散装模板浇筑混凝土外观质量控制关键技术本科毕业论文.docx

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散装模板浇筑混凝土外观质量控制关键技术本科毕业论文

散装模板浇筑混凝土外观质量控制关键技术

一、工程概况

某项目采用暗挖法施工。

配线区间施工长度381.94米,覆土厚度约8.6~10.6m,采用矿山法暗挖施工,分离式单洞断面形式,马蹄形断面结构,复合式衬砌。

正线纵向坡度呈“V”字型敷设,设停车线及交叉渡线,设区间排水泵房一座,设施工竖井及横通道两座,竖井结构净尺寸均为5.0×7.0m。

2、选题理由

1、选题理由

 

2、选择课题

“散装模板浇筑混凝土外观质量控制关键技术”

三、成立QC小组

为我分部建立一支稳定高效、肯学敢干、充满活力朝气的团队,攻克二衬施工过程中抑制混凝土外观质量提高的各种难题,推动项目的发展。

组建分部的科技开放部推动所有技术人员、现场管理人员采用新技术、新工艺、新机械、新材料或新的管理方法攻克项目的各种难题。

(1)QC小组

小组名称

散装模板浇筑混凝土外观质量控制

小组人数

7人

小组类型

技术型

成立日期

2015年7月

教育时间

10小时/人(每月)

活动次数

9次

活动时间

2015.7-2015.9

QC小组人员简介

序号

姓名

性别

年龄

职务

小组分工

1

/

/

组长

技术顾问

2

/

/

副组长

现场管理

3

/

/

成员

实施

5

/

/

成员

实施

6

/

/

成员

实施

7

/

/

成员

实施

 

四、现状调查

根据小组检查施工现场的情况,我们对混凝土外观质量不合格现象进行了统计列表如下:

表4-1影响混凝土外观质量的项目表

项目

频数

频率(%)

累计频率

光洁度不良

8

46.25

38.68

接缝错牙超标

5

30

47.25

水纹气泡

2

12.5

81.23

跑模涨模

1

6.25

85.45

拆模损伤

1

6.25

87.49

平整度不良

1

6.25

93.75

其他

1

6.25

100

图4-1混凝土外观质量问题排列图

由上图表分析可知,主要制约混凝土外观质量提高的主要难题为光洁度不良,接缝错牙超标等。

5、目标制定和分析

(1)目标确定

要提高中解区间混凝土外观质量,小组根据施工规范、创优规划,吸取建指、监理提议,结合现场实际,决定在杜绝水纹气泡、跑模涨模、平整度不良、损伤等现象同时,大大减少“光洁度不良”和“接缝错牙超标”主要质量问题,使砼外观棱线分明、平整光洁,将主要质量问题出现率控制在4%以内,使质量问题出现率降到5%以下。

(2)目标论证

 

 

六、原因分析

根据排列图,以影响混凝土外观质量的主要因素:

“光洁度不良”、“接缝错牙超标”为主要方向,我们QC小组全体成员深入现场进行调查,总结原因如下:

1)模板表面不够清洁,模板之间夹缝未作处理,板缝过大,导致混凝土表面出现坑洼、模板打磨不够彻底,部分存在锈迹、漆渍。

2)模板不够平直,存在弯曲现象,拼装模板不够准确,弧度急缓不符合设计要求,出现折角死角。

浇筑混凝土过程中出现跑模、涨模,造成混凝土表面不平整,线条不够圆顺。

3)混凝土表面产生蜂窝、麻面、气泡及孔洞,致使混凝土表面粗糙,不光滑,外观质量差。

 

7、要因确认及对策制定

(1)要因确认

序号

末端因素

验证方法

验证内容

负责人

1

责任心不强

调查分析

10名模板安装负责人在岗不认真

/

2

劳动强度大

调查分析

砼浇筑施工中10名疲劳作业

/

3

缺少业务培训

调查分析

队中65名操作人员,10名未参加培训

/

4

素质不高

调查分析

有8人质量意识薄弱,对轻微质量问题视而不见,但未发生违规作业

/

5

螺孔不正

现场验证

模板拼接螺孔不正造成错牙超标

/

6

背撑组合不匹配

现场验证

拼装模板时,断面背撑使用错误

/

7

安装不齐

现场验证

模板拼装,接缝不严密

/

图7-1混凝土外观质量差分析图

(2)制定对策

通过小组调查分析,找出了导致砼外观不良的主要原因,并根据主要原因制定了相应的对策。

序号

要因

对策

目标

措施

地点

负责人

1

缺少作业培训

对职员进行培训

具备相应素质,掌握作业标准

由技术组进行素质教育,考试合格后方可上岗

作业队

/

2

模板螺栓孔不正

逐一检查模板螺栓

孔位对正,达到接缝平整

先进行试拼接,保证模板拼装平整不跑位

工地

/

3

背撑组合不匹配

下发施工技术交底

保证使用背撑,模板准确无误

由技术组下发施工技术交底,并讲解清楚

/

八、控制措施

经过小组谈论总结,组织所有技术人员、现场管理人员采用新技术、新工艺、新机械、新材料或新的管理方法,从背撑加固、模板拼装、钢筋工程、混凝土工程及混凝土修补、养护等五个方面全面提高混凝土外观质量。

总结措施如下:

(1)背撑加固

按照设计图纸,进行背撑加工,严格控制背撑弧度。

使用背撑前,应先进行试拼,确保背撑弧度的准确性。

运送吊装背撑过程中,轻拿轻放,避免出现碰撞摔跌造成弧度变化。

如下图为石家庄地铁二分部中解区间加工的主要背撑示意图。

 

图8-1CRD法四导洞二衬背撑及支架示意图

图8-2双侧壁六导洞二衬背撑及支架示意图

图8-3双侧壁九导洞二衬背撑及支架示意图

遵照放样偏距及标高,准确定位背撑位置,水平、断面尺寸和净空大小符合设计要求,并在施工过程中进行测量复核,确保背撑弧度准确性。

利用钢管、顶托、方木,加固牢固,利用钢筋,钢管,使背撑横向、纵向连成整体,均匀受力。

(2)散模拼装

二衬混凝土施工,应尽量使用同一规格的模板,同一断面拼装模板的顺序因保持一致,使模板横向接缝成环,纵向成线,相互平行。

拼装模板之前,应对使用的模板进行检查,如有坑洼、弯曲变形,应及时修理,保证模板的平直度;模板使用前应用砂轮机进行打磨,保证模板光滑、无漆、无锈、无异物。

均匀涂刷脱模剂。

根据背撑位置,进行模板拼装,保证模板弧度圆顺,模板之间的接缝必须做到准确,错开不能大于2mm,模板与模板之间粘贴双面胶,严禁出现漏浆,造成沿板缝位置混凝土面出现麻面。

板缝采用螺栓进行连接,在装拆和搬运时要防止模板变形和丢失配件。

保证模板接缝与背撑密贴,存在空隙的应用木楔挤进,避免在浇筑混凝土过程中出现局部涨模。

如下图,参照断面二衬弧度,采用20*1500mm,30*1500mm和60*1500mm三种模板进行拼装,是二衬灰面尽可能的符合设计要求。

图8-4双侧壁六导洞二衬模板示意图

对于变断面堵头墙位置,用竹胶板制作模板,在保证模板刚度的前提下,统一钻拉杆孔,利用纵向钢筋,采用T型筋紧固挡头模,使模板横档或者竖挡连接牢固,形成一个统一的整体,防止模板变形。

在浇筑过程中,应安排专人观察模板、支架、堵缝等情况,如发现模板松动、应立即停止浇筑,并在混凝土凝固前修整完好。

(3)钢筋工程

钢筋预制严格按照设计图纸进行加工,保证钢筋弧度的准确性。

钢筋绑扎过程中,准确测量定位,严格控制保护层厚度,严禁出现保护层过小,杜绝漏筋现象。

同时,要注意固定好垫块,利用铁丝绑扎在钢筋上,防止振捣时位移。

对于断面较小,钢筋密集的结构,混凝土配料所用石子最大粒径不超过结构截面最小尺寸的1/4,且不大于钢筋净距的3/4。

浇筑过程中,应用振捣棒充分振捣外,还应配合人工振捣。

(4)混凝土工程

严格控制混凝土路途运输时间,保证进场商品混凝土质量,混凝土使用前应进行充分搅拌,保证混凝土具有良好的和易性、均匀性,从而避免出现蜂窝麻面。

输送过程中,混凝土倾倒高度不得超过2米,高度过高应采用串筒、溜槽等措施,防止混凝土产生离析。

浇筑混凝土过程中,进行有效振捣,避免漏振,造成混凝土不密实,气泡未排除,停留在模板表面形成麻面。

振捣过程中,振捣棒避免接触模板,造成模板变形、跑模。

控制混凝土到场时间,避免出现冷缝等缺陷。

控制拆模时间,避免过早拆模,造成灰面破损。

(5)混凝土保养,局部缺陷修补

拆除模板后应及时洒水养护,安排专人,定时洒水养护,避免混凝土表面出现裂缝。

对于拆模后,混凝土外观质量缺陷,应及时修补,具体措施如下:

1)干修法

拆模后,立即采用一定比例的半干硬性水泥砂浆,把混凝土表面散布的较大气泡填实、刮平后1-3小时内,采用一定比例的黑、白水泥调制成中稠灰浆,进行展延性补浆,范围主要为细小的气泡群。

两道工序后,间隔一定时间,将浆面打磨平整。

最后采用一定比例的黑、白水泥混拌干灰,用棉纱头将混凝土面全面抹擦一遍,待自然静置过夜再进行覆盖洒水保养。

此法用于修饰混凝土面无大的跑模漏浆、蜂窝麻面的外管缺陷。

2)湿修法

先用水冲洗混凝土表面,接着用一定比例的水泥稠浆,将混凝土表面全面披刮一遍,待面干发白时,用棉纱头擦出全部浮浆,再遵循干修法中的前两道工序进行补浆,待达到干凝状态后,再对补浆面做一次打磨并洒水保养。

3)局部蜂窝麻面的修饰

将蜂窝麻面周边外延2-3cm范围内的表皮混凝土剔掉,剔深2-3cm,并挖除蜂麻部分的表面浮浆,浇水湿润后,采用湿修法补浆、打磨。

根据上述控制混凝土外观质量措施,总结汇总成册,现场技术员按照手册,进行严格施工控制,积极改善混凝土外观质量。

9、效果检查

(1)结果调查

实施完成后,项目安质部对施工现场进行混凝土外观质量综合评分,“光洁度不良”、“接缝错牙超标”都有了极大的改善,经过一段时间的整改,混凝土外观质量得到有效提高,完全达到工程质量验收标准。

表9-1攻关后中解区间混凝土外观质量统计表

序号

主要质量问题

频数

1

光洁度不良

2

2

接缝错牙超标

1

3

跑模涨模

0

4

水纹气泡

0

5

拆模损伤

0

6

平整度不良

0

质量问题出现率=4%,主要问题出现率=3%

(2)攻关效果

图9-1各质量问题出现频数对照图

图9-2攻关效果比较图

(3)混凝土配合比优化后的效果

图9-3混凝土强度分析图

通过这次攻关活动,实现了预期目标解决了混凝土外观质量问题,混凝土外观质量得到很大提高,外观分明,完整,光洁度良好,施工缝和模板缝无明显痕迹,提高了砼外观质量。

十、巩固措施

为巩固成绩,防止混凝土外观质量问题出现反复,我们将坚决按既定手册施工,控制混凝土外观质量,保证质量再上一层楼。

十一、下一步打算

 

总结回顾

1、在本次活动中,我们认真按程序活动,正确运用工具,完成本阶段的任务。

2、通过活动,使我们充分感受到该项活动解决问题的实际效果,提高了广大员工参与的积极性。

3、员工的技术素质提高了。

今后打算

继续坚持开展此项活动,不断学习新知识,解决好工程技术问题。

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