煤矿机电专业安全生产技术综合评价报告11p.docx
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煤矿机电专业安全生产技术综合评价报告11p
济三煤矿机电专业安全生产技术
综合评价报告
2015年1月19日~22日,根据集团公司统一安排,由集团公司、煤业公司机电环保部及部分矿井机电专业技术人员组成评价组,通过听取汇报、现场检查、查阅资料、座谈交流等形式,对济三煤矿机电专业管理、各机电生产系统、主要设备设施等情况进行了安全生产技术综合评价,具体情况如下:
一、各系统基本情况
(一)机电专业基础管理
济三煤矿机电专业设分管机电副矿长1人,机电副总工程师2人。
机电环保科为机电业务主管科室,设置科长1人、副科长1人、分管机电专业技术主管1人、机电专业技术人员3人,建立了电管、设备、防爆、电缆、小型电器、钢丝绳、配件等专业管理组实施日常业务管理。
另有运转工区、机电工区、皮带工区、机电安装工区4个机电专业区队。
其他非机电专业区队均明确了机电管理负责人和技术员。
制订下发了相关机电管理制度,编制了年度培训计划,并按计划组织机电专业相关人员进行了培训。
(二)矿井供电系统
济三煤矿两回110kV电源线路(三井Ⅰ、Ⅱ线)分别来自济二煤矿变电所110kVⅠ、Ⅱ母线,其中三井Ⅰ线型号为LGJ-120,全长8.17km,三井Ⅱ线型号为LGJ-120,全长10.41km。
正常运行方式下,三井Ⅰ线主运行,三井Ⅱ线热备用。
矿内建有一座110kV变电所,110kV系统采用单母线分三段接线方式,110kV开关设备采用ZF4-110型组合电器,6kV开关设备采用KYN44-12型中置式开关柜。
安装三台主变压器,其中,1#主变型号为SZ10-31500,2#台主变型号为SC9-X-31500,3#主变型号为SFZ7-20000。
正常运行方式下,1#主变主运行,2#、3#主变冷备用。
6kV下井电缆共9回路,其中中央变电所4回路(电缆型号为YJV42-3×240mm2),经NKL-500型电抗器下井;东区变电所2回路(电缆型号为YJV42-3×185mm2)、西区变电所1回路(电缆型号为YJV42-3×150mm2)、六采西变电所2回路(电缆型号为YJV42-3×150mm2),分别经S7-G-4000型隔离变压器下井。
井下-518m水平设中央变电所,采用ZBK-GC矿用一般型中置式开关柜。
井下另设东区、西区、六采西、五采等八个采区变电所。
(三)主井提升系统
矿井主提升系统为立井提升,装备两部Φ3.5×6多绳摩擦式提升机,塔式布置,电机功率2600kW,提升机额定最大静张力860kN,额定最大静张力差220kN,电机与滚筒采用直联方式,12脉动交交变频驱动,提升高度610m。
提升钢丝绳直径Φ35mm(单重5.04kg/m),平衡钢丝绳规格为155×26mm。
箕斗额定载荷22吨,最大提升速度10m/s。
井筒容器采用一字型布置,罐道为球扁钢组合罐道。
(四)副井提升系统
副井装备两部Φ4×4多绳摩擦式提升机,落地式布置,其中一部为单罐笼和平衡锤系统,一部为双罐笼系统,电机功率均为1250kW,电机与滚筒采用直联方式,6脉动交交变频驱动,提升高度为556m。
单罐笼提升机额定最大静张力1290kN,额定最大静张力差175kN,最大提升速度6m/s,罐笼最大载荷23t,提升钢丝绳直径Φ43mm(单重7.56kg/m),平衡钢丝绳规格为177×28mm。
双罐笼提升机额定最大静张力895kN,额定最大静张力差108kN,最大提升速度7m/s,罐笼最大载荷10.8t,提升钢丝绳直径Φ35mm(单重5.04kg/m),平衡钢丝绳规格为155×26mm。
井筒容器采用一字型布置,罐道为球扁钢组合罐道。
(五)井下原煤运输系统
井下原煤运输系统分西翼和北翼运输系统,分别将原煤运至主井2#、3#煤仓,2#、3#煤仓可以配煤至1#仓。
井下原煤主运输胶带机共十部,具体参数如下:
名称
驱动形式
长度(m)
宽度
(mm)
软启动方式
速度
(m/s)
运量(t/h)
提升高度(m)
西部胶带机
1:
2,
3×800kW
1650
1400
调速液力偶合器
4
2500
172
北部胶带机
2:
2,
4×315kW
475
1200
变频软启动
4
2000
73
北二胶带机
1:
2,
3×400kW
1860
1200
CST软启动
4
2000
0
北边胶带机
2:
2,
4×715kW
2350
1400
CST软启动
4
2500
122
12采3下胶带机
2:
2,
4×400kW
1250
1200
调速液力偶合器
3.15
1800
92.5
五采中间胶带机
1:
2,
3×400kW
1350
1200
调速液力偶合器
3.15
1500
100
五采边界胶带机
1:
1,
2×400kW
1750
1200
液粘软启动
3.15
1800
-94
18采3下胶带机
1:
2,
3×315kW
1050
1000
液力偶合器
3.15
1000
123
16采3上胶带机
1:
2,
3×200kW
600
1000
液力偶合器
2.8
1000
-54
配煤胶带机
1×75kW
60
1400
液力偶合器
4
2500
0
(六)主排水泵房装备
矿井在-518m水平设中央泵房,安装5台主排水泵,其中3台为MD500-57×10型(电机功率1250kW,流量500m3/h,扬程570m),2台为MD500-57×11型(电机功率1250kW,流量500m3/h,扬程627m)。
中央水仓总容积为4900m3,分内、外水仓。
泵房至地面沿副井井筒安装三路Φ325mm排水管路。
井下另设六个采区泵房,分别为四采、十二采、十二采简易、十六采、十八采和-665泵房。
(七)主要通风机
矿井采用中央并列抽出式通风方式,副井为主进风、主井辅助进风,风井回风。
主通风机房装备两台同能力的GAF31.5-17-1GZ型轴流式风机,分别配置一台TD1600-8/1430型同步电动机,功率1600kW,转速750r/min。
风机风门为升降式风门。
采用调整叶片角度反风,现风机叶片运行角度为+7°,反风时叶片角度为+120°。
(八)压风系统
地面空压机房安装9台双螺杆式空压机,其中5台型号为SA-5300W(排气量34.3m3/min,电机功率200kW),4台型号为SA-5350WⅡ(排气量40.5m3/min,电机功率250kW)。
每台压风机配置一个5.8m3储气罐。
沿风井敷设1路Φ219mm型钢管向井下供风,主要大巷敷设Φ219mm风管,采掘工作面敷设Φ108mm风管。
二、存在的主要问题
(一)主井提升机电控系统老化,运行可靠性差。
一是装置老化、性能下降。
主井提升机电控系统为ABB公司产品,目前已运行十五年(1998年引进,2000年投运)。
自2006年以来,变频调速系统(cyclo-convertor型)已多次出现PSR单元和处理器板硬件故障,系统可靠性逐渐下降。
2014年由于设备部件老化,主井2号提升机变频调速装置出现了主处理器板程序丢失的严重故障。
二是备件供应及技术服务困难。
ABB公司已在2007年停止了该型变频调速装置的整机生产,并声明2012年后不再保证备件供应。
维护设备正常运行所需要的备件面临供货周期延长、价格上涨的问题。
另外,由于型号老旧,目前ABB公司内部熟悉该型变频调速系统的技术服务工程师很少,当突发故障时难以保证短时间内得到解决。
(二)主通风机切换过程复杂,不利于故障状态下的风机切换。
矿井主通风机风门为升降式风门,由绞车钢丝绳牵引驱动。
正常情况下,需3人操作才能保证十分钟内完成风机切换,其中两人在风门现场(一人观察,一人操作风门关闭、开启),另一人在风机房(操作润滑泵站、调节励磁、启动风机)。
一般情况下,主通风机岗点每班只安排两名司机值班,当风机突发故障时,将难以保证在规定时间内完成风机切换。
(三)110kV三井Ⅰ线受12采区开采地表塌陷影响,应及时治理。
目前,123下09工作面已开始回采,地表塌陷将对矿井主供电源线路110kV三井Ⅰ线20-32#杆段造成影响(预计最大下沉量约1.9m),如不及时治理,将威胁矿井供电安全。
(四)供电系统技术管理不规范,需进一步加强。
未形成继电保护闭环管理,“保护定值通知单”下发未经相关人员签字,定值整定后未经整定人签字并返回机电环保科存档。
个别上下级开关定值不配合,存在越级跳闸隐患。
部分电气设备(如110kV变电所5台下井隔离变压器)未按规定周期进行预防性试验。
电气工作票、操作票未按规定进行定期检查考核,部分票证填写、执行不规范。
三、有关建议
(一)研究制订济三片区供电系统优化方案。
根据矿井供电系统现状,以及矿井发展规划对用电负荷增长的需求,并充分结合该区域电源状况,综合研究制订济三片区供电系统优化方案,提升矿井供电安全可靠性和用电经济性。
(二)研究制订110kV开关设备性能优化方案。
济三煤矿110kV开关设备为六氟化硫组合电器(共9个间隔),为原北京开关厂1994年产品,现已运行20余年。
由于原厂家已不再生产此型号产品,并不再供应专用配件,给设备日常维护保养带来困难。
根据使用要求,2015年需进行设备大修。
但大修所需更新件均需特制加工,费用较高,且大修后难以恢复原设备性能。
建议综合考虑以上情况,并结合设备状况及矿井剩余服务年限等因素,对设备大修或整体更新等方案进行技术经济论证,确定并实施110kV开关设备性能优化方案,切实提升装备安全保障能力。
(三)研究制订矿井全谷期排水可行性方案。
为充分利用峰谷电价差,减少矿井排水电费支出,提升系统运行效益,矿井可在保证安全的情况下,尽量实现全谷期排水。
目前,济三煤矿排水系统,尤其是井下水仓和地面缓冲水池有效容积,还无法满足矿井全谷期排水的需求。
建议根据矿井涌水量,对现有排水和水处理系统进行全面分析评估,研究制订矿井全谷期排水的可行性技术方案。
四、总体评价意见
济三煤矿机电专业管理机构设置合理,人员配备齐全,管理制度健全,各机电生产系统运行稳定,基本满足当前的矿井安全生产需要。
济三煤矿应针对安全生产技术综合评价提出的问题和建议,尽快制订实施改进方案,切实提升矿井机电专业安全保障能力。
五、其他现场具体问题
(一)110kV变电所综合自动化系统工作不正常,系统后台无法调阅继电保护装置信息。
(二)110kV变电所个别6kV开关柜(如013号开关柜)继电保护定值与供电系统图标住定值不一致。
(三)110kV变电所供井下采区变电所的5台隔离变均出现不同程度渗油,且其中2台油位偏低。
(四)110kV变电所3#主变压器部分法兰、冷却风扇锈蚀,且有渗油现象。
(五)110kV变电所5台下井回路隔离变压器未按规定进行电气试验。
(六)选煤厂扩建变电所6kV开关柜保护压板投入错误(如正常运行时不应投入置检修状态压板)。
(七)井下中央变电所7#开关柜(过流Ⅰ段5120A,过流Ⅱ段2000A,0.9s),与其下级五采变电所Ⅰ回进线开关(过流Ⅰ段5400A,过流Ⅱ段2400A,0.7s)继电保护定值整定错误,上下级不配合。
(八)井下中央变电所2#水泵馈出开关柜由运行转检修操作未填写倒闸操作票。
(九)2015年1月3日16采区变电所Ⅰ段停电检修,中央变电所未按工作票(BDZ-JD20150103-3)要求,在16#馈出柜负荷侧挂接地线。
(十)井下五采变电所、西区变电所、18采区变电所部分高防开关与地面集控站间的通讯故障中断。
(十一)机电工区未按《济三煤矿供用电管理制度》要求,定期对电气操作票、工作票进行汇总和检查考核。
(十二)1#卸载仓1块受煤板衬板(1.5×0.6米)局部已磨透。
(十三)主井塔5层JST5208低压配电箱缺接