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提高棉球生产质量减少疵点

 

 

减少T/R32S(18.5#)白布布面棉球疵点

(发布人:

王丽等)

 

荆州市弘泰纺织有限公司细纱工序QC小组

楚垣集团江北农工贸有限责任公司推荐

二00五年元月二十八日

一、小组概况

小组名称

荆州市弘泰纺织有限公司细纱工序QC小组

课题名称

减少T/R32S(18.5#)白布布面棉球疵点

小组类型

攻关型

成立

日期

2000.12

注册号

QC2004

活动时间

2004.06-2004.12

活动

次数

21

TQC

学时

47h

序号

姓名

性别

年龄

文化

程度

职务职称

组内

分工

1

饶开宏

38

大学

高级工程师

组长

2

夏江平

36

大专

助理工程师

副组长

3

聂伟

30

大学

助理工程师

副组长

4

李正高

46

高中

高级工

组员

5

付歆

34

高中

中级工

组员

6

王丽

33

高中

高级工

组员

7

刘涛

36

大专

中级工

组员

二、选题理由

 

 

客户反馈

T/R32s革基布布面棉球状疵点是最大问题,占70.3%

 

小组本次选题

 

三、现状调查

1、小组对2004年3月—5月所生产的T/R32s纱及用户反馈布面质量情况作了调查,统计结果见下表。

T/R32s布面棉球疵点数量统计表

时间

三月

四月

五月

上半月

下半月

上半月

下半月

上半月

下半月

疵点每平方米(处)

7

8

6

9

7

10

由统计表绘出疵点折线图如下:

 

三月四月五月

2、小组为了摸清造成布面棉球疵点偏高的症结所在,对2004年3月—5月的共90次试验记录,进行了质量缺陷统计,结果见下表图。

序号

缺陷项目

频数(次)

累计频数(次)

累计频率%

1

成纱星点密集

47

47

52.2

2

成纱星点稀疏

16

66

73.3

3

成纱清洁疵点

13

75

83.3

4

成纱粗、细节

7

83

92.2

5

成纱条干不匀

4

87

96.6

6

其它

3

90

100

 

结论:

星点密集稀疏,清洁疵点是布面疵点的主要原因。

四、设定目标

经小组讨论决定,设定了本次活动的目标值见图:

 

图3目标值设定柱状图

依据:

1、星点密集、星点稀疏、清洁疵点占其布面质量缺陷的83.3%,小组只要解决问题的五成,即可达到目标。

7.8-7.8×83.3%×50%=4.55<4.6

2、从现状调查统计表可以看出,在2004年四月上半月疵点有好转,但仍与目标值相差较大。

3、本地区同行业纺T/R棉纱无标准可言,2002年也纺过此类型混纺纱,但得不到用户认可,被迫下线。

2004年通过设备整顿、工艺调整,原材料合理搭配,逐步生产T/R32s产品,使客户尽量满意,为此小组全体成员心往一处想,抓主要症结是可以达到这一目标值的。

五、原因分析

小组全体成员对造成“布面棉球疵点”的原因进行了分析讨论,共找出6项末端因素,整理成关联图如下。

 

 

 

六、要因确认

针对6项末端因素,我们逐一进行了验证、分析,具体情况如下:

1、钢领运行周期过长

工艺允许周期

三个月

质量

标准

圆弧无磨损,利于钢丝圈散热,配合无剧烈震动,运行平稳

现场

验证

机台

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

钢领磨损

3

2

3

4

2

3

7

5

3

3

运转周期(月)

3

4

5

2

4

5

3

5

4

4

棉球疵点

(个)

3

4

4

1

4

4

2

4

4

3

从上表可以看出,钢领运转周期超过三个月,台均3.5个磨损,超周期运转是要因。

2、钢丝圈更换周期过长

钢丝圈在钢领上运行,离心力、拉力、张力、反作用力、磨擦力对成纱质量均有影响,我们对其作了试验性调整,试验结果如下:

钢丝圈工作周期

6——10天

质量标准

纱线通道宽畅,无熔焊、刮擦、脆损。

实际结果

钢丝圈更换周期10—12天超长,缠挂、刮擦等情况占15%

由上表可见,钢丝圈更换周期超超长,致使其磨损对成纱质量影响是要因。

3、未用清洁器定位规

小组成员现场抽查发现通道部位的清洁器位置不准,未使用清洁器定规定位,导致钢丝圈运行时毛羽得不到有效清除。

为此,我们作了如下比较:

每台抽样

前后比较

机台233#

机台234#

机台235#

机台236#

未使用清洁器定规前

15%疵点

10%疵点

11%疵点

9%疵点

使用清洁器定规后

0%疵点

0%疵点

0%疵点

0%疵点

由上表可见,未使用清洁器定规也是疵点发生的要因。

4、无有效调节装置

由于高温高湿,仅靠地下水和风机无法改变纺纱环境,空调时好时坏产生的飞花多,纺纱环境时好时坏,据此,无有效调整装置不是要因。

5、上工序不良粗纱流入

从粗纱合格率抽样和实验数据可以看出,粗纱合格率在控制指标内,说明此项也不是要因。

6、巡回不及时

值车工人员紧张,看台多,清洁工作不到位,机台清洁差时有发生,中、夜班情况较严重,只要加强管理和合理调整劳动力后,现场机台清洁得到了改善,因此,巡回不及时不是疵点要因。

七、制定对策

序号

要因

目标

对策

措施

完成地点

执行人

完成日期

1

钢领使用周期超长

磨损每台低于

0.5%

工艺测定不合格的必须全台更换

1、严格使用周期更换。

2、及时更换不到周期有缺陷的钢领。

3、做好使用记录。

后纺车间

机台

227~236#

李正高

刘涛

2004.07.10

——

07.16

2

钢丝圈更换周期超时

无熔焊、刮擦、脆损,保证纱道畅通

缩短使用周期,选好适合所纺品种的规格钢丝圈

1、周期定为每4天更换一次。

2、考核空锭率。

3、考核条干合格率。

后纺车间

机台

227~236#

饶开宏

聂伟

付歆

2004.07.11

——

07.14

3

未用清洁器定规

清洁器位置正确,起到清洁作用

逐台用清洁器定规校正清洁器位置的准确度

1、确保清洁器检查考核落实。

2、管理人员深入机台,按操作法要求每个清洁器必须完好无损。

后纺车间

机台

227~236#

夏江平

王丽

2004.07.10

——

07.17

八、对策实施

实施

(一):

7月10日改变原定三个月更换周期的规定,及时调整周期内发生有缺陷的钢领,做好台帐、部位记录,经一周的生产检验,细纱断头、疵点明显减少,使每台磨损量低于0.5%的目标值。

列表如下:

机台

227#

228#

229#

230#

231#

232#

233#

234#

235#

236#

磨损率

(只/台)

0

0

0.48

0.24

0

0

0

0

0.24

0

断头率

(%)

0.1%

0.2%

0.5%

0.4%

0.1%

0.3%

0.3%

0.2%

0.4%

0.3%

疵点纱

1

1

1

1

实施

(二):

7月11日更换钢丝圈改为4天一次,经同台比较,得出结论如下:

机台

227#

228#

229#

230#

231#

232#

233#

234#

235#

236#

换前

疵点

0.8%

0.8%

0.9%

0.6%

0.9%

0.8%

0.7%

0.8%

0.7%

0.8%

换后

疵点

0.1%

0.2%

0.3%

0.1%

0.2%

0.3%

0.2%

0.3%

0.2%

0.1%

条干合格率

99.1%

99.8%

99.7%

99.9%

99.8%

99.7%

99.8%

99.7%

99.8%

99.9%

由于疵点的减少,大大提高了槽筒生产水平和成纱质量。

实施(三)

7月10日从早班开始将清洁器定规按要求进行逐台校正后,成纱毛羽大大减少,减轻了值车工的劳动强度和下道工序的产量增加。

九、效果检查

1、2004年9月实施见效,9—12月生产的产品织布疵点反馈情况统计如下:

时间

九月

十月

十一月

十二月

密集疵点

2处/m2

1.8处/m2

1.7处/m2

1.4处/m2

稀疏疵点

0.4处/m2

0.3处/m2

0.3处/m2

0.1处/m2

 

2、我们用柱状图将活动前后做比较,从图看出目标已经达到。

 

十、效益分析

1、经济效益

在四个月的巩固期内,由于成纱质量提高导致销售收入净增加额为:

(月产120吨,攻关前后纱均价800元/吨)

4月×120吨/月×(99.7%-93%)×800元/吨=25,728元

2、延伸效益

(1)、通过本次活动,进一步增强了内部管理水平,提高了质量意识,促进了设备维修人员、值车工、落纱工的工作态度和工作作风。

(2)、由于成纱一级品率的提高,稳定了客户,并树立了良好的形象,增强了产品的市场竞争力,现公司产品已处于供不应求状态。

十一、巩固措施

1、将本次活动中确定的试验结果规范化、制度化的严格执行;

2、将本次活动达到的目标值与相关科室、车间的内部经济责任奖惩挂钩,以确保成纱疵点稳定在布面2.1处/m2以下。

十二、活动总结

此次活动成功地实现了既定目标,不仅取得了较好的经济效益,也进一步提高了小组成员的QC技能,鼓舞了本工序全体员工的士气,为下一步开展QC攻关活动积累了宝贵的经验。

 

财务证明

我公司细纱工序QC小组《减少T/R32s(18.5#)白布布面棉球疵点》课题,在2004年9月—12月巩固期间,创直接经济效益贰万伍仟柒佰贰拾捌元整(¥:

25,728元)

特此证明。

 

荆州市弘泰纺织有限公司财务科

二00五年元月十日

 

攻关后用户反馈情况

荆州市弘泰纺织有限公司:

贵公司生产的T/R32S(18.5#)纱在我织布厂生产的白布用纱中质量可靠,使我厂的产品占领了浙江市场,口碑好,这是贵公司抓质量、攻难题的结果,望继续合作,共创佳绩。

特此

二00五年元月三十日

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