液化气站轻烃回收系统优化改造项目建议书.docx

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液化气站轻烃回收系统优化改造项目建议书

 

液化气站轻烃回收系统优化改造

项目建议书

 

油气集输大队液化气站

2012年5月14日

 

一、项目的来源及编制依据

1.自2003年停止外销轻油以来,液化气站生产的轻油全部打入明一联合站原油系统,经常造成原油含水率上升,外输指标超标,不利于原油上产。

如果将轻油外销,将消除对原油系统的消极影响,并产生很大的经济效益。

根据局、厂统一安排部署,目前我站所产轻油已达到外销条件,轻油装车台已经投用,所产轻油将为三厂创造相当可观的效益。

但是,由于受设备、工艺以及生产成本等因素影响,我站轻烃回收装置不能全年运行,每年4-9月处于停产状态,且生产期间轻烃收率和产量偏低。

针对这些问题,为提高轻烃产量,保证轻烃回收系统全年平稳高效运行,亟需对系统工艺进行优化。

2.卫城伴生气气体组分与我站处理后气体组分分析报告(见附件)。

二、现状简介及存在问题分析

(一)现状简介

采油三厂油气集输大队液化气站于1986年11月建成投产,以处理文明寨和卫城油田伴生气和外输供气量为主,目前伴生气日集气量3.0-5.5万立方米。

天然气处理装置于1994年改造并投产运行,采用低压+氨制冷+膨胀制冷+低温低压塔分馏的主体工艺,设计C3+综合收率74%。

目前,设备老化严重,能耗高、效率低。

尤其是装置的关键设备涡轮膨胀机组的最大日天然气处理量已降至2.5×104Nm³左右,膨胀机制冷温度也由原来的-70℃上升至-40℃,天然气C3+综合收率也已降至12%。

伴生气组分:

序号

组份

百分体积(%)

序号

组份

百分体积(%)

1

氮气

0.99

8

异戊烷

0.84

2

甲烷

74.68

9

正戊烷

0.70

3

二氧化碳

2.62

10

总已烷

0.57

4

乙烷

9.21

11

总庚烷

0.48

5

丙烷

6.06

12

总辛烷

0.00

6

异丁烷

1.36

13

总壬烷

0.00

7

正丁烷

2.48

14

总癸烷

0.00

其它

计算

结果

真实密度(kg/m3)

0.9493

真实相对密度

0.7881

平均分子量

22.69

C3+含量(g/m3)

274.0

C5+含量(g/m3)

69.4

处理后的气体组分:

序号

组份

百分体积(%)

序号

组份

百分体积(%)

1

氮气

0.98

8

异戊烷

0.23

2

甲烷

74.65

9

正戊烷

0.13

3

二氧化碳

1.93

10

总已烷

0.06

4

乙烷

10.79

11

总庚烷

0.06

5

丙烷

8.00

12

总辛烷

0.00

6

异丁烷

1.33

13

总壬烷

0.00

7

正丁烷

1.82

14

总癸烷

0.00

其它

计算

结果

真实密度(kg/m3)

0.9240

真实相对密度

0.7671

平均分子量

22.09

C3+含量(g/m3)

242.0

C5+含量(g/m3)

18.4

由气体分析报告可看出,目前伴生气的C3+含量非常富,已达到274.0g/m³,即每万方伴生气含混合轻烃2.74吨,而实际经装置处理回收轻烃后,每万方气中仍有2.42吨轻烃随干气外输流失,造成了较大的资源浪费。

(二)存在问题分析

1.膨胀机处理量偏小

涡轮膨胀机是我站整个生产系统的核心装置,自2007年11月份减容改造以来,机组处理量明显不足,经常引起机组上游系统憋压,导致设备容器和工艺管网的损坏,工人操作难度大,装置整体收率降低,是轻烃生产中的重大安全隐患,主要表现在:

(1)膨胀机运行工况不能适应目前气量要求,目前日伴生气量为3.0-5.5万立方米,而膨胀机处理量只有2.5×104m3/d,处理量不足造成系统压力偏高,最高达到0.9MPa,严重影响上游工艺管网、压力容器和设备的安全运行,导致上游设备容器损坏和工艺管网的破损。

(2)出现憋压现象目前只有通过打开膨胀机膨胀端旁通降压,

由于是非正常操作,对膨胀制冷影响很大,转速迅速下降制冷温度也迅速回升,装置整体收率降低。

同时频繁调节旁通阀门,对机组产生不稳定因素,大阀门控制小气量难度较大,岗位工人不易操作和控制。

(3)膨胀机轴承温度保护系统没有建立,出现超温现象将直接导致轴承烧坏停机,目前已经出现3次轴承烧坏现象,是机组运转中的不安全因素。

2.氨制冷系统制冷效果不佳

我站轻烃回收系统的主体工艺是采用氨制冷+膨胀制冷的工工艺流程,氨制冷系统作为浅冷环节,在轻烃回收装置中起着至关重要的作用,其运行的制冷效果和稳定性,直接影响着轻烃收率的高低。

去年,安全隐患治理工程改造已经将氨系统工艺管网进行更新,解决了管网老化问题。

然而,目前氨制冷系统还存在以下问题:

(1)回收装置浅冷部分的核心制冷设备三台KA20C型螺杆制冷压缩机组,经过十几年的运转已经严重老化,其中2#机组已报废,3#机组待大修,只有1#机组能够勉强运行,无法达到技术参数的要求,制冷效率严重不足,制冷温度居高不下,由此而导致轻烃收率降低,轻烃产量下降,已满足不了生产需要。

目前,两台新螺杆制冷压缩机已经到位,等待安装。

(2)氨制冷系统有两台氨冷凝器,其中一台内部芯子穿孔,已于今年更换;另一台由于使用时间长,芯子内部结垢严重,冷却效果不好,需要进行清洗。

3.空压机需要安装更换

螺杆空压机是自动调节系统中气源的动力设备,在轻烃生产中是不可缺少的设备。

我站空压机于1986年投用,至今已连续运行20余年,由于使用时间长,设备严重老化,使用过程中频繁出现故障,维修困难,配件难寻。

如果空压机及其配套设备出现故障,将导致我站自动调节系统的瘫痪,直接造成轻烃生产的停产,是安全生产中的重大隐患。

基于以上情况,急需更新空压机来解决生产中存在的问题。

目前,两台新空压机已经到位,等待安装。

4.铝板式换热器需要更新

我站铝板式换热器用于脱丁烷塔液化气的冷却,共两台(一用一备),其中一台在早期因故障已经停用,另一台备用换热器投用于2008年,2011年换热器壳体循环水进口连接处发生穿孔,在送到厂家检修后继续使用。

2012年1月23日,在同一位置又出现一道裂缝,2月份曾送到厂家检修,检修过程中发现内部也有2处穿孔,无维修价值。

目前,我站已无铝板式换热器可用。

铝板式换热器的停用将导致脱丁烷塔回流系统压力超高,生产参数紊乱,达不到标准,既会减少液化气的产量,又将影响系统的安全运行。

为保证生产系统正常运行,提高液化气产量,急需购置两台B975B型铝板式换热器。

三、工艺技术方案、产品方案、拟建规模和建设地点的初步方案

为了使轻烃回收系统达到全年运行条件,同时提高轻烃收率及产量,创造更大的经济效益,更好的服务于三厂的原有上产工作,需对

对现有系统工艺进行优化:

1.更换膨胀机,改型后的膨胀机日处理天然气量5×104Nm³,可在80%-120%范围内波动,并对配套润滑供油系统、进出口管线、转速及测温等仪表进行改造,以保证系统运行平稳,达到各项技术参数要求,进一步提高制冷深度和轻烃收率,同时有效避免系统出现憋压现象,减轻岗位员工的操作难度,消除安全隐患。

2.改造氨制冷系统,提高制冷效率,降低制冷温度,为深冷处理提供较好条件。

螺杆制冷压缩机更新已有计划,两台新压缩机已经到位,现需加快进度,尽早将新压缩机安装到位;清洗氨冷凝器,增强换热效果。

3.两台新螺杆空压机已经到位,尽快进行安装,为自动调节系统提供气源。

4.购置两台铝板式换热器,保证生产系统正常运行,提高液化气产量。

四、资源情况、市场情况、建设条件、协作关系、环境保护等初步方案

建议由具有资质的施工单位负责施工。

五、项目的主要建设内容及投资预算

1.主要建设内容

根据以上技术方案,结合我站设备和现场实际,提出以下主要建设内容:

(1)更换安装新涡轮膨胀机,并对配套润滑供油系统、进出口管线、转速及测温等仪表进行改造;

(2)安装2台新螺杆制冷压缩机,并将原来3台旧机组拆除;(3)清洗1台氨冷凝器;(4)安装2台新空压机,并拆除2台旧空压机;(5)购置2台B975B型铝板式换热器,1台安装到位,1台作为备用。

2.投资预算

项目投资约70万元,螺杆制冷压缩机及螺杆空压机安装已有专项资金。

六、经济效益和社会效益的初步评估

(一)经济效益

1.系统整体改造后,将进一步提高我站轻烃回收系统轻烃综合收率,改造后的膨胀机日处理天然气量5×104Nm³,可满足目前伴生气的处理量,其运转效率也将大幅提高,可使装置的C3+综合收率提高到70%以上。

若平均每天处理4.5万立方米伴生气,C3+综合收率按70%计算,每天可回收混合轻烃8.6吨,按6000元/吨核算,日产值达5.16万元。

假设生产期间投入电费及材料费等生产成本为8000元/天,年可创效1591.4万元。

2.通过设备更新改造,提高设备运转效率,降低能量损耗,延长设备使用周期,年减少设备维修费用10万元。

(二)社会效益

1.通过轻烃回收装置对天然气进行脱水、脱烃处理,可为居民用户和生产用气单位提供优质燃气,从而保证生活用气以及工业用气安全。

2.减少系统出现憋压现象,降低岗位工人的操作难度和劳动强度,消除生产中的安全隐患。

七、项目负责人

杜占凯

 

附件:

中原油田分公司采油工程技术研究院

天然气分析报告

编号:

W201203172012年3月16日

取样地点

采油三厂液化气站

取样温度(℃)

/

取样部位

二级分离器出口

取样压力(Mpa)

0.08

取样日期

2012.3.15

委托人

陈美穗

分析日期

2012.3.16

取样人

李建忠

序号

组份

百分体积(%)

序号

组份

百分体积(%)

1

氮气

0.99

8

异戊烷

0.84

2

甲烷

74.68

9

正戊烷

0.70

3

二氧化碳

2.62

10

总已烷

0.57

4

乙烷

9.21

11

总庚烷

0.48

5

丙烷

6.06

12

总辛烷

0.00

6

异丁烷

1.36

13

总壬烷

0.00

7

正丁烷

2.48

14

总癸烷

0.00

其它

计算

结果

真实密度(kg/m3)

0.9493

真实相对密度

0.7881

平均分子量

22.69

C3+含量(g/m3)

274.0

C5+含量(g/m3)

69.4

备注

检验人

审核人

技术负责人

说明:

对本报告若有疑问,请于接到报告后十日内提出。

地址:

中原油田设计院内。

电话:

4824274.

中原油田分公司采油工程技术研究院

天然气分析报告

编号:

W201203162012年3月16日

取样地点

采油三厂液化气站

取样温度(℃)

/

取样部位

脱乙烷塔出口

取样压力(Mpa)

0.10

取样日期

2012.3.15

委托人

陈美穗

分析日期

2012.3.16

取样人

李建忠

序号

组份

百分体积(%)

序号

组份

百分体积(%)

1

氮气

0.98

8

异戊烷

0.23

2

甲烷

74.65

9

正戊烷

0.13

3

二氧化碳

1.93

10

总已烷

0.06

4

乙烷

10.79

11

总庚烷

0.06

5

丙烷

8.00

12

总辛烷

0.00

6

异丁烷

1.33

13

总壬烷

0.00

7

正丁烷

1.82

14

总癸烷

0.00

其它

计算

结果

真实密度(kg/m3)

0.9240

真实相对密度

0.7671

平均分子量

22.09

C3+含量(g/m3)

242.0

C5+含量(g/m3)

18.4

备注

检验人

审核人

技术负责人

说明:

对本报告若有疑问,请于接到报告后十日内提出。

地址:

中原油田设计院内。

电话:

4824274.

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