液化气站轻烃回收系统优化改造项目建议书.docx
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液化气站轻烃回收系统优化改造项目建议书
液化气站轻烃回收系统优化改造
项目建议书
油气集输大队液化气站
2012年5月14日
一、项目的来源及编制依据
1.自2003年停止外销轻油以来,液化气站生产的轻油全部打入明一联合站原油系统,经常造成原油含水率上升,外输指标超标,不利于原油上产。
如果将轻油外销,将消除对原油系统的消极影响,并产生很大的经济效益。
根据局、厂统一安排部署,目前我站所产轻油已达到外销条件,轻油装车台已经投用,所产轻油将为三厂创造相当可观的效益。
但是,由于受设备、工艺以及生产成本等因素影响,我站轻烃回收装置不能全年运行,每年4-9月处于停产状态,且生产期间轻烃收率和产量偏低。
针对这些问题,为提高轻烃产量,保证轻烃回收系统全年平稳高效运行,亟需对系统工艺进行优化。
2.卫城伴生气气体组分与我站处理后气体组分分析报告(见附件)。
二、现状简介及存在问题分析
(一)现状简介
采油三厂油气集输大队液化气站于1986年11月建成投产,以处理文明寨和卫城油田伴生气和外输供气量为主,目前伴生气日集气量3.0-5.5万立方米。
天然气处理装置于1994年改造并投产运行,采用低压+氨制冷+膨胀制冷+低温低压塔分馏的主体工艺,设计C3+综合收率74%。
目前,设备老化严重,能耗高、效率低。
尤其是装置的关键设备涡轮膨胀机组的最大日天然气处理量已降至2.5×104Nm³左右,膨胀机制冷温度也由原来的-70℃上升至-40℃,天然气C3+综合收率也已降至12%。
伴生气组分:
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0.99
8
异戊烷
0.84
2
甲烷
74.68
9
正戊烷
0.70
3
二氧化碳
2.62
10
总已烷
0.57
4
乙烷
9.21
11
总庚烷
0.48
5
丙烷
6.06
12
总辛烷
0.00
6
异丁烷
1.36
13
总壬烷
0.00
7
正丁烷
2.48
14
总癸烷
0.00
其它
计算
结果
真实密度(kg/m3)
0.9493
真实相对密度
0.7881
平均分子量
22.69
C3+含量(g/m3)
274.0
C5+含量(g/m3)
69.4
处理后的气体组分:
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0.98
8
异戊烷
0.23
2
甲烷
74.65
9
正戊烷
0.13
3
二氧化碳
1.93
10
总已烷
0.06
4
乙烷
10.79
11
总庚烷
0.06
5
丙烷
8.00
12
总辛烷
0.00
6
异丁烷
1.33
13
总壬烷
0.00
7
正丁烷
1.82
14
总癸烷
0.00
其它
计算
结果
真实密度(kg/m3)
0.9240
真实相对密度
0.7671
平均分子量
22.09
C3+含量(g/m3)
242.0
C5+含量(g/m3)
18.4
由气体分析报告可看出,目前伴生气的C3+含量非常富,已达到274.0g/m³,即每万方伴生气含混合轻烃2.74吨,而实际经装置处理回收轻烃后,每万方气中仍有2.42吨轻烃随干气外输流失,造成了较大的资源浪费。
(二)存在问题分析
1.膨胀机处理量偏小
涡轮膨胀机是我站整个生产系统的核心装置,自2007年11月份减容改造以来,机组处理量明显不足,经常引起机组上游系统憋压,导致设备容器和工艺管网的损坏,工人操作难度大,装置整体收率降低,是轻烃生产中的重大安全隐患,主要表现在:
(1)膨胀机运行工况不能适应目前气量要求,目前日伴生气量为3.0-5.5万立方米,而膨胀机处理量只有2.5×104m3/d,处理量不足造成系统压力偏高,最高达到0.9MPa,严重影响上游工艺管网、压力容器和设备的安全运行,导致上游设备容器损坏和工艺管网的破损。
(2)出现憋压现象目前只有通过打开膨胀机膨胀端旁通降压,
由于是非正常操作,对膨胀制冷影响很大,转速迅速下降制冷温度也迅速回升,装置整体收率降低。
同时频繁调节旁通阀门,对机组产生不稳定因素,大阀门控制小气量难度较大,岗位工人不易操作和控制。
(3)膨胀机轴承温度保护系统没有建立,出现超温现象将直接导致轴承烧坏停机,目前已经出现3次轴承烧坏现象,是机组运转中的不安全因素。
2.氨制冷系统制冷效果不佳
我站轻烃回收系统的主体工艺是采用氨制冷+膨胀制冷的工工艺流程,氨制冷系统作为浅冷环节,在轻烃回收装置中起着至关重要的作用,其运行的制冷效果和稳定性,直接影响着轻烃收率的高低。
去年,安全隐患治理工程改造已经将氨系统工艺管网进行更新,解决了管网老化问题。
然而,目前氨制冷系统还存在以下问题:
(1)回收装置浅冷部分的核心制冷设备三台KA20C型螺杆制冷压缩机组,经过十几年的运转已经严重老化,其中2#机组已报废,3#机组待大修,只有1#机组能够勉强运行,无法达到技术参数的要求,制冷效率严重不足,制冷温度居高不下,由此而导致轻烃收率降低,轻烃产量下降,已满足不了生产需要。
目前,两台新螺杆制冷压缩机已经到位,等待安装。
(2)氨制冷系统有两台氨冷凝器,其中一台内部芯子穿孔,已于今年更换;另一台由于使用时间长,芯子内部结垢严重,冷却效果不好,需要进行清洗。
3.空压机需要安装更换
螺杆空压机是自动调节系统中气源的动力设备,在轻烃生产中是不可缺少的设备。
我站空压机于1986年投用,至今已连续运行20余年,由于使用时间长,设备严重老化,使用过程中频繁出现故障,维修困难,配件难寻。
如果空压机及其配套设备出现故障,将导致我站自动调节系统的瘫痪,直接造成轻烃生产的停产,是安全生产中的重大隐患。
基于以上情况,急需更新空压机来解决生产中存在的问题。
目前,两台新空压机已经到位,等待安装。
4.铝板式换热器需要更新
我站铝板式换热器用于脱丁烷塔液化气的冷却,共两台(一用一备),其中一台在早期因故障已经停用,另一台备用换热器投用于2008年,2011年换热器壳体循环水进口连接处发生穿孔,在送到厂家检修后继续使用。
2012年1月23日,在同一位置又出现一道裂缝,2月份曾送到厂家检修,检修过程中发现内部也有2处穿孔,无维修价值。
目前,我站已无铝板式换热器可用。
铝板式换热器的停用将导致脱丁烷塔回流系统压力超高,生产参数紊乱,达不到标准,既会减少液化气的产量,又将影响系统的安全运行。
为保证生产系统正常运行,提高液化气产量,急需购置两台B975B型铝板式换热器。
三、工艺技术方案、产品方案、拟建规模和建设地点的初步方案
为了使轻烃回收系统达到全年运行条件,同时提高轻烃收率及产量,创造更大的经济效益,更好的服务于三厂的原有上产工作,需对
对现有系统工艺进行优化:
1.更换膨胀机,改型后的膨胀机日处理天然气量5×104Nm³,可在80%-120%范围内波动,并对配套润滑供油系统、进出口管线、转速及测温等仪表进行改造,以保证系统运行平稳,达到各项技术参数要求,进一步提高制冷深度和轻烃收率,同时有效避免系统出现憋压现象,减轻岗位员工的操作难度,消除安全隐患。
2.改造氨制冷系统,提高制冷效率,降低制冷温度,为深冷处理提供较好条件。
螺杆制冷压缩机更新已有计划,两台新压缩机已经到位,现需加快进度,尽早将新压缩机安装到位;清洗氨冷凝器,增强换热效果。
3.两台新螺杆空压机已经到位,尽快进行安装,为自动调节系统提供气源。
4.购置两台铝板式换热器,保证生产系统正常运行,提高液化气产量。
四、资源情况、市场情况、建设条件、协作关系、环境保护等初步方案
建议由具有资质的施工单位负责施工。
五、项目的主要建设内容及投资预算
1.主要建设内容
根据以上技术方案,结合我站设备和现场实际,提出以下主要建设内容:
(1)更换安装新涡轮膨胀机,并对配套润滑供油系统、进出口管线、转速及测温等仪表进行改造;
(2)安装2台新螺杆制冷压缩机,并将原来3台旧机组拆除;(3)清洗1台氨冷凝器;(4)安装2台新空压机,并拆除2台旧空压机;(5)购置2台B975B型铝板式换热器,1台安装到位,1台作为备用。
2.投资预算
项目投资约70万元,螺杆制冷压缩机及螺杆空压机安装已有专项资金。
六、经济效益和社会效益的初步评估
(一)经济效益
1.系统整体改造后,将进一步提高我站轻烃回收系统轻烃综合收率,改造后的膨胀机日处理天然气量5×104Nm³,可满足目前伴生气的处理量,其运转效率也将大幅提高,可使装置的C3+综合收率提高到70%以上。
若平均每天处理4.5万立方米伴生气,C3+综合收率按70%计算,每天可回收混合轻烃8.6吨,按6000元/吨核算,日产值达5.16万元。
假设生产期间投入电费及材料费等生产成本为8000元/天,年可创效1591.4万元。
2.通过设备更新改造,提高设备运转效率,降低能量损耗,延长设备使用周期,年减少设备维修费用10万元。
(二)社会效益
1.通过轻烃回收装置对天然气进行脱水、脱烃处理,可为居民用户和生产用气单位提供优质燃气,从而保证生活用气以及工业用气安全。
2.减少系统出现憋压现象,降低岗位工人的操作难度和劳动强度,消除生产中的安全隐患。
七、项目负责人
杜占凯
附件:
中原油田分公司采油工程技术研究院
天然气分析报告
编号:
W201203172012年3月16日
取样地点
采油三厂液化气站
取样温度(℃)
/
取样部位
二级分离器出口
取样压力(Mpa)
0.08
取样日期
2012.3.15
委托人
陈美穗
分析日期
2012.3.16
取样人
李建忠
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0.99
8
异戊烷
0.84
2
甲烷
74.68
9
正戊烷
0.70
3
二氧化碳
2.62
10
总已烷
0.57
4
乙烷
9.21
11
总庚烷
0.48
5
丙烷
6.06
12
总辛烷
0.00
6
异丁烷
1.36
13
总壬烷
0.00
7
正丁烷
2.48
14
总癸烷
0.00
其它
计算
结果
真实密度(kg/m3)
0.9493
真实相对密度
0.7881
平均分子量
22.69
C3+含量(g/m3)
274.0
C5+含量(g/m3)
69.4
备注
检验人
审核人
技术负责人
说明:
对本报告若有疑问,请于接到报告后十日内提出。
地址:
中原油田设计院内。
电话:
4824274.
中原油田分公司采油工程技术研究院
天然气分析报告
编号:
W201203162012年3月16日
取样地点
采油三厂液化气站
取样温度(℃)
/
取样部位
脱乙烷塔出口
取样压力(Mpa)
0.10
取样日期
2012.3.15
委托人
陈美穗
分析日期
2012.3.16
取样人
李建忠
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0.98
8
异戊烷
0.23
2
甲烷
74.65
9
正戊烷
0.13
3
二氧化碳
1.93
10
总已烷
0.06
4
乙烷
10.79
11
总庚烷
0.06
5
丙烷
8.00
12
总辛烷
0.00
6
异丁烷
1.33
13
总壬烷
0.00
7
正丁烷
1.82
14
总癸烷
0.00
其它
计算
结果
真实密度(kg/m3)
0.9240
真实相对密度
0.7671
平均分子量
22.09
C3+含量(g/m3)
242.0
C5+含量(g/m3)
18.4
备注
检验人
审核人
技术负责人
说明:
对本报告若有疑问,请于接到报告后十日内提出。
地址:
中原油田设计院内。
电话:
4824274.