屠宰加工污染废水综合治理设计方案.docx
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屠宰加工污染废水综合治理设计方案
第一部分
工艺技术方案
1概述
2现有污水处理设施现状
3改扩建设计基础
4废水治理改扩建工艺
5我单位提供废水处理工艺技术特点
6构筑物及主要设备设计参数
7总平面和污水处理站区布置
8建筑、结构设计
9供配电设计
10自动控制与仪表
11给水排水与消防
12劳动安全与运行管理
13工程造价
14运行费用
15运行效果分析
16工程实施组织与工期
17工程质量承诺
18售后服务
附表:
附表1主要土建工程量清单
附表2主要设备材料清单
附图:
附图1工艺流程图
附图2平面布置图
附图3工艺管道平面布置图
1概述
1.1项目概述
项目名称:
重庆华牧肉业科技园生猪暂养、屠宰加工污染废水综合治理改扩建工程
建设单位:
重庆华牧(实业)集团有限公司
建设地点:
重庆渝北国家农业科技园区
1.2企业及项目简介
重庆华牧肉业科技园是重庆华牧集团全资子公司,位于渝北区国家现代农业园区、华牧肉业科技园内,是集生猪屠宰、冷鲜肉生产、连锁专卖、物流配送为一体的专业肉类加工生产企业,享有年屠宰加工200万头的国家一级屠宰加工厂进行肉类屠宰加工和25个分布在各区、市、县的优质瘦肉型生猪养殖基地,年收购优质“洋三元”生猪80多万头。
公司现主要从事“四好牌”放心分割肉、白条肉的生产经营,以集团消费,超市经营和连锁专卖店为重点进行物流配送,严把猪源—收购加工—销售各个环节,确保猪肉安全。
华牧肉业科技园生产废水主要来自生猪屠宰后清洗、解体冲洗、内脏清洗和地面冲洗以及牲畜粪便等废水。
由于该废水中含有大量的血污油脂、骨屑、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物,COD及悬浮物浓度都较高,水呈红褐色并有明显的腥臭味,是一种典型的有机废水。
公司经过二期的建设,生产废水排放量将达到4000m3/d。
该公司已于2004年建成了一座1200m3/d的废水处理站对原有生产废水进行了处理。
该废水处理站已不能满足公司改扩建后废水水质水量的处理要求。
改扩建后产生的大水量、高浓度、高色度的有机废水若不经有效治理达标后排放,将对肖家河污水处理厂产生较大的冲击负荷,进而影响肖家河污水处理厂的稳定运行和达标排放,从而对周边环境及受纳水体造成严重污染。
该司领导对此高度重视,在致力于发展生产的同时,积极寻求有效的污染治理技术以提高经济效益和减轻污染。
为使4000m3/d的生产废水都实现《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)规定的三级排放标准,满足肖家河污水处理厂的进水水质要求,该司决定在现有1200m3/d的废水处理站基础上再扩建至4000m3/d,对高浓度的生产废水进行有效的处理。
为此,我司受该司委托,特拟定如下扩建至4000m3/d的高浓度生产废水处理站工程设计方案。
以期使该厂废水治理后长期达标排放。
使企业获得更大的环境效益、经济效益和社会效益。
2现有污水处理设施现状
2.1场地状况
现有污水站场地,处于一狭长斜坡带上,斜坡带上是华牧肉业科技园厂区,斜坡带下是肖家河。
拟改扩建项目充分利用现有场地进行,不新征用场地。
建设区露底层属侏罗系、三叠系地质岩层,土壤分别侏罗系、三叠系地质岩层风化物和第四系冲击物发育而成,处于川东平行岭谷区长江流域台阶地。
拟改扩建区域内水、电、气、路、通讯、闭路、排污、雨水实现了“七通一平”,建设场地基础硬件条件完善。
2.2现有废水治理工艺流程
现有废水处理站工艺流程如下:
泵
接触氧化池
ABR池
隔油调节池
沉砂池
机械格栅
屠宰废水
泵
人工捞渣
干化池
斜管沉淀池
渣场
取样井
栅渣
外运
排放
原废水处理工艺流程图
2.3现有构建筑物及设备
表2-1 原有构筑物一览表
序号
名称
规格
数量
备注
1
格栅井
3.2×0.88×0.5m
1座
改造后利用
2
沉砂集水池
1.5×1.2×1.95m
2座
改造后利用
3
隔油调节池
15.6×11×4.5m
1座
改造后利用
4
干化池
6.28×3.82×1.6m
3座
改造后利用
5
ABR池
15.6×13×4.5m
1座
改造后利用
6
接触氧化池
8.5×8.5×4.5m
1座
改造后利用
7
斜管沉淀池
8.5×5×4.5m
1座
改造后利用
8
取样井
1.5×1.5×1.5m
1座
改造后利用
9
渣场
12×6m
1座
改造后利用
10
设备房
8.44×3.6
2间
改造后利用
表2-2 原有主要设备一览表
序号
名称
规格
数量
备注
1
机械格栅
间歇2mm
1台
损坏,报废。
2
潜污泵
/
1台
可用,但改造后不匹配,报废。
3
水泵
/
2台
可用,但改造后不匹配,报废。
4
曝气机
/
1台
损坏,报废。
5
电控柜
非标
1台
可用,但改造后不匹配,报废。
6
其他工艺材料
1批
报废
2.4现有废水站改造原因
(1)处理能力不足,日处理能力满足不了现有排放量。
(2)在预处理时没有渣水分离工艺,大量渣物进入后续处理设施,导致无法运行。
(3)没有油水分离工艺,油水没有有效分离,严重影响后续处理。
(4)没有污泥处理设施,污泥无法处理。
(5)部分设备老化,年久失修,不能有效运行。
3改扩建设计基础
3.1编制依据
(1)《重庆华牧肉业科技园生猪暂养、屠宰加工污染废水综合治理改扩建工程可行性研究报告》及其市移民局批复(渝移法〔2008〕174号)
(2)项目实施研讨会意见
(3)现场及现有条件
(4)《中华人民共和国环境保护法》
(5)《中华人民共和国水污染防治法》
(6)《给排水设计手册》(第二、四、六、九分册)
(7)《环境工程手册·水污染防治卷》
(8)相关电气、土建设计手册
3.2主要规范及标准
(1)《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)三级标准
(2)《建筑给排水设计规范》(GB50015-2002)
(3)《泵站设计规范》 (GB/T50265-97)
(4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
(5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
(6)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
(7)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
(8)《地下工程防水技术规范》(GB50016-2005)
(9)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
(10)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版)
(11)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)
(12)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)
(13)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
(14)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
(15)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
(16)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)
3.3编制原则
(1)贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家相关法规、规范及标准。
(2)遵循《项目可行性研究报告》主旨,其中部分提出适应性调整。
(3)充分利用现有设施,以降低投资。
(4)建设期间不中断排放废水的治理。
(5)结合场地现状,合理布置改造设施。
3.4编制范围
(1)污水处理系统工艺设计;
(2)污水处理系统建、构筑物设计;
(3)污水处理配套设施设计;
(4)污水处理系统设备、材料选型及非标构配件等设计;
(5)工程投资概算与环境效益分析。
(6)本实施方案不涉及站区美化、绿化;厂区生活废水接入肖家河污水处理厂;沼气回收。
3.5设计规模
(1)根据项目《可行性研究报告》,废水日排放量为4000m3。
其具体组成是:
圈养清洗40m3/d、宰杀1275m3/d、取内脏240m3/d、内脏清洗521m3/d、剔骨及分割327m3/d、场地清洗1117m3/d、血制品加工200m3/d、肠衣加工280m3/d。
(2)改扩建项目按日处理规模4000m3进行设计。
3.6废水水质
《可行性研究报告》中确定了该废水污染浓度值。
于2008年7月渝北环境监测站进行了实地监测,出具的环监[2008]第JD027号监测报告表明,部分指标高于《可行性研究报告》取值。
本实施方案设计值取两者中的高值,各污染因子取值如下表:
表3-1废水水质浓度表
项目
CODCr(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
动植物油(mg/L)
pH
可研取值
2200
1080
1850
200
6~9
实地监测
4670
/
1743
1370
/
设计取值
4670
2200
1850
1370
6~9
3.7排放标准
废水处理后排入肖家河污水处理厂,达到《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)三级标准,具体指标如下:
项目
CODCr(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
动植物油(mg/L)
pH
排放标准
≤500
≤300
≤400
≤60
6~9
4废水治理改扩建工艺
4.1废水处理工艺技术分析
根据招标文件要求,废水含有圈养清洗废水、宰杀废水、内脏清洗废水、剔骨及分割废水、场地清洗废水、血制品加工废水、肠衣加工废水等。
废水中含有大量的血污、猪毛猪皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物质,COD、动植物油、氨氮、悬浮物浓度都比较高,水呈红褐色并有明显的腥臭味,是一种典型的有机废水。
而且废水水质水量变化大。
针对该废水的水质水量情况及现有废水处理站的实际情况,结合招标文件要求及我单位治理同类废水的经验,通过采用强化预处理、物化、生化等多工艺组合进行处理,可保证废水经处理后稳定达标。
(1)由于废水中含有大量的血污、猪毛猪皮等悬浮物,而现有废水处理站机械格栅损坏程度较大,已不能满足现有水量要求,故针对现有水量水质情况重新选型格栅,对现有格栅进行更换。
防止悬浮物进入后续处理工艺对设备、管道等的堵塞和损坏。
(2)考虑到机械格栅对猪毛等细小悬浮物去除有限,故在现有沉砂集水井的提升泵后,增加反切式旋转细格筛,以强化渣水分离效果。
(3)原隔油池与调节池合二为一,且油水分离效果较差,故将原有调节池改为专用隔油池,强化油水分离效果,减少油类污染物进入后续工艺对管道的堵塞(冬天)及对生物处理工艺的影响。
(4)由于废水水质水量变化很大,而且改扩建后每天废水排放量大幅增加,原有调节池的容量远远不能满足均质均量的要求。
故对污水处理站现有的厌氧池、好氧池、沉淀池进行改造,将其内部联通作为调节池使用,以达到调节水质水量的目的,确保进入后续处理工艺的水质水量均衡。
(5)由于废水水质浓度较高,为了强化预处理效果,在调节池之后设气浮池对废水作物化处理。
通过加入PAC、PAM等化学药剂等将废水中的细小悬浮物、细油粒絮凝,并通过溶气气浮的手段加以去除。
减小后续生物处理阶段的负荷。
(6)废水经预处理及物化处理后需进行生物处理。
生物处理分为厌氧处理与好氧处理。
为了提高废水的整体处理效能,宜采用厌氧+好氧的工艺。
该工艺与纯好氧工艺相比,占地小,能耗低,处理效果好。
(7)根据招标文件要求结合我单位治理同类废水的经验,厌氧部分采用采用新型的ABR折流式厌氧反应器(Anae