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QC小组成果施工总结

 

防水套管预埋质量控制

 

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防水套管预埋质量控制的QC小组活动报告

一、工程概况

某工程位于上海开发区净水厂内,是为了解决上海开发区日益增长的用水情况而建。

厂区总用地72855.4m2,建筑面积15384.8m2。

三期工程建成后日处理规模为15万m3/d。

厂区工艺采用法国得利满工艺,要求完全按国外同等工艺最高标准,工程工期为2007年5月18日~2008年5月30日,施工工期相当紧迫。

二、小组概况

本QC小组于2007年7月1日成立,并同时在公司内部登记注册。

成员分别由管理干部、技术人员和队长组成的三结合公攻关小组。

平均接受TQC教育时间为169小时,具体见小组概况表-1:

表-1防水套管QC小组概况表

小组名称

中铁十八局集团第三工程有限公司一分公司QC小组

成立时间

2008年7月1日

注册时间

2008年7月1日

小组类型

攻关型

活动时间

2008年7月~2008年9月

课题名称

开展QC活动,控制关键工序,确保高精度套管施工质量

姓名

性别

年龄

组内职务

及分工

职称

接受TQC

教育时间

TQC考

试成绩

文化

程度

出勤率%

1

李贤松

36

组长

总工程师

190

97

大专

100

2

丁金涛

30

副组长

工程师

180

98

大本

94.7

3

赵俊峰

24

组员

助工

190

98

大本

100

4

宋先义

26

组员

助工

180

98

大本

94.7

5

裴慧敏

27

组员

助工

160

95

大本

84

6

王平超频

26

组员

测量队队长

160

96

大本

84

7

张成林

45

组员

实验室主任

150

94

大专

79

8

王正春

44

组员

施工队队长

140

95

高中

79

活动情况

发现问题立即研究解决

共活动7次

三、选题理由和目标

1、本工程为天津经济技术开发区的标志性工程,它的建成将有效的解决开发区缺水现状,改善开发区的投资环境,促进该地区的经济发展和全面建设。

其设计理念来自于法国,结构形式新颖,工艺复杂,技术含量高,在国内属首先采用,质量标准高,目标为获得天津市海河杯。

2、管道穿池壁套管是本工程施工中的一个薄弱环节,其要求防水质量很高,它不同于一般工民建工程中管道穿墙、板套管,它必须一次性安装合格。

套管一旦埋错或存在质量问题,基本上就没有方法可以补救,同时直接决定后期管道安装质量。

3、套管预埋要求精度要求高,定位困难,施工干扰大。

套管的加固方式、模板支撑牢固与否、混凝土振捣方式都直接影响套管预埋质量。

故前期套管预埋的质量对整个安装工程质量有重要影响。

本工程在天津市开发区施工,为树立企业形象,我们决定以“提高防水套管预埋质量”为课题,开展QC小组攻关活动。

四、课题目标

1、套管预埋各项技术指标合格率达到95%以上。

2、攻克各项技术难题,确保160天内完成主体结构。

3、总结一套防水套管安装施工的经验。

五、QC小组活动

(一)、第一次PDCA循环。

1、现状调查

2007年7月10日QC小组对现场防水套管预埋质量情况进行了调查统计,绘制了如下的表-2及图1。

样本:

管道穿池壁预埋防水套管

样本数量:

50个

质量缺陷个数:

19个

合格率:

62%

表-2套管预埋现状检查统计表

序号

项目

允许偏差

缺陷频数

频率(%)

累计频率(%)

1

套管倾斜

±3mm

11

57.9

57.9

2

套管位置

±5mm

4

21.1

78.9

3

套管周边砼密实

-

2

10.5

89.5

4

套管规格不正确

-

1

5.3

94.7

5

其他质量缺陷

-

1

5.3

100

合格率:

(50-19)/50*100%=63%

图1首次检查套管缺陷示意

根据统计分析,套管倾斜、套管位置是影响套管预埋质量的主要问题,因此必须采取措施加以解决。

2、原因分析

2008年7月11日召集了全组人员召开质量缺陷因果分析会,从影响套管预埋质量的各个方面因素进行了认真的总结分析,得出下图2:

图2因果分析图

3、要因确定

针对因果分析图上分析的原因,全体QC小组成员对各影响因素深入探讨分析,对因素进行重要度确认,见表-3:

表-3套管施工影响质量要因确认表

序号

类别

重要因素

确认情况

结论

1

施工经验缺乏、关键工序不熟悉

部分管理人员、技术工人首次施工此类工程,

关键工序施工生疏,缺乏同类型施工经验。

2

责任心不强

未实行定人、定岗、定责任制度;奖罚措施不

具体,造成人员不认真负责

3

技能水平不稳定

技术工人频繁更换,对工作不熟悉

4

自检不严

由于工期紧张,管理人员质量控制不严

5

切割、固定设备

设备老化、不稳定,无法正常工作

6

拌合站、泵车、振捣棒故障

浇注混凝土时,泵车、振捣棒经常发生故障,

套管处砼振捣不到位

7

套管

套管管件不是常用尺寸,现场加工偏差大

8

刚度不够

套管厚度不足,刚度差易变形

9

振捣不到位

振捣工人缺乏施工经验,现场技术人员未能

全程监控

10

套管固定不牢固

由于套管固定在钢筋上,钢筋固定不到位,立模、

浇注砼过程中钢筋偏移,致使套管位置不准确

11

混凝土冲击

未进行混凝土入模对套管保护的技术交底

12

钢筋太密,

砼振捣困难

套管处钢筋太密,砼振捣时振捣棒插入困难

13

套管上方砼

高度大

套管上方砼高度大,振捣工人作业时不方便,

以致套管底部漏振。

4、制订对策

经过原因分析和主因确认,QC小组针对施工中存在的主要问题认真分析比较,制定了相应的对策措施,并责任到人,详见表-4:

表-4套管施工质量缺陷对策措施表

序号

类别

重要因素

对策措施

负责人

完成

时间

1

人员

施工经验缺乏、关键工序不熟悉

进行技术培训,献计献策,及时

总结经验教训

李贤松

立即

2

技能水平不稳定

了解工人的技术水平,对关键工序培养多个技术工人,且保持人员的稳定

赵俊峰

立即

3

自检不严

加强质量意识思想教育

宋先义

立即

4

机械

切割、固定设备不稳定

加强设备设备保养,定期检验,对老化设备更换

李广谭

立即

5

拌合站、泵车、振捣棒故障

浇注混凝土时,现场要求有备用的砼来源、泵车与振捣棒。

石书民

立即

6

材料

套管加工偏差大

统一选择在实力强的工厂内定型加工

吴轶娟

立即

7

方法

振捣不到位

对振捣工进行技术培训,提高其责任心,严格控制振捣时间

裴惠敏

立即

8

套管固定不牢固

提高工人质量意识,加强现场质量检查

赵子玮

全过程

9

混凝土冲击

研究混凝土的入模,对技术工人进行现场技术交底,避免砼直接冲击套管

赵子玮

全过程

10

环境

钢筋太密,砼振捣困难

钢筋密集处不同部位采用不同型号振捣棒

王正春

全过程

11

套管上方砼

高度大

严格控制分层振捣

王正春

全过程

5、对策实施及效果检查

QC小组重点在影响套管预埋质量的主要因素方面进行了完善,由项目部管理人员和施工队落实质量责任,合理分工,各负其责,具体措施落实如下:

落实一、由李贤松组织项目部技术人员对施工工艺进行改进,熟悉关键工序,熟知施工规范,做好技术交底,施工现场进行操作指导和质量监控。

坚决消除技术人员因工期紧而忽视质量要求的错误思想。

落实二、对该工序培养数名技术工人,且保持此工序人员的稳定。

落实三、质检部门严格要求施工质量,有质量隐患的地方坚决整改。

落实四、在浇注混凝土时,除了作业必须的泵车与振捣棒以外,现场必须有一台备用的泵车,三套振捣棒。

具体落实由石书民负责。

落实五、加强设备设备保养,定期检验,对老化设备更换。

由李广谭负责落实。

落实六、由裴惠敏组织振捣工人探讨振捣方法,集思广义,对振捣的位置、时间等方面统一标准。

对振捣工人实行责任制,拆模后对振捣进行奖罚评定,并现场兑现奖励。

落实七、严格规范钢筋工程,现场帮扎时必须注意间距,要求拉线定位帮扎,避免漏绑,由赵俊峰全过程负责。

落实八、由宋先义研究混凝土的入模顺序,特别注意对套管的保护。

落实九、由王平超任测量队长,套管定位时全过程跟踪作业,严格控制其位置。

上述九项措施的实施后,QC小组在8月1日对第二阶段套管各项指标检查,检查结果如表-5:

样本:

管道穿池壁预埋防水套管

样本数量:

50个

质量缺陷个数:

8个

合格率:

84%

表-5套管第二次质量检查统计表

序号

项目

允许偏差

缺陷频数

频率(%)

累计频率(%)

1

套管倾斜

±3mm

4

50

50

2

套管位置

±5mm

2

25

75

3

套管周边混凝土密实

-

1

12.5

87.5

4

套管规格不正确

-

0

0

87.5

5

其他质量缺陷

-

1

12.5

100

合格率:

(50-8)/50*100%=84%

由调查统计情况绘制出下图3。

图3第二次检查缺陷统计图

通过第一次PDCA循环,施工工艺得到改进,工人技术水平有较大提高,质量意识有所增强,基本上解决了相关的技术管理问题,使套管安装质量得到有力保证。

经过计算合格率达到了84%,还未达到QC小组最初制定合格率95%的计划目标,小组决定进行第二次小活动以解决问题。

(二)、第二次PDCA循环

1、原因分析

由图示可以看到,套管倾斜、位置不准的质量问题已有改善,但还未达到计划效果;同时套管周边混凝土密实情况为影响质量的问题,小组再次从人员、材料、方法、环境等方面入手分析问题,见图-4。

 

图4:

因果分析图

2、主因确定

全体QC小组成员深入分析探讨,确认主要因素,结果见下表6。

表-6套管施工影响质量要因确认表

序号

类别

重要因素

确认情况

结论

1

人员

施工经验缺乏、关键工序不熟悉

部分管理人员、技术工人首次施工此类工程,关键工序施工生疏,缺乏同类型施工经验。

2

责任心不强

未实行定人、定岗、定责任制度;奖罚措施不具体,造成人员不认真负责

3

技能水平不稳定

技术工人频繁更换,对工作不熟悉

4

自检不严

由于工期紧张,管理人员质量控制不严

5

机械

切割、固定设备

设备老化、不稳定,无法正常工作

6

拌合站、泵车、振捣棒

故障

浇注混凝土时,原有、备用泵车、振捣棒发生故障,施工间隔时间过长,套管处砼振捣不到位

7

材料

套管

套管管件不是常用尺寸,现场加工偏差大

8

刚度不够

套管厚度不足,刚度差易变形

9

方法

振捣不到位

经常夜间施工,振捣工人疲劳。

10

钢筋绑扎不规范

由于套管固定在钢筋上,钢筋绑扎不到位,立模、浇注砼过程中钢筋偏移,致使套管位置不准确

11

混凝土冲击

未进行混凝土入模对套管保护的技术交底

12

环境

钢筋太密,

砼振捣困难

套管处钢筋太密,砼振捣时振捣棒插入困难

13

套管砼顶面太深

套管砼顶面太深,振捣工人作业时不方便,以致套管底部漏振。

3、对策措施

经过原因分析和主因确认,QC小组针对施工中存在的主要问题认真分析比较,制定了相应的对策措施,并责任到人,详见表-7:

表-7现浇连续梁施工质量缺陷对策措施表

序号

类别

重要因素

对策措施

负责人

完成

时间

1

人员

技能水平不稳定

采取集中培训,择优选择

宋先义

立即

2

机械设备

拌合站、泵车、振捣棒故障

浇注混凝土时,现场增加两个备用砼来源、泵车,振捣棒增加4个。

石书民

立即

3

环境

钢筋太密,砼振捣困难

套管处模板增加轻型附着式振动器

王正春

立即

4、对策实施及效果检查

落实一、对套管人员集中培训择优选择,增强施工人员责任心,并侧重提高套管施工人员的待遇,提高积极性。

落实二、浇注混凝土时,现场增加两个备用砼来源、泵车,振捣棒增加4个,并且浇注砼前提前联系,防止备用设施出现意外。

落实三、在套管处模板增加轻型附着式振动器,

QC小组在人员、材料、方法、环境上对发现的问题进行改进,严格控制了各道工序,确保了套管的安装质量。

经过两次PDCA循环后,对第三批套管施工进行全面质量检查,其结果如下表-8。

表-8第三批套管质量检查统计表

序号

项目

允许偏差

缺陷频数

频率(%)

累计频率(%)

1

套管倾斜

±3mm

11

27.3

57.9

2

套管位置

±5mm

4

24.2

78.9

3

套管周边混凝土密实

-

2

15.2

89.5

4

套管规格不正确

-

1

12.1

94.7

5

其他质量缺陷

-

1

6.1

100

合格率:

(50-19)/50*100%=96%

由“第三批套管质量检查统计表”表-8可以看出,经过第二次PDCA循环后,套管安装质量抽检合格率上升到96%,见“PDCA循环比较图”图7,其结果满足了QC小组制定的目标。

 

 

图7PDCA循环比较图

六、活动成果及今后打算

1、质量:

通过关键工序的控制,工程质量稳定上升,单项工程合格率由86%上升到96%,满足了QC小组成立时制定的目标。

2、工期:

主体完工时间是11月20日,比预计工期提前了10天。

3、通过这次活动,锻炼和培养了一大批技术、质量管理人员,熟练和掌握了一整套全面质量管理的技能和方法,提高了广大职工的技术素质,培训出了一大批技术骨干。

4、社会影响:

施工期间,天津市领导、法国得利满厂家、新加坡代表团多次前来视察,其过高的质量赢得了领导的好评,为企业树立了形象。

5、在今后工作中,将继续深入开展QC小组活动,实现QC小组活动系统化、全面化、经常化,使活动上一个新水平。

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