辊压机预粉磨系统提产技术措施优质版.docx
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辊压机预粉磨系统提产技术措施优质版
辊压机预粉磨系统提产技术措施(优质版)
TechnicalSafetyEssentials
(岗位安全技术)
单位名:
_________________________
姓名:
_________________________
日期:
_________________________
安全技术安全管理制度/全文可改
辊压机预粉磨系统提产技术措施(优质版)
安全技术:
安全文化伴随人类的生存发展而产生和发展,然而,人类真正有意识并正式地提出安全文化仅仅是近三十年的事,安全不止在于是结果,也在于过程,它将会成为生产中的一中常态,即没有危险、不受威胁、不出事故。
前言:
陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司为2500t/d新型干法熟料生产线,2003年12月点火投产,年产优质熟料86万吨,水泥125万吨,水泥粉磨由两套¢4.0m×13.0m双仓管磨和O-sepa高效选粉机组成的闭路系统承担。
磨机设计产量75t/h(比表面积340m2
/kg),水泥粉磨在2005年5月投产以来,实际各品种产量远高于设计产量,由于近几年来水泥销售供不应求,为了提高水泥产能,满足销售,降低电耗,2008年年底,我公司在原有生产线投资兴建辊压机预粉磨系统,2009年7月下旬投产运行,投入运行后,各品种水泥台时提产幅度较小,达不到预期目的,水泥电耗居高不下,为此我们进行了一系列技术措施,通过技术攻关,提产幅度较大,达到了预期目的,现将技术措施总结如下:
1、主机配置:
表1
设备名称
主要技术参数
¢4mx13m
磨机筒体有效内径:
1仓、2仓:
¢3900mm,有效长度:
1仓:
4500mm;2仓7850mm,磨机转速:
16.3r/min,研磨体装载量180t,传动方式:
中心传动,功率:
2500kw.
O-Sepa选粉机
规格:
O-Sepa2000最大喂料量400t/h,成品产量:
72-120t/h,选粉机空气量:
2000m3/min,功率:
132kw
成品袋收尘器
规格:
PPDC128-2x6,处理风量:
135000m3/h,收尘阻力:
1470-1770pa
主排风机
型号:
2600SIBB24,风量:
138000m3/h,电机型号:
YRKK450-6,功率:
450kw
辊压机
型号:
TRP140-110,通过量:
450-500t/h,最大喂料粒度:
35mm,料片厚度:
28-36mm,辊间最大压力:
9000KN
辊压机主电机
型号:
YKK500-6,功率:
2x710kw
混合料提升机
型号:
NSE500-29470mm,输送能力:
500t/h,功率:
75kw
2、工艺流程:
我公司主要产品有:
P.O42.5、P.C32.5R、P.O42.5R、P.O42.5低碱,配料站设置熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰4个配料库,本系统预粉磨系统主要由辊压机、称重仓、混合料提升机、成品提升机、带式输送机组成,主要对熟料进行挤压,挤压后的熟料经带式输送机进入熟料库。
按照一定比例的熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰经入磨皮带入磨粉磨,出磨物料经溢流绞刀、出磨提升机、斜槽、选粉机、袋收尘器、斜槽、入库提升机后入库,粗粉经粗粉斜槽入磨再次粉磨。
3、技改措施:
(1)、辊压机操作参数的优化:
熟料粒径分析数据表2
套筛粒径mm
9.500
5.000
2.360
1.180
0.600
0.300
0.150
0.075
<0.075
辊缝31-36mm比例%
21
15
7.1
11.5
7.4
8
6
5
19
辊缝28-31mm比例%
6.6
18
10.3
12.1
6.9
10.1
14
8.2
13.8
由于我公司采用的是辊压机预粉磨系统,系统没有打散分级和V选设备,辊压机是根据料床粉碎原理设计而成,,预粉磨工艺和联合粉磨差别较大,通过对辊缝、压力、仓重、回料阀等操作参数的调整,最终通过监测熟料粒径分析结果得出(表2):
压力9.5mpa(最大压力10mpa),辊缝28-31mm,回料阀开度20%,仓重为60%的运行参数水泥台时最高。
(2)、调整钢球级配(表3):
钢球级配表3
规格
¢90
¢80
¢70
¢60
¢50
¢40
¢30
¢25
¢20
¢17
合计
平均球径mm
填充率%
原装载量(t)
1仓
13
24
23
10
70
75.71
28.97
2仓
9.5
9.5
12
15
34
30
110
25.27
26.10
调整后装载量(t)
1仓
3
13.6
17.0
20.0
21.0
74.6
54.32
30.88
2仓
10
20
28
31
28
117
23.90
27.76
入磨综合物料粒径分析数据表4
套筛粒径mm
9.500
5.000
2.360
1.180
0.600
0.300
0.150
0.075
<0.075
比例%
7.8
17.2
17.2
9.8
10.8
7.4
7.0
8.0
14.8
辊压机运行前,磨机1仓采用4级配,最大球径¢90mm,平均球径75.71mm;2仓采用6级配,最大球径¢50mm,平均球径25.27mm;辊压机运行后,由于入磨熟料粒度大幅度下降,故对应的钢球平均球径也要进行调整,根据入磨综合物料粒径分析(见表4),确定了最大球径和平均球径,级配调整后,各品种水泥台时提高幅度较大(见表5)
(3)、矿渣粉掺入方式的技改
为了增加水泥产能,改善水泥性能,2008年7月我公司在2台水泥磨磨机旁边分别安装一台70吨的水泥钢储罐用于储存矿粉,矿渣粉经翻板阀、螺旋喂料机(WLC-2-φ250×2000)、螺旋计量称(WLC-2-φ250×1200)管道加入到水泥磨磨尾溢流绞刀中,和出磨物料混合后,经出磨提升机进入选粉机进行分选。
通过长时间的生产实践,磨尾加入矿渣粉增加了选粉机的负荷,选粉机电流接近额定电流235A,影响磨机台时的提高。
在级配调整后尤其明显,为此我们策划将矿渣粉由磨尾掺入改为在成品中直接掺入。
具体方案是用气力提升泵进行输送,将原闲置的螺旋气力提升泵、罗茨风机、输送管道等设备进行技改,考虑使用气力提升泵后矿粉直接入成品斜槽后造成废气无法处理,造成环境污染,考虑袋收尘器和主排风机的能力,决定将矿粉送到到收尘灰斗。
改造后,选粉机电流较原来下降10A,各品种水泥台时提高约4-6吨,磨机系统压力没有明显变化,经取样检验,矿粉加入方式技改后水泥产品性能和以前没有明显变化。
4、效果验证:
通过上述技术改造和参数优化,各品种水泥台时得到了大幅度提高(表5),水泥电耗由原来的45kwh/t,降为36kwh/t。
技改前后台时对比表表5
水泥品种
台时(t/h)
细度指标(0.045mm筛余)
辊压机运行前
辊压机运行后
矿粉掺加技改后
P.O42.5dj
66.79
83.8
88
5.0±1.0
P.O42.5R
79.08
94.2
99.2
5.0±1.0
P.O42.5
85.17
102.3
107
5.0±1.0
P.C32.5R
93.39
113
119
6.0±1.0
5、结语:
我公司通过以上技术措施,磨机台时大幅度提高,但还有挖掘的潜力,根据磨机情况:
1仓的仓长偏长,2仓的衬板型式不合理,由于销售旺季,故此项技改定在水泥销售淡季进行技术改造。
(如有需要该处可填写单位名称)
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