1、建议车间操作者、技术质量室有关人员对以上不合格情况作进一步的分析,并制订有效的纠正措施,控制不合格的再次发生或减少不合格的出现。质检部2007年2月03日 161二月份质量分析报告2月份共生产6330固定支架27025件,其中不合格品25件,不合格率为0.09(1月份不合格率为0.02),不合格率比1月份增加0.07个百分点。2月份的产量教1月份减少12481件。2、小冲车间在2月份共生产左内开臂34012件,不合格品12件,不合格率为0.04;生产有左棘爪臂33010件,其中不合格品有10件,不合格率为0.03。造成6330固定支架不合格主要表现为:在成型工序中对称度0.4尺寸超差,其出现的
2、主要原因是:操作者在工作中操作不当,定位松动而造成尺寸超差。在成型内开臂过程中,操作者由于疏忽定位未锁紧就进行操作而造成零件尺寸超差。棘爪臂在落料过程中,零件未放到位造成零件缺陷,导致零件咬边。建议车间工作者在进行操作时能认真负责,尽量避免不合格品的出现。2007年3月05日47四月份质量分析报告大冲车间4月份共生产N1底座16060件,不合格品有660件,不合格率为4.1。生产后悬挂摆臂支架4102件,其中不合格品102件,不合格率为2.48;6330固定支架29115件,不合格品15件,不合格率为0.05。4月份N1底座产量比3月份产量减少14540件,后悬挂摆臂产量比3月份减少2138件
3、,6330固定支架产量比上个月的产量减少15705件。在本月份小冲车间与焊接车间表现较好未出现有质量问题。大冲车间出现N1底座不合格主要表现在冲压八孔时由于操作不当造成尺寸严重超差,其主要原因为定位松动;后悬挂摆臂在冲孔工序尺寸超大,其出现的主要原因是:工作者操作不当而造成。6330固定支架在冲大框时25尺寸不足,其出现的主要原因是:操作者未按照工序进行正确操作,而导致尺寸偏差、报废。建议车间操作者按照工序认真操作,控制不合格现象的再次发生。2007年5月10日777五月份质量分析报告大冲车间在5月份共生产左副铰链1884件,不合格品34件,不合格率为1.8;右副铰链生产2045件,其中不合格
4、品195件,不合格率为9.53;后悬挂摆臂支架生产了1670件(4月份生产4102件),其中不合格品320件,不合格率为19.16(4月份不合格率为2.48),比上个月增加16.68个百分点;6330固定支架生产19175件,其中不合格品75件,不合格率为0.39。5月份共生产左面板1763件,其中不合格品13件,不合格率为0.73;生产右面板1755件,不合格品有5件,不合格率为0.28。大冲车间本月左副铰链产量比4月份产量增加634件,右副铰链产量比4月产量增加645件;后悬挂摆臂支架产量比4月产量减少2432件;6330固定支架本月产量比4月减少9940件。生产左右副铰链时,在冲孔工序中
5、由于操作不当,定位松动造成9.9孔冲歪。后悬挂摆臂支架在冲孔过程中发现23.3,45.3尺寸不均匀,其出现的主要原因是:设备被损坏,运转不稳定而造成尺寸的不均匀。6330固定支架在校调出现不合格,其不合格主要原因是:工作者校调不到位。左右面板在冲孔工序中出现6尺寸超差,主要是操作者操作不当而引起。建议车间工作者、技术质量室人员对以上不合格情况作进一步分析,并指定有效纠正措施,控制不合格的再次出现或减少不合格的出现,同时模具组人员加强对模具的检测与维修。2007年6月09日632六月份质量分析报告1、小冲车间6月份共生产左面板1268件(5月份生产1763件),其中不合格品68件,不合格率为5.
6、36(5月份不合格率为0.73),不合格率比5月份增加4.63个百分点。生产左棘爪臂33250件,不合格品有5250件,不合格率为15.78。本月份小冲车间左面板的产量比5月份产量减少495件;左棘爪臂产量比5月份产量增加3250件。小冲车间在棘爪臂压弯过程中由于设备出现异常,运转不稳定造成尺寸超差;左面板在翻孔工序中由于操作不当造成孔壁蹦碎。建议车间操作者加强自身操作技能,避免不合格现象的发生。2007年07月02日5318七月份质量分析报告大冲车间在七月份共生产6330固定支架13822件(六月份生产24000件),其中不合格品有322件,不合格率为2.32。七月份产量较六月份产量减少10
7、178件。大冲车间生产6330固定支架在冲大框发现25尺寸超差,导致这次尺寸超差的主要原因是:操作者操作不当,冲床定位松动也未及时被发现而造成零件大批量尺寸超差。建议操作者针对不合格情况采取有效纠正措施,控制不合格现象的再次发生。2007年8月10日322八份质量分析报告8月份共生产豪华底座1000件(7月份生产1200件),其中不合格品44件,不合格率为4.4。8月份生产右前座右后固定架3790件(7月份生产1400件),不合格品3000件,不合格率为79.15。8月份豪华底座产量比7月份产量减少200件;右前座右后固定架产量比7月份增加2390件。8月份共生产右面板1015件(7月份生产1
8、400件),其中不合格品15件,不合格率为1.47。8月份产量较7月份产量减少385件。右前座右后固定架因两孔距40.5不足而不合格,其主要原因是:新员工在装好模具后未进行自检,也未经检验员首检就擅自操作导致零件大批量不合。豪华底座在成型过程中出现53.6尺寸不足,其出现的主要原因是:设备异常,运转不稳定而造成。右面板在成型过程中由于定位松动造成尺寸偏差。建议对新员工进行培训,提高新员工的操作能力和工作素质。2007年09月06日3059九月份质量分析报告9月份共生产6330固定支架26240件(8月份生产4000件),不合格品80件,不合格率0.3。9月份产量较8月份产量增加22240件。
9、大冲车间9月份生产6330固定支架在折弯过程中出现19.5尺寸偏小,其出现的主要原因:操作者操作不当冲床定位松动而造成。三、建议采取措施 建议操作者针对不合格现象采取有效纠正措施,控制不合格的再次发生。2007年10月8日80十月份质量分析报告10月份共生产主铰链10454件,其中不合格品50件,不合格率为0.47。10月份后端横梁内板有24件不合格品,后端横梁外板有4件不合格。主铰链10月份产量较9月份产量增加4427件;2、钳工班钳工班在10月份生产钢板弹簧右支承架2497件,其中不合格品3件,不合格率为0.12;钢板弹簧右支承架10月份产量较9月份产量增加461件。3、焊接班 焊接班10
10、月份生产钢板弹簧左支承架2444件,不合格品有3件,不合格率为0.12。 钢板弹簧左支承架10月份产量较9月份产量增加440件。 1、大冲车间10月份主铰链由于操作者操作不当,定位未放到位造成零件不过检具。后端横梁内板在成型过程中设备出现异常导致零件型面变形;后端横梁外板在成型过程中因员工操作不当使得零件变形。 钳工班在对钢板弹簧右支承架进行攻牙时,由于操作不当造成零件乱牙。 焊接班在对钢板弹簧左支承架进行焊接时由于操作不当,导致钢板弹簧座支承架A/B拼焊后44孔错位不过检具。 针对不合格的现象采取有效的纠正措施,避免不合格的再次发生。2007年11月3日84十一月份质量分析报告 11月份共生
11、产左副铰链6671件(10月份生产4800件),其中不合格品221件,不合格率为3.31; 右副铰链6690件(10月份生产5300件),不合格品200件,不合格率为2.98; 主铰链12300件(10月份生产10454件),不合格品200件,不合格率为1.62(10月份不合格率为0.47),比上个月增加了1.15个百分点; 球座上盖生产了36650件(10月份生产31900件),其中不合格品50件,不合格率为0.13。 左副铰链11月份产量较10月份产量增加1871件;右副铰链11月份产量较10月份产量增加1390件;主铰链11月份产量较10月份产量增加1646件;球座上盖11月份产量较10
12、月份产量增加4700件。2、焊接班 焊接班在11月份共生产钢板弹簧右支承架4236件(10月份生产2497件),其中不合格品10件,不合格率为0.23(10月份不合格率为0.12),比上个月增加11个百分点;钢板弹簧左支承架4149件(10月份生产2444件),不合格品12件,不合格率为0.28(10月份不合格率为0.12),比上个月增加了16个百分点。 钢板弹簧右支承架11月份产量较10月份产量增加1739件;钢板弹簧左支承架11月份产量较10月份产量增加1705件。 11月份生产主铰链,左右副铰链时由于操作者操作不当,使得零件成型不到位,经检具检验时不过检具; 球座上盖由于操作不当成型不到位造成零件不合格。 钢板弹簧左右支承架焊合件在焊接时有22件不合格品,其不合格现象主要有:(1)加强板漏点;(2)加强板点焊位置不合;(3)加强板点焊位置不合;(4)攻丝乱牙;(5)螺母焊翘,焊偏,不平整;(6)拼焊后尺寸大。其现象出现的主要原因是:员工操作不当而造成。 针对不合格现象采取有效纠正的措施,控制不合格的再次发生或减少不合格的出现。2007年11月31日693
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