灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx

上传人:b****6 文档编号:8015738 上传时间:2023-01-28 格式:DOCX 页数:5 大小:73.81KB
下载 相关 举报
灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx_第1页
第1页 / 共5页
灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx_第2页
第2页 / 共5页
灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx_第3页
第3页 / 共5页
灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx_第4页
第4页 / 共5页
灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx

《灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

灞桥519机组振动大跳机非停报告.docx

灞桥519机组振动大跳机非停报告

陕西某热电厂二号机组非停事故报告

一、事故前工况

2017年5月19日,某热电厂2、12号机组运行正常,1号机组C修,11号机组停备。

2号机组事故前纯凝工况运行,负荷272MW,主汽流量903T/h,主汽压力14.73MPa,主汽温度526℃,再热汽温541℃,A、B、C、D磨煤机运行,总煤量128吨,汽轮机轴振1X振动50µm,1Y振动57µm。

二、事故经过

2017年05月19日08时23分12秒,2号汽轮机轴振1X由50µm突升至252µm,1Y由57µm突升至240µm,2号机组ETS“轴振非常高”保护动作,机组跳闸,锅炉MFT,发电机解列。

三、事故后检查及处理情况(设备损坏和经济损失)

机组跳闸后,机组轴系振动恢复正常,检查机组惰走曲线正常,全面检查汽轮机本体及附属设备,无轴瓦及其它设备损坏的现象,同时检查热控各测点和逻辑均正常。

组织恢复。

08:

30,2号机组点火;10:

08,汽轮机挂闸冲转;10:

54,重新与系统并列,恢复原运行工况。

设备损坏:

无。

此间少发电量:

59万千瓦时。

对供热的影响:

四、原因分析

1.大负荷工况下高压缸汽流激振,引发机组振动保护动作。

2017年3月初,发现2号机组存在主蒸汽流量大于900t/h时1瓦、2瓦振动突升的问题,我厂邀请西北所、热工研究院、原汽轮机制造厂专家、西北调试所于2017年3月14日多次进行供热工况的振动试验,在试验中,在CV4阀门开启时机组振动有升高趋势,尤其是CV4开度大于25%时机组振动突增(额定工况下满负荷CV4开度最大为14%,仅当初参数低于额定值较大时,CV4开度会超过25%),根据试验结果分析振动的原因为:

一是大流量下汽流激振引发振动,二是2号机组1瓦稳定性不佳。

根据实验结果和原因分析制定的控制措施和消除方案为:

1)将2号机组CV4调阀最大开度限制在25%。

2)在4月份2号机组C修中垫高1瓦以增加其稳定性,在机组启动后观察调整效果,如果振动消除则无需揭缸处理。

若1瓦调整后机组振动未消除,利用2号机组下次A修机会揭缸检查处理。

在4月份2号机组C修时将1瓦垫高12μm,并于5月4日成功并网,按照规程规定单阀运行72小时后切换为顺序阀并进行2号机组纯凝工况下机组振动试验,试验结果表明主汽参数额定时,机组带额定负荷时振动均小于120μm,此时CV4不打开;之后进行多次变主参数试验,结果表明机组带额定负荷时,CV4最大开度14%,振动均小于180μm,运行调整可控。

2.运行人员对参数异常调整不及时

5月19日08:

02,2号机组AGC指令由189MW加至260MW,08:

21,主汽压力从15.2MPa开始下降,AGC指令继续增加负荷至277MW,机组实际负荷加至272MW,主汽压力持续下降至14.73MPa(滑压曲线对应主汽压力应为16.7MPa)、主汽温度持续下降至526℃(额定主汽温度为537℃),运行人员发现主参数偏低较大,但未及时进行手动干预调整,08:

23,因主汽参数低,CV3调阀全开,CV4调阀迅速开至24%,汽轮机轴振1X由50µm突升至252µm,轴振1Y由57µm突升至240µm,2号机组ETS“轴振非常高”保护动作跳机,保护动作正确(保护设定为任一轴振大于250µm,相邻轴振大于127µm跳机)。

五、暴露问题

1.设备管理存在问题。

在4月份2号机组C修中采用垫高1瓦以增加其稳定性消除振动的初步方案未能彻底解决2号机组大流量下汽流激振引发振动的隐患。

2.技术分析不彻底。

对纯凝工况下CV4开度对汽流激振的影响分析及预控不足。

2017年5月进行了2号机组纯凝工况下机组振动试验,在匹配额定负荷的变参数试验中,因CV4最大开度为14%,故对于原CV4开度限制值(25%)未修改,对于纯凝工况下CV4开度达到24%即引起气流激振的情况考虑不足。

3.运行管理存在问题。

发电部针对2号机组振动进行了多次试验,编制《机组运行期间若干注意事项》,用以指导大负荷期间机组振动控制,个别运行人员对措施中“不允许低参数大流量运行”等条款的学习掌握不透彻、执行不到位。

4.运行人员技术培训不到位。

运行人员在机组运行中过度依赖协调控制,在主参数偏离较大时,手动干预及调整的技术方法掌握不足。

六、防范措施

1.利用机组A修对2号机组进行揭缸检修,彻底解决设备问题。

2.经过2号机组多次试验结果表明,2号机组CV4调阀开度大于20%时,机组振动突升,目前将2号机组CV4调阀最大开度强制限制在18%。

3.发电部组织300MW机组全部运行人员对《机组运行期间若干注意事项》进行专题学习,并进行机组大负荷下参数协调及手动控制的仿真演练。

七、对事故的责任分析和对责任人的处理意见:

根据公司《安全生产工作奖惩管理标准》,对相关责任人处理如下:

1.设备部制定的技术方案未能彻底解决2号机机组大负荷出现汽流激振的问题,负设备管理主要责任,考核1500元。

2.发电部300MW二值2号机组主值班员,落实事故防范措施不到位,运行参数调整不到位,负主要责任,考核1500元。

3.发电部300MW二值2号机组长负次要责任,考核1000元。

4.发电部300MW二值值长负管理责任,考核1000元。

5.发电部专工负运行技术管理责任,考核500元。

6.设备部点检长负设备管理责任,考核500元。

7.设备部副主任负部门管理责任,考核400元。

8.发电部主任工程师负部门管理责任,考核400元。

9.发电部主任负部门管理责任,考核300元。

10.发电部党支部书记按照“党政同责”的原则,负部门管理责任,考核300元。

11.总工程师负领导责任,考核300元。

12.生厂副厂长负领导责任,考核300元。

 

附件1机组负荷、主汽压力、1瓦振动与调阀开度曲线

附件2主汽压力、滑压预设值与机组负荷曲线

附件3轴系振动变化曲线

附件4调查组成员签到表

附件1:

机组负荷、主汽压力、1瓦振动与调阀开度曲线

附件2:

主汽压力、滑压预设值与机组负荷曲线

附件3:

轴系振动变化曲线

附件4:

调查组成员签到表

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 解决方案 > 商业计划

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1