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清洗镀膜方案Word格式文档下载.docx

1、结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作。水中对设备主要产生影响的因素分别为碱度、PH值、C1-、氧含量等。在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而C1-、低PH值、溶解氧是造成腐蚀的罪魁祸首,在自来水中这两种危害同时存在。空调水处理的必要性主要有以下三点:其一是延长管线和设备的使用寿命,如果在主要管线和设备上发生的泄露时,或在敷设管道上发生了泄露时,更换维修,不但要花费较大费用,而且实施时存在着许多困难。其二是节能。当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,为达到设定效果,必须加大能量

2、消耗,同时还会造成缩短设备的使用寿命。在敞开式循环水系统中,采用水处理技术还会节省大量的补充水;其三是创造稳定舒适的工作和生活环境,减少细菌及军团菌滋生的可能,保证中央空调系统稳定正常运行。自上世纪80年代中期在工业的冷冻水系统引入工业循环冷却水处理技3术后非常成功,这就是循环冷却水化学水处理技术。该技术是向水中投加水质稳定剂-包括分散剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等,通过化学方法,其原理是通过螫合、结合和吸附分散作用,使易结垢的Ca2+、Mg2+稳定地溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体也有良好分散作用,本法是目前酒店空调水处理使用最普遍、技术最成熟的一种方法,实践证明行之有效。(二)、中央空调

3、水系统处理措施根据保利家园地块的水质特征,现采取以下措施:1、目前循环冷却水的运行浓缩倍数为2倍,通过水质处理后将其提高到3-5倍,这样可以减少排污水量,同时也减轻水质对系统的侵蚀危害。采用在冷却塔人工方法投加缓蚀阻垢剂,并对其进行缓蚀、淤泥分散和阻垢等处理措施,使水中的PO4控制在4-6mg/1范围内;并每周一次向冷却水池中加入杀菌灭藻剂,进行灭藻和控制细菌及军团菌传染,并使水中的余氯控制在0.5-1.0mg/1范围内。2、闭式媒水系统可采用人工加药投加清洗预膜药,它是一种缓蚀剂,完全控制腐蚀的速度,同时还对系统进行淤泥分散处理,有利于杂质从系统中排出,保证系统的无故障运行。它对铁和铜都有缓

4、蚀作用,对铁有分散功能的是以钼酸盐为主的综合药剂,并有提高水的值功能,使保持在7.5-8.5之间。在日常管理中,力求保持系统密闭,仅补充正常泄漏所需的补充水和药品。3、经钼酸盐综合药剂处理的冷、热水,水中的铁和杂质在水中呈分散状,乙方建议甲方安装旁滤装器或人工定期排污排出系统,控制水中的铁离子浓度 1.0ppm。加药剂处理后的有关国标:污垢热阻4.0*10-4mk/s;碳钢4缓蚀率0.125mm/y;铜缓蚀率0.005mm/y。通过上述措施,可以预防运行中通常发生的设备及管道腐蚀、结垢、菌藻所引起的运行故障和预防细菌及军团菌的传染,同时可以提高热交换效率,节省运行中能源消耗。(三)、中央空调水

5、处理施工流程针对用户实际情况,结合我公司多年的实际施工经验,制定施工方案如下:(1)、了解被清洗系统的具体状况。如主机使用年数、有无清洗过,冷凝压力冷凝温度、进出水温差,水质情况,藻类是否较多等。(2)、检测a、对被清洗系统的冷却水,冷冻水提取水样,检测水样看其中成分是否在标准范围内。(如Ca2+,,Mg2+,全硬度,浊度等)。b、拆开主机冷凝器端盖,观察铜管内的结垢状况,提取垢样,检测垢的厚度,用酸碱滴定法检测垢的成分(如碳酸盐、硅酸盐等),根据检测结果用合适的清洗药剂及所需药剂的浓度等。具体操作如下:A、冷却水系统的清洗1、冷却塔清洗冷却塔长期暴露在室外,风吹雨打。冷却塔风机不停运转造成空

6、气中大量灰尘落在冷却塔中,容易繁殖,生成大量藻类。空气中大量的SO2、SO3等进入冷却塔,与水份结合,较易生成腐蚀性强的化合物腐蚀冷却塔及管道。用人工清洗冷却塔内的杂物,如纸板、塑料袋、小动物的尸体等。5而后用高压水枪逐一冲洗填料,底盘百叶窗,清除上面的灰尘、污泥、藻类、锈片等,通过冷却塔的排污口排掉。2、杀菌灭藻将系统的水布满,加入杀菌剥离剂,杀菌灭藻剂,粘泥剥离剂,开泵循环12-24小时,通过冷却水系统的最低排污点,将系统水放掉。3、化学清洗将系统水布满,加入高分子有机清洗剂、缓蚀剂,与系统内的硬质水垢与锈垢发生中和,分解和络合反应,除去硬垢和锈垢,PH值为45-60,开泵循环小时,其间每

7、隔30分钟测试一次值,根据值变化加入清洗剂、缓蚀剂,调整值为4.5-6.0之间,从最低排污点将水放掉。拆开主机的冷凝器清除内部杂物,用高压水枪逐一清洗每根铜管。如铜管内仍有垢,则需对冷凝器单独清洗。经清洗后,铜管应露出金属本质。4、预膜将系统水放满,投入高分子复合预膜剂,开泵循环小时排放。在系统裸露的金属表面形成一层薄而致密的保护膜,厚度约为5000埃。(1埃=10-10米)5、拆开主管道的丫型过滤器,拿出过滤网,冲洗干净再装上。6、冷却水管理的日常处理(1)、分析 开机期间取水样分析值、硬度、总铁、总铜、细菌数等指标。(2)、加药 由于本系统是敝开式的,水份的蒸发,排污使药物6的浓度下降,所

8、以应根据分析测试的结果,调整配方、投药,一般为一周至六周投药一次。B、冷冻水系统清洗1、除藻除泥用工人方法清洗膨胀水箱,然后从水箱投加杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂,开冷冻泵循环小时,作全系统的杀菌灭藻剥离处理,然后从冷冻水最低点排污。2、清洗从膨胀水箱投加高分子有机复合清洗、除垢剂、缓蚀剂,PH值调节在开冷冻泵循环小时,然后从冷冻水最低点排污,将系统内的污物、锈渣排出,全系统水排完后,打开冷冻水系统主管道丫型过滤器,清除杂物,清除干净后,补满自来水,开泵循环10-30分钟,即刻停泵排水,如此重复几次,至排放的水澄清透明为止。3、预膜从膨胀水箱投加复合缓蚀预膜剂,开泵循环小时,作预膜处理。在系统管道裸

9、露金属表面形成厚度约为埃的保护膜。4、日常保养排放预膜液,排放后,系统补满水,投加缓蚀复合配方药剂,正常开机转入日常运行处理阶段。5、冷冻水系统的日常处理本系统是密闭的,无蒸发损失,药物损失小,缓蚀剂防锈效果长,故只需取水样分析化验,检查系统7项目单位指标冷却水空调二次热水冷冻水实验分析方法值6.5-8.57.5-10GB/T15893.2-1995总硬度Mg/L(Caco3)600200GB/T15452-95有无泄漏,即时补充调整药剂(四)、水系统常规处理:在以上清洗、预膜的基础上,系统中投放管道保养药;其中,冷媒水系统中投放缓式阻垢剂,冷却水系统中投放缓式阻垢剂+杀菌灭藻剂。如遇水质异常

10、乙方提供12小时紧急服务现场解决水处理问题。加药周期:夏季:半个月左右在冷却水系统加一次药;三个月左右在冷媒水系统加一次药。冬季:根据实际检测结果,一个月至三个月左右在热媒水系统加一次药。(五)、水质处理剂安全数据表乙方负责提供所有化学药剂的安全数据表,每次加药量的多少根据水质检验报告及管道系统的密封性好坏,由乙方技术人员现场提出具体操作建议,用人工加药方式完成。二、质量要求1、清洗除垢率达到95%以上,对设备管线无腐蚀,达到HG/T2387-92工业设备化学清洗质量要求标准。2、经清洗处理后,在空调系统无其它故障的前提下,冷却水进水水温温差保持正常标准状况下(3-4),高低压差正常,蒸发器内

11、的铜管无结垢,无锈蚀,保持良好的热交效率。8总碱度800GB/T15451-95电导率Us/cm(25*)25003000参照电导仪说明浊度度(FNU)5020总铁Mg/L1.0GB-5750总铜0.1GB/T13689-92氯根350GB/T15953-95细菌总数个/Mg/L10(1)、冷却水药剂:将循环冷却水的运行浓缩倍数提高至3-5倍,使水中的范围内,余氯控制在范围;(2)、冷(热)媒水药剂:提高水的7.5-8.5之间,控制水中的铁离子浓度1.0ppm,水中循环K=300-500mg/1。5、药剂质量承诺:乙方保证所提供药品、设备的质量,符合相关的国家技术标准,乙方保证所提供药剂足够本

12、合同服务期内的用量。三、组织机构及安全措施1、施工人员组成:陈德新(工程主管)冯家东(副主管)辛友伟陈 静孙 达本公司施工人员均经过严格培训,具有丰富的施工经验.2、工作时间:15天左右完成工程9设备器材预防处理未作处理事后处理给水管-12.6扬水泵16.911潜水泵11.76.1冷冻机(涡轮式)16.411.2冷却塔149.9空调机(包装机)15.37.58.03、安全措施:(1)、工程副主管负责组织各班组的人、机、物调配,随时检查各班组的文明施工状况。(2)、现场配备有专职质量检查员、安全检查员,负责流动检查各班组的安全施工、文明施工情况。四、清洗前、后节能数据的对比(1)、节电1毫米的水

13、垢将使机组制冷量降低20-40%,同时使冷凝器压力升高,导致电机负荷增加,多消耗电能10-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2KW/1万大卡,平均负荷80%,一年运行10个月共小时,则一年需多耗电:10080%3.25000(10-30)%12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费是:10.24-30.72万元。(溴化锂机组浪费的是燃料)例如:某房间制冷效果不好,清洗前,室温下降至25需分钟时间,清洗后,仅需7分钟,设备可缩短工作时间3分钟,则节电30%。(2)、延长机组使用寿命 降低设备折旧费中央空调机组各主要的耐用年限略有不同,实验表明,新机组经预防处理后,

14、设备耐用年限平均延长一倍。中途进行水处理,设备耐用年限平均可延长40%左右。如果一套中央空调机组价格为150万,未经水处理时机组耐用年限约为年左右,则平均每年设备折旧费约为21万,经水处理后,耐用年限可延长年左右,则平均每年折旧费约万元,相当于每年减少设备折旧费6(3)、保证机组以最佳状态运行 大大降低故障率 减少维修费用未经处理的机组因水垢、锈蚀、污染的产生,往往造成空调主机高压运行,引发故障停机,中断冷气供应,严重时甚至引发主机腐蚀穿孔,溶液泄露。维修主机,花费巨大。经水处理后,锈蚀、水垢、微生物污染现象得到有效清除和控制,冷凝器铜管保持洁净,处于最佳热交换状态,减少风机盘管堵塞,避免故障发生,减少维修费用,保证机组良性运转,从而保证业主正常的生产和经营。综上所述,水处理后所产生的直接和间接经济效益远远大于水处理费用。

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