ImageVerifierCode 换一换
格式:PPT , 页数:17 ,大小:3.54MB ,
资源ID:15223599      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/15223599.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(低尘生产线改善报告PPT文件格式下载.ppt)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

低尘生产线改善报告PPT文件格式下载.ppt

1、随着随着XAC新新产品部分模品部分模组对组装装环境要求更高境要求更高(如含如含Metal Dome黏黏贴、BTB接触方式接触方式、LCD模模组等等产品品),因此低尘改善显得因此低尘改善显得更加重要更加重要.驱动因素驱动因素 All Rights Reserved3原材携带原材携带清洁力度不足清洁力度不足环境影响环境影响人员身体携带人员身体携带设备产生设备产生毛屑毛屑、particleparticle不良不良一般来讲一般来讲,灰尘产生的主要因素有以下灰尘产生的主要因素有以下5 5个因素个因素:二、灰尘产生主要因素二、灰尘产生主要因素 All Rights Reserved4 我们接下来通过人我们

2、接下来通过人我们接下来通过人我们接下来通过人、机机机机、料料料料、法法法法、环环环环5 5方面进行厂内检讨和分析方面进行厂内检讨和分析方面进行厂内检讨和分析方面进行厂内检讨和分析,来找出厂内来找出厂内来找出厂内来找出厂内 灰尘产生重要因素灰尘产生重要因素灰尘产生重要因素灰尘产生重要因素.三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析 All Rights Reserved53-1、人员静电服状况确认人员静电服状况确认确认时间:确认时间:2013/01/04 2013/01/04 确认数量:确认数量:20 20人人 确认对象:产线人员确认对象:产线人员 确认结果:确认结果:1616人确

3、认人确认OK,2OK,2人毛衣袖口外漏人毛衣袖口外漏,2,2人静电服较脏人静电服较脏袖口扎带松脱袖口扎带松脱,导致毛衣导致毛衣,会造会造成毛屑产生成毛屑产生,NG,NG三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-人人结论:静电服袖口脏污或有毛衣露出可能导致组装时产生灰尘或毛屑结论:静电服袖口脏污或有毛衣露出可能导致组装时产生灰尘或毛屑,转移至产品上转移至产品上转移至产品上转移至产品上,故故故故目前确认状态不理想目前确认状态不理想目前确认状态不理想目前确认状态不理想,需改善需改善需改善需改善.静电服干净且无内层毛衣露静电服干净且无内层毛衣露出出,确认确认OKOK静电服未按期更换静电

4、服未按期更换,较脏较脏由于我司组装主要是手臂接触产品由于我司组装主要是手臂接触产品由于我司组装主要是手臂接触产品由于我司组装主要是手臂接触产品,故重点针对静电服衣袖状态进行确认故重点针对静电服衣袖状态进行确认故重点针对静电服衣袖状态进行确认故重点针对静电服衣袖状态进行确认.All Rights Reserved63-2、周转使用的工具状况确认周转使用的工具状况确认确认时间:10pcs 10pcs 周转周转TrayTray来源:产线来源:产线 确认结果:每个周转确认结果:每个周转TrayTray均较脏均较脏,附带大量的附带大量的particleparticle3-2-13-2-13-2-13-2

5、-1、PCBAPCBAPCBAPCBA周转周转周转周转TrayTrayTrayTray状况确认状况确认状况确认状况确认:结论:PCBAPCBAPCBAPCBA周转周转周转周转TrayTrayTrayTray内携带大量的灰尘内携带大量的灰尘内携带大量的灰尘内携带大量的灰尘,需改善需改善需改善需改善.三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-机机NG洁净度OK 周转Tray All Rights Reserved73-2、周转使用的工具状况确认周转使用的工具状况确认确认时间:5pcs 5pcs 周转箱来源:产线周转箱来源:周转箱底部较脏确认结果:周转箱底部较脏,附带大量的附带大量的

6、particleparticle3-2-23-2-23-2-23-2-2、周转箱状况确认、周转箱状况确认、周转箱状况确认、周转箱状况确认:三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-机机结论:周转箱内携带大量的灰尘结论:周转箱内携带大量的灰尘,需改善需改善需改善需改善.NG洁净度OK 周转箱 All Rights Reserved83-2、周转使用的工具状况确认周转使用的工具状况确认确认时间:2013/01/042013/01/04确认线别:确认线别:FDC/PINFDC/PIN PADPAD 确认结果:铝型材缝隙内较脏确认结果:铝型材缝隙内较脏3-2-33-2-33-2-33-

7、2-3、流水线及工作桌表面状况确认、流水线及工作桌表面状况确认、流水线及工作桌表面状况确认、流水线及工作桌表面状况确认:1.1.1.1.此次检查皮带线表面洁净度此次检查皮带线表面洁净度此次检查皮带线表面洁净度此次检查皮带线表面洁净度OK(OK(OK(OK(年终盘点时清扫过年终盘点时清扫过年终盘点时清扫过年终盘点时清扫过),),),),需保持加强需保持加强需保持加强需保持加强.2.2.2.2.全线流水线上铝型材缝隙内存大量灰尘全线流水线上铝型材缝隙内存大量灰尘全线流水线上铝型材缝隙内存大量灰尘全线流水线上铝型材缝隙内存大量灰尘,需改善需改善需改善需改善(建议用胶条密封建议用胶条密封建议用胶条密封

8、建议用胶条密封).).).).工作桌表面工作桌表面OK流水线表面流水线表面OK All Rights Reserved93-2、周转使用的工具状况确认周转使用的工具状况确认确认时间:全线确认线别:全线 确认结果:线体底部清洁刷较脏确认结果:线体底部清洁刷较脏,有大量毛屑及有大量毛屑及particleparticle3-2-43-2-43-2-43-2-4、流水线底部状况确认、流水线底部状况确认、流水线底部状况确认、流水线底部状况确认:流水线体底部清洁刷未更换过结论:流水线体底部清洁刷未更换过,导致堆积大量灰尘导致堆积大量灰尘导致堆积大量灰尘导致堆积大量灰尘,需改善需改善需改善需改善(全线立即重

9、新更换全线立即重新更换全线立即重新更换全线立即重新更换,并日并日并日并日后定期更换后定期更换后定期更换后定期更换).刷子安装后从未更换过刷子安装后从未更换过刷子安装后从未更换过刷子安装后从未更换过 All Rights Reserved103-2、周转使用的工具状况确认周转使用的工具状况确认确认时间:全线 别别 确认结果:线体边缘离子风扇料盒较脏确认结果:线体边缘离子风扇料盒较脏,有大量灰尘有大量灰尘3-2-53-2-53-2-53-2-5、流水线体边缘状况确认、流水线体边缘状况确认、流水线体边缘状况确认、流水线体边缘状况确认:焊接使用的粒子风扇及小料盒盒内结论:焊接使用的粒子风扇及小料盒盒内

10、,未清洁存有大量灰尘未清洁存有大量灰尘未清洁存有大量灰尘未清洁存有大量灰尘,需改善需改善需改善需改善.All Rights Reserved113-3、原材料、原材料状况确认状况确认确认时间:5pcs 5pcs 确认线别:PCBAPCBA测试线测试线 确认结果:PCBAPCBA来料携带来料携带particleparticle3-3-13-3-13-3-13-3-1、PCBAPCBAPCBAPCBA状况确认状况确认状况确认状况确认:确认方式确认方式确认方式确认方式:将将将将PCBAPCBAPCBAPCBA距离软体白色粘尘纸面约距离软体白色粘尘纸面约距离软体白色粘尘纸面约距离软体白色粘尘纸面约30

11、mm,30mm,30mm,30mm,进行自由落体摔落进行自由落体摔落进行自由落体摔落进行自由落体摔落,确认确认确认确认particle(particle(particle(particle(大于大于大于大于1.0mm)1.0mm)1.0mm)1.0mm)数量数量数量数量.三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-料料结论:PCBAPCBAPCBAPCBA来料表面携带来料表面携带来料表面携带来料表面携带particle,particle,particle,particle,需改善需改善需改善需改善.约约1313颗大于颗大于1mm1mm的异物的异物 All Rights Reser

12、ved123-4、清洁力度、清洁力度状况确认状况确认确认时间:2013/01/042013/01/04确认地点:一、二厂确认地点:一、二厂 确认结果:产线边角处存在大量灰尘确认结果:产线边角处存在大量灰尘3-4-13-4-13-4-13-4-1、清洁力度状况确认、清洁力度状况确认、清洁力度状况确认、清洁力度状况确认:三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-法法/环环结论:目前产线使用扫把及拖把进行清洁结论:目前产线使用扫把及拖把进行清洁,边角处不易清洁边角处不易清洁边角处不易清洁边角处不易清洁,需改善需改善需改善需改善(建议清洁时需建议清洁时需建议清洁时需建议清洁时需彻底特别

13、注意墙角或窗户台角落处彻底特别注意墙角或窗户台角落处彻底特别注意墙角或窗户台角落处彻底特别注意墙角或窗户台角落处).All Rights Reserved133-5、组装环境状况确认组装环境状况确认确认时间:FDCFDC线线/PIN/PIN PADPAD线线 确认结果:空调通风管道脏污空调通风管道脏污3-5-13-5-13-5-13-5-1、通风管道确认、通风管道确认、通风管道确认、通风管道确认:三、厂内灰尘产生主要因素分析三、厂内灰尘产生主要因素分析-环环结论:空调管道出口处较脏结论:空调管道出口处较脏,可能导致环境恶化可能导致环境恶化可能导致环境恶化可能导致环境恶化,需改善需改善需改善需改善(建议清洁出风口建议清洁出风口建议清洁出风口建议清洁出风口).All Rights Reserved14针对以上厂内现状总结相关改善措施如下针对以上厂内现状总结相关改善措施如下针对以上厂内现状总结相关改善措施如下针对以上厂内现状总结相关改善措施如下:四、改善措施拟定与实施四、改善措施拟定与实施 All Rights Reserved15五、改善对策及效果确认五、改善对策及效果确认01/30/2013,01/30/2013,01/30/2013,01/30/2013,对策实施状况确认对策实施状况确认对策实施状况

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1