以不停车,在天然气操作过程中要平稳进行,确保压缩机运行稳定。(氮气升温时天然气不允许
10、进入系统,请核查氮气升温程序)。现场在102J出口截止阀关闭后,即刻开NG1080-6截止阀,主控引天然气到HV1108放空,保护原料气预热盘管。102J按规程进行热态启动,准备下一步化工投料,运行稳定后投用102J联锁。蒸汽升温速率50/h,蒸汽在PIC1032放空,且PIC1032保持全开,部分蒸汽倒至HCV1045放空(导气前131C2建立正常液位),根据升温情况逐渐提压至 。蒸汽升温后,注意控制132C2的液位和131C1的压力PIC1040,当PIC1040达到 Mpa并入低压蒸汽管网。转入蒸汽升温后,141D产汽量增加,注意141D液位和高压蒸汽压力,逐渐关闭HCV1048,逐渐提
11、压至中压蒸汽管网压力,及时投用喷水降温器。及时启动121J,将工艺冷凝液送往130D,投用130D工艺冷凝液气提系统(见投用方案)。当各催化剂床层和出口温度达到以下温度,蒸汽升温结束:101B出口:TIC1314 700750103D出口:TI1334 500700104D1床层:TI1341/42/43/44 280290在一段炉增点烧嘴过程中,严格按烧嘴分布图进行,使转化管热负荷均匀。升温过程中确保对流段盘管不超温。化工投料及催化剂还原、高变放硫具备条件108DB/DC出口硫PIC1032 FIC1002 3545t/h102J运行稳定化工投料操作开102J出口截止阀,关闭NG1080-6
12、截止阀,脱硫放空由压缩天然气替代,调整FV1015保持放空量不变,打开从富岛来的2返氢阀及FV1023(5%原料气含量)。压缩机倒气过程中注意102J干气密封。主控按HS1010开MOV1010,现场开FV1001旁路,首次投料3900Kg/h(设计量5%)。化工投料过程中,按一段炉烧嘴点火分布图,逐步增点烧嘴,保持一段炉出口温度稳定,升温速率50/h,保持水碳比,蒸汽:33400Kg/h。工艺气在PIC1032放空,逐渐提压至,投自动控制;部分工艺气倒至HCV1045放空。随原料气负荷至增加7800Kg/h(每次650Kg/h,关闭3旁路阀),逐渐关闭HV1108,关闭过程中保持101BCF
13、温度稳定不超温。当天然气引入一段炉后,催化剂还原开始,原料气加入68小时后,每小时分析出口CH4含量%,硫含量,连续分析三次稳定,且转化炉管外壁温度均匀催化剂还原结束。降低水碳比到4:1,PIC1032压力在一段炉出口温度提至750780。高变催化剂进行放硫(KBR:58000 Kg/h,蒸汽流量80000 Kg/h,工艺空气79500 Kg/h),高变催化剂还原初期入口温度控制在350,逐步提高入口温度,每次提温速率5,二段炉加空气后将 高变入口放硫温度提至400运行2小时,每半小时分析一次出口硫含量,当硫时(连续三次),高变放硫结束。高变放硫结束,以650Kg/h的速率加负荷至23300K
14、g/h,控制水碳比在4:1,投用一段炉联锁。在投料结束后,启动燃气透平(运行稳定后投用联锁),引乏气至一段炉烧嘴和对流段。(此阶段是否应在蒸汽升温前) 确认PZ1855全关,PZ1021全开,乏气放空至大气。 手动缓慢打开PZ1855和烧嘴十个风道,观察一段炉炉膛负压及时调整,检查烧嘴燃烧情况,倒气过程中如发现烧嘴熄灭及时点燃。慢关PZ1021A/B,逐渐将乏气倒入一段炉后,控制系统投自动。乏气可以在蒸汽升温阶段倒入,倒气过程中防止对流段盘管超温。用电子测温仪测量转化管外壁温度,防止转化管局部过热和超温,检查转化管弹簧吊架和膨胀量。二段炉加空气 二段炉加空气前具备条件工艺负荷40%,PIC10
15、32在。101B、103D、104D1催化剂还原结束,系统运行平稳。101J运行稳定,出口压力 Mpa。TI1334700,盘管保护蒸汽投用。调整101J运行工况,出口压力提至以上空气在PV1050放空。加空气操作:检查确认FV1103、FV1003、XV1207、XV1206关闭,FV1044已经打开:2000Kg/h,加空气前,检查加空气管线无冷凝液。主控开XV1207,用FV1103加15002000Nm3/h空气至二段炉,加入空气后若TI1052/TI1053温度上涨,表明二段炉已经点燃。如果空气加入5分钟之内温度没有上涨,应立即切除空气,15分钟之后再加。二段炉点燃后,TI1052以
16、30/h速率升温,FV1103开完后用主线FV1003加量至25%(26500Kg/h),调整PDIC-1020压差在70Kpa,系统压力逐渐提至。加空气过程中,逐渐关闭HV1050,确保101J出口压力稳定。加空气过程中,逐渐关闭保护蒸汽阀FV1044,复位联锁,同时确保101BCA1/BCA2不超温。加空气时,注意101C出口温度升温速率不要超过85/h(TI1335)。随着103D出口温度的增加,调整101C/102C出口旁路,以50/h的升温速率将104D1进口温度提至371,将TIC1010/TIC1004投自动,控制102C高压蒸汽温度在369(TIC1004)。随着141D产汽量
17、的增加,注意控制汽报液位,防止低低液位停车。逐渐将高压蒸汽管网压力升至,进行安全阀141D1/D2和PRV101B1/B2的热态调试,连续起跳三次,误差在5%内为合格。141D1 设定值 13100Kpa G141D2 13490 Kpa G101B1 12700 Kpa G101B2 13000 Kpa G以5%的速率逐渐提工艺系统负荷至:蒸汽50%(50600Kg/h),原料气40%(31000Kg/h),空气40%(42500 Kg/h),水碳比控制在:1。全面检查系统工况并进行调整,投用相关联锁补充。低变催化剂还原及投用低变催化剂还原用富岛一期甲烷化后气体。用173J为循环机,在投料之
18、前还原结束,充氮保护(详见催化剂还原方案)。串低变用173J进行低变氮气升温,当 TI1346/47/48/49达到大于180升温结束。分析高变出口硫含量小于。出口CO小于%降低系统压力至,确保串低变时蒸汽不冷凝。低变系统盲板抽查完毕(见盲板图)。控制低变进口温度在195200,高于该压力下露点温度20以上。确认MOV1007及旁路关闭,进口MOV1008及旁路关闭,打开进口旁路第一道截止阀排液,排液结束后关闭,打开第二道截止阀给低变充压。充压平衡后,主控按HS1007开低变出口MOV1007,手动缓慢开MOV1008,关闭旁路,手动缓慢关闭低变旁路MOV1009,将低变串入系统,在操作过程中
19、保持温升不大于30,若大于则停止倒气,降低床层温度后再倒气,首次串入系统会产生约50的热波,如果热波30分钟不消失,104D2温度大于230,应立即按HS1004将低变切除系统,并查找原因。低变串入系统后,分析出口CO含量在控制范围内(%的CO),逐渐将系统压力提至,投用低变联锁I1004,切换108DA的加氢源。低变串入系统也可在串入脱碳系统后进行。6. 脱碳系统原始开车 应具备的条件脱碳系统清洗结束,已建立aMDEA溶液循环(见脱碳系统溶液循环方案),循环量如下: FIC1014: Nm3/h,FIC1005 Nm3/h130D工艺冷凝液系统已经投用,部分工艺气在HCV1045放空,工艺气
20、在 HCV1045放空48小时,进行催化剂吹灰。溶液各项指标在控制范围内。确认甲烷化炉隔离:MOV1011及旁路关闭,XV1211关闭,PV1005前截止阀全开。PIC1039给定投自动控制,PIC1104给定60Kpa G投自动。脱碳串气现场开MOV1005的2旁路给121D充压,平衡后(PIC1032与PIC1005压力相等)按HS1005开MOV1005,关闭2旁路。主控手动打开PIV1005,关闭HCV1045和PIC1032,逐渐将工艺气导至PV1005放空,压力控制在,给定值比PIC1032高投自动。导气后小时分析溶液组分,根据分析结果调整循环量,121D/122D液位和温度。首次
21、导气溶液脏,当发现PDI1042/43压力增加时,及时补充消泡剂。导气过程中注意132C2液位,及时补充锅炉给水,控制液位正常(补低压锅炉操作)。导气过程中要平稳操作,注意两塔液位,及时补水。脱碳导气后检查检查循环量、两塔压差、塔底温度在控制范围。112C到122D 110112C到110C 85110C到121D 50分析吸收塔出口CO2%。投用脱碳系统相关联锁:启动水力透平107JAHT,停一台电机泵。(详见水力透平投用方案)脱碳系统运行4小时,163D闪蒸出气体在 PV1029放空。7. 甲烷化炉首次投用及催化剂还原系统负荷在40%,脱碳系统运行稳定,121D出口CO2%、CO%出口硫含
22、量。 投用115C冷却水,172C蒸汽管线暖管合格。 HCV1042前截止阀打开,TV1012A保持50100开度。 109DA/DB进口阀关闭。 144D上脱盐水液位正常50%,启动122J运行。 甲烷化炉串入系统及催化剂还原确认MOV1011及旁路阀关闭,主控按HS1253开XV1211。打开MOV1011旁路阀向106D充压。充压平衡(PIC1005与PI1044压力相等)后按HS1011开MOV1011,关闭旁路阀。现场手动开HCV1042,主控逐步关PV1005,逐渐将工艺气导至甲烷后放空,当PV1005全关后,PV1005给定压力比PIV1032高投自动。主控逐渐打开TV1012B
23、向172C加蒸汽(开之前确认疏水器投用),逐渐关闭TV1012A,控制TIC1012升温速率50进行甲烷化催化剂升温。 催化剂床层温度升至200时快速通过该温度,以防止羟基镍生成。催化剂床层温度超过200时,催化剂开始还原,以25/h速率将温度升至325350。随催化剂还原的进行,床层热点从TI1356移至TI1357、TI1358、TI1359、TI1360、TI1361,当TI1361温度升至350时,缓慢将TI1012温度提至400(不大于454)将床层温度拉平,分析出口COCO210ppm时,催化剂还原结束(大约要6小时),降入口温度至290300操作。当床层反应开始时注意减172C蒸
24、汽量,直到全关。注意调整115C循环水,确保工艺气出口温度在控制范围(若105J没有运行)。投用相关联锁补充8. 分子筛干燥器109DA/DB投用 深冷净化系统已机械竣工,按P&ID检查合格。干燥剂装填完毕,氮气置换合格,氧含量小于%,试漏结束。甲烷化系统运行正常。试车合格运行正常,投用氨冷器130C,工艺气出口温度4。干燥器与冷箱隔离,相关阀门开关位置正确。仪表联锁和相关仪表调校完闭,具备投用条件。干燥器109-DA/DB顺控系统已空载试验,并能投入运行。干燥器投用确认以下阀门开关正确 确认109-DA/DB去冷箱管线SG1009-20上的截止阀及其旁路阀关闭。 确认SG-1049-3上截止
25、阀关闭。确认N1254-2上两道截止阀关闭,中间导淋打开。 确认SG1414-3上两道截止阀关闭。 确认144-L前后截止阀打开。 确认132-C去103-J入口的旁路阀打开。 确认132-C去103-J的截止阀及其旁路阀关闭。 确认103-J入口截止阀及其旁路阀关闭。 PIC-1008压力给定在120kPag投自动。 FIC-1046手动全关。 TIC-1042投远程自动控制。 TV-1040手动全关。投用 去183-C的中压蒸汽管线暖管合格后,打开183-C中压蒸汽进口阀,投用疏水器SP-183C。干燥器程序仪表切换到手动位置,打开PV-1049A/B对MOV-1015/16,进行高压气密
26、试验,合格后程控步骤投在109-DA吸收,109DB再生这一步。 109-DA吸收,109-DB加热再生: 打开PV-1049A,109-DA充压,充压时间为59分钟,充压后开109-DA进出口电动阀MOV-1017、MOV-1015,关闭PV-1049A。合成气从106-D出口放空通过132-C旁路倒至103-J入口PV1004放空,倒气完毕后,全关HCV1042,PIC-1004投自动控制。 打开干燥器109-DB的卸压阀PV-1048,SG-1054-2上的截止阀打开23扣,检查卸压速率,此步需要40分钟。根据卸压速率调整SG-1054-2上的截止阀的开度。 HV-1022手动打开。 打
27、开XV-1161和XV-1165。 全开SG-1414-6上第一道截止阀,用第二道截止阀向再生系统充压,流量为FIC-1046:25000nm3/h。 109-DB再生加热流程:合成气109-DA154-DASG-1414-6FT1075SG1111-16183-CSG-1412-12SG-1056-12109DBSG1044-12HV-1022144-L去燃料系统。 当TI-1043温度达到210以上,109-DB加热步骤结束,此步大约需要746分钟。 109-DA吸收,109-DB冷却。 109-DB加热步骤结束后,使程序指令进行到下一步:109-DB冷却。 冷却流程:合成气109-DA1
28、54-DASG-1414-6FT1075PV-1008SG1044-12109DBSG-1056-12HV-1023144-L去燃料系统。 当109-DB出口温度冷却到15,冷却结束,此步需要大约499分钟。 109-DA吸收,109-DB充压。关闭XV-1161、XV-1165,打开PV-1049B,109-DB充压,充压时间为59分钟。 109-DA吸收,109-DB备用。109-DB充压结束后,全开PV-1049B,109-DB备用,此步需要60分钟。 109-DA吸收,109-DB并入运行。打开MOV-1016、MOV-1018,109-DB并入运行,此步需要10分钟。 109-DB并入运行后,隔离109-DA。109-DA再生,步骤同109-DB再生步骤。 109-DA/DB运行两个周期后,根据分析AI-1014,如果合格,干燥器程序投自动方式并检查程序功能
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