特种膜RO反渗透浓水再浓缩中试实验报告.docx

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特种膜RO反渗透浓水再浓缩中试实验报告

 

特种膜RO反渗透浓水再浓缩中试实验报告

报告编号:

MFT-20130902

 

项目名称:

反渗透膜浓水

实验日期:

2013年8月30日

报告日期:

2013年9月2日

目录

目录2

二、实验目的3

三、原料来源3

四、实验设备3

五、实验日期4

六、实验地点4

七、实验人员4

八.工艺流程图5

九.工艺流程简介5

十.膜选型及操作流程6

 

1、实验背景

此废水为电镀废水用普通反渗透膜处理后产生的浓缩液,由于普通反渗透膜的局限性,在这种电镀废水水质条件下,已达到其功能应用的极限,不能对电镀废水处理达到很高的回收率。

而客户公司要求是尽可能使电镀废水达到零排放,膜产水回用于生产上,浓水用于蒸发,而普通膜产生的浓水太多,使得客户公司对浓水处理的蒸发运行费太高,给企业造成巨大的经济负担,因此客户需要寻求一种能够对此浓水进行再次浓缩的工艺。

二、实验目的

1.使用标准膜设备,考察德国MFT特种膜SuperRO在水样中对盐及COD的去除效果和操作可行性,为推

进项目和工程设计提供数据支持;

2.考察单级膜过滤处理废水效果;

3.考察不同膜浓缩倍数情况;

4.考察水质情况对膜片的污染以及清洗性能恢复情况;   

三、原料来源

客户公司通过物流发水样至我公司

四、实验设备

德国MFT(美富特)标准膜设备装置MFTSM-1-1是一款移动中试实验设备,其中包括1支70公斤级和1支140公斤级的SUPERRO特种膜。

该膜系统可以根据高压管道的连接切换,实现单支膜(70bar或140bar)操作。

本系统的特点是操作简易,保证出水水质稳定,通过改变操作条件考察SUPERRO处理不同料液的可行性研究,收集相关实验数据,为工程项目推进提供支持。

SUPERModule(9m2)

膜片

 

膜片(片/支)

119

膜面积(m2/支)

9

膜片材料

改性聚酰胺复合薄膜NF或RO

膜片形状

圆形+投币式切口

导流盘

 

导流盘(片/支)

120

导流盘材料

ABS+玻纤增强

导流盘形状

圆形+投币式切口

外壳

 

外壳材料

GFK

外壳直径(mm)

254

外壳高度(mm)

915

操作重量(kg/支)

120

操作条件

 

最大操作压力(bar)

70(高压)

140(超高压)

操作温度(℃)

0-45 

进水流量(m3/h)

0.75-1.10

压力损失(bar)

 2-3

自由氯容忍度(ppm)

 <0.1

五、实验日期

2013年8月30日

六、实验地点

中试实验车间

七、实验人员

膜工程技术部

八.工艺流程图

九.工艺流程简介

达到进水要求的废水收集在原水桶中,开启进水离心泵,废水经过精密过滤器保安处理,进入高压柱塞泵。

经过加压的废水进入膜元件过滤分离,废水一分为二。

膜透过液外排或另行收集,浓水根据需要外排或者回到原水桶进行浓缩实验。

如果进行浓缩实验,由于废水经过高压泵的摩擦挤压受热,温度会累积上升。

为了维持恒定温度,流回原水桶的膜浓缩液通过板式换热器冷却。

系统设置70bar和140bar两种规格SUPERRO膜柱,并联排布,共用一台最高扬程165m的柱塞高压泵。

通过管道的切换(为了安全考虑,这里不采用阀门设计)实现两种膜柱不同时间段的运行操作。

当原水电导值≤25000μs/cm时,建议使用70bar等级的膜柱;当原水电导值≥25000μs/cm时,建议切换使用140bar等级的膜柱。

十.膜选型及操作流程

由于所有废水的电导都小于40000us/cm所以选用70公斤级的膜元件进行实验。

开机前,仔细检查阀门开关状态和软管走向情况;启动设备进行实验,定时记录实验起始时间、压力、温度、流量等相关数据,最后分别取样检测浓缩液和透过液的水质指标。

在操作开始及结束时,分别测试膜的清水通量,每次启动设备先用清水运行10-15分钟,记录清水的通量、压力、脱盐率;停机前需用清水冲洗膜组件,直至电导降为进水电导,记录清水的通量、压力、脱盐率。

十一.实验内容

1.废水的特点:

此废水颜色呈浅绿色,温度常温,Ph呈弱酸性,含盐量及

COD很低,水体中有少量的絮状沉淀物

2.水样的预处理:

用20微米的滤袋过滤

3.实验操作记录数据表

 

实验操作数据记录表

实验名称:

料液来源:

实验日期:

预处理方法:

设备型号:

MFT-SM-1-1

MFT-SM-4-1

进水流量:

15

lpm

单只浓缩

实验人员:

薛双全

70bar

140bar

膜组件面积:

9

m2/支

时间

进水

浓水

产水

回收率

电导截留率

膜通量

备注

温度

进膜压力

进水电导率

出水压力

产水电导率

产水流量

min

Mpa

kg/cm2

us/cm

kg/cm2

us/cm

lpm

%

%

lmh

27.3

1.9

15

679

15.0

10

160

98.53%

17.78

27.8

1.9

15

2842

15.0

40

150

98.59%

16.67

0

27.7

2.4

20

2987

21.0

27

180

99.10%

20.00

10

27.8

2.4

20

3328

21.0

24

180

99.28%

20.00

20

27.7

2.4

20

3792

21.0

26

180

99.31%

20.00

30

27.5

2.4

20

4439

21.0

29

170

99.35%

18.89

40

24.2

2.4

20

5261

21.0

34

160

99.35%

17.78

50

26.6

2.4

20

6652

21.0

42

150

99.37%

16.67

60

26.3

2.4

20

8088

21.0

52

140

99.36%

15.56

67

26.5

2.4

20

9602

21.0

65

130

99.32%

14.44

17.78

平均通量

25.6

1.9

15

650

15.0

6.3

140

清水通量

 

4.实验数据作图

5.实验水样分析结果表

水样分析结果表

COD(mg/l)

PH

体积(L)

盐度(mg/l)

硬度(mg/l)

NH3-N(mg/l)

进水

41

5.83

219

0

8.4

浓水

354

5.55

43

4000

42

37

产水

3

6.41

0

0.08

回收率

80%

浓缩倍数

5.1

去除率

92.68%

99.05%

6.分析,结论及建议

1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间67分钟。

最高压力升至24公斤,远未达到本膜元件能承受的最高压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且回收率达到了80%,最后膜的平均通量为17.78LMH,远超本膜元件要求的最低通量。

2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明该废水对本膜元件造成的污堵处于正常的状态。

3)从膜的出水水质来看,不管是COD,氨氮,还是含盐量都达到了客户提出的生产回用水的标准,因此其产水水质达到了本废水处理的目的。

4)结论:

从以上实验数据及图表对膜运行及相关数据分析来看,此废水的膜实验达到了本次实验的目的。

 

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