15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx

上传人:b****5 文档编号:6274352 上传时间:2023-01-05 格式:DOCX 页数:9 大小:20.63KB
下载 相关 举报
15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx_第1页
第1页 / 共9页
15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx_第2页
第2页 / 共9页
15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx_第3页
第3页 / 共9页
15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx_第4页
第4页 / 共9页
15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx

《15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用.docx

15685874doc新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用

新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用

?

246?

石油天然气(江汉石油学院)2009年6月第31卷第3期

JournalofOilandGasTechnology(J.JPI)Jun.2009Vo1.31No.3

新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用

马超,赵林(湖北省油气钻采工程重点实验室,长江大学石油工程学院,湖北荆州434023)

李再均,何斌(塔里木油田监督管理中心,新疆库尔勒841ooo)

[摘要]针对无固相保护油气储层钻井液(PRD)体系在塔里木油田牙哈区块应用过程中出现的问题,自

主研制出一种新型无固相弱凝胶钻井液体系来替代PRD体系.室内性能评价表明:

该钻井液体系在流变

性,降滤失,抗温抗盐,悬砂等性能方面明显优于PRD钻井液体系.现场应用结果也证明该体系是一种

性能优良的新型无固相弱凝胶钻井液体系,具有很强的应用推广价值.

[关键词]弱凝胶;静失水;抗温;抗盐;储层保护;塔里木油田;牙哈区块

[中图分类号]TE254.3[文献标识码]A[文章编号]1000—9752(2009)03—0246—05

在水平井钻井中,传统的水基,油基钻井液都会对储层造成很大伤害,而且无法解决大斜度段和水

平段的静态悬砂和动态携砂问题¨.无固相PRD体系能较好地解决这一问题,曾在中国海洋石油公司

深圳公司,塔里木油田得到广泛应用,但在使用过程中出现流变性能,抗温抗盐性能不理想等情况.结

合塔里木油田牙哈区块应用比较成熟的PRD钻井液体系,开发研制了一种可替换PRD体系且性能优良

的弱凝胶钻井液体系.

1弱凝胶配方研制

弱凝胶由JHG-2,CGD-JG,CDX一3,FYU一6天然大分子,生物聚合物等可生物降解的物质经活

化,复合等工艺制备得到,为白色或灰白色可流动粉末.经过大量室内筛选实验,确定两组配方:

①2OJHG-2+6O~/4CGD-JG+15CDX一3+5FYU一6;②10JHG-2+60CGD-JG+20CDX一3+

1OFYU一6.

量取400ml淡水(蒸馏水+O.1NaOH+O.2%Na.CO.)或盐水(4~/4NaC1)加入到高搅杯中,加

入相同质量的样品(PRD常规凝胶或配方①或配方②),以lO000r/min的速度高搅20min后,于室温

密闭静置24h,再以10000r/min的速度高搅5min,如果测试高温(100℃)时,需在滚子炉中老化16h

后,取出冷却至室温,再高搅5min后,按《钻井液测试程序》(SY/T5621—93)]进行室内评价.结果

见表l和表2.

表1常温,高温淡水弱凝胶性能参数

注;AV为表观粘度;Py为塑性粘度;y尸为动切力;1o,G1o为初切力,终切力.

[收稿日期]2009一O1—06

[作者简介]马超(1979一),男,2003年大学毕业,硕士.助教,现主要从事油田化学方面的教学和科研工作.

第31卷第3期马超等:

新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用?

247?

表2常温,高温盐水弱凝胶性能参数

该弱凝胶利用聚合物之间的协同效应,具有不加交联剂,成胶温度,时间低,低浓度高粘度的特

性.这一独特的流变性能可以有效地悬浮和携带钻屑,阻止大斜度段和水平段岩屑床的形成,能够防止

钻井液对井壁的冲刷,有效地控制钻井液对储层的侵入深度,最大限度地减少对储层的损害.由表l和

表2分析可知,优化的两组配方的表观粘度在常温淡水,高温淡水,常温盐水,高温盐水条件下,均大

于PRD常规凝胶,特别是高温盐水条件下表观粘度增幅更大.由此可见该弱凝胶增粘效果相当好.另

外,从初切/终切值可以看出,该体系比PRD常规凝胶有更好的触变性.

2无固相弱凝胶钻井液体系性能评价

在原有塔里木油田牙哈区块应用广泛的常规PRD钻井液体系的基础上,用研制的弱凝胶替换原来

配方中的PRD常规凝胶,并测定它们的流变性,滤失性,低剪切速率下的粘度.在此基础上确定最终

优化配方,并对其综合性能进行评价.

2.I基本配方

配方体系1400ml自来水+0.12NaOH+0.2CX-216+1.2JMP-I+2.0PEG+1.0

DRH+0.8CSW+5yx一1+26石灰石粉.

配方体系2400ml自来水+0.12NaOH+0.2CX-216+1.2JMP一1+2.0PEG+1.0

DRH+0.8CSW+2PRD常规凝胶+5yx一1+26oA石灰石粉.

配方体系3400ml自来水+0.12NaOH+0.2CX一216+1.2JMP-I+2.0PEG+1.0

DRH+0.8CSW+2自制弱凝胶+5yx-I+26石灰石粉.

2.2性能评价试验

2.2.1流变性试验

采用ZNN—D六速旋转粘度计,在120℃滚动16h前后常温下进行流变性测试.分别测定各自的旋

转粘度值:

600,300,200,100,j2『6,3,计算出上述3种钻井液体系的流变性参数:

AV,

PV,yP,yP/PV.

为了有效地提高水平井中悬浮钻屑能力及防止钻屑床的形成,表观粘度一般应大于45mPa?

S,动

塑比yP/P可控制在(O.4~1)×i0S一.由图1和图2流变性参数可以看出:

滚动后,各流变性参

数满足要求且基本稳定,加入弱凝胶后,热滚前后表观粘度,动塑比明显大幅度上升,加入自制弱凝胶

后的配方体系3比加入PRD常规凝胶的配方2热滚前后表观粘度,动塑比较高.由此可见配方体系3

的流变性明显优于配方体系2.

2.2.2滤失和低剪切速率下的粘度试验

在120℃下滚动16h前后常温,中压(O.69MPa)条件下测试静失水;120℃下滚动16h后测试低

剪切速率下的粘度,结果见图3和图4.

由图3可见,加入自制弱凝胶后,热滚前静失水大幅度降低,热滚后该体系的静失水大于PRD常

规凝胶的配方体系2,说明体系在控制失水上稍逊配方体系2.

由图4可见,自制弱凝胶钻井液热滚后的低剪切速率下的粘度较高(3r/min转速下,为6500mPa

?

s),明显好于配方体系2,能够满足悬浮携砂的要求,并且有利于阻止钻井液固相和液相侵入地层,

有效地控制了污染带的深度,避免钻井液对井壁的冲蚀,保护储集层.

?

248?

石油天然气(江汉石油学院)2009年6月

80

70

6O

50

4O

30

20

lO

O

暖1各配方热滚前后表观粘度变化

配方型号

图3各配方热滚前后滤失量变化

l.

=

7000

6000

5000

{4000

罄3000

2000

1000

O

l2:

配方型号

图2各配方热滚前后动塑比变化

图4配方在不同剪切条件下粘度的变化

2.2.3抗温性试验

在基本性能评价的基础上,为了改善体系的降滤失性能,在配方体系3中加大yx-1超细碳酸钙的

含量,加入新型降滤失剂JH1,所形成的滤饼粘滞系数很小,阻力低,不会对钻具造成较大的粘滞

作用.形成最终配方体系为:

400ml自来水+0.1NaOH+0.2CX一216+1.2JMP一1+o.8JHG-1

+2.ooAPEG+1.0DRH+2GEL-30+7yx-1+24石灰石粉.

在该体系中加人30g钻屑,不同温度下滚动16h,过4O目筛筛出钻屑,将收集的钻井液冷却至室

温,测试其流变性和静失水以及钻屑回收率.

表3配方体系抗温性能试验结果

注:

y尸/PV为动塑比;R4o为4O目页岩回收率;APIFL为API静失水量.

987654321O

O0O0OOOOO

第31卷第3期马超等:

新型无固相弱凝胶钻井液体系研究与应用

从表3试验结果可知,优化后的配方体系在不同温度条件下热滚后,流变性变化不大,动塑比仍然

较高,钻屑回收率高,钻屑完整,坚硬且干净,说明配方体系的抑制性强;失水小,滤液清晰,滤饼薄

而韧,说明体系具有优良的抗温性能.这是因为在配方体系中引入了温度稳定剂,阻止了大分子在高温

下的氧化降解,能保证在宽温度范围性能基本保持稳定.

2.2.4抗盐性试验

在该配方体系中累积加入不同量的NaC1,室温下测试其流变性能.

表4配方体系的抗盐性试验结果

加量/AV/mPa?

sPv/mPa?

sYP/Pa(yP/P)/10一S一

O

5

10

2O

30

43.5

49.0

48.5

46.0

47.5

26.5

26.0

23.5

22.0

Z1.5

1.56

lI13

0.94

0.92

0.83

从表4可知,该配方体系加盐后AV和P稍有增加,yP和YP/PV略有下降,但仍保持一个比较

高的值,说明该配方体系能抵抗至少30的NaC1盐.这是由于配方体系中流型调节剂的分子结构属大

分子刚性链,具有很强的抗盐抗污染能力.

2.2.5悬浮性试验

将该配方体系装入100ml量筒中,将悬砂(为塔里木油田牙哈区块某油田岩屑经磨碎过筛而成)

均匀地悬于其中,9O℃下静置,观察悬砂悬浮直到下沉的时间.然后将该体系在120℃下滚动16h,再

进行上述同样试验,结果见表5.

表5配方体系悬浮性试验结果

由表5可知,该系在120℃热滚16h后,再在90℃条件下,还能悬浮一定量的砂粒,表明具有优良

的携砂能力,这为水平井和大斜度井的悬浮携砂提供了保障.

2.2.6储层保护试验

根据SY5336—88《常规岩心分析推荐方法》[.和SY/T5358—94《砂岩储层敏感性评价实验的推荐实

验方法》[,对塔里木油田牙哈区块天然岩心进行静态渗透率恢复试验,来评价该钻井液体系储层保护

性能.结果见表6.

模拟牙哈区块的地层水配方如下:

NaC1(78.0g/L)+CaC1(12.8g/L)+MgC1.(0.5g/L)+

NaHCO.(O.5g/L)十Na2SO4(5.2g/L)+KC1(O.22g/L).

表6岩心渗透率恢复试验

由表6岩心静态渗透率恢复试验结果可见,渗透率恢复值均达到80以上,YH83号岩心渗透率恢

0O00O

"{s

石油天然气(江汉石油学院)2009年6月

复值达到929,5.说明该体系具有非常好的储层保护能力.

3现场应用

新型弱凝胶钻井液体系在塔里木油田应用多口井,成功地解决了钻长裸眼水平井和打开油气层时所

遇到的井壁稳定,井眼净化和油气层保护等问题,钻进正常,井内畅通,下完井管柱(筛管或尾管)和

生产管柱过程均顺利安全.以轮南地区LN2-33-H8井(井深为4514~4825m的造斜及定向段)为例给

予说明:

1)钻井速度快.无固相弱凝胶钻井液体系密度低,能大大提高钻头破岩能力,使钻井速度明显提

高.以和该井井距较近,施工条件及参数基本相同的LN2-2一HI井做对比,使用自制弱凝胶钻井液体系

的LN2-33-H8井平均机械钻速为19.7m/h,而使用聚合物磺化钻井液体系的LN2-2一H1井的平均机械

钻速为10.4m/h,在相同地层条件下平均机械钻速提高近100.

2)钻井液性能稳定.在钻进过程中,该钻井液漏斗粘度能够长时间稳定在一个固定值上;漏斗粘

度波动仅在2s以内,在静止lO,---3oh后,其粘度增加值仅为2~3s,切力几乎无变化.每次起下钻非常

顺利,没有出现增粘,坍塌,拔活塞和下钻不到底等现象.

3)井眼稳定.钻井液流动时和静止后粘度均较低,起下钻和开泵时没有出现较大的压力波动,有

效地防止了井漏和蹩泵.钻进中返砂均匀而干净,松散而无稀泥和大泥团块现象,说明井眼稳定,井壁

泥饼较薄.

4结论

1)通过对经活化,复合等工艺制备得到JHG-2,CGD-JG,CDX-3,FYU一6天然大分子,生物聚

合物的复合筛选得到新型弱凝胶,该弱凝胶为白色或灰白色可流动粉末.

2)在原来基本配方的基础上,利用自制弱凝胶替代常规弱凝胶所形成的新型无固相弱凝胶钻井液

体系在流变性,低剪切速率下的粘度,降滤失基本性能方面明显优于常规弱凝胶体系.只是在热滚后降

滤失性能稍逊常规弱凝胶体系.

3)为了改善体系的降滤失性能,在该体系中加大yx-I超细碳酸钙的用量,加入新型降滤失剂

JHG-1,使体系降滤失性能得到明显改善.

4)通过对优化配方体系的其他性能评价,表明该体系具有强的抗温性,抗盐性,悬浮性能,储层

保护能力.

5)现场应用证明,新型无固相弱凝胶体系能完全满足塔里木油田牙哈区块的钻井需要,具有很强

的推广应用价值.

[参考文献]

[1]谢克姜,胡文军.方满宗,等.PRD储层钻井液技术研究与应用[J].石油钻采工艺,2007,29(6):

99~101.

[2]SY/T5621—9,钻井液测试程序[s].

[3]SY5336—88,常规岩心分析推荐方法[s].

[4]SY/T5358—94,砂岩储层敏感性评价实验的推荐实验方法[s].

[编辑]萧雨

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 党团工作 > 入党转正申请

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1