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电石事故案例

电石事故案例

【篇一:

电石事故案例】

案例一、新电极焙烧时爆炸事故经过:

2005年12月24日9时10

分,宁夏某电石厂发生重大电极爆炸事故,造成一人死亡一人重伤。

2005年12月2宁夏某电石厂新建两台电石炉,于12月上旬安装完

毕,下旬开始焙烧1#炉新电极,前两天电极焙烧正常,第三天电极

端头已基本形成固化物,电极底部铁板消耗完毕,第四天中午电极

在焙烧过程中炉内散发出大量的电极糊挥发分,此时弧光也很大无

法辨别炉况,负责开车的周某见此状况开始压电极,23日晚上10时

左右另一负责人在巡查时发现电极位置较高再次压放电极,次日早

上周某发现电极弧光减弱电流变化较快,试着提了一下电极,但见

电流无变化就再次提电极,提电极后准备到炉前观察炉况,刚出操

作室,操作工发现电流突然下降,电石炉内冒出大量黑烟,火花四

处溅落,见此现状后迅速通知周某,周某即下令停炉。

此时炉内发

生一声巨响,设备炉门、防暴孔全部炸飞,一名正在外面巡检的工

人当场炸死,一名加电极糊工人脸部烧毁达到80%,直接经济损失

达150万元。

事故原因:

1、电极压放过量,电极焙烧硬度不够造

成电极变形、有裂纹,在提电极时电极断裂,电极糊外漏产生爆炸。

2、负责的工艺员对无法辨别的炉况没有及时停炉观察,盲目操作造

成电极断裂。

3、操作人员观察不仔细,发现事故不及时,造成事故恶化。

4、操作工安全意识淡薄自我防护意识差。

5、工艺负责人员责任心不强,思想麻痹大意,安全意识淡薄,没有

相互沟通探讨,解决问题不及时。

6、管理不当,电极糊质量差灰分、油分过大,电极强度不够。

预防

措施:

1、加强员工的培训,增强员工安全防护、保护意识。

2、严格管理,严格执行操作规程,工作认真仔细,精心操作,对变

化较大的工艺要及时汇报上级领导说明。

3、加强电极糊管理,严格电极糊验收制度,杜绝不合产品进入防止

事故再次发生。

4、各级管理人员要从细节上观察事物,不能盲目操作指挥,所有人

员要认真分析、学习案例引以为戒。

案例二、电极软断事故经过:

1991年7月5日22时28分,河北下花园电石厂,因电炉违章压放

电极造成4人灼烫死亡,重伤5人。

5日16时,下花园电石厂李林

由8000kva炉调到了16500kva炉顶班作业。

该班于18时15分压

放电极150毫米,21时54分出炉,22时26分出炉完毕后第二次

又压放电极150毫米。

压放电极后,经过12分钟明弧作业。

22时

38分,炉面操作人员进行压料。

但在刚压少量料还未摊开时,3号

电极导电板以下的100毫米处突然软断,电极遇融化状态的电石而

发生爆燃。

将在炉面上工作的9名工人全部灼伤,烧伤面积最小为

70%,最大者达94%。

烧伤深度均在23度,其中4人经医院抢救

无效而死亡。

事故原因:

1、作业人员压放电极的长度每次压放不超

过100毫米的要求,该班共放两次电极,每次实放都是150毫米,

致使电极过长过重,电极焙烧不成熟,插入炉料电极过长,从而造

成电极软断。

2、操作人员违反放电极前应先松开顶丝,放后再紧住的规定,未松

开顶丝便强行放电极。

在放电极后又不紧顶丝,致使电极夹持牢。

3、操作人员采用将木棒顶在屋梁和电极顶之间,然后用卷扬机拉电

极筒,致使电极和电极筒产生相对位移的方法进行压放,由于拉电

极筒的钢丝绳长度不等,木棒位置未位于电极顶木盖中心等原因,

致使二根电极带受力不平衡。

4、电极带与电极筒之间的焊缝质量低劣,受力后发生断裂。

操作人

员检查不严格,将未成熟的电极压下。

5、操作人员违反化工部颁发的有关规定,在放电极时明弧作业。

6、

有关领导违反化工部颁发有关规定,让1名参加工作仅2个月,未

受过三级安全教育的合同工担任配电员,致未从仪表变化中发现事

故异常。

7、该班为8000千瓦炉和16500千瓦炉的替班,两台炉的操作参数

不同。

预防措施:

1、严格执行安全技术规定和工艺规程,加强顶替

班组的技术、安全教育,确保安全生产。

2、岗位要认真执行、落实《工艺操作规程》和《作业指导书》,切

实提高员工自我防护意识。

3、定期组织安全人员对设备进行检查,及时排除事故隐患,同时培

养操作工的隐患和事故的查找能力。

4、加强电极糊、电极筒质量管理,对不合格的产品严禁使用,杜绝

事故隐患。

案例三、电石锅倾覆事故经过:

5月27日4时许,宁夏

青铜峡市嘉琪隆冶金化工集团发生电石锅倾覆事故,一辆负责转运

的叉车当场着火燃烧,事故已造成一人死亡,5人受伤。

27日4时

许,宁夏青铜峡市嘉琪隆冶金化工集团电石厂一满载电石的电石锅

倾斜,班长指派一辆负责转运的叉车进行修正,在作业时电石锅突

然倾倒,直接倒向叉车,叉车当场着火燃烧,电石辐射热当场将司

机烧死,事故造成一人死亡,5人受伤,叉车及部分设备烧毁。

事故

直接经济损失20万元。

事故原因:

1、操作工操作不当造成电石锅倾

斜,是本次事故的直接原因。

2、班长安全意识淡薄、违章指挥,对待此事没有认真思考,电石锅

倾斜没有合理的处理方法,造成电石锅倾倒。

3、叉车司机不能严格执行《叉车司机操作规程》,对易燃、易爆、

高温的吊装物未经过任何防护就进行装载。

4、电石厂管理不力,电石锅倾斜所属常见事故,没有制定详细的处

理办法,致使本次事故的发生。

预防措施:

1、加强操作工的培训,

熟练操作,严格各项操作要领,对不能满足要求的设备进行更换和

修复,对待违反操作的指挥要拒绝,绝对不能蛮干。

2、全,不全全懂了才安懂部安对班长要进行面培训,加强安全管

理学习,只有提高了安全意识,杜绝了违章指挥才能很好的指挥生

产。

3、电石厂要制定相关的制度和规程,对待事故应制定详细的预防措

施和处理方法,并组织所有从业人员进行学习,防止发生事故后操

作工盲目操作,酿成重大事故。

案例四、加料系统发生火灾事故经

过:

1991年4月26日下山西某电石厂发生重大火灾事故,1991年

4月26日下午15时25分,该电石厂正处于交接班时刻,当班操作

工发现电石炉12#料仓已三小时未加料,并通班长料仓料位仪可能坏,

班长接通知后就说:

我马上去看看,班长刚准备去看料仓,此时一

楼出炉工说堵不住眼,班长便随出炉工下去,没有去看料仓。

15时45分接班人员到后进行交接班,15时50分巡检工上楼巡检时

发现电石炉四楼烟雾缭绕,远处伴有火势蔓延,便回头通知班长和

调度,调度到达现场见火势猛烈,便后迅速拨打119进行抢救,经

过三小时的抢救火势基本熄灭。

此事故造成四条皮带全部烧毁,环

形加料三台机电极及部分供电设施、部件烧坏,直接经济损失35五

万元,停炉检修设备5天。

事故原因:

1、电石炉料仓缺料,尾气一

氧化碳从料管内上升到环形加料机,一氧化碳浓度达到爆炸极限并

随尾气温度上升而爆炸,使胶皮电缆着火引燃橡胶皮带。

2、料位三小时未加料,没有引起班长重视,操作工在操作时没有认

真仔细观察仪表变化,电石炉正常生产时料仓若一小时未加料,就

必须指派巡检人员进行检查,防止一氧化碳上移产生爆炸,或者架

空后破坏料嘴。

3、巡检工没有肩负责任,巡检不认真或者没有巡检,造成此次事故

的发生,4、电石厂对员工培训不到位,管理松弛,仪表工没有定期

检验。

导致员工对类似现象不重视,导致此次事故的发生。

预防措

施:

1、任何事故是麻痹造成的,操作人员要严格执行操作规程,对

于不正常现象要及时的反应和处理,尽量避免事故的发生。

2、加强操作工的培训,不合格的员工严禁上岗操作,对不能胜任操

作的员工进行辞退。

3、严格管理培训管理人员的工作责任心,制定完善的管理制度,从

源头杜绝事故的发生。

4、设备和电仪处对电石炉设备仪表要高度重视,定期进行检查和效

验,防止仪表显示不准确产生大的事故。

案例五、电极下滑事故经

过:

1983年10月24日1时30分,河南省焦作市化工二厂2号电

石炉一班在正常出了第二炉电石后,发现该炉3号电极的电流只接

近正常电流的70%,班长李某在做好相关准备工作之后,指挥下放

电极。

当时,高某拿扳手,王某扶套管,负责该电极南面卡;另一

王某拿扳手,唐某扶套管,负责该电极的北面卡。

当上述4人就位

做好准备后,班长李某指挥高某松卡,高某松卡后,立即站于紧卡

位置,可电极未下落。

班长第二次指挥站在松卡位置的另外2人松

卡。

在两面同时松卡的情况下,3吨多重的电极急速下滑。

当电极落

至接近预定长度时,班长急令紧卡。

这时,处于松卡位置的另外2

人无法紧卡,而高某的扳手却仍处在松卡位置,来不及紧卡,致使

电极失去控制,高速掉入炉内软断流糊。

电极四周立即向上喷出大

量夹有电极糊的黑色气体,引起全楼着火。

高某等4人当场被烧伤,

衣服着火,各自撤离现场。

班长和王某跑入附近一间小房互相灭火,

高某却绕炉1/3周,一人跑至较远的北面大门口,劳保用鞋均已脱落。

当李某、王某等听到其声音后,立即前往救援。

由于高某腰系反扣

宽牛皮带,内穿腈纶长裤,带解不开,裤脱不下,后将衣裤撕破,

火苗才被扑灭。

高某烧伤面积达93%,经医院抢救无效死亡。

王某

脸部烧伤,因跳楼肢部伤骨。

其他2人为轻伤。

事故原因:

1、高某

违反操作程序,不该松卡时松卡,需要紧卡时又来不及紧卡,致使

电极失去控制迅速下落软断,引起事故的发生;2、班长李某安全观

念薄弱,事先对加料等准备工作做得不够,未采取必要的措施;3、

车间对劳保用品的正确使用、检查不力,如高某在操作时所穿劳保

鞋未系带,撤离时双鞋脱落,致使两脚烧伤极重;4、个别职工不能

精心操作。

整改措施:

1、加强员工的技术、安全教育,使每个员工

熟悉本岗位安全工艺操作规程,提高职工的安全意识及安全技术素

质,提高执行安全工艺规程及制度的自觉性。

2、加强管理,严格工艺指标,对劳保穿戴不严的不准上岗操作,培

养员工良好的责任心和自我保护意识。

3、公司要制定良好的防护措施,从源头进行治理,使员工精心操作,

才能确保安全生产。

案例六、电极漏糊事故经过:

2006年2月3

日12时10分,宁夏兴平冶金化工股份公司5号电石炉发生电极漏

弧,高温气体喷出炉面,造成15名操作工不同程度灼伤。

事故的原

因分析:

1、由于电极糊焙烧不好,发生漏糊现象,导致该公司生产

5号电炉的2号电极料面板结,透气性变差发生大面积塌料,造成炉

内一氧化碳气体瞬间释放,产生大量易燃易爆气体;2一、电极糊

在漏糊过程中产生大量氧化碳和碳氢化合物,提高了炉内易燃易爆

气体的浓度;3、当时处于冬季,冶炼电石所用的原料水分较高,不

仅造成炉料透气性不好,同时在爆炸过程中起到了助燃作用;4、由

于判断失误电极下放过长,焙烧时电极负荷过大导致了漏糊事故。

整改措施1、加强员工的技术、安全教育,使每个员工熟悉本岗位安

全工艺操作规程,提高职工的安全意识及安全技术素质,提高执行

安全工艺规程及制度的自觉性。

2、加强管理,严格工艺指标,。

3、精心操作,确保安全生产。

案例七、炉气灼伤事故经过:

2003

年12月15日1点左右,海吉公司电石分厂1#电石炉经过5天的停

炉后重新启炉至电极焙烧阶段时,电石分厂工艺主管、生产运行主

管和当班班长逐个打开观察门观察电极焙烧成熟程度及电石炉内情

况,当打开1#电石炉5#观察孔时,从炉内冲出热浪,将当班班长双

手和右脸烫伤,致使班长双方和两个月未能上班。

事故原因:

1、当

班班长安全意识淡薄,自我防护意识差,未按要求佩戴齐全劳动防

护用品。

2、长时间停炉,现场人员工作经验不足,当观察料面时恰逢3#电极

硬断引发此次烫伤事故。

3、电石分厂对待员工培训不重视,员工业务操作不精,开炉门时应

背对炉门,而不是面向炉门。

事故防范措施:

1、电石分厂加强员工

的二、三级安全教育,以增强每位员工的安全意识,提高自我防护

能力。

2、加强安全管理工作,要求员工严格执行《劳动防护用品管理规

定》,坚决杜绝三违现象。

3、加强员工培训,严格执行操作规程,对于违反的严格进行处理,

杜绝事故再次发生。

案例八、电石烫伤事故经过:

2004年2月18

日中班接班后,海吉电石分厂1#电石炉卡锅工李某与天车工配合吊

电石坨。

由于热电石坨与电石锅粘在一起,于是打算将电石锅放回

原位。

当李某前去观察情况时,电石锅因在轨道上未放稳而翻在地

上,电石立即四处飞溅。

电石溅到李某的左脚上而发生烫伤事故,

事故造成李某左脚烫伤90%以上,医药费损失3.5万元,四个月未

上班。

事故原因:

1、电石分厂的安全管理不到位,二、三级安全教

育不到位。

2、卡锅工与天车工违章作业,热砣未到规定冷却时间就进行吊坨操

作。

3、员工安全意识淡薄,未意识到热坨存在的不安全因素。

4、卡锅工在观察情况时,未采取安全措施,并且未穿防护鞋,劳动

防护用品穿戴不齐全。

5、电石锅锅底垫料厚度不够,致使电石与锅底粘连。

预防措施:

1、

电石分厂加强二、三级安全教育,提高员工安全意识,增强员工自

我保护意识。

2、加强安全管理,严格要求员工按照操作规程作业。

在出现不安全

因素时,制定有效地安全防护措施。

3、加大对员工劳动防护用品穿戴情况的检查力度,严格执行落实

《劳动防护用品管理制度》。

4、电石分厂制定电石锅锅底垫料标准,要求员工严格按照标准作业,

对不合格的电石锅进行更换。

案例九、一氧化碳中毒事故经过:

2005年2月5日14点15分左右,海吉公司电石分厂电石炉巡检工

高某一人去电石炉四楼人工操作设备,给电石炉进行加料,加料过

程中,一氧化碳中毒晕倒。

14点40分,电极壳焊接工张某等四人上

四楼准备焊电极壳时发现高某一氧化碳中毒倒地,立即将高某抬至

一楼,分厂调度联系车辆将其送往医院抢救。

事故原因:

1、气压不

足导致电石炉四楼环形加料机刮板自由变为手动,必须人工现场操

作加料,致使高某上楼一氧化碳中毒。

2、员工违章作业,在危险部位现场作业时,未携带一氧化碳气体检

测报警仪,未按规定实行双人巡检制,无人监护。

3、电石厂对安全问题不够重视,员工安全意识淡薄,自我防护意识

差。

事故防范措施:

1、电石分厂加强安全教育,提高员工的安全防

护意识,对高危区域设立固定一氧化碳检测仪,并在醒目处悬挂明

显的安全警句标语。

2、严格按规定要求员工进入危险区域工作时,必须携一氧化碳气体

检测报警仪,并实行双人巡检制。

3、电石分厂加强设备的日常维修保养,出现故障及时排除,以免设

备事故造成伤人事故。

案例十、乙炔气爆炸事故经过:

2006年1

月21日晚0点30分,电石分厂冷破包装工序乙班班长接班后安排

巡检工王某、李某例行巡检设备、皮带,准备上料,破碎工开始破

碎电石分,电石分厂冷破包装工序乙班班长接班后安排巡检工王某、

李某例行巡检设备、皮带,准备上料,破碎工开始破碎电石05,

大约在0点50分左右,当刚破碎完第三砣电石时,听到冷破料仓

方向发出巨大爆炸声,随后赶到现场,发现包装料仓已被炸毁,三、

四楼楼板及房顶部分坍塌,南北墙及窗户严重损坏,东西包装线部

分栈桥损坏,皮带机头下坠皮带断裂,包装库房顶有几处被飞出物

砸漏,此次事故造成破碎线停运时,听到冷破料仓方向发出巨大爆

炸声,随后赶到现场,发现包装料仓已被炸毁,三、四楼楼板及房

顶部分坍塌,南北墙及窗户严重损坏,东西包装线部分栈桥损坏,

皮带机头下坠皮带断裂,包装库房顶有几处被飞出物砸漏,此次事

故造成破碎线停运25小时,设备损失30万元,幸亏无人员在现场。

万元,幸亏无人员在现场。

事故原因:

1、停车时间较长,降雪较大

而且时间长,空气湿度大,导致料仓内电石分解产生乙炔气体,乙

炔气体浓度过大。

2、料仓口紧靠栈桥窗口,人孔盖未盖,雪从窗户飘入料仓,皮带上

有积雪,由于巡检工安全意识淡薄,未严格落实岗位职责,巡检不

到位,未发现料仓内和皮带上有积雪,未做任何处理即开启了皮带,

致使皮带上的积雪进入料仓,与料仓内的电石发生化学反应,产生

了大量的乙炔气体,当电石进入料仓时,因撞击产生火花,发生爆

炸。

3、冷破包装工序主管、当班班长安全意识淡薄,管理工作有疏漏。

事故防范措施:

1、电石分厂各级检查落实不到位,对下层员工管理

不严,造成长时间不按规定巡检,形成习惯性违章。

2、员工安全意识淡薄,对雪雨天会给电石破碎包装带来的危害认识

不够。

3、电石分厂要加强安全教育,提高员工的安全意识,严格落实岗位

职责和交接班制度,坚决杜绝习惯性违章。

4、遇雨雪天要在保证正常通风的条件下,及时采取关闭迎风窗户,

封闭料仓口等有效防范措施,料仓进料前,要对皮带及相关设备、

设施进行彻底清理,料仓内部通风置换,做化学分析,合格后方可

进料。

案例十一、上料小车伤人事故经过:

2006年2月24日晚

21时20分左右,电石分厂石灰窑工序巡检工巡检时发现1#上料溜

管漏料,通知班长,班长通知机修检修。

22:

00分左右,机修工来

到现场准备检修,班长安排巡检工王某配合机修工进行检修工作。

22:

10,机修工钻入上料溜管内对漏点开始焊接作业。

巡检工王某

看机修工开始焊接后,便去清扫皮带。

22:

20分,巡检工李某准备

清扫地坑里的漏料,看到1#上料小车里有满斗料,便启动卷扬机把

料送到了窑里。

准备清理漏料时,发现电焊机焊线被上料小车卡住,

于是上二楼通知巡检工张某提一下上料小车,以便把焊线取出,清

理漏料,随后下到一楼,当李某发现机修工被挤压受伤后,立即通

知班长,班长紧接着通知当班调度和公司总调度、分厂领导后,马

上赶到事故现场组织抢救,当时是22:

27分左右。

22:

45分将机

修工送入乌达区医院急救室,经医生诊断已经死亡。

事故原因:

1、

电石分厂机修工安全意识淡薄,未落实安全防护措施,没有特种作

业资质;石灰窑工序巡检工安全意识淡薄,责任心不强,巡检不到

位,未仔细检查地坑里是否有人检修,就擅自和指使他人启动卷场

机上料小车,巡检工监护不到位,未认真履行监护职责,擅离职守,

导致机修工被上料小车挤压致死。

2、石灰窑当班班长安全意识淡薄,在安排工作时,未布置、落实好

安全防护措施。

3、电石分厂安全管理组织机构不健全、岗位安全职责不明确,特种

设备任人随意操作。

4、电石分厂未执行检修工作票制度,并严格落实设备检修安全措施。

5、石灰窑一、二楼三台吊石卷扬机上料系统安全设施不齐全。

预防

措施:

1、加强安全管理,严格要求员工按照操作规程作业。

在出现

不安全因素时,制定有效地安全防护措施。

2、严格执行操作票制度,对检修现场的开关、阀门、启动按钮要标

示清楚,并挂牌防止误操作。

3、对于检修监护人要明确责任和任务,并要有很强的责任心,时刻

保证作业人员的安全。

4、电石分厂要加强管理,制定检修规程,落实检修责任制,违反规

定的人员要严厉处罚,案例十二、电石烧伤事故经过:

2006年3

月21日上午9点50分左右,电石分厂2#电石炉在出炉时倒出炉眼

后,由于电石流速快、流量大,出炉工把出炉小车由东侧卷扬机牵

引时,头锅脱离轨道,在反复尝试复位未果后又从西侧卷扬机反方

向牵引出炉小车,致使盛满液态电石的电石锅再次脱离轨道。

电石

流出将正在制作泥球的李某烧着,李某慌乱之中到处逃窜。

事故造

成李某腿部严重烧伤,小车轨道烧毁10米。

事故原因:

1、电石炉

工艺不稳定,导致电石流量大不能及时堵住炉眼。

2、电石炉拉锅轨道不平整,造成拉锅不平稳。

3、拉锅操作人员业务不精,未严格按照操作规程处理小车落道现象。

4、出炉工自我防护意识差,缺乏自救常识,衣服着火时,四处奔跑,

未及时采取有效控制措施,导致伤势扩大。

事故防范措施:

1、电石

分厂加强工艺控制管理,严格制定工艺指标,防止违章操作造成炉

况破坏。

2、生产设备要加大安全检查力度,确保设备的安全可靠运行。

3、加强二、三级安全教育培训,提高员工的安全防范意工见,使员

掌握我公司有毒有害物质的危害、预防和应急处理措施。

4、分厂要加强员工培训,使员工掌握正确的操作方法和技巧,杜绝

三违现象,从而安全高效生产。

案例十三、机械伤害事故经过:

2006年7月28日早8点30分左右,电石分厂石灰窑工序丙班班长

接班后,安排巡检工王某、李某例行巡检设备。

8:

50左右,王某开

启石灰窑1#上料皮带检查,发现皮带在运行时有跑偏现象。

王某随

即翻越安全防护栏到该皮带北侧,用脚踹正在运行的皮带进行检查

和处理,李某则在皮带南侧检查托辊的运行情况。

李某在检查托辊

过程中突然发现皮带出现跳动,抬头即发现王某右腿被皮带绞住,

立即停止皮带运行,随后通知班长、调度、工序主管、分厂厂长进

入事故现场实施抢救。

9:

20分左右,王某被送到乌达区医院进行救

治。

经医院确诊,王某右腿小腿骨折,耻骨连结错位,膝盖内侧韧

带撕裂。

事故原因:

1、未办理检修作业票证、落实安全防护措施即

盲目作业。

2、巡检工违章作业,翻越安全防护栏,用脚踹正在运行的皮带,未

执行设备《检修安全操作规程》规定的检修运转设备必须断电挂牌

确认后方可作业。

3、电石分厂二、三级安全教育不到位,巡检工安全意识淡薄,自我

防护意识差;4、电石分厂岗位员工配置不足,流动性较大,新员工

基本素质偏低,安全教育工作不能很好的落实到位;4、生产现场作

业环境较差,工作情绪受到一定影响。

事故防范措施1、任何运转设

备检修必须断电挂牌确认、落实好安全措施后方可作业。

2、加大二、三级安全教育及班组长安全培训力度,提高员工的安全

防护意识;3、加大各级安全生产监督检查力度;4、按岗位要求将

人员配置到位,并采取切实可行的措施,提高新员工安全素质及安

全操作技能;5、积极改善现场作业环境。

案例十四、设备漏水引起

爆炸事故经过:

2006年6月25日晚班18:

00左右,内蒙古某化

工有限公司电石厂3号电石炉中控人员16:

30交接班时发现炉气压

力波动大,塌料频繁,经询问原材料质量得知炭材水分偏高。

(兰

炭水分为4.13℅,焦炭水分为2.72℅)即认为塌料频繁是碳材水份

高引起的,不再严加注意。

操作至18:

00左右,二楼炉面突然传来

一声巨响,火花四溅,烟气弥漫,紧接着东墙的一整扇窗户震落到

一楼地面,当场成为碎片,所幸无人员伤亡。

事故原因:

1、巡检人

员警惕性不高。

特别是塌料频繁之时,对设备漏水没有引起足够重

视。

2、1#电极411密封套水路漏水。

3、中控人员的敏感性不强。

对原材料水分高与设备漏水引起的塌料

不能准确判断。

4、中控人员没有及时向上级汇报生产异常,而是自作主张,一拖在

拖。

防范措施:

1、巡检人员加大巡检力度,特别是在生产不正常,

频繁塌料的时候,更要点面俱到,密切关注冷却

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