精品质保部管理评审报告.docx

上传人:b****8 文档编号:9111883 上传时间:2023-02-03 格式:DOCX 页数:13 大小:19.95KB
下载 相关 举报
精品质保部管理评审报告.docx_第1页
第1页 / 共13页
精品质保部管理评审报告.docx_第2页
第2页 / 共13页
精品质保部管理评审报告.docx_第3页
第3页 / 共13页
精品质保部管理评审报告.docx_第4页
第4页 / 共13页
精品质保部管理评审报告.docx_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

精品质保部管理评审报告.docx

《精品质保部管理评审报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品质保部管理评审报告.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

精品质保部管理评审报告.docx

精品质保部管理评审报告

质保部管理评审报告

1.本部门体系运行情况总结

我部门主要成了以下各项工作

(1)检验工作:

根据生产车间的需要,及时对产品进行了检验,并按要求填写相关数据。

为产品交付提供了依据。

验收了各种检验样板,为产品检验提供了适用工具。

积极配合顾客进行首件检验、批量检验等工作,使我公司的产品能够按时交付。

按时完成了技术等其他部门临时发生的工艺试验等工作。

序号

品种

缺陷原因

合计

备注

1

金属件

尺寸不合格

4230

报废

镀层不合格

5460

返工复镀

焊接不合格

3860

返工焊接

弯制不合格

1260

报废

攻丝不合格

2890

报废

钻孔不合格

1970

报废

2

注塑件

外观不合格

820

报废

尺寸不合格

250

报废

3

其他

尺寸不合格

55

报废

不合格品合计

20795

金属件

入库总数

14065500

注塑件

入库总数

1699300

其他

入库总数

221000

废品率(金属件)

0.08%

0.07%

废品率(注塑件)

0.10%

0.06%

(2)质量体系工作:

建立并开始实施ISO/TS16949质量管理体系,按计划要求进行了一次ISO/TS16949体系内审、三次ISO/TS16949内部过程审核、十一次ISO/TS16949体系产品审核,对审核提出的问题和不符合项进行了跟踪。

对不符合项及时进行了关闭。

具体情况见下表:

序号

审核内容

审核时间

不符合项内容

是否关闭

1

内部质量体系审核

2014.12.7-12.9

1.车间生产现场清洁状态差,物料摆放无序,随便放置,地有铁屑。

(6.4.2)(生产部)

2.未能提供最新版平面布局图。

(7.3.3.2)(技术部)

整改完成。

2

内部过程审核

通用金属件ZJLKC9-15(得分:

96.5)

2014.9.20-22

1.合格供方名单中未考虑辅助材料的供方(如包装物)(5.1)。

2.查9.18焊接工序记录中未填写工艺参数。

(6.2.2)

3.精车KC端时的外圆尺寸为产品特殊特性,现场未见控制图对其进行控制。

(6.2.4)

4.未按《设备操作、点检、维护保养指导书》规定对钻床(编号002号)进行月保养。

(6.4.1)

整改完成。

四环管路PAZJLKC9-15(得分:

97.4)

2014.10.12-14

1.注塑工序有缺陷的零部件未被及时隔离放置,且该区域无不合格品区。

(6.2.5)

2.未见天车的点检记录。

(6.4.1)

3.未就2014年度的主要不合格进行分类汇总,并分出主要缺陷优先整改。

(6.5.3)

整改完成。

长力公司WUD24-∮4.0-35(得分:

93.6)

2015.6.23-25

1.6.24出库的原材料,查在进货检验记录及入库单上均未按要求记录原材料批次。

无法进行追溯。

(6.1.4)

2.作业指导书中未明确描述专用量检具的精度及量程。

(6.2.1)

3.经查钻孔工位在生产完毕后模具未有序、定置摆放,而是分散在机台上。

焊接处工具摆放混乱,未有序管理。

(6.4.4)

整改完成。

3

产品审核

ZJLKC9-15

2014.8

未发现A、B及C类缺陷。

ZJKC9-15

2014.9

未发现A、B及C类缺陷。

GM12-21

2014.10

未发现A、B及C类缺陷。

CT9-16

2014.11

未发现A、B及C类缺陷。

KT12

2014.12

未发现A、B及C类缺陷。

PAZJKC9-15

2015.1

未发现A、B及C类缺陷。

WUD24-∮4.0-35

2015.2

未发现A、B及C类缺陷。

ZJKC11-14.5

2015.3

未发现A、B及C类缺陷。

ZJTJ9-9-9

2015.4

未发现A、B及C类缺陷。

WT-∮4.0-13.4

2015.5

未发现A、B及C类缺陷。

PAZJLKC9-15

2015.6

未发现A、B及C类缺陷。

(3)计量管理工作:

完成了各种通用计量器具的周期送检、自校准,及时进行了各种检测设备、计量器具的维护、修理工作。

(4)迎接了一次顾客二方审核,并按规定时间对不符合项进行响应和改进。

顾客:

长春一汽四环汽车管路有限公司

审核时间:

2014年3月23-24日

等级:

A

产品审核得分:

100

过程审核得分:

91

序号

不符合项内容

整改措施

是否关闭

1

查竹节加工岗位一名员工为2008年进厂老员工,2013年未对该员工进行培训的记录,无新产品以及发生缺陷的知识的培训记录。

由综合部补充编制2014年度的公司级培训计划,所有员工的培训重新开始,要有培训记录及效果评价。

整改完成。

2

未见2014.3数控机床(编号003)的维护保养记录,其余设备保养记录填写不规范。

设备的故障模式应进行统计,以指导后续对设备进行的预防性维护保养工作的开展。

1.修订设备管理文件,将使用次数少的设备,按加工数量制定维护保养计划,并按期执行。

2.详细分析设备故障原因,制定有效的预防措施,分类统计每台设备的故障模式,做为编制下年维护保养计划的依据。

整改完成。

3

库房内无区域标识。

管件外包装应有生产批次信息的标注,确保先进先出及后续追溯管理的有效性。

1.立即着手规划原辅材料库、半成品品库及成品库房,力争不同性质材料单独按区域存放,保证产品不落地,符合贮存要求。

2.在所有产品包装单元外标明材料批次号,并以此做为先进先出依据。

整改完成。

4

加强与供应商之间的持续改进工作。

通过技术部与供方的沟通,在降低成本、改进工艺等方面找到供方持续改进的切入点,并形成供方持续改进计划,由技术部监督供方持续改进工作的执行并进行效果验证。

整改完成。

5

查打内孔工序2013年12月份油标卡尺检定后未张贴合格标识。

1.由量检具管理员在所有量检具上张粘合格标识,要保证防水防油。

2.操作者在工作前进行起始点检时,要检验量检具是否在有效期内,并做好点检记录。

一旦标识脱落,马上要求量检具管理员补充标识。

整改完成。

6

查与四环管路公司签定的采购合同及技术、质保协议已过期。

1.立即与顾客沟通,签定新合同。

2.由采购、技术、质保部分别指派专人跟踪采购合同、技术协议、质保协议的有效期。

整改完成。

2.过程绩效目标和质量目标完成情况

(1)过程绩效目标完成情况

各部门绩效目标完成情况见附表。

(2)部门质量目标完成情况:

指标名称

监测部门

评价周期

目标值

实际值

废品率

注塑件

质保部

一月一次

≤2%

0.07%

金属件

质保部

一月一次

≤1%

0.06%

零公里PPM

四环

质保部

一月一次

1000PPM

1.87

长力

质保部

一月一次

0.40

索赔率(PPM)

四环

质保部

一月一次

1000PPM

0

长力

质保部

一月一次

0

文件/记录有效率

质保部

一次/年

100%

100%

周期受检率

质保部

检定月

100%

100%

试验计划完成率

质保部

一月一次

95%

100%

不符合项及时整改率

质保部

一次/年

100%

100%

输出改进措施完成率

质保部

一次/年

90%

---

纠正预防措施有效率

质保部

一次/年

90%

100%

公司级质量目标完成情况:

指标名称

监测部门

评价周期

目标值

实际值

交付及时率

四环

销售部

一月一次

100%

92%

长力

100%

顾客满意度

四环

销售部

每年一次

90

95.56

长力

98.62

零公里PPM

四环

质保部

一月一次

1000PPM

1.87

长力

质保部

一月一次

0.40

索赔率(PPM)

四环

质保部

一月一次

1000PPM

0

长力

质保部

一月一次

0

废品率

注塑件

质保部

一月一次

≤2%

0.07%

金属件

质保部

一月一次

≤1%

0.06%

注:

四环公司交付时2014.11有一次因物流车辆故障未及时到货。

2014年公司共制定5项公司级质量目标,经过各部门的共同努力和相互配合,所有目标都按计划完成。

3.纠正和预防措施实施情况

1)针对顾客反馈问题,制定了《顾客服务与反馈》程序,加强了对顾客反馈问题的管理。

公司本年共发生顾客反馈4次,均已完成整改。

序号

日期

信息传递方式

顾客名称

信息概述

责任部门

是否关闭

备注

1

2014.9.10

传真

泰州长力

GM12-21螺纹内孔有毛剌3件

质保部

整改完成

2

2014.11.12

邮件

四环管路

应于2014.11.11到货的管件晚到一天,共计9种产品,14万件

物流公司

整改完成

同时要求供方整改

3

2015.1.15

传真

泰州长力

WUD24-4.0-35弯芯有锈斑2件

仓库

整改完成

4

2015.3.5

邮件

四环管路

金属管件ZJLKC9-15中混件5件

质保部

整改完成

2)针对供方整改,本年度共发生3次,均已完成整改。

序号

日期

信息传递方式

信息概述

责任单位

是否关闭

备注

1

2014.10.12

传真

外套WT-4.0-13.4镀层色泽不合格(共计12件)

常州君合

整改完成

2

2014.11.12

邮件

应于2014.11.11到货的管件晚到一天,共计9种产品,14万件

泰州市第一汽车运输有限公司

整改完成

顾客反馈

3)内部纠正预防措施:

共计4次,全部完成整改。

序号

日期

信息传递方式

信息概述

责任单位

是否关闭

备注

1

2014.10.16

反馈单

高频焊工序有5件焊缝不均匀

生产车间

已整改完成

2

2014.11.3

反馈单

汇总缺陷原因,优先整改

生产车间

已整改完成

3

2015.3.14

反馈单

抽检发现ZJKC9-15非金属直通快插KC端三模共6件出现碰伤现象

生产车间

已整改完成

4

2015.4.15

反馈单

金属管件ZJLKC11-14.5KC端有夹伤印,共计7件

生产车间

已整改完成

4)针对新管件进行产品知识培训,从而将有效避免漏检、错检。

4.公司质量方针、质量目标适宜性和有效性以及在管理中存在的问题

公司的质量方针能够符合目前对产品质量的指导作用,根据质量方针制定的公司质量目标能够符合质量方针的要求,公司质量目标在各部门得到分解,根据完成情况公司的各项方针、目标适宜并且有效。

5.上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性

ISO9001证书已过期,未按体系要求进行管理评审。

故此项报告无。

6.产品符合性

经过检验及试验分析,产品过程控制稳定,工艺参数合理,物理、化学指标满足规定要求。

7.改进的建议

1)加强供方管理工作。

2)体系运行一段时间后,建议在2016年初根据实际达成情况,修订公司绩效指标的目标值。

3)加强产品检测工作,建议购买一些常规的试验设备,实现主要产品性能的常规检测。

 

质保部:

丁海凤2015.7.8

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 艺术

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1